陳 震,張 晟,張 祎,衛(wèi)建英
(1.上海市電力公司電力科學研究院,上海 200437;2.外高橋第三發(fā)電責任有限公司,上海 200137;3.上海吳涇發(fā)電有限責任公司,上海 200241;4.上海電力股份公司閔行發(fā)電廠,上海 200240)
脫硫系統(tǒng)設置煙氣換熱器(GGH),可以降低進入吸收塔原煙氣溫度,減少吸收塔水耗;還可以提高凈煙氣溫度,減緩吸收塔下游設施腐蝕,有利煙囪排放口煙羽抬升、煙氣擴散及減少白煙現(xiàn)象。然而,設置GGH的負面影響也是顯而易見的。GGH是脫硫裝置中最大的單體設備,不僅占地面積大而且煙道布置復雜,初投資費用需要增加10%~15%,煙氣系統(tǒng)阻力約增加1kPa,不僅結構復雜,容易結垢,而且維護工作量大。
倘若脫硫系統(tǒng)取消GGH,即原煙氣噴水降溫后直接進入吸收塔,經(jīng)吸收塔處理后的凈煙氣直接從煙囪排入大氣。優(yōu)點是節(jié)省占地面積及簡化煙道布置;降低工程投資及運行維護費用;降低電耗;提高煙氣脫硫(FGD)運行可靠性。不足之處是由于進入吸收塔的原煙氣溫度較高,需要釋放更多的熱量和蒸發(fā)更多的水分才能達到絕熱飽和狀態(tài),因此要消耗更多的工藝冷卻水;不利于煙囪排放口煙羽抬升及煙氣擴散;不利于降低污染物稀釋后的落地濃度及減少水霧形成。
目前,燃煤電廠是否設置GGH的問題,在國內(nèi)已經(jīng)越來越成為焦點,幾乎所有觀點都支持取消GGH,主要原因是結垢、腐蝕和堵塞已經(jīng)成為FGD系統(tǒng)的重大故障之一,嚴重影響FGD系統(tǒng)的安全運行。上海地區(qū)除了寶鋼自備電廠和上海外高橋發(fā)電有限責任公司(以下簡稱外高橋一廠)以及金山熱電廠設置了回轉式GGH后,后續(xù)建設的電廠都取消了GGH,改為濕煙囪。取消GGH也是近幾年提出并在各地電廠開始實施的,但是,長時間運行后出現(xiàn)的濕煙囪和煙道腐蝕,對FGD系統(tǒng)運行安全產(chǎn)生了較為嚴重的影響,同時也給周邊環(huán)境帶來石膏雨。
本文主要描述在脫硫系統(tǒng)中取消GGH,其帶來的生產(chǎn)運行安全隱患和生態(tài)環(huán)境影響,提請各火電廠在建設脫硫系統(tǒng)時,不應盲目取消脫硫系統(tǒng)的GGH。
GGH是采用蓄熱加熱的原理,利用脫硫前未經(jīng)過處理的原煙氣的熱量,加熱脫硫后的潔凈煙氣,主要有2個作用。
1)提高排煙溫度和抬升煙氣高度 提高煙氣溫度,增大了煙羽的浮力,同時也提高了煙氣離開煙囪后的高度,使煙羽更好地擴散,有利防止煙羽下洗,降低污染物稀釋后的落地濃度,減少水霧形成。
例如:上海外高橋一廠的2臺300MW機組合用煙囪,高度為210m,在環(huán)境濕度未飽和的條件下,安裝和不安裝GGH時,主要污染物對地面濃度的貢獻值如表1所示。
表1 污染物對地面濃度的貢獻值1)0.15mg/m3
由表1數(shù)值可知,由于粉塵和SO2的源強度在除塵和脫硫后大大降低,設置GGH后其污染物對周邊環(huán)境的貢獻值,要比無GGH有較大幅度的下降。
2)減輕尾部煙道和煙囪的腐蝕 最初設置GGH的主要目的是為了減輕腐蝕,但眾多現(xiàn)場實際運行表明,煙氣經(jīng)GGH加熱后能夠減輕尾部煙道和煙囪的腐蝕,如表2所示。
表2 上海地區(qū)燃煤電廠煙囪腐蝕情況
GGH的結垢、堵塞和腐蝕是個共性問題,寶鋼自備電廠、外高橋一廠以及金山熱電廠的GGH都存在這些問題,對自身系統(tǒng)的能耗和安全性都有一定程度的降低。金山熱電廠在2007年的檢修中發(fā)現(xiàn)1號和2號FGD系統(tǒng)的GGH泄漏嚴重,如圖1所示。寶鋼自備電廠因設備軸承底座和轉子發(fā)生偏移,GGH也發(fā)生結垢和堵塞泄漏,如圖2所示。
圖1 金山熱電廠GGH積灰嚴重
圖2 寶鋼自備電廠GGH腐蝕嚴重
