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      螺桿泵井下結(jié)構(gòu)改進(jìn)及應(yīng)用研究

      2012-10-12 13:29:10邵東波
      制造業(yè)自動(dòng)化 2012年5期
      關(guān)鍵詞:檢泵螺桿泵洗井

      邵東波

      SHAO Dong-bo

      (威海職業(yè)學(xué)院 機(jī)電工程系,威海 264210)

      0 引言

      新疆油田六中區(qū)作為二次開(kāi)發(fā)的一個(gè)重要區(qū)塊,近年來(lái)新井井?dāng)?shù)多,部分油井產(chǎn)液量、流體物性差異大,而螺桿泵具有的節(jié)能降耗、適應(yīng)粘度范圍廣等特點(diǎn)較好的滿足了二次開(kāi)發(fā)的部分需求??紤]油井洗井等因素,六中區(qū)采用的均為空心轉(zhuǎn)子可洗井螺桿泵。

      1 螺桿泵采油技術(shù)特點(diǎn)及存在問(wèn)題

      螺桿泵又稱漸進(jìn)式容積泵,由定子和轉(zhuǎn)子組成,兩者的螺旋狀過(guò)盈配合形成連續(xù)密封的腔體,通過(guò)轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)的傳輸。同其他舉升方式相比,

      具有以下三個(gè)優(yōu)點(diǎn)。

      1)泵效高、節(jié)能、維護(hù)費(fèi)用低。螺桿泵工作時(shí)負(fù)載穩(wěn)定,機(jī)械損失小,泵效、系統(tǒng)效率高。設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小,維護(hù)方便。

      2)適應(yīng)范圍廣。適合于粘度為8000mPa.s以下的原油開(kāi)采,在原油中含砂量達(dá)40%的情況下也可正常生產(chǎn);不會(huì)發(fā)生氣鎖現(xiàn)象。

      3)實(shí)現(xiàn)快速洗井。實(shí)心桿螺桿泵洗井時(shí)需吊車配合將轉(zhuǎn)子提起才能快速洗井,而空心轉(zhuǎn)子螺桿泵可在不影響油井正常生產(chǎn)的情況下快速洗井。

      但通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)螺桿泵的推廣應(yīng)用情況,發(fā)現(xiàn)螺桿泵在生產(chǎn)過(guò)程中易產(chǎn)生以下兩種非正?,F(xiàn)象。

      (1)部分油井下泵后初期產(chǎn)量高,生產(chǎn)短時(shí)間后,產(chǎn)液量下降明顯,泵效降低。

      (2)低泵效井雖然泵效降低,但動(dòng)液面高,甚至部分井動(dòng)液面在井口

      2 原因分析與解決方法

      首先對(duì)螺桿泵井各種運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),確定產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因,主要總結(jié)為以下四點(diǎn):

      1)低液量、高動(dòng)液面油井中井下漏失井?dāng)?shù)所占比例大如見(jiàn)圖1所示。

      2)由圖1可以看出,螺桿泵產(chǎn)生漏失的主要原因?yàn)榫陆Y(jié)構(gòu)存在漏失。對(duì)井下結(jié)構(gòu)漏失的井進(jìn)行檢查核實(shí),分類統(tǒng)計(jì)如表1所示。

      表1 漏失井試驗(yàn)參數(shù)統(tǒng)計(jì)表

      根據(jù)表1中幾種現(xiàn)象及情況說(shuō)明分析得出如下結(jié)論。

      (1)現(xiàn)狀1:洗井閥被卡在開(kāi)啟位置;

      結(jié)論:井下漏失是洗井閥處產(chǎn)生的。

      (2)現(xiàn)狀2:油管絲扣倒扣;

      結(jié)論:井下漏失是油管連接處產(chǎn)生的。

      (3)現(xiàn)狀3:井下結(jié)構(gòu)均完好;

