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      脫碳裝置擴(kuò)產(chǎn)改造后問(wèn)題分析及對(duì)策

      2012-09-11 12:36:02張愛(ài)華
      河南化工 2012年3期
      關(guān)鍵詞:閃蒸脫碳氣相

      張愛(ài)華

      (兗礦魯南化工有限公司,山東棗莊277527)

      脫碳裝置擴(kuò)產(chǎn)改造后問(wèn)題分析及對(duì)策

      張愛(ài)華

      (兗礦魯南化工有限公司,山東棗莊277527)

      重點(diǎn)介紹了兗礦國(guó)泰公司對(duì)醋酸系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)改造后出現(xiàn)的一系列問(wèn)題,針對(duì)這些問(wèn)題做了詳細(xì)的分析并采取處理措施,通過(guò)工藝管理的改進(jìn)和技術(shù)整改,降低了運(yùn)行成本,滿足醋酸的生產(chǎn)需要。

      NHD;脫碳;流程;并塔;氣量分布不均;放空管線;NHD回收

      1 NHD溶液簡(jiǎn)介

      NHD化學(xué)名稱為聚乙二醇二甲醚,主要成分是聚乙二醇二甲醚的同系物,是一種淺黃色或無(wú)色液體,接近中性,無(wú)味,無(wú)毒性,無(wú)腐蝕性,使用時(shí)不起泡,不污染環(huán)境,具有沸點(diǎn)高,冰點(diǎn)低,蒸汽壓力低的特點(diǎn),對(duì)H2S和CO2及COS等酸性氣體具有很強(qiáng)的選擇吸收性能,其化學(xué)穩(wěn)定性好、揮發(fā)損失小,對(duì)碳鋼設(shè)備亦無(wú)腐蝕性,灑落地下時(shí)可被生物降解,對(duì)人及生物環(huán)境無(wú)毒害作用,因此NHD氣體凈化技術(shù)是清潔生產(chǎn)工藝,廣泛應(yīng)用在化肥、煤化工等領(lǐng)域。

      2 NHD溶液工業(yè)特性

      ①具有良好的脫硫脫碳性能,是一種優(yōu)良的物理吸收溶劑,對(duì)H2S、COS、CO2等氣體有很強(qiáng)的吸收能力。同時(shí)NHD溶劑解吸條件簡(jiǎn)單,NHD吸收CO2后,僅需經(jīng)過(guò)兩級(jí)閃蒸及一次惰性氣氣提,即可達(dá)到徹底解吸條件;吸收H2S的富液亦可根據(jù)需要由一至兩級(jí)閃蒸和一級(jí)熱再生或惰性氣氣提而達(dá)到滿意的貧液度,供循環(huán)使用。②在使用或再生過(guò)程中不降解、不氧化、具有良好的熱穩(wěn)定性。③蒸汽壓極低,蒸發(fā)損失少。④對(duì)金屬不腐蝕,且具有潤(rùn)滑性,使運(yùn)轉(zhuǎn)泵和配件所受磨損顯著減輕,對(duì)設(shè)備材質(zhì)無(wú)特殊要求,基本上都可以用碳鋼制作。⑤黏度小,凝固點(diǎn)低,可以在較低的溫度下運(yùn)行。⑥應(yīng)用時(shí)不起泡,操作穩(wěn)定,不必用消泡劑、活化劑等。⑦無(wú)臭、無(wú)味、無(wú)毒,可被其他生物降解,一旦泄漏,不至于造成嚴(yán)重環(huán)境污染。

      綜上所述,NHD作為工業(yè)應(yīng)用的一種吸收劑,具有較多的優(yōu)點(diǎn),當(dāng)選擇NHD氣體凈化工藝時(shí),無(wú)論在適應(yīng)性、投資或生產(chǎn)成本等方面,均不失為最理想的溶劑之一。

      3 CO凈化脫碳系統(tǒng)流程

      3.1 氣相流程

      脫硫氣分兩路進(jìn)入脫碳Ⅰ塔、脫碳Ⅱ塔的底部,在脫碳塔中與塔頂流下的NHD脫碳貧液在填料上逆流接觸,脫除氣體中的CO2和剩余的硫組分。脫碳Ⅰ塔頂排出的脫碳?xì)馀c脫碳Ⅱ塔排出的脫碳?xì)?總硫≤2×10-6、CO2≤0.3%)匯合后一塊流經(jīng)氣體換熱器換熱,溫度升至24℃左右,經(jīng)凈化氣分離器分離霧沫中夾帶的NHD后,進(jìn)入增濕槽,由補(bǔ)水泵補(bǔ)入適量的水分,然后將氣體打入精脫段Ⅰ、Ⅱ。

