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      山西屯留煤在Mark-IV型魯奇氣化爐上試燒初探

      2012-10-29 01:36:52趙天運(yùn)梁學(xué)博
      關(guān)鍵詞:義馬氣化爐煤氣

      趙天運(yùn) 梁學(xué)博

      (河南省煤氣(集團(tuán))公司義馬氣化廠(chǎng),河南 義馬 472300)

      1 引言

      河南省煤氣化工程即義馬氣化廠(chǎng)是國(guó)家“九五”重點(diǎn)工程,是為解決豫西地區(qū)城鎮(zhèn)居民、工商業(yè)用氣需求,實(shí)現(xiàn)煤炭就地轉(zhuǎn)化,改善區(qū)域環(huán)境,帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)公益性、環(huán)保性城市公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。該工程較早引進(jìn)具有世界先進(jìn)水平的德國(guó)魯奇加壓氣化技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備,自2006年9月二期工程建成投產(chǎn)以后,目前已形成日產(chǎn)凈煤氣300萬(wàn)Nm3,成為亞洲最大人工城市煤氣制造企業(yè)。2006年我廠(chǎng)受山西潞安煤基合成油廠(chǎng)委托,在魯奇氣化裝置上對(duì)山西屯留貧瘦煤進(jìn)行工業(yè)化試燒,其采集數(shù)據(jù)為潞安煤基合成油的設(shè)計(jì)工作提供依據(jù)。

      2 試燒前準(zhǔn)備工作

      2.1 組織保障

      為保證圓滿(mǎn)完成試燒任務(wù),保證取得數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性,更好地統(tǒng)籌試燒全過(guò)程,保證試燒過(guò)程安全順利進(jìn)行,我廠(chǎng)成立了山西屯留煤試燒工作指揮部。

      2.2 準(zhǔn)備工作

      (1)2006年我廠(chǎng)僅有魯奇氣化爐3臺(tái),分別為1#、2#、3#氣化爐,通常生產(chǎn)狀態(tài)下二開(kāi)一備。為確保試燒過(guò)程順利進(jìn)行,決定先在一臺(tái)氣化爐上進(jìn)行單燒,待確定較佳汽氧比后兩爐滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。(2)試燒前準(zhǔn)備好試燒期間記錄報(bào)表,做好試燒期間數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。(3)保持1#、2#、3#氣化爐豎灰管上的取灰器正常使用。(4)試燒前4小時(shí),確定粗煤氣冷卻系統(tǒng)、煤氣水處理、酚回收裝置運(yùn)行正常,做好取樣前的準(zhǔn)備工作。

      2.3 山西屯留煤的工業(yè)分析

      本次試燒煤種山西屯留貧瘦煤,貧瘦煤是一種具有弱粘性的煉焦用煤,其發(fā)熱量較高。試燒前在廠(chǎng)內(nèi)對(duì)山西屯留貧瘦煤進(jìn)行了工業(yè)分析,以便掌握煤質(zhì)情況對(duì)工藝調(diào)控做出指導(dǎo)。下表1為山西屯留貧瘦煤工業(yè)分析結(jié)果。可見(jiàn),屯留煤較義馬煤其含水量低0.69%,揮發(fā)份含量低10.41%,固定碳含量高55.69%,其熱值高達(dá)5516kcal/kg。

      表1 山西屯留貧瘦煤工業(yè)分析結(jié)果

      2.4 預(yù)計(jì)試燒工藝指標(biāo)調(diào)整范圍

      (1)粗煤氣出口溫度:550℃~650℃。(2)汽氧比:4.5-5.0左右。(3)灰鎖溫度:320℃~370℃。(4)煤鎖下法蘭溫度:135℃~190℃。(5)爐篦電流:19—20A左右。

      2.5 試燒程序

      (1)待煤倉(cāng)中義馬煤料位指示為30%時(shí),通知備煤車(chē)間向氣化爐內(nèi)加山西屯留貧瘦煤。(2)山西屯留貧瘦煤入爐后,氣化爐負(fù)荷漸降至5000 Nm3/h,按1次/15分鐘的分析頻率分析粗煤氣中的CO2和O2。(3)保持操作壓力在2.85-3.05MPa之間。(4)每小時(shí)排灰、看灰一次。(5)據(jù)灰樣、爐篦電流尋求最佳汽氧比,氣化爐工況穩(wěn)定后,負(fù)荷緩慢加至5500 Nm3/h。(6)氣化爐滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行48小時(shí)后,進(jìn)行高負(fù)荷試驗(yàn),加負(fù)荷的速度為500Nm3/10min。(7)高負(fù)荷性能測(cè)試后,兩臺(tái)氣化爐恢復(fù)正常負(fù)荷,直至將山西屯留貧瘦煤燒完為止。

