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      三聚氰胺環(huán)保裝置解吸水解穩(wěn)定運(yùn)行措施

      2012-10-20 08:47:24王越峰王芳
      河南化工 2012年7期
      關(guān)鍵詞:碳銨三聚氰胺冷凝

      王越峰,王芳

      (河南中原大化有限責(zé)任公司,河南濮陽 457004)

      三聚氰胺環(huán)保裝置解吸水解穩(wěn)定運(yùn)行措施

      王越峰,王芳

      (河南中原大化有限責(zé)任公司,河南濮陽 457004)

      介紹了三套三聚氰胺裝置及一套水溶液全循環(huán)法尿素裝置的后續(xù)工藝水處理的解吸—水解系統(tǒng)的工藝流程、工藝原理、運(yùn)行狀況、運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,針對(duì)存在問題進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)改造,使系統(tǒng)達(dá)到滿負(fù)荷、長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行,排出的精制水達(dá)標(biāo)重新循環(huán)利用,減少了資源的浪費(fèi),同時(shí)減少了就地排放而造成的環(huán)境污染。

      解吸;技術(shù)改造;環(huán)保

      中原大化公司第一套三聚氰胺裝置于2000年4月投料成功,三聚氰胺生產(chǎn)能力達(dá)1.2萬t/a,并在2002年建造了同樣能力的第二套裝置。兩套裝置的工藝?yán)淠核腿胨鼓悄钒逼岱?2萬t/a尿素裝置(大尿素)回收。2005年10月3萬t/a三聚氰胺及配套11萬t/a尿素(小尿素)投產(chǎn),小尿素氨泵、甲胺泵填料沖洗水采用的是第三套的工藝?yán)淠?,斯那姆氨汽提尿素裝置已無法回收第三套工藝?yán)淠骸H魧⑦@一套三聚氰胺產(chǎn)生的工藝廢水排放必將造成浪費(fèi),且污染環(huán)境。中原大化公司在2005年配套建造了工藝?yán)淠夯厥昭b置,實(shí)現(xiàn)了“零”排放。本文就解吸—水解系統(tǒng)工藝、運(yùn)行狀況及后續(xù)改造進(jìn)行簡(jiǎn)要分析研究。

      1 生產(chǎn)工藝

      1.1 水解生產(chǎn)工藝流程(如圖1所示)

      三套三聚氰胺尿素濃縮系統(tǒng)產(chǎn)生的含尿素2%、NH36%、CO23%的工藝?yán)淠罕凰屯淠簝?chǔ)槽V8501,通過解吸塔給料泵P8501A/B送至解吸塔C8501,再進(jìn)入C8501之前先在解吸塔預(yù)熱器E8501里與C8501底部出液進(jìn)行換熱,之后加熱到120℃,流量由FIC80905控制,滿負(fù)荷時(shí)30 t/h。

      圖1 解吸—水解工藝流程

      解吸塔分為上下兩段,上塔頂部操作溫度為125℃,工藝?yán)淠鹤陨隙屡c底部蒸汽逆流接觸,NH3和CO2被解吸出來,從上塔底部出來的溶液被水解器給料泵P8502A/B送至水解器R8501,在水解器R8501中,通入3.65 MPa、244℃的高壓蒸汽,尿素在3.45 MPa、235℃的條件下水解成 NH3和CO2,氣相與解吸塔氣相混合后,送入塔頂冷凝器E8504中冷凝,然后被收集在碳銨液儲(chǔ)槽V8502,通過碳銨液泵P8503A/B送往大尿素裝置或小尿素裝置;另有一部分作為回流液被送往解吸塔頂部以控制塔頂溫度,水解器操作壓力由PV80955控制,溫度通過FIC80951控制。出水解器的不含尿素的溶液與水解器換熱器E8503換熱后在LV80953控制下被送往解吸塔下段進(jìn)一步被解吸,從塔底排出溫度為153℃不含氨、尿素的精制水經(jīng) E8501和E8502換熱后降至50℃送往鍋爐作為給水。

      解吸塔操作壓力由PV80914控制,壓力在0.35 MPa左右,解吸塔溫度通過蒸汽調(diào)節(jié)閥FV80934,上塔液位由LV80926控制、下塔液位由LV80923控制。

