武志光
(內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
自2011年8月K-6101A/B壓縮機(jī)(規(guī)格型號 為 4M50-199/23.3-32-BX)入 口 壓 力 提 高 到2.8MPa(最高時(shí)達(dá)2.88MPa)以上運(yùn)行以來,發(fā)生多次泄漏事故,運(yùn)行狀態(tài)極不穩(wěn)定,存在極大安全隱患。為此,合成油車間為確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,積極應(yīng)對,不斷摸索改進(jìn),優(yōu)化工況,檢維修設(shè)備,提高設(shè)備運(yùn)行能力。如改善加固管道支撐,入、出口緩沖罐試裝孔板(加裝孔板后目前上述缺陷位置還未出現(xiàn)泄漏,振動(dòng)有所下降,但振動(dòng)仍偏大,振動(dòng)問題無根本改觀)。目前,車間每天定點(diǎn)測振,每兩周定期對焊縫進(jìn)行探傷檢測,及時(shí)調(diào)整設(shè)備檢維修周期(中修根據(jù)運(yùn)行實(shí)際即時(shí)進(jìn)行),擴(kuò)大檢測項(xiàng)目、內(nèi)容和頻次(如小修增加氣閥、法蘭螺栓、支吊架、入口濾芯檢查等),力保設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)行。
設(shè)備及管道存在如下隱患。
(1)K-6101A/B壓縮機(jī)4臺(tái)入口緩沖罐法蘭接管焊縫出現(xiàn)裂紋泄漏(2011年5月依據(jù)工況將原設(shè)計(jì)2.57MPa入口緩沖罐更新為3.52MPa的),已反復(fù)補(bǔ)焊多次。
(2)出口緩沖罐排污導(dǎo)淋接管焊縫斷裂泄漏,以及旁路水冷器管箱封頭入口法蘭接管焊縫泄漏。
(3)壓縮機(jī)入口過濾器濾芯和入口分液罐絲網(wǎng)除沫器絲網(wǎng)損壞。
(4)補(bǔ)H2管線與循環(huán)氣管線碰口焊縫開裂泄漏,需補(bǔ)焊。
(5)壓縮機(jī)出口安全閥多次啟跳。
(1)氣流脈動(dòng)引發(fā)的管道振動(dòng)所致。此振動(dòng)是由往復(fù)式壓縮機(jī)本身固有的工作特點(diǎn),吸、排氣間歇性和周期性而引起的,超壓超負(fù)荷運(yùn)行加劇了振動(dòng)。
(2)由于原始管路安裝時(shí)進(jìn)氣管道不對稱,自身缺陷誘發(fā)壓縮機(jī)和管路振動(dòng),和管路支撐不合理之因素疊加,導(dǎo)致管路振動(dòng)加劇,對管路及設(shè)備造成損壞。
上述兩方面的原因再加之工藝生產(chǎn)近階段負(fù)荷較大,從而使系統(tǒng)壓力不斷提高,壓縮機(jī)循環(huán)氣量越來越高(其中有前段時(shí)期反應(yīng)器過濾管堵塞、泄漏原因,近期發(fā)生的在開車過程中出現(xiàn)的反應(yīng)器進(jìn)氣分布管堵塞),這些因素共同作用,加大且加速了設(shè)備或管路特別是焊縫處的疲勞,加劇了由于原始安裝形成的一次應(yīng)力以及由壓力變化產(chǎn)生振動(dòng)形成的二次應(yīng)力的綜合作用,使法蘭接管處逐漸發(fā)生無法恢復(fù)的永久性塑性變形,從而導(dǎo)致接管焊縫附近熱影響區(qū)疲勞而斷裂。隨著斷裂次數(shù)(入口緩沖罐接管焊縫處已切割、打磨、返修補(bǔ)焊3次,熱影響區(qū)材料組織晶粒越來越粗大和不均勻,內(nèi)應(yīng)力也越來越大)的增加和時(shí)間的推移,該管系(或設(shè)備)塑性變形越來越大,在管路接管焊逢熱影響區(qū)出現(xiàn)的裂紋會(huì)越來越多,也就是說斷裂泄漏會(huì)越來越多。超壓的隱患也越來越大(對壓縮機(jī)內(nèi)部運(yùn)動(dòng)部件如連桿、十字頭、軸瓦和電機(jī)定子繞組等的損壞也成級數(shù)增加,其結(jié)構(gòu)和性能損壞程度目前尚未知),嚴(yán)重者可能發(fā)生著火、爆炸,甚至人身傷害事故。
(1)請公司外委壓縮機(jī)設(shè)計(jì)制造單位(沈陽氣體壓縮機(jī)公司)專業(yè)人員充分評估、詳盡核算目前狀態(tài)下壓縮機(jī)的強(qiáng)度等各項(xiàng)性能指標(biāo)(K-6101B機(jī)氣缸出口加節(jié)流孔板,氣缸內(nèi)壓力達(dá)3.6MPa),確認(rèn)管系結(jié)構(gòu)布局、支撐等,力爭用最簡單的辦法和最小的投資取得較明顯的效果。
(2)優(yōu)化工況,穩(wěn)定操作。實(shí)踐證明,降低操作壓力可明顯改善壓縮機(jī)的振動(dòng),建議壓縮機(jī)入口壓力不大于2.8MPa。
