汪 勇,景萬德,周世德,王小麗
(長慶油田第一采油廠,陜西 延安 716000)
真空加熱爐是油氣田生產(chǎn)中不可缺少的熱能供應(yīng)設(shè)備。在油田生產(chǎn)過程中,真空加熱爐是原油集輸處理過程中第一道工序及最后一道工序,用于提高原油溫度,提高其破乳能力及外輸溫度,保證中后端原油處理工藝的順利進行。在現(xiàn)場使用過程中,由于真空加熱爐特殊的運行環(huán)境和使用方法,造成加熱爐的腐蝕日趨嚴(yán)重,影響其使用壽命及可靠性。通過對長慶油田第一采油廠王南作業(yè)區(qū)一臺真空加熱爐盤管泄漏原因調(diào)查,總結(jié)分析了真空加熱爐存在的一些腐蝕現(xiàn)象及特征,從而尋求有效的防治措施。
通過解體真空加熱爐爐體及盤管進行檢查后發(fā)現(xiàn)最下一排盤管左數(shù)第五根管在盤管與固定托架的結(jié)合處滲漏,且盤管與固定托架結(jié)合處的盤管上有大約60mm×5mm的腐蝕,最深處已穿孔。通過進一步分析,造成腐蝕的原因有如下兩點。
(1)影響真空加熱爐壽命的主要因素有:真空加熱爐運行環(huán)境、水質(zhì)、溫度及夏季檢修過程中的保養(yǎng)等。
(2)影響真空加熱爐壽命的原因有物理破壞及化學(xué)破壞兩種類型。其主要表現(xiàn)形式為高溫氧腐蝕及縫隙腐蝕兩種。
真空加熱爐在使用過程中由于補水過量,盤管淹沒水中,造成其盤管出現(xiàn)凹坑、斑點狀鐵塊,腐蝕狀為凸起的鼓包狀物質(zhì),最外層灰褐色、中間鐵銹狀,最內(nèi)層黑色,分層明顯,為典型的電化學(xué)腐蝕,是真空加熱爐較常見的腐蝕類型。其主要成因為:真空加熱爐在現(xiàn)場使用過程中由于條件限制,一般采用普通的工業(yè)水或者地下水,水質(zhì)pH值較低,并且未進行水質(zhì)的凈化處理,造成爐水內(nèi)含有大量的氧氣,水中的溶解氧與盤管上電位較高的陰極區(qū)域發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生大量的OH-,盤管電位較低的陽極,鐵原子失去電子,從而變?yōu)閬嗚F離子溶于水中,加速了真空加熱爐盤管的腐蝕,其腐蝕反應(yīng)如下。
如上所述,盤管陰陽兩極不斷反應(yīng),最終形成腐蝕,如圖1、2所示。
圖1 銹瘤形成示意圖
圖2 腐蝕機理示意圖
導(dǎo)致高溫氧腐蝕的原因有:
(1)爐內(nèi)經(jīng)常補水而沒有漏水的地方,說明只能是蒸汽散失。
(2)真空閥密封膠圈開裂,難以保證密封,真空閥進氣、出氣控制失靈,使?fàn)t內(nèi)氧含量增大,加大了腐蝕速度。
(3)空氣進入是導(dǎo)致腐蝕的主要原因。
(4)經(jīng)常性的補水也是增加爐內(nèi)含氧量的渠道。
(5)沒有介質(zhì)冷卻,支撐角鋼和拉撐鋼管溫度升高,高溫加速了腐蝕。
(6)水位高,使其最下盤管長期在水中運行,同時當(dāng)年投入運行時沒有煮爐也沒有換水及定期補水使得氧的含量增加。
對真空加熱爐進一步檢查,凡盤管同固定托架結(jié)合緊密的部位均有不同程度的腐蝕,同時靠兩側(cè)最下一排管中的拉撐條面向側(cè)筒壁處及拉撐條表面腐蝕嚴(yán)重,腐蝕產(chǎn)物厚達4mm,滑輪支撐80mm×100mm的角鋼上半部也同樣存在十分嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象。
根據(jù)現(xiàn)場的檢查情況確認(rèn)盤管的腐蝕為縫隙腐蝕。這是一種金屬部件在介質(zhì)中,由于金屬與金屬或金屬與非金屬之間形成特別小的縫隙,使縫隙內(nèi)介質(zhì)處于滯流狀態(tài)而引起縫內(nèi)金屬的加速腐蝕現(xiàn)象。
縫隙腐蝕的原理是在縫隙金屬生成金屬離子,縫隙中的溶液由于對流不暢而貧氧,故氧的還原反應(yīng)主要在縫隙之處的陰極進行。這樣縫隙溶液中就有了過剩的正電荷,促使帶負(fù)電荷的離子遷移到縫隙中以保持溶液的電中性。結(jié)果,縫隙中帶負(fù)電的離子濃度增加,之后金屬化合物水解使縫隙中的溶液酸化,從而加速金屬和合金的溶解(腐蝕)。
