陳金彪
(廣西有色金屬集團(tuán)貴州華堃礦業(yè)股份有限公司,貴州 畢節(jié) 551700)
淺談難選鎳鉬礦直接熔煉工業(yè)試驗(yàn)
陳金彪
(廣西有色金屬集團(tuán)貴州華堃礦業(yè)股份有限公司,貴州 畢節(jié) 551700)
試驗(yàn)采取不焙燒直接熔煉的新方法,通過改變技術(shù)條件直接得到鎳锍或鎳鉬合金產(chǎn)品,克服傳統(tǒng)工藝存在的金屬回收率低、產(chǎn)生低濃度SO2氣體難以制酸等缺點(diǎn)。該方法具有工藝流程短,充分利用原礦中硫和碳的發(fā)熱量,達(dá)到節(jié)能減排的效果等優(yōu)點(diǎn)。
備料;直接熔煉;鎳锍;鎳鉬合金;節(jié)能減排
目前,從鎳鉬礦中生產(chǎn)鉬酸銨、氧化鉬的工業(yè)化歷史較短,其工藝技術(shù)尚處于不斷發(fā)展之中,目前提出的方法有很多種,但概括起來,工業(yè)上存在兩類方法,一種為濕法工藝,另一種為火法——濕法聯(lián)合工藝。
在全濕法工藝中,鎳鉬礦的氧化在溶液中進(jìn)行,鉬進(jìn)入溶液,鎳留在渣中。目前工業(yè)上成熟的方法是用次氯酸鈉為浸出劑氧化分解鎳鉬礦,次氯酸鈉為浸出劑濕法分解工藝設(shè)備投資較小,過程不產(chǎn)生大氣污染。但該方法存在浸出劑次氯酸鈉消耗較大,生產(chǎn)成本相對較高的缺點(diǎn),若當(dāng)?shù)責(zé)o次氯酸鈉的生產(chǎn)廠家而靠長途運(yùn)輸,則該方法成本太高。另外還有采用高壓氧浸出分解鎳鉬礦的報道,但至今尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。在火法—濕法聯(lián)合工藝中,用氧化焙燒的方法處理鎳鉬礦,即用空氣中的氧氣在高溫下氧化鎳鉬礦,使其中的鉬和鎳由硫化物轉(zhuǎn)化為氧化物,然后用堿浸出其中的鉬,使鉬進(jìn)入侵出液而鎳留在浸出渣中。其成本較低,但是鎳鉬礦的氧化焙燒過程必然產(chǎn)生大量含低濃度 SO2的氣體,廢氣處理裝置投資較大,處理成本較高。至于從浸出液中制取氧化鉬或鉬酸銨,一般采用化學(xué)凈化法除去其中的磷、砷、硅等雜質(zhì),然后采用化學(xué)沉淀法、離子交換法和溶劑萃取法富集提鉬,其中離子交換法應(yīng)用得更為廣泛。過程產(chǎn)生一定量的氨氮廢水,處理成本較高。
1.1 試驗(yàn)的原料
本試驗(yàn)先后對2種品位不同的鎳鉬礦進(jìn)行試驗(yàn),其干礦成分見下表1:
表1 試驗(yàn)用的鎳鉬礦化學(xué)成分 (%)
1.2 試驗(yàn)工藝簡述
將鎳鉬礦破碎、烘干后再磨至-100目,然后制成團(tuán)塊或球團(tuán),需要再次烘干至 H2O≤5%,控制溫度為 300~400℃,可用高溫尾氣進(jìn)行烘干后,烘干后的物料分批直接加入熔煉爐進(jìn)行熔煉,熔煉溫度控制在1200~1300℃,通過調(diào)整還原劑配比,可以在熔煉過程產(chǎn)出鎳锍和鉬酸鹽等。熔煉爐尾氣含SO2濃度較低,經(jīng)過收塵、制酸淋洗后,可以達(dá)標(biāo)排放。
產(chǎn)出的鎳锍、鎳鉬合金、以及含氧化鉬品位較高的煙塵,可以進(jìn)一步加工成硫酸鎳、鉬酸銨、氧化鉬等產(chǎn)品,也可以直接銷售。熔煉爐渣主要含硅、鈣、鐵等,可以銷售給水泥廠,工藝流程簡圖如下。
2.1 試驗(yàn)步驟
試驗(yàn)過程包括備料、烘爐、投料、熔煉、鑄錠及浸出等,即先將磨好的干礦加適當(dāng)?shù)乃瞥汕驁F(tuán),制好的球經(jīng)過干燥后,分批投放。投料前,先用木材烘爐8小時,使?fàn)t內(nèi)干燥,當(dāng)溫度達(dá)到300℃,再投入3公斤焦炭,之后開啟投料。熔煉前期溫度低,加料較慢,每次加入10公斤,之后逐步加大到30公斤/次,通過多批加料、間斷放渣,熔煉爐內(nèi)熔融金屬锍(鎳鉬合金)不斷增加。熔煉過程,渣口要堵好,防止漏渣。產(chǎn)出的干渣進(jìn)行浸出,得到浸出液和浸出渣,并計量、取樣、化驗(yàn)。
2.2 試驗(yàn)結(jié)果
(1)試驗(yàn)一
試驗(yàn)過程通過改變物料配比、改變?nèi)蹮挏囟?、時間等技術(shù)條件,試驗(yàn)共進(jìn)行了4次,試驗(yàn)過程投入及產(chǎn)出物料見表2:
表2 試驗(yàn)投入及產(chǎn)出物料量
試驗(yàn)過程的產(chǎn)出物料經(jīng)過取樣送分析化驗(yàn),分析化驗(yàn)結(jié)果見表3:
表3 試驗(yàn)過程產(chǎn)出物料分析化驗(yàn)結(jié)果(%)