      圖1 氣相流程圖

      3.2 溶液流程

      脫硫氣從脫碳塔的底部進(jìn)入,NHD溶液從塔頂向下噴淋,氣液逆流接觸,CO2被NHD溶液吸收,吸收CO2的NHD溶液經(jīng)氨冷器冷卻降溫進(jìn)入脫碳高壓閃蒸槽,減壓閃蒸出的閃蒸氣與脫硫高壓閃蒸氣在閃蒸氣分離器混合,分離掉霧沫夾帶的NHD后去預(yù)脫硫工段,回收CO氣。溶液直接進(jìn)入氣提塔上部的高位低壓閃蒸槽,常壓釋放出的CO2與脫硫氣換熱后放空,液相分兩路:一路經(jīng)氣提塔液封自流進(jìn)入氣提塔(省去了傳統(tǒng)的富液泵往氣提塔打液流程,節(jié)省了能耗);另一路去氮?dú)饫鋮s器做冷卻介質(zhì),由液封出口進(jìn)入氣提塔,在塔中至上而下經(jīng)氮?dú)鈿馓?,解吸出溶解氣,溶液得以再生。脫碳貧液從氣提塔底排出?jīng)脫碳貧液泵送到脫碳塔頂部。

      圖2 脫碳系統(tǒng)溶液流程

      3.3 新增設(shè)備與原設(shè)備主要參數(shù)比較

      表1 新增設(shè)備與原設(shè)備主要參數(shù)比較表

      4 改造后出現(xiàn)的問(wèn)題

      ①脫碳Ⅱ塔氣相出口原始設(shè)計(jì)安裝了一路獨(dú)立放空管線,以便于在只有脫碳Ⅰ塔運(yùn)行時(shí),將脫碳Ⅱ塔并入系統(tǒng)投入使用,但脫碳Ⅰ塔出口原始沒(méi)有獨(dú)立的放空管線,致使當(dāng)脫碳Ⅱ塔運(yùn)行時(shí),不能并入脫碳Ⅰ塔,因?yàn)椴⑺靶枰獙?duì)塔進(jìn)行置換,沒(méi)有放空管線無(wú)法將脫碳Ⅰ塔初始不合格的氣體放空。同時(shí)當(dāng)Ⅰ泵跳車時(shí),脫碳Ⅰ塔出來(lái)的不合格脫碳?xì)鈱⒉荒芗皶r(shí)放空,只能進(jìn)入后工段,導(dǎo)致嚴(yán)重后果,此時(shí)也只能將正在正常運(yùn)行的脫碳Ⅱ塔也退出系統(tǒng),造成整個(gè)凈化工段系統(tǒng)被迫停車,從而影響后續(xù)工段生產(chǎn)。

      ②從表1中可以看出脫碳Ⅰ塔的塔徑相對(duì)小一點(diǎn),填料經(jīng)過(guò)使用一段時(shí)間后也較舊,導(dǎo)致脫碳Ⅰ塔阻力相對(duì)比脫碳Ⅱ塔大,所以在生產(chǎn)時(shí)氣體通過(guò)脫碳Ⅰ塔的的氣量小、流速慢,通過(guò)脫碳Ⅱ塔的氣量大、流速快,即氣量分布不均現(xiàn)象。由于脫碳Ⅱ塔氣相出口管線上只有一個(gè)切斷閥,氣量大小無(wú)法調(diào)節(jié)。這時(shí)在脫碳Ⅱ塔NHD液循環(huán)量不變的情況下,脫碳Ⅱ塔氣量增加導(dǎo)致脫碳Ⅱ塔脫碳后氣樣中CO2含量達(dá)到0.6%、COS達(dá)2.74×10-6,嚴(yán)重超出工藝指標(biāo),致使后工序催化劑中毒。為了使脫碳Ⅱ塔出口脫碳?xì)庵笜?biāo)合格,不得不增加脫碳Ⅱ塔脫碳循環(huán)量,從而增加了脫碳溶液、氨、低壓氮?dú)?、電量等消耗。而脫碳Ⅰ塔此時(shí)也因?yàn)闅饬窟^(guò)小而浪費(fèi)過(guò)多的NHD循環(huán)量,同時(shí)也增加了電耗、氨、低壓氮?dú)獾取?/p>

