劉慧杰,張清菊
(哈爾濱軸承集團(tuán)公司 精密軸承分公司,黑龍江 哈爾濱 150036)
我分廠生產(chǎn)短圓柱滾子軸承NU205EM~NU210EM、NU305EM~NU309EM等產(chǎn)品,外滾道的精研質(zhì)量直接影響軸承的使用壽命、旋轉(zhuǎn)精度和合套率。經(jīng)分析研究,對3MK3412精研機(jī)油石夾子進(jìn)行了改進(jìn),并改變油石形狀,提高了外滾道精研質(zhì)量。
在實(shí)際生產(chǎn)NU205EM等產(chǎn)品過程中,合套率較低。合套的方法是:用D013儀器分選外滾道尺寸,D022分選內(nèi)滾道尺寸,然后按尺寸偏差將外滾道、內(nèi)滾道、滾子分組后進(jìn)行合套,達(dá)到合格的游隙值。因此,對外滾道、內(nèi)滾道進(jìn)行了全面的分析和測量,發(fā)現(xiàn)外滾道存在凹心現(xiàn)象。內(nèi)、外滾道測量分選時(shí),測點(diǎn)是測內(nèi)、外滾道的中間值,由于外滾道有凹心,檢測尺寸大于滾道兩側(cè)尺寸即,d2>d1,如圖1 所示。
圖1 滾道有無凹心對比
因此,有凹心的外滾道合套時(shí)的游隙值比沒有凹心的外滾道合套時(shí)的游隙值小,凹心嚴(yán)重的外滾道合套后,軸承不旋轉(zhuǎn)(把游隙吃掉了)。外滾道凹心(直線性不好)直接影響軸承的使用壽命、旋轉(zhuǎn)精度以及游隙的合套率。
熱處理后外圈滾道的加工過程:磨外滾道精研外滾道。對磨外滾道、精研外滾道工序進(jìn)行了質(zhì)量跟蹤,并對外滾道進(jìn)行檢測分析(用直線樣板)后發(fā)現(xiàn),凹心現(xiàn)象是由于精研外滾道造成的。
圖2 方形油石與Z形油石精研外滾道示意圖
外圈滾道精研工序采用的是3MK3412軸承外滾道超精機(jī),本機(jī)床加工范圍:工件直徑φ35—φ120 mm ,工件孔徑φ15—φ70 mm,工件寬度11—50mm。根據(jù)產(chǎn)品加工范圍以及工藝要求,采用寬油石小振蕩方式精研。由于采用方形油石,滾道中部與油石的接觸面積明顯多于兩側(cè),即中部精研量明顯多于兩側(cè),造成滾道中間產(chǎn)生凹心現(xiàn)象。建議采用Z形油石,減少滾道中部精研量,可解決滾道凹心問題,并可使?jié)L道帶有少量凸度,提高軸承使用壽命,如圖2 所示。
有的油石與油石夾之間產(chǎn)生的間隙過大,精研外滾道時(shí),當(dāng)油石夾往復(fù)進(jìn)給到加工位置后,油石與油石夾一起軸向振動(dòng),使油石產(chǎn)生偏斜,不僅造成擋邊磨傷,而且使靠近擋邊的滾道精研量過大,影響滾道直線性,如圖3 所示。如果油石與油石夾之間的間隙過小,油石不容易裝入油石夾內(nèi);若裝入油石夾內(nèi)太緊,油石得不到補(bǔ)償,影響精研效果。
圖3 油石精研外滾道時(shí)產(chǎn)生偏斜示意圖
由于以上原因,對此油石夾進(jìn)行了改進(jìn)。改進(jìn)前的油石夾如圖4 所示。改進(jìn)后的油石夾如圖5 所示。
圖4 改進(jìn)前油石夾示意圖(采用方形油石)
圖5 改進(jìn)后油石夾示意圖(采用Z形油石)
為了消除油石與油石夾的間隙,(主要是消除軸向間隙),在油石夾頭上安裝了彈簧、鋼球、壓板,當(dāng)油石放入油石夾內(nèi),間隙大時(shí),備緊螺帽,螺帽通過彈簧、彈簧通過鋼球、鋼球通過壓板、壓板靠緊油石,來消除油石與油石夾的間隙。
但是,彈簧的的壓緊力不能過大,壓得太緊,油石得不到補(bǔ)償,壓緊力過小,就會(huì)產(chǎn)生間隙,因此,只有通過調(diào)整螺釘來控制彈簧的壓緊力。
使用改進(jìn)后的油石夾及Z形油石后,大大提高了產(chǎn)品的合格率,解決了外滾道凹心問題,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,提高了游隙的合套準(zhǔn)確率。