引起腐蝕的縫隙并非是一般肉眼可以明辨的縫隙,而是指能使縫內(nèi)介質(zhì)停滯的特小縫隙,其寬度一般在0.025~0.1mm的范圍。寬度大于0.1mm的縫隙,縫內(nèi)介質(zhì)不至于形成滯流,也就不會形成此種腐蝕。正因為金屬表面已存在這么一個特殊的幾何空間,縫內(nèi)介質(zhì)處于滯流狀態(tài),所以使得參加腐蝕反應(yīng)的物質(zhì)難以向內(nèi)補充,縫內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物又難以擴散出去,于是造成縫內(nèi)介質(zhì)隨著腐蝕的不斷進行,在組成、濃度、pH值等方面愈來愈和整體介質(zhì)產(chǎn)生差異,結(jié)果導(dǎo)致縫內(nèi)金屬表面的加速腐蝕形成泄漏,而縫外的金屬表面則腐蝕較輕。
該真空加熱爐爐水采取普通的工業(yè)用水,水質(zhì)未處理。爐水指標(biāo)直接關(guān)系到爐子的壽命及運行效率。由于水的硬度較大,爐水經(jīng)過不斷的蒸發(fā)濃縮,容易形成水垢。根據(jù)GB1576-2001《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)要求,爐水溫度≤95℃時,爐水的pH值應(yīng)控制在10~12之間,但由于目前爐子用水未經(jīng)處理,pH值未控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍。并且,由于補水頻繁,補水過程中,既補充了大量的溶解氧,也相應(yīng)增加了氯根的濃度,當(dāng)pH值<7~8時,H+、O2-、CL-等腐蝕介質(zhì)均很活躍,從而造成受熱面腐蝕加重。
從解體后的真空加熱爐盤管及封頭上的水跡可以判斷,水位曾很高,距最下盤管不足5mm(設(shè)計水位計上限距離盤管組件下端15mm左右),盤管下部長期浸泡在水中,容易造成盤管與水及上部空氣接觸處出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕,從而降低盤管的使用壽命。
截止到目前,該真空加熱爐已運行5年,據(jù)了解,下述幾個原因也是造成真空加熱爐腐蝕的重要原因。
(1)當(dāng)年投入運行時沒有煮爐,造成爐內(nèi)雜質(zhì)未完全清理。
(2)每半個月加一次水,每次約8~10min,頻繁加水,造成爐水含氧量增加,為腐蝕創(chuàng)造了條件。
(3)經(jīng)檢查真空閥密封膠墊開裂,雖然沒有延至密封面,但固定部分變形,難以保證密封。經(jīng)現(xiàn)場試驗,原定0.02MPa起跳的真空閥在0.005MPa時出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象;背壓試驗時,按規(guī)定內(nèi)壓為-0.01MPa,實際能達到-0.02MPa,即內(nèi)外壓差為0.01~0.02MPa時不應(yīng)進氣,但在-0.004MPa時即從排氣管向內(nèi)進氣。由于真空閥密封不嚴(yán),造成真空爐與大氣連通,內(nèi)部高溫氣體內(nèi)含有大量的氧氣,加快了爐子的腐蝕速度。
(1)在設(shè)備、部件的結(jié)構(gòu)設(shè)計和制造中應(yīng)盡量避免形成縫隙和形成積液的死角區(qū)。若在結(jié)構(gòu)上不可能采用無縫隙方案,可使結(jié)構(gòu)能夠妥善排流,以便在出現(xiàn)沉積物時能及時清除。也可采用縫隙固體填充料把縫隙填實。墊圈不宜采用石棉、紙質(zhì)等吸濕性材料,可用聚四氟乙烯等耐高溫及耐腐蝕材料。
(2)真空加熱爐盤管材質(zhì)為20G,這種鋼雖然金相組織較均勻,機械性能良好,能夠滿足一般介質(zhì)換熱的要求,但未考慮到現(xiàn)場使用過程中爐水未進行除氧處理這一現(xiàn)狀,因此,耐腐蝕性及抗氧化性遠遠不夠,建議鋼材內(nèi)部摻加部分抗腐、耐高溫元素,強化其耐腐蝕性及抗氧化性。
(1)真空加熱爐水位嚴(yán)格控制在水位計量程的1/3~1/2處運行,嚴(yán)禁水位超過水位計量程的1/2。
(2)真空爐運行過程中,應(yīng)盡量保證負(fù)壓狀態(tài),對于不能維持負(fù)壓狀態(tài)運行的真空爐,應(yīng)及時檢查真空閥座是否嚴(yán)密、蒸汽手動排空閥是否關(guān)閉完好,對于無法調(diào)整和修復(fù)的真空閥、排空閥要及時更換。
(3)新投用的真空加熱爐使用前必須進行煮爐,煮爐后換水。有條件的站點,盡量使用軟化水,將爐水pH值嚴(yán)格控制在10~12。
(4)每年一次的加熱爐夏季檢修,必須進行一次煮爐,并將爐體內(nèi)廢液、殘渣及時清理。
自2008年起,公司嚴(yán)格按現(xiàn)場應(yīng)用改進要求實施操作,至今三年余,未見明顯腐蝕現(xiàn)象。
[1]張化文,秦山等.腐蝕與防護[J].石油化工,2006 (2).