由表3可以看出,鎳、鉬主要富集在爐渣中,爐渣含鉬高達(dá) 2.23%,含鎳達(dá) 0.45%,沒有合金產(chǎn)出,爐渣含硫高達(dá)12%。說明難選鎳鉬可以不經(jīng)過焙燒脫硫,就可以直接熔煉將鉬、硫以鎳锍形式富集在渣,再通過浸出回收,但試驗(yàn)過程中生成的鎳锍與爐渣的分離效果不好,未能放出爐鑄錠。主要是由于當(dāng)物料加熱到1000℃時,物料中便有復(fù)雜硫化物、某些硫酸鹽和氫氧化物的熱分解發(fā)生,生產(chǎn)比較簡單而穩(wěn)定的化合物。當(dāng)物料加熱到1200℃時,主要是硫化物和氧化物之間的交互反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)出熔合的液態(tài)金屬產(chǎn)物便是鎳锍,其中有NiS、FeS、CuS、CoS和貴金屬。鉬則與碳酸鹽反應(yīng)生成鉬酸鹽進(jìn)入爐渣,通過浸出可以回收鉬制成產(chǎn)品。
(2)試驗(yàn)二
經(jīng)過對試驗(yàn)一的分析研究后,有針對性的改變物料配比、改變?nèi)蹮挏囟群腿蹮挄r間,進(jìn)行試驗(yàn)二,共進(jìn)行4次試驗(yàn),試驗(yàn)過程投入及產(chǎn)出物料見表4:
表4 試驗(yàn)投入及產(chǎn)出物料量
試驗(yàn)過程的產(chǎn)出物料經(jīng)過取樣送分析化驗(yàn),分析化驗(yàn)結(jié)果見表5:
表5 試驗(yàn)過程產(chǎn)出物料分析化驗(yàn)結(jié)果(%)
由表5可以看出,通過改變?nèi)蹮捈夹g(shù)條件,可以將鎳、鉬富集在合金中,合金含鉬可達(dá)16%以上,含鎳可達(dá)30%以上,含硫低。說明難選鎳鉬也可以不經(jīng)過焙燒脫硫,就能直接熔煉生產(chǎn)出鎳鉬合金,并且降低爐渣品位的目的。主要是在高溫熔煉條件下,硫含量低于0.5%時,液相線溫度隨C%和Si%而改變,低碳鎳合金一般液相線溫度為1400℃。爐渣的主要成分為FeO、MgO和SiO2。當(dāng)SiO2/MgO<2時,爐渣的液線溫度基本不受爐渣中FeO含量的限制。硫化物分解所產(chǎn)生的硫化亞鐵跟高價金屬氧化物反應(yīng),可以脫除爐料中部分硫,當(dāng)加入還原劑時,脫硫效果要小得多。
通過工業(yè)試驗(yàn)證明,難選鎳鉬礦可以不經(jīng)過焙燒脫硫,直接熔煉將鎳鉬以金屬锍形式富集在渣,再通過浸出回收;也可以通過改變?nèi)蹮捈夹g(shù)條件,將難選鎳鉬不經(jīng)過焙燒脫硫,直接熔煉生產(chǎn)出鎳鉬合金。熔煉過程充分利用原礦中的硫和碳發(fā)熱量,達(dá)到節(jié)能減排的效果。
[1] 彭容秋.鎳冶金[M].長沙:中南大學(xué)出版社,2005.9.
[2] 向鐵根.鉬冶金(修訂本)[M].長沙:中南大學(xué)出版社, 2009.
[3] 陳家鏞.濕法冶金手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.9(2008.5重印).
Remarks The Practice of Smelting Har-Nickel-Molybdenum Ore
The practice of Smelting select a new method without baking,to get nickel-Molybdenum metals by change some factor of technology and overcoming the shortcoming,as short-drawing metals with the past smelting and hard-making sulphur acid with deluted SO2gas.the method have some excellent,as short-journey,employing the heat of carbon and sulphur within the nickel-Molybdenum ore,making a good effectwith saveing energy and dirty.
prepaer marks;indirect smelting;nickel-sulfonium;nickel-Molybdenum metals;save energy and dirty
TF11
A
1008-1151(2012)01-0054-02
2011-10-27
陳金彪(1978-),男,廣西有色金屬集團(tuán)貴州華堃礦業(yè)股份有限公司冶煉工程師,工程碩士在讀生,從事有色金屬冶煉生產(chǎn)技術(shù)管理。