      1.2 工藝原理

      1.2.1 解吸塔工藝條件的選擇

      解吸是吸收的反過程,根據(jù)NH3、CO2在不同條件下(溫度和壓力)具有不同溶解度的原理,利用解吸塔,直接加入蒸汽進(jìn)行蒸餾,把含NH3和CO2的水中物料蒸餾出來,并返回大尿素或小尿素,以達(dá)到重新利用之目的。解吸過程基本要求是:①解吸塔排出的廢液含:NH3≤5×10-6、尿素≤5×10-6;②從塔頂排出的氣體中含水盡可能少;③前兩個(gè)達(dá)標(biāo)的情況下減少蒸汽消耗。

      壓力的選擇:壓力越低,越有利于解吸,一般選擇0.35~0.40 MPa;溫度的選擇:解吸壓力確定后,解吸塔底部溫度應(yīng)是解吸操作壓力下的飽和蒸汽溫度,因此,塔底溫度只能選擇153℃。

      1.2.2 水解器工藝條件的選擇

      在三聚氰胺系統(tǒng)濃縮工段產(chǎn)生的工藝?yán)淠褐泻?%尿素,這些尿素需要水解成NH3和CO2,然后,在解吸塔里進(jìn)行精餾,以確保廢水排放合格。尿素的水解反應(yīng)就是尿素合成反應(yīng)的逆反應(yīng)。尿素溶液是亞穩(wěn)的,但在60℃以下,分解速度幾乎為零,至100℃左右開始提高,在145℃以上時(shí)尿素的水解速度急劇加快,如圖2所示。尿素水解率隨溫度升高而增大,隨停留時(shí)間的增加而增大,如圖3所示。

      圖2 尿素水解速率與溫度的關(guān)系

      圖3 尿素水解速率與停留時(shí)間的關(guān)系

      因此,水解溫度選擇為235℃,以保證工藝?yán)淠褐心蛩貜氐姿?235℃所對(duì)應(yīng)的平衡壓力為3.4MPa,水解的實(shí)際操作壓力選擇為 3.3~3.4MPa。水解器R8501內(nèi)設(shè)置9塊折流板,以延長(zhǎng)工藝?yán)淠旱耐A魰r(shí)間,促進(jìn)尿素的水解。

      此外,尿素的水解率還與溶液中氨含量有關(guān),氨含量高的尿素溶液較氨含量低的尿素溶液的水解率低。尿素的水解率還與尿素溶液的濃度有關(guān),溶液中尿素濃度低,則水解率大,如圖4所示。

      圖4 170℃時(shí)尿素水解率

      2 試生產(chǎn)中容易出現(xiàn)的問題

      對(duì)多次的試生產(chǎn)進(jìn)行總結(jié),導(dǎo)致解吸水解系統(tǒng)無法穩(wěn)定運(yùn)行的突出問題有:①解吸塔底部出液AI80930不能達(dá)標(biāo),對(duì)精制水造成污染;若切出就地排放,不但污染環(huán)境,還造成氨的損失。②解吸壓力低,提不起來,造成解吸塔下塔液位調(diào)節(jié)閥門全開液位仍高、碳銨液泵送不出去,且底部出液超標(biāo),碳銨液槽持續(xù)上漲甚至滿液。③解吸壓力超,壓力控制閥泄壓慢,存在安全隱患。④水解器R8501壓力變送器的導(dǎo)壓管頻繁堵塞,指示失靈,操作困難。⑤水解器所用3.65 MPa蒸汽與水解器操作壓力3.35 MPa壓差太小,一旦蒸汽壓力向下波動(dòng)時(shí),水解器內(nèi)尿素水解不徹底,精制水中尿素嚴(yán)重超標(biāo),尿素含量達(dá)50×10-6~110×10-6。

      3 實(shí)施技術(shù)改造

      3.1 解吸系統(tǒng)增加循環(huán)管線

      蒸汽流量、壓力不足及三聚氰胺濃縮系統(tǒng)熱洗或小尿素五臺(tái)大泵填料泄漏都會(huì)造成工藝?yán)淠褐心蛩亍焙可?,?dǎo)致解吸塔底部排液不能達(dá)標(biāo)。為了避免就地排放、污染精制水,解吸塔底部出液經(jīng)過兩個(gè)換熱器降溫后的管線上增加一條循環(huán)管線,在AI80930不達(dá)標(biāo)時(shí),將一、二、三套工藝?yán)淠簳簳r(shí)切向大尿素,打開循環(huán)管線閥門,調(diào)整解吸—水解系統(tǒng)直至中心化驗(yàn)室分析達(dá)標(biāo)后,再將工藝?yán)淠哼M(jìn)行回收。