(3)設(shè)備更新改造,加大入口緩沖罐的容積或改變?nèi)肟诰彌_罐進(jìn)氣位置;改入口進(jìn)氣管路為對稱位置,并加粗進(jìn)氣管;90°直角彎頭改為135°彎頭。
目前,在入口緩沖罐入口法蘭、氣缸與出口緩沖罐連接法蘭處分別加φ480/φ200×4mm和φ370/φ150×4mm(其中,K-6101B機(jī)出口緩沖罐孔板后擴(kuò)孔至φ225mm)、材質(zhì)為304的不銹鋼孔板,此舉雖然從表面看對振動(dòng)有一定的緩解(具體見表1詳細(xì)數(shù)值),但副作用是,加孔板導(dǎo)致入、出口阻力大,主電機(jī)負(fù)荷急劇上升,電流由原來的260A上升到360A,電機(jī)定子繞組溫度由70℃上漲至100℃,從而導(dǎo)致電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸瓦溫度由原來最高(夏季)62℃上漲到現(xiàn)在76℃。但就個(gè)人理解認(rèn)為,加孔板是針對原設(shè)計(jì)或原始安裝中存在的缺陷引起機(jī)組或管路振動(dòng)所采取的措施,有一定的效果,但不是控制或解決振動(dòng)的絕對有效措施。單就超壓(或超負(fù)荷)而言,此舉對緩解振動(dòng)就本質(zhì)上來講意義不大,因?yàn)?,只要把壓力控制在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),振動(dòng)明顯好轉(zhuǎn)。所以,在實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中應(yīng)盡可能控制適當(dāng)?shù)呢?fù)荷,避免超溫、超壓。另據(jù)估算,6000V/3800kW/423A電機(jī)現(xiàn)在的耗電費(fèi)用,比未加孔板時(shí)日平均消耗電量多1萬多元,況且對電機(jī)本身性能和壽命的影響或隱患尚不清楚。
以K-6101B為例,不同情況下的運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。
表1 不同情況下的運(yùn)行數(shù)據(jù)
由此三種狀態(tài)的數(shù)據(jù)分析對比可以看出,在壓縮機(jī)入、出口壓力相同,流量有變化時(shí),出口緩沖罐不裝孔板時(shí),主電機(jī)電流為278A,最??;入、出口都裝孔板時(shí),主電機(jī)電流為345A,最大;出口孔板擴(kuò)孔后的電流居中。各狀態(tài)下管道測點(diǎn)的振動(dòng)數(shù)值無較大變化。因此,建議將現(xiàn)A機(jī)緩沖罐出口孔板擴(kuò)孔至φ225mm試運(yùn)行,既維持目前工藝生產(chǎn)需求,又確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,不致造成損壞。
(4)由于裝置循環(huán)量的加大,對壓縮機(jī)入口分液罐D(zhuǎn)-6113影響也很大,分液罐設(shè)計(jì)有效容積42.9m3,導(dǎo)致罐內(nèi)上部絲網(wǎng)除沫器金屬網(wǎng)損壞,金屬絲被吸入壓縮機(jī)的吸氣閥,帶到氣缸內(nèi)、甚至排氣閥,從而損壞進(jìn)、排氣閥(圖1)以及氣缸鏡面,加大檢修工作量,也加大了備品備件的損耗,增加了費(fèi)用。同樣,由于負(fù)荷的加大,直接導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)部件磨損加劇,主軸瓦、大小頭瓦以及十字頭均出現(xiàn)嚴(yán)重磨損和損壞,見圖2。對壓縮機(jī)出口安全閥密封也造成不同程度的損壞(拆檢校驗(yàn)壓縮機(jī)出口安全閥時(shí),發(fā)現(xiàn)有硬顆粒狀物,使安全閥閥芯密封面有點(diǎn)狀凹坑損壞點(diǎn),后經(jīng)車床加工修復(fù)回裝)。依據(jù)壓縮機(jī)出口緩沖罐設(shè)計(jì)壓力為3.52MPa,以及根據(jù)壓力容器和管道用安全閥的整定壓力極限偏差之規(guī)定,整定壓力允許有±3%的偏差,依此計(jì)算,安全閥3.52MPa的整定壓力下偏差值為3.4144MPa。建議壓縮機(jī)出口壓力最大不超過3.42MPa運(yùn)行,確保安全閥狀態(tài)良好,確保系統(tǒng)其他壓力容器和壓力管道安全。
(5)在效益和產(chǎn)量與設(shè)備安全沖突時(shí),效益和產(chǎn)量要服從安全。只有在確保設(shè)備安全、穩(wěn)定的前提下,才有穩(wěn)定的產(chǎn)量和良好的經(jīng)濟(jì)效益。
圖1 氣閥損壞照片
圖2 大頭瓦磨損照片