為了減緩GGH的積灰和結垢,在運行中采取了多種措施。
1)加大吹灰力度 每班用壓縮空氣或蒸汽吹掃一次作為制度,必要時增加吹掃次數(shù)。常用汽吹或氣吹不傷換熱元件,不必到積重難返時,再傷害性地用高壓水沖洗。若吹灰后壓降仍未到設定值,可再走一遍程控繼續(xù)吹灰。
外高橋一廠的FGD系統(tǒng)運行能基本保持GGH干凈,主要原因是不斷地用足量的壓縮空氣對GGH進行吹掃,這樣雖然空氣耗量很大,但能防患于未然。所以加強吹灰系統(tǒng)管路通暢和正常運行極為重要。
在實際運行中發(fā)現(xiàn)用蒸汽吹灰比用壓縮空氣吹灰效果更明顯,并且在GGH上下都設置吹灰裝置,將會有更好的效果。
2)采用高壓水沖洗 當GGH的壓差高達正常值的1.5倍時,用10~15MPa的高壓水進行在線沖洗,這是一般GGH廠家的要求,但到1.5倍時再進行沖洗已經(jīng)太晚,應定期進行檢查,摸索出合理的高壓水沖洗時機。采用高壓水進行在線沖洗時,一定要沖洗干凈,否則停留時間太長,更加難清除。
日常應保持噴嘴和管路通暢,避免被雜質和鐵銹堵塞。沖洗管道不應有泄漏,這樣會產(chǎn)生濕環(huán)境加劇結垢形成。若在線沖洗已經(jīng)無法達到壓降要求,只能停運FGD系統(tǒng),用更高壓水進行離線人工清洗。但不建議進行頻繁的高壓水沖洗,會對設備壽命有很大的損傷,特別是換熱元件上的搪瓷鍍片。
3)化學清洗 當GGH結垢太硬、太厚無法用高壓水清洗干凈時,只能采用化學清洗。一般采取堿洗—水洗—酸洗流程。雖然效果明顯,但過程控制精細,時間較長,花費較多,對換熱元件也有損害。
4)改進GGH的結構設計 如換熱面高度、換熱片間距、換熱片材料。外高橋一廠在2011年的GGH改造中,把原緊湊型換熱元件DNF(波高為8.5mm,高度為1.05m)更換為L型大通道波形傳熱元件(L-2波高為12mm),且降低傳熱元件高度(從1.05m降至0.85m),加強了GGH的吹掃能力,但在加熱煙氣的能力上要比原來的有所削弱。
5)加強煙氣脫硫系統(tǒng)的運行監(jiān)督 需要經(jīng)常校準密度計、液位計以及避免漿液溢流,避免漿液反流到GGH。分析GGH運行數(shù)據(jù),掌握GGH結垢規(guī)律,總結GGH運行經(jīng)驗,確定合理的吹掃周期和時間,把握高壓水投運的時機和持續(xù)時間。
6)優(yōu)化鍋爐的燃燒 在煙氣換熱器入口處增設煙塵儀,在線監(jiān)測煙氣中粉塵含量,及時進行調(diào)整。提高除霧器性能,減少水滴、泥漿的帶入量,減輕煙氣換熱器的堵塞結垢問題,提高電除塵效率。
通過采取以上針對性的消缺技術運行措施,目前上海地區(qū)各火電廠有GGH運行的脫硫系統(tǒng),運行已經(jīng)相當穩(wěn)定,其脫硫投運率達到90%的考核要求,已經(jīng)將GGH堵塞結垢影響生產(chǎn)運行風險降至最低。
無GGH運行的脫硫裝置,其排煙溫度降低至50℃左右。由于進入吸收塔的煙氣溫度較高,需要釋放更多的熱量和蒸發(fā)更多的水分才能夠達到絕熱飽和狀態(tài)。與設置GGH脫硫系統(tǒng)方案相比,二套脫硫系統(tǒng)裝置工藝水消耗增加。由于不需要GGH驅動電機、密封和低泄露風機,減少了功耗,使脫硫系統(tǒng)煙氣阻力降低,節(jié)省脫硫系統(tǒng)增壓風機的軸功率。提高了脫硫裝置運行的可靠性和可利用率,同時也減少了維護和檢修工作量。
1)給環(huán)境帶來的危害 SO2和NOx的地面最大落地濃度及出現(xiàn)的SO2地面最大落地濃度約為設GGH時的1.5~2倍。NOx排放對電廠周圍及附近區(qū)域環(huán)境有較大影響,其污染物地面最大落地濃度出現(xiàn)的距離距污染源的距離縮短。煙囪白煙現(xiàn)象加重,影響人們的視覺,同時遇到不利于煙氣擴散的氣象條件時,煙囪周圍還可能會有小液滴產(chǎn)生。
