譚 波,丁 燕,歐遠(yuǎn)斌,王 林,姚新玲
(中國石化江蘇油田試采一廠,江蘇江都 225265)
改善真空爐結(jié)垢現(xiàn)狀工藝研究
譚 波,丁 燕,歐遠(yuǎn)斌,王 林,姚新玲
(中國石化江蘇油田試采一廠,江蘇江都 225265)
真空爐自2004年引進我廠以來,由于其安全系數(shù)高、自動化程度高、熱效率高等優(yōu)點在我廠得以大面積推出,但是由于結(jié)垢嚴(yán)重,清垢方式單一,清垢費用居高不下。本文針對此問題展開研究,通過加藥方式對真空爐水盤管進行清防垢,通過半年實驗以來,效果較為明顯。
真空爐;清防垢;加藥
真空爐作為一項新產(chǎn)品引進本廠以來,由于其安全系數(shù)、自動化程度、熱效率高等優(yōu)點自2004年10月在周41站安裝了第一臺真空爐以來陸續(xù)在沙26站、曹7站、瓦6站等中型接轉(zhuǎn)站安裝,截止到2010年12月底全廠已安裝了30臺真空爐,(其中功率為1250 kW的9臺,功率為2000 kW的2臺,功率為2500 kW的5臺,功率為800 kW的10臺,功率為1500 kW的1臺)。
通過近幾年廠家培訓(xùn)服務(wù)的跟進及采油隊的不斷摸索,真空爐的操作使用技術(shù)相對成熟,但是由于受水質(zhì)影響,目前真空爐存在的主要問題就是盤管結(jié)垢。目前清垢周期最短只有3個月(如瓦6站1#、3#真空爐)。盤管的結(jié)垢不僅降低了爐子的熱效率,嚴(yán)重的對生產(chǎn)安全造成一定影響。目前解決盤管結(jié)垢的手段只有人工清垢,但是人工清垢存在以下幾個問題:
(1)周期長,目前根據(jù)現(xiàn)場清垢施工的時間看,每臺爐子清次垢約5~10天。
(2)費用高,2009年、2010年全年真空爐清垢費用分別為69.4718萬元、79.9766萬元,分別占到真空爐全年維護費用的59%和4%。2009年平均每臺爐子清垢費用為3.47萬元,2010年平均每臺為4.0萬元
(3)環(huán)境差,由于每次清垢都需把進出口管線拆下,造成施工現(xiàn)場較臟。對站庫衛(wèi)生造成一定影響。
(4)能耗高,目前只有當(dāng)爐子結(jié)垢嚴(yán)重(進出口壓差達(dá)0.4 MPa以上)時才會安排廠家專業(yè)施工隊伍清爐子。而真空爐的結(jié)垢一方面降低了真空爐的熱效率,另一方面增加了熱水泵的電耗。
針對以上情況,要解決真空爐盤管結(jié)垢情況主要從兩個方面著手,一是通過加藥或增加水處理設(shè)備等方式改善水質(zhì),最大程度改善盤管結(jié)垢情況,減少清垢次數(shù)。二是引進推廣新工藝、新技術(shù),對盤管清垢工藝進行改進,降低清垢費用。目前在瓦6站安裝了量子環(huán)除垢器,使用效果正在觀測中。對于油盤管的防垢問題,目前通常的做法為化學(xué)防垢和除垢,也有電子防垢設(shè)備,由于安全的考慮,目前現(xiàn)場還沒有應(yīng)用。
本次課題研究主要是針對花17站真空爐水盤管結(jié)垢嚴(yán)重問題,采用加藥方式降低盤管結(jié)垢,已達(dá)到少清爐、不清爐的目的。
序號 加熱爐型號 功率 燃燒器型號 燃料 投產(chǎn)時間1 ZWN-1250-03 1250KW BGN200 DSPGN 天然氣 2007.10.202 ZWN-1250-03 1250KW COMIST122 DSPNM 重油/天然氣 2007.11.20
目前花17站主要是運行1#真空爐,2#作為備用爐。由于受水質(zhì)影響,花17站真空爐水盤管結(jié)垢嚴(yán)重,平均半年就需清垢一次。
圖1 循環(huán)水流程圖
花17站2010年5月及12月共清垢2次,費用為10.7萬元。在2010年11月時1#真空爐進出口壓差就達(dá)0.4 MPa