      3.2 解吸系統(tǒng)的壓力控制

      盡快把解吸壓力提至正常操作值,先是在碳銨液槽V8502氣相管線增加一股 N2氣,壓力0.40 MPa以上,壓力有效升高??墒且坏㎞2管網(wǎng)壓力下降,含有NH3和CO2的氣體就會(huì)倒入氮?dú)夤芫€,污染氮管網(wǎng),得不償失?,F(xiàn)把解吸塔C8501與水解器R8501的混合氣體管線上增設(shè)一條管線,不經(jīng)過冷凝器E8504直接進(jìn)入碳銨液槽V8502中,達(dá)到了快速、有效調(diào)節(jié)解吸壓力的目的;解吸系統(tǒng)超壓時(shí),必須盡快查找原因及時(shí)處理,除減小解吸系統(tǒng)生產(chǎn)負(fù)荷等調(diào)節(jié)手段外,必須把壓力先降下來,解吸壓力控制閥PV80914已全開,而副線經(jīng)常出現(xiàn)堵塞。因此,在碳銨液槽V8502上增加一條放空管線直接排放泄壓至工藝?yán)淠簝?chǔ)槽V8501,避免了超壓,同時(shí)回收放空中大量的NH3、CO2。

      3.3 水解器

      R8501壓力變送器PT80955的導(dǎo)壓管吹掃蒸汽原來設(shè)計(jì)位置不合適,吹掃蒸汽沒有對(duì)準(zhǔn)導(dǎo)壓管根部閥,造成此處極易堵塞,指示失靈影響操作?,F(xiàn)已對(duì)此處改造,在導(dǎo)壓管根部閥后增加一路吹掃蒸汽。

      3.4 水解器蒸汽改造

      水解器R8501原用3.65 MPa所用蒸汽改為從大尿素界區(qū)引過來壓力為5.2MPa高高壓蒸汽,精制水中尿素含量大幅度減少,尿素含量≤5×10-6??紤]到大尿素裝置一旦停車,必將影響到解吸—水解系統(tǒng)的正常運(yùn)行。為了保證水解器的5.2MPa正常供應(yīng),從合成裝置3號(hào)鍋爐引出一條12.5MPa蒸汽管線,經(jīng)減壓成5.2MPa后與現(xiàn)有的水解器蒸汽管線流量調(diào)節(jié)閥FV80951相連接,有效地保證了水解穩(wěn)定。

      3.5 解吸塔底部出液改造

      經(jīng)處理過的解吸出液,正常作為鍋爐給水,現(xiàn)增加一條去三聚氰胺裝置氨洗滌塔C8105管線,在解吸出液達(dá)標(biāo)情況下,可以代替脫鹽水作為洗滌液,減少了脫鹽水的消耗,實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)利用。

      3.6 E8504 改造

      換熱器E8504原來設(shè)計(jì)換熱面積太大,且出口沒有熱電偶,溫度低時(shí)換熱器出現(xiàn)堵塞,此時(shí)調(diào)節(jié)循環(huán)水流量已太晚。在換熱器出液管增加一熱電偶,監(jiān)視溫度變化,及時(shí)調(diào)節(jié)循環(huán)水流量,并在換熱器入口增加快裝接頭,便于換熱器堵塞時(shí)加水沖洗。

      3.7 液位計(jì)更換

      水解器R8501、解吸塔C8501上下塔、碳銨液槽V8502,現(xiàn)場(chǎng)翻板液位計(jì)由于浮子無磁性,操作比較困難,液位不好控制,后來更換液位計(jì)浮子,液位指示正常。

      4 總結(jié)

      解吸—水解系統(tǒng)通過多項(xiàng)改造,運(yùn)行相當(dāng)穩(wěn)定,各項(xiàng)參數(shù)均達(dá)到指標(biāo)要求,見表1。處理工藝?yán)淠耗芰τ?0 t/h提至33 t/h,工藝?yán)淠航?jīng)過處理后,不但能夠達(dá)到零排放,而且還能使有用物質(zhì)和熱能得以回收利用,節(jié)約了能源,保護(hù)了環(huán)境。

      TQ050.7

      B

      1003-3467(2012)07-0054-03

      2012-01-14

      王越峰(1974-),男,工程師,從事化工操作,電話:15093623909。

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