2)給運行設備帶來的危害 脫硫后煙氣溫度為40~50℃,易冷凝結露,且濕度大處于飽和,并在潮濕環(huán)境下產(chǎn)生腐蝕性液體。在實際運行中,濕煙囪泡沫玻璃磚脫落、連接處產(chǎn)生縫隙導致煙囪腐蝕甚至穿孔。
對FGD系統(tǒng)安全運行帶來非常嚴重的危害,給濕煙囪造成嚴重的腐蝕。上海地區(qū)火電廠濕煙囪腐蝕案例如圖3所示。
1)目前采取的防腐措施主要是對煙囪內(nèi)壁進行內(nèi)襯防腐處理,上海地區(qū)除了兩處電廠干煙囪(耐酸磚加防腐涂料)外,濕煙囪基本都采用發(fā)泡耐酸玻璃磚內(nèi)襯,這是一種性價比較高的選擇,鈦板內(nèi)襯和鎳基耐蝕合金鋼板內(nèi)襯防腐效果好,但是價格比較高,采用鈦鋼內(nèi)襯的煙囪成本超過5 000萬元,國內(nèi)還沒有鎳基合金鋼內(nèi)襯煙囪的報道。除了發(fā)泡玻璃磚,還有石洞口一廠采用的聚脲樹脂涂料層,因為其煙氣流速大,最高時超過30m/s,一般材料無法抵抗如此強烈的沖刷腐蝕,但是聚脲的抗熱性能不夠好。玻璃磚的特點是在高溫和高濃度的SO2和SO3氛圍中有很強的抗腐蝕能力,低的膨脹特性可耐受熱沖擊和高溫,保溫性能優(yōu)異,結構緊密,防滲漏能力強,質量輕,易切割。由專用的具有抗煙氣腐蝕能力的黏結膠泥黏貼。實際運行表明,發(fā)泡耐酸玻璃磚是煙囪防腐的良好材料。
圖3 濕煙囪腐蝕案例
2)要注意施工時的涂抹黏貼防腐材料質量和FGD系統(tǒng)停機時對煙囪的維護檢修。減輕出現(xiàn)防腐層厚度不一等施工問題的影響。在原料質量保證的基礎上,施工質量問題應該是主要因素。這么多的磚塊、磚縫要求全部飽滿填塞耐酸膠泥是很難做到的,尤其是豎向縫。當結露的酸液滲到有空隙的磚縫中,接觸到鋼內(nèi)筒,便是一個腐蝕點。有了腐蝕點之后,很快會擴散到其它地方,導致整個鋼內(nèi)筒在較短時間內(nèi)全面受腐蝕。
3)煙氣對煙囪表面的腐蝕與表面煙氣的流動狀態(tài)密切相關。對于中上部的煙囪表面,盡管煙氣流速較高,但此時煙氣流動狀態(tài)變化比較平緩,煙氣基本沿平行表面方向流動,對表面的沖刷作用相對較弱。在煙囪下部,煙氣由于受氣流入口的影響,局部區(qū)域氣流流態(tài)變化較大,會對煙囪局部表面有較強的沖刷作用,改善煙氣流動狀態(tài)、煙囪底部選用耐沖蝕的材料也是比較實用的運行措施。
4)通過增設GGH來提高排煙溫度,減緩煙氣對煙囪的腐蝕以及對濕煙囪帶來的危害,這是在當前防腐材料、施工工藝、驗收不夠完善時,采取的一種有效的技術措施。
1)為了節(jié)約運行成本,采用濕法脫硫后,不加GGH運行已是大多電廠選擇的方案,但這方案對煙囪內(nèi)壁腐蝕性較強。由于脫硫后煙氣的含水量增大,溫度低于酸露點,煙氣密度增加,煙囪自拔力減小使得煙氣壓力升高。脫硫后的煙氣屬低溫高濕稀酸型,對吸收塔的后煙道和煙囪內(nèi)壁有非常強的腐蝕性。
2)通過這幾年的運行實踐,對GGH的結垢、堵塞和腐蝕采取了合理的運行措施后,脫硫系統(tǒng)已經(jīng)完全能達到環(huán)保局考核投運率90%、脫硫效率95%的考核要求。
3)根據(jù)上海地區(qū)火電廠有GGH煙囪腐蝕檢查結果看,其煙囪腐蝕明顯高于無GGH煙囪。
4)采用GGH煙囪的電廠,不會產(chǎn)生石膏雨,給周邊環(huán)境帶來的影響最小,符合綠色環(huán)保政策需求,但運行成本、生產(chǎn)的維護工作量、能耗有所增加。
5)對于無GGH煙囪的電廠,必須選用合適的防腐材料,嚴格的施工工藝,進一步加強煙囪維護檢修力度,才能有效減緩煙囪腐蝕。
6)隨著國家環(huán)保政策的日趨嚴謹,城市不斷擴大,市區(qū)居民向郊區(qū)遷移,電廠周圍居民聚集,公眾環(huán)保維權意識的覺醒,濕煙囪帶來的石膏雨會給上?;痣姀S生產(chǎn)和運行帶來新問題,影響綠色電廠的環(huán)保理念,上海火電廠增設GGH,提高排煙溫度來加強煙羽抬升、煙氣擴散,是今后綠色電廠的建設思路。