      地面檢查發(fā)現(xiàn)井下結(jié)構(gòu)完好,說(shuō)明井下結(jié)構(gòu)的漏失是在生產(chǎn)動(dòng)態(tài)過(guò)程中產(chǎn)生的,因此生產(chǎn)時(shí)存在漏失的點(diǎn)必定是井下結(jié)構(gòu)中的活動(dòng)部件,而螺桿泵井下結(jié)構(gòu)中唯一能活動(dòng)的部件就是洗井閥處的閥球。

      結(jié)論:此種現(xiàn)象的井下漏失也是洗井閥處產(chǎn)生的。

      3)動(dòng)態(tài)漏失分析

      由圖1中螺桿泵洗井閥受力分析圖可以得出井下洗井閥動(dòng)態(tài)漏失條件為:

      圖1 螺桿泵洗井閥受力分析圖

      其中:PH---泵上部油管液柱壓力

      FK---閥球上部彈簧壓力

      P下---閥球下部所受壓力

      P下=PT+ Ph

      FK=0.04MPa(已知條件)

      4)洗井閥存在動(dòng)態(tài)漏失的井前期生產(chǎn)過(guò)程中的共性現(xiàn)象有以下四點(diǎn):

      (1)下泵初期采用大皮帶輪、大排液量生產(chǎn);

      (2)動(dòng)液面下降后,為保護(hù)定子,采用小皮帶輪、低排液量生產(chǎn);

      (3)采用低排液量生產(chǎn)后,動(dòng)液面升高,液量、泵效降低幅度大;

      (4)根據(jù)下泵深度、套壓等參數(shù)計(jì)算 P下與P上相差小,說(shuō)明閥球處于近平衡狀態(tài)。

      5)綜合以上幾點(diǎn),經(jīng)分析得出其動(dòng)態(tài)漏失過(guò)程如下:

      (1)下泵初期,采用大排液量生產(chǎn),動(dòng)液面低PH+ FK>P下,閥球坐封。

      (2)動(dòng)液面下降后,為保護(hù)定子,采用低轉(zhuǎn)速、低排液量生產(chǎn),地層供液能力大于泵排量,動(dòng)液面上升,套壓上升,PH+ FK<P下,閥球開(kāi)啟,產(chǎn)生漏失。

      洗井閥開(kāi)啟后產(chǎn)生兩種情況(如圖2所示):

      1)由于閥球與周圍管柱內(nèi)壁距離過(guò)

      ?。?mm),閥球開(kāi)啟位置為“死區(qū)”,流體流動(dòng)性差,蠟、垢等易聚集,造成閥球開(kāi)啟后被永久卡住。

      2)由于洗井閥空間小,液流不能作

      用到閥球,螺桿泵抽吸的流體經(jīng)洗井閥又漏失到泵進(jìn)液位置,造成流體在泵出口與吸入口內(nèi)部循環(huán),而井口產(chǎn)液量低,動(dòng)液面高。

      基于以上原因有針對(duì)性的對(duì)洗井閥進(jìn)行以下改進(jìn):

      1)確定洗井閥合理開(kāi)啟壓力

      根據(jù)油井下泵深度與地層壓力系數(shù)等參數(shù),結(jié)合螺桿泵井的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)計(jì)算螺桿泵正常運(yùn)行時(shí)洗井閥閥球上、下部所產(chǎn)生的壓差分布范圍為0.28-0.35Mpa,根據(jù)其范圍取一合理安全系數(shù),確定洗井閥合理開(kāi)啟壓力為0.5Mpa。

      針對(duì)如何提高洗井閥開(kāi)啟壓力的問(wèn)題,結(jié)合洗井閥處結(jié)構(gòu)的改變,確定了三種方案。由5人組成評(píng)價(jià)小組,對(duì)其進(jìn)行分項(xiàng)評(píng)價(jià)(如表2所示)。

