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      自動切膠機控制系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用

      2012-10-31 02:48:46關(guān)向東
      化工與醫(yī)藥工程 2012年5期
      關(guān)鍵詞:人機界面伺服電機驅(qū)動器

      關(guān)向東

      (黑龍江迪爾制藥機械有限責任公司,黑龍江佳木斯 154007)

      1 前言

      阿膠作為一種中藥成品材料,廣泛應(yīng)用于多種中藥制劑,不斷擴大的用量需求和對材料多種計量形式的要求,推動著阿膠生產(chǎn)各工藝過程所應(yīng)用設(shè)備的發(fā)展,切膠機的作用是將蒸煮熬制,冷凝后形成的大的膠塊切割成各種尺寸或重量的小片,供下道工序使用。

      2 控制系統(tǒng)的引出

      傳統(tǒng)的切膠機大多采用半自動設(shè)備,主要工作原理是由機械上的凸輪間歇進給機構(gòu)完成膠塊的水平進給輸送,配合兩次進給的間歇由切刀的上下運動完成切片,雖然可采用變頻器調(diào)速控制產(chǎn)量,但膠片的厚度由凸輪間歇機構(gòu)決定,成品的多樣性不易實現(xiàn)。對此下面給出了一種以伺服電機取代機械機構(gòu)的控制方案。

      3 控制系統(tǒng)的組成

      如圖1所示為系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成。

      系統(tǒng)配置采用了臺達品牌自動化產(chǎn)品,人機界面型號:DOP-A10THTD1,PLC主單元型號:DVP32EH00R2,伺服驅(qū)動器型號:ASD-A1021AB,變頻器型號:VFD007E43A

      利用上述元器件的本體上配置的符合MOD—BUS通訊協(xié)議的RS—485總線功能,實現(xiàn)將膠塊要求的尺寸或重量及產(chǎn)量以PLC為核心轉(zhuǎn)換成伺服電機運行的長度及速度。

      圖1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成

      在這種控制方案中,人機界面完成工藝數(shù)據(jù)的輸入及工作過程的啟動,監(jiān)控等,PLC作為核心主要完成工藝數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,設(shè)備輔助系統(tǒng)的控制[1],如:膠塊運行位置傳感器,扶住電磁閥,變頻輸送帶等,與進給伺服系統(tǒng),切刀伺服系統(tǒng)以通訊方式將轉(zhuǎn)換成的運行角度及速度送達到驅(qū)動器,按編制好的程序協(xié)調(diào)各部動作。進給伺服帶動螺距6 mm長度1 000 mm的螺桿,每運行一個角度即膠塊的厚度,角度由上位人機界面輸入的工藝數(shù)據(jù)隨時改變,方便了不同尺寸或重量的調(diào)整,切刀伺服在切削各段的速度根據(jù)膠塊硬度實時調(diào)整,使得切下的膠塊平整。

      4 具體的控制方案

      4.1 人機界面程序的編制

      開啟臺達觸摸屏編輯軟件Screen Editor 1.05.81,制作操作畫面,主要包括與PLC通訊用到的各種數(shù)據(jù)寄存器,位元件等。制作完成,經(jīng)編譯無誤,下載到觸摸屏。

      圖2 相關(guān)的觸摸屏畫面

      4.2 PLC程序的編制

      (1)PLC作為控制系統(tǒng)核心,要啟動其與伺服驅(qū)動器,變頻器之間的RS—485通訊,利用編程軟件WPLsoft,編制梯形圖,將控制字HA6寫入寄存器D1120,即通訊傳輸速率設(shè)定為38 400,通訊格式:7,E,1,另作必要的通訊所需程序,如下位伺服驅(qū)動器,變頻器所需站號,每站所需通訊時長等。

      (2)設(shè)備各輔助機構(gòu)的動作邏輯。

      (3)根據(jù)伺服電機帶動的減速器速比1:3,以及螺桿的螺距6 mm,制作膠塊厚度對應(yīng)電機選擇角度的轉(zhuǎn)換程序等。

      (4)編制必要的系統(tǒng)失控保護邏輯。

      圖3 PLC程序中通訊控制字的寫入

      圖4 PLC程序中的部分數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

      4.3 變頻器,伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置

      對伺服驅(qū)動器可將通訊組參數(shù)按PLC的控制字HA6設(shè)定。

      具體如下:

      P3-00:通訊站號分別為1—2,P3-01:通訊傳輸速率設(shè)定為38 400,P3-02:通訊格式:7,E,1。

      對伺服驅(qū)動器其他參數(shù)設(shè)定如下:

      P1——01 1 控制模式

      P1——33 1 增量型位置指令

      P2——10 1 伺服ON指令來源

      P2——11 108 觸發(fā)信號輸入端

      變頻器的主要參數(shù)設(shè)定如下:

      02.00 3 頻率來源

      02.01 1 運行指令來源

      09.00 3 通訊站號設(shè)定

      09.01 3 通訊傳輸速度設(shè)定

      09.04 1 通訊格式設(shè)定

      5 控制系統(tǒng)的調(diào)試

      在DELTA 編程軟件WPLsoft 2.10中,根據(jù)設(shè)備工藝要求的動作邏輯,完成程序的編制,選擇正確的設(shè)置選項后,對文件進行編譯。編譯無誤后,對程序進行下載操作,把程序和設(shè)置下載到PLC中,在 DELTA編輯軟件Screen Editor 1.05.81下將觸摸屏程序下載到人機界面里。下載完成后,將PLC的“操作模式”選在“調(diào)試”上,這樣就可以對程序進行詳細的調(diào)試了[2]。通過參數(shù)和程序的調(diào)整,從而完成設(shè)備的現(xiàn)場實際運行。

      6 控制系統(tǒng)的性能總結(jié)

      通過調(diào)試運行,系統(tǒng)的切片精度完全達到設(shè)計要求。并在以下幾方面提高了優(yōu)越性:

      (1)容易實現(xiàn)膠片品種的多樣化。以前采用的依靠機械機構(gòu)實現(xiàn)的進給方式,只針對膠片單一厚度有優(yōu)勢,現(xiàn)在的控制系統(tǒng)可隨時根據(jù)上道工序形成的大膠塊密度,調(diào)整切片厚度或重量,實際應(yīng)用中調(diào)整范圍在5.0~9.9 mm。

      (2)產(chǎn)品的重差范圍大大縮小。由于采用伺服電機帶動螺桿的進給方式,使伺服的精確定位功能在設(shè)備上得以體現(xiàn),產(chǎn)品重差得到有效控制,精度已達上下限不超0.01 kg。

      (3)布線簡單??刂葡到y(tǒng)的主要元器件采用的通訊控制方式,分別聯(lián)在RS—485總線上,對PLC系統(tǒng)沒有影響,通過信號增強,最多可擴展到256個站,有別于以往的模擬量信號控制,簡化了布線,同時,在信號傳遞過程中的抗擾能力大大增強。

      [1] 鐘肇新.可編程控制器原理及應(yīng)用[M].廣州:華南理工大學出版社,2002,186-195.

      [2] 中達電通股份有限公司.臺達PLC編程技巧[M].北京:中國電力出版社,2010,39-42.

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