      3 試燒過(guò)程

      2006年 6月 23日 15:04時(shí),2#氣化爐煤倉(cāng)料位指示40%時(shí),加進(jìn)山西屯留貧瘦煤,氣化爐負(fù)荷為5000Nm3/h,汽氧比5.3。至17:00時(shí)粗煤氣半分析顯示 CO2:31.7%O2:0.2%,表明屯留煤已進(jìn)入爐內(nèi),穩(wěn)定2小時(shí)后,汽氧比由5.3降至5.2,負(fù)荷加至5500 Nm3/h,粗煤氣半分析顯示 CO2:29.7%;O2:0.2%。結(jié)合灰樣、爐篦電流和半分析數(shù)據(jù),確認(rèn)汽氧比已較佳,這一過(guò)程耗時(shí)5.5小時(shí),第一階段進(jìn)展順利。

      試燒指揮部決定3#氣化爐也開(kāi)始試燒屯留煤,6月24日1:17時(shí),3#氣化爐煤倉(cāng)顯示36%時(shí)加進(jìn)屯留煤。4:26時(shí),3#氣化爐半分析為 CO2:31.6%O2:0.3%,表明山西屯留貧瘦煤已到達(dá)反應(yīng)區(qū),至5:00時(shí)3#氣化爐調(diào)整汽氧比5.3降至5.2;7:25時(shí)降至4.8,各項(xiàng)指標(biāo)均顯正常。隨后,將2#氣化爐負(fù)荷加至7000Nm3/h,3#氣化爐負(fù)荷加至6500 Nm3/h,3#氣化爐的汽氧比降至4.7運(yùn)行。

      6月24日11:00時(shí)始至25日16:00時(shí)結(jié)束,2#、3#氣化爐負(fù)荷維持 7000-7200 Nm3/h,汽氧比控制在4.6,粗煤氣半分析CO225%~27%間,爐篦電流正常,灰的顏色、粒度適中。我們認(rèn)為山西屯留貧瘦煤此時(shí)工況下穩(wěn)定,隨后再次降2#氣化爐汽氧比至4.5,運(yùn)行7小時(shí),未發(fā)現(xiàn)大渣塊導(dǎo)致排灰困難。高負(fù)荷運(yùn)行下氣化爐也較穩(wěn)定,兩爐直至將山西屯留貧瘦煤試燒完為止。

      4 試燒結(jié)果

      4.1 試燒中主要運(yùn)行參數(shù)范圍

      (1)試燒過(guò)程中,氣化爐粗煤氣出口溫度范圍550℃~620℃,灰鎖溫度范圍 340℃~380℃。同負(fù)荷下,與義馬煤相比粗煤氣出口溫度、灰鎖溫度均較高。(2)試燒過(guò)程中,汽氧比調(diào)整范圍在4.5-4.7間為較宜。(3)試燒過(guò)程中,爐篦轉(zhuǎn)速維持在2.0~3.5間。屯留貧瘦煤灰份含量高,同負(fù)荷下相比義馬煤爐篦轉(zhuǎn)速稍高,整個(gè)試燒過(guò)程灰中殘?zhí)剂枯^高,約7%。(4)山西屯留貧瘦煤固定碳含量高,反應(yīng)活性低,平均每小時(shí)加煤僅兩鎖,在6000Nm3/h負(fù)荷下,爐篦僅維持最低轉(zhuǎn)速1.5r/min。7200Nm3/h負(fù)荷下維持3.0r/min,不利于開(kāi)車(chē)時(shí)的火層培養(yǎng)及低負(fù)荷生產(chǎn)。

      4.2 高負(fù)荷運(yùn)行下運(yùn)行參數(shù)及粗煤氣成份對(duì)比

      表2 2#氣化爐義馬煤與山西屯留貧瘦煤運(yùn)行參數(shù)對(duì)比

      表3 山西屯留貧瘦煤試燒2#氣化爐運(yùn)行數(shù)據(jù)(負(fù)荷7000 O2Nm3/h下)