      表2 方案優(yōu)選統(tǒng)計(jì)表

      2)洗井閥結(jié)構(gòu)改進(jìn)方法的確定

      對(duì)洗井閥結(jié)構(gòu)局部進(jìn)行改進(jìn),主要包括以下兩個(gè)方面的改進(jìn)(如圖2所示)。

      (1)根據(jù)洗井閥處彈簧的初始?jí)嚎s量、閥球受力面積等參數(shù)計(jì)算出彈簧的彈性系數(shù)為31.4N/cm時(shí)可滿足洗井閥開(kāi)啟壓力要求。

      (2)將閥球直徑減小為25mm,擴(kuò)大閥球周圍空間,將閥球直徑減小為25mm,擴(kuò)大閥球周圍空間,并將出液口上移至彈簧固定端上部,提高了洗井效率,而且蠟、垢不易聚集,閥球上下部受力均勻。

      圖2 洗井閥改進(jìn)前后結(jié)構(gòu)對(duì)比圖

      (3)單井合理洗井周期的確定

      應(yīng)根據(jù)單井結(jié)蠟及井況的不同,合理確定各單井不同的洗井周期,通過(guò)對(duì)螺桿泵不同洗井周期下的效果統(tǒng)計(jì),結(jié)合公開(kāi)發(fā)表的相關(guān)資料,確定螺桿泵單井洗井周期為泵效降低10%兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)之間的天數(shù)為合理洗井周期。

      3 應(yīng)用效果與推廣應(yīng)用前景

      3.1 生產(chǎn)情況

      經(jīng)統(tǒng)計(jì),截止2009年6月,對(duì)洗井閥漏失原因造成的9口低泵效井井下結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,平均泵效提高至67.4%,未再出現(xiàn)低泵效、高動(dòng)液面、高沉沒(méi)度的現(xiàn)象。

      3.2 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

      改進(jìn)前問(wèn)題井頻繁檢泵,甚至出現(xiàn)一口井一年檢泵4次的情況,改進(jìn)后檢泵周期大幅延長(zhǎng),減少了油井檢泵費(fèi)用。按2年檢泵1次,每次檢泵2萬(wàn)元/井次,改進(jìn)成本費(fèi)用0.1萬(wàn)元計(jì)算,9口井一年節(jié)約費(fèi)用為:9×(4×2-0.5×2)-9×0.1=62.1萬(wàn)元。

      3.3 推廣應(yīng)用前景

      對(duì)后期陸續(xù)使用的30臺(tái)螺桿泵進(jìn)行改進(jìn)后,截至目前,均運(yùn)行正常。此項(xiàng)改進(jìn)被供貨方采納并在其它油田部分螺桿泵井進(jìn)行了使用,取得了良好的效果,具有很好的推廣應(yīng)用前景。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      1)通過(guò)對(duì)洗井閥結(jié)構(gòu)的局部改進(jìn),解決了洗井閥漏失問(wèn)題,從根源上避免了低泵效、高動(dòng)液面、高沉沒(méi)度的現(xiàn)象,滿足了螺桿泵井正常生產(chǎn)、洗井的需求,節(jié)約了大量檢泵費(fèi)用,提高了螺桿泵的使用效率。

      2)對(duì)井下工具存在問(wèn)題的分析判斷須結(jié)合油井的實(shí)際工況進(jìn)行,分析其動(dòng)態(tài)變化過(guò)程。

      3)針對(duì)螺桿泵采油工藝的特點(diǎn),應(yīng)有針對(duì)性的制定科學(xué)、合理的管理制度,以方便對(duì)其進(jìn)行管理與日常維護(hù)。

      [1]張維民.螺桿泵抽油桿柱設(shè)計(jì)方法及其應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002:10-40.

      [2]石油化學(xué)工業(yè)部石油化工規(guī)劃設(shè)計(jì)院組織編寫.泵和電動(dòng)機(jī)的選用[M].北京:石油工業(yè)出版社,1976:20-60.

      [3]沈迪成等.抽油泵[M].北京:石油工業(yè)出版社,1994:10-50.

      [4]萬(wàn)仁溥.采油工程手冊(cè)[M].北京:石油工業(yè)出版社[M],2000:12-60.

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