2.2.1 藥劑選用 針對花17真空爐水盤管結(jié)垢情況,藥劑選擇根據(jù)在試采二廠塔7站、揚10站、卞塘鍋爐站等6個站點使用情況選用Z-W型鍋爐阻垢劑和ZWB除垢劑,作用機理,Z-W阻垢劑是專門針對熱水循環(huán)系統(tǒng)研制,主要成份為磷酸鹽和緩蝕劑,該藥劑能調(diào)整水的堿度,使循環(huán)水始終保持在pH值8~9左右的狀態(tài)下運行。連續(xù)增加能有效防止鍋爐受熱面上的水垢結(jié)附和再生,能夠與鍋爐受熱面上的水垢螯合使水垢晶間分散,將水垢分解成細(xì)小松散的泥渣,來達(dá)到降低或消除鍋爐水垢的生成。該藥劑優(yōu)點是能在金屬表面形成均勻致密的保護膜,延長管線使用壽命。
Z-WB除垢劑是以固體酸為主劑,復(fù)配而成內(nèi)含大量緩蝕劑。它與碳酸鹽水垢能發(fā)生激烈化學(xué)反應(yīng),生成易溶于水的鹽類和二氧化碳。除垢劑加藥量視結(jié)垢情況而定,溫度控制在60℃最佳,溫度太低反應(yīng)速度慢,溫度太高(超過80℃)除垢劑內(nèi)有效成分會分解,失去除垢能力。工藝流程見下圖,為直接加入回水箱,本工藝簡潔方便,投資小。
圖2 新加藥水處理工藝流程
2.2.2 加藥方案及實施情況 初期制定的加藥方案:因制定加藥方案時花17站1#真空爐循環(huán)水盤管結(jié)垢嚴(yán)重(壓差達(dá)0.4 MPa),所以先進行除垢,后加阻垢劑。
實施情況,2010年11月中旬,花17站1#真空爐循環(huán)水進出口壓差已0.4 MPa,方案實施第一步對其進行加除垢劑清垢,加藥量為100 kg/d,至12月10號由于加藥泵壞未繼續(xù)加藥,進出口壓差未發(fā)生明顯變化,12月25號安排對1#真空爐進行人工清垢,清垢時發(fā)現(xiàn)水垢較以前相對松軟,清垢后壓差為0.1~0.15 MPa,2011年3月初至今開始加藥,前期把剩余的除垢劑加完,后期進行加阻垢劑,每星期加兩次,每次50 kg。
自花17站2010年12月清垢至今6個月以來1#真空爐循環(huán)水進出口壓差保持在0.2~0.25 MPa,根據(jù)往年數(shù)據(jù)及經(jīng)驗未加藥時半年壓差會達(dá)到0.4 MPa左右,也就是說加藥防垢效果比較明顯,但不夠理想。主要存在以下幾個問題:
在加藥之初未制定詳細(xì)嚴(yán)密的加藥計劃,未能根據(jù)實際情況及時調(diào)整加藥方案,致使采油隊在加藥過程中隨意性較大,一方面造成浪費,二是不能保證防垢效果。
序號 時間 用量 備注初次投加 15天內(nèi) 100 kg/d 投加除垢劑15~30天 50 kg/d 壓差不降低,用量加強正常投加 30天后 50 kg/3d 投加堿性防垢劑
表1 2011.1-2011.6花17站1#真空爐循環(huán)水進出口壓差
表2 2010.05-2010.11花17站1#真空爐循環(huán)水進出口壓差
圖1 加藥前后循環(huán)水進出口壓差變化曲線
由于所加除垢劑未列入采油隊成本計劃,基層采油隊考慮隊上成本,對加藥積極性不高,后期減少了加藥量;以及加藥泵損壞等原因使得加藥沒能做到連續(xù)實施,致使除垢效果不夠理想。
對油田地面集輸系統(tǒng)而言,加熱爐好比是整個系統(tǒng)的心臟,如何確保加熱爐高效、安全地運行也是地面集輸工作的重中之重,隨著真空加熱爐的普及,其結(jié)垢問題也一直困擾著我們,藥劑防垢跟以往靠人工清垢相比除了其簡便、高效、節(jié)能的優(yōu)勢外還使我們的工作由原來的“被動出擊”變成“主動防御”可最大程度保障生產(chǎn)的安全運行。下步將與采油隊及相關(guān)職能部門對藥劑選擇、方案制定做進一步研究,為提高真空爐運行效率和安全系數(shù)開展工作。
TG155.16
A
1673-5285(2012)07-0096-03
2012-05-07