      表2、表3為2#氣化爐在7000 Nm3/h氧負(fù)荷下,義馬煤與山西屯留貧瘦煤的運(yùn)行參數(shù)對(duì)比表和粗煤氣成份對(duì)比表,我們發(fā)現(xiàn):

      (1)山西屯留貧瘦煤變質(zhì)程度較深,反應(yīng)活性差,試燒在保證灰不熔渣的前提下適當(dāng)降低了汽氧比。同負(fù)荷7000Nm3/h下,義馬煤汽氧比5.6,屯留煤汽氧比4.6。(2)試燒發(fā)現(xiàn)爐頂法蘭溫度、粗煤氣出口溫度、灰鎖溫度一直處于高位。7000Nm3/h氧負(fù)荷下,爐頂法蘭溫度185℃,粗煤氣出口溫度598℃,灰鎖溫度382℃。(3)試燒還發(fā)現(xiàn),負(fù)荷低時(shí),粗煤氣出口溫度、灰鎖溫度更不易控制,溫度波動(dòng)變大,氣化爐與夾套的壓差變大29KPa左右。我們認(rèn)為這些都是由于山西屯留貧瘦煤氣化變質(zhì)程度深,反應(yīng)活性差,導(dǎo)致煤在爐內(nèi)停留時(shí)間變長(zhǎng),氣化段變寬所致。(4)粗煤氣成份。山西屯留貧瘦煤試燒中汽氧比低,氣化爐溫較高,CO2還原率增加使其含量降低,煤氣中CO含量增加;氣化中甲烷生成反應(yīng)為放熱反應(yīng),爐溫高也使其CH4含量有一定程度降低。與義馬煤粗煤氣成份對(duì)比來(lái)看,CO2降低約5%,CO提高約7%,H2含量提高2%,CH4有少量降低,有效氣(CO+H2)總含量占到65.91%。

      4.3 煤氣水及副產(chǎn)品對(duì)比

      表4 煤氣水分離出口分析數(shù)據(jù)對(duì)比

      表5 山西屯留貧瘦煤與義馬煤試燒副產(chǎn)品產(chǎn)率

      表4、表5分別為山西屯留貧瘦煤和義馬煤在煤氣水分離處理后出水指標(biāo)對(duì)比、副產(chǎn)品產(chǎn)率對(duì)比??梢钥吹?,山西屯留貧瘦煤試燒中汽氧比低,蒸汽分解率提高,煤氣水較義馬煤少,約586kg/t煤;煤氣水出口總酚較低,而總氨偏高,COD較義馬煤降低更明顯。其中總酚含量為1.37g/l,總氨12.83g/l,COD為5753mg/l。山西屯留貧瘦煤揮發(fā)份遠(yuǎn)低于義馬煤,通常認(rèn)為煤變質(zhì)程度越深(其揮發(fā)份對(duì)應(yīng)越少),其焦油等副產(chǎn)物量越低,這與我們的試燒結(jié)果相同,屯留貧瘦煤副產(chǎn)品中油產(chǎn)率2.46kg/t煤,焦油產(chǎn)率2.76kg/t。但有關(guān)專(zhuān)家也認(rèn)為較低焦中油產(chǎn)率,還與煤所含水分、反應(yīng)爐溫存在一定關(guān)系,大都認(rèn)為煤中水份太低,爐溫較高,都會(huì)使焦油產(chǎn)率下降。

      結(jié)論

      試燒結(jié)論認(rèn)為:山西屯留貧瘦煤作為魯奇加壓固定床氣化工藝用煤是完全可行的,氣化爐工況較穩(wěn)定。試燒過(guò)程中發(fā)現(xiàn),氣化爐粗煤氣出口溫度、灰鎖溫度一直較高,較不易操控,但高負(fù)荷(7000Nm3/h以上)試燒中,氣化爐運(yùn)行卻變得較為平穩(wěn)。

      [1]梁學(xué)博、王磊等.Mark-Ⅳ型魯奇爐試燒東勝利褐煤的分析與評(píng)價(jià)[J].河南化工.2011,28(6).

      [2]朱銀惠.煤化學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008年2月第1版.

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