      ③由于脫碳后的CO2、COS含量超標(biāo),溶液循環(huán)量被迫增加,最高加至280 m3/h,這無(wú)疑增加了汽提塔的負(fù)荷,這樣常壓解吸出來(lái)的CO2量將大增,CO2氣中夾帶的NHD液也相應(yīng)增加,但由于排放CO2的放空管線之前沒(méi)有導(dǎo)淋,NHD液得不到回收,增加了NHD液的損耗,增加了運(yùn)行成本。

      5 解決方法

      ①針對(duì)第一個(gè)問(wèn)題,解決方法顯而易見(jiàn),就是在脫碳Ⅰ塔出口再增加一個(gè)獨(dú)立的放空管線,這樣兩個(gè)塔就均可以獨(dú)立使用,互不影響,這時(shí)可以根據(jù)系統(tǒng)負(fù)荷來(lái)決定投入使用幾個(gè)塔。當(dāng)系統(tǒng)負(fù)荷低時(shí),只用Ⅰ個(gè)塔進(jìn)行脫碳,在系統(tǒng)負(fù)荷高時(shí),可以將一個(gè)塔也并入系統(tǒng)使用。另外,當(dāng)兩塔都運(yùn)行時(shí),當(dāng)一個(gè)脫碳泵跳車時(shí),可以單獨(dú)將該泵對(duì)應(yīng)的塔退出系統(tǒng),將不合格氣體放空,同時(shí)關(guān)閉該塔氣相入口閥,保留另一個(gè)塔維持減量運(yùn)行,而不至于整個(gè)凈化系統(tǒng)被迫停車,從而將損失降到最低。

      ②針對(duì)兩塔氣量分配不均的問(wèn)題,在脫碳Ⅱ塔氣相出口管線上新增一道手動(dòng)截止閥,從而限制脫碳Ⅱ塔的氣量,將部分氣量分給脫碳Ⅰ塔進(jìn)行脫碳。這樣在總氣量不變時(shí),保證脫碳Ⅰ塔凈化氣合格的情況下盡量多分一部分脫硫氣給脫碳Ⅰ塔進(jìn)行脫碳,充分利用脫碳Ⅰ塔的NHD液循環(huán)量,同時(shí)在保證Ⅱ塔凈化氣合格的情況下,降低Ⅱ塔的循環(huán)量,從而節(jié)約脫碳溶液、氨、低壓氮?dú)狻㈦娏康认?。最終在總氣量滿負(fù)荷的情況下,脫碳Ⅱ塔的循環(huán)量由最高280 m3/h降至最低235 m3/h左右,大大節(jié)約了生產(chǎn)成本。

      ③針對(duì)第三個(gè)問(wèn)題,為了回收NHD液,在CO2放空管線上增設(shè)導(dǎo)淋閥門,并定時(shí)排放回收。但在投入生產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)雖然可以減少溶液損耗,但排放時(shí)間間隔太短,有時(shí)甚至3次/h,這樣無(wú)疑加大了現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員的工作量。所以后來(lái)在停車期間,將導(dǎo)淋閥門改為CO2分離器對(duì)NHD液進(jìn)行收集,這樣即可減少排放回收次數(shù),而且分離回收效果更好,徹底解決了CO2氣體帶液?jiǎn)栴},明顯降低了NHD損耗。

      6 運(yùn)行結(jié)果

      兩塔并聯(lián)操作通過(guò)工藝管理的改進(jìn)、成熟有效的經(jīng)驗(yàn)和新穎的技術(shù)整改,系統(tǒng)處理的氣量由24 000 m3/h增加到系統(tǒng)滿負(fù)荷29 000 m3/h的量,滿足醋酸生產(chǎn)需要。并且產(chǎn)生的凈化氣中CO2、COS的含量已降至0.16%、1.32×10-6,完全符合工藝指標(biāo),滿足后續(xù)系統(tǒng)的應(yīng)用要求。系統(tǒng)氣量滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)脫碳NHD液總循環(huán)量由280 m3/h降至最低235 m3/h左右,節(jié)省了電耗。對(duì)NHD液的回收也大大降低了NHD液的損耗,降低了運(yùn)行成本,為公司帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益。另外兩個(gè)脫碳塔能夠各自獨(dú)立穩(wěn)定運(yùn)行,互不影響,避免了因一臺(tái)貧液泵跳車而導(dǎo)致的整個(gè)系統(tǒng)被迫停車,從而保證了系統(tǒng)的安全長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

      TQ050.7

      B

      1003-3467(2012)14/16-0032-02

      2012-05-21

      張愛(ài)華(1978-),女,助工,從事化工工藝的技術(shù)研究工作,電話:15906376651。

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