李海送
江蘇大唐呂四港發(fā)電有限責任公司,江蘇 南通 226246
動葉可調(diào)軸流通風機動葉漂移原因分析及預防措施
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江蘇大唐呂四港發(fā)電有限責任公司,江蘇 南通 226246
針對江蘇大唐呂四港發(fā)電有限責任公司4×660MW機組軸流風機在投產(chǎn)后運行期間發(fā)生多起動葉漂移,造成風機失速問題,對失速與喘振的原理以及動葉漂移的成因進行了分析,并提出了相應的預防措施,避免此類現(xiàn)象的發(fā)生。
風機;動葉漂移;失速與喘振
由于動葉可調(diào)軸流通風機具有體積小、質(zhì)量輕、低負荷區(qū)域效率較高、調(diào)節(jié)范圍寬廣、反應速度快等優(yōu)點,近十年來,國內(nèi)大型火力發(fā)電廠已普遍采用動葉可調(diào)軸流通風機。因為軸流通風機具有駝峰形性能曲線這一特點,理論上決定了風機存在不穩(wěn)定區(qū)。風機并不是在任何工作點都能穩(wěn)定運行,當風機工作點移至不穩(wěn)定區(qū)時就有可能引發(fā)風機失速及喘振等現(xiàn)象的發(fā)生。
1.1 失速
目前,一般軸流通風機通常采用高效的扭曲機翼型葉片,當氣流沿葉片進口端流入時,氣流就沿著葉片兩端分成上下兩股,處于正常工況時,沖角為零或很?。饬鞣较蚺c葉片葉弦的夾角α即為沖角),氣流則繞過機翼型葉片而保持流線平穩(wěn)的狀態(tài),如圖1a所示。當氣流與葉片進口形成正沖角時,即α>0,且此正沖角超過某一臨界值時,葉片背面流動工況則開始惡化,邊界層受到破壞,在葉片背面尾端出現(xiàn)渦流區(qū),即所謂“失速”現(xiàn)象,如圖1b所示。沖角α大于臨界值越多,失速現(xiàn)象就越嚴重,流體的流動阻力也就越大,嚴重時還會使葉道阻塞,同時風機風壓也會隨之迅速降低。
圖1 氣流沖角的變化及失速的形成
風機的葉片在制造及安裝過程中,由于各種客觀因素的存在,使葉片不可能有完全相同的形狀和安裝角,因此當運行工況變化而使流動方向發(fā)生偏離時,在各個葉片進口的沖角就不可能完全相同。當某一葉片進口處的沖角α達到臨界值時,就可能首先在該葉片上發(fā)生失速,并非是所有葉片都會同時發(fā)生失速,失速可能會發(fā)生在一個或幾個區(qū)域,該區(qū)域內(nèi)也可能包括一個或多個葉片。由于失速區(qū)不是靜止的,它會從一個葉片向另一個葉片或一組葉片擴散,如圖2所示。假定產(chǎn)生的流動阻塞首先從葉道23開始,其部分氣流只能分別流進葉道12和34,使葉道12的氣流沖角減小,葉道34的沖角增大,以至于葉道34也發(fā)生阻塞,并逐個向葉道45、56……傳播,如圖2所示。試驗表明:脫流的傳播速度ω′小于葉片運轉(zhuǎn)的角速度ω;因此,在絕對運動中,脫流區(qū)以Δω=ω′-ω速度旋轉(zhuǎn),方向與葉輪旋轉(zhuǎn)方向相同,這種現(xiàn)象稱為旋轉(zhuǎn)脫流或旋轉(zhuǎn)失速。風機進入到不穩(wěn)定工況區(qū)運行時,葉輪內(nèi)將會產(chǎn)生一個或數(shù)個旋轉(zhuǎn)失速區(qū)。葉片每經(jīng)過一次失速區(qū)就會受到一次激振力的作用,從而會使葉片產(chǎn)生共振;此時,葉片的動應力增加,嚴重時還會導致風機葉片斷裂,造成設備重大損毀事故。
圖2 旋轉(zhuǎn)脫流工況
1.2 影響沖角大小的因素
通常風機是定轉(zhuǎn)速運行的,即葉片周向線速度可以看作是一定值,這樣影響葉片沖角大小的因素就是氣流速度與葉片的安裝角。
圖3 進氣速度及葉片角度對沖角的影響
由圖3可看出,當葉片安裝角β(圖3中虛線代表的角度)一定時,如果氣流速度c越小,則沖角α(圖3中虛線與相對速度w的夾角)就越大,產(chǎn)生失速的可能性也就越大。
當氣流速度c一定時,如果葉片安裝角β減小,則沖角α也減小;當氣流速度c很小時,只要葉片安裝角β很小,氣流沖角α也很小。因此,當風機剛剛啟動或低負荷運行時(前提是管道的進、出口風門此時應處于全開狀態(tài)),風機失速的可能性將會減小甚至消失。同樣,對于動葉可調(diào)風機,當風機發(fā)生失速時,關小失速風機的動葉角度,可以減小氣流的沖角,從而使風機逐步擺脫失速狀態(tài)。當然,還可以明顯地看出,對于葉片高度方向而言,線速度u是沿葉片高度方向逐漸增大的,在氣流速度c一定的情況下,沖角α會隨著葉片高度方向逐漸增大,以至于在葉頂區(qū)域形成旋轉(zhuǎn)脫流;因此,隨著葉片高度的方向逐漸減小,葉片安裝角β可以避免因葉高引起的旋轉(zhuǎn)脫流。目前,動葉可調(diào)軸流風機常用的扭曲葉片就是基于這個道理(見圖4)。
圖4 葉頂與葉根的速度三角形
1.3 喘振
一般軸流通風機性能曲線的左半部,都存在一個馬鞍形的區(qū)域(這是風機的固有特性,但軸流通風機相對比較敏感),在此區(qū)段運行時有時會出現(xiàn)風機的流量、壓頭(反映在風機驅(qū)動電機的電流)的大幅度脈動風機及系統(tǒng)風道都會產(chǎn)生強烈的振動、噪聲顯著增高等不正常工況,一般稱之為“喘振”,這一不穩(wěn)定工作區(qū)稱為喘振區(qū)。實際上,喘振僅僅是不穩(wěn)定工作區(qū)內(nèi)可能遇到的現(xiàn)象,而在該區(qū)域內(nèi)必然要出現(xiàn)的則是旋轉(zhuǎn)脫流或稱旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象。風機喘振的主要表現(xiàn)為風量、出口風壓(電機電流)出現(xiàn)大幅度波動,劇烈振動和異常噪聲。
1.4 失速與喘振的區(qū)別及聯(lián)系
風機的失速與喘振的發(fā)生都是在p-Q性能曲線左側(cè)的不穩(wěn)定區(qū)域,所以它們是密切相關的。但是失速與喘振有著本質(zhì)的區(qū)別:失速發(fā)生在圖5所示p-Q性能曲線峰值K以左的整個不穩(wěn)定區(qū)域;而喘振只發(fā)生在p-Q性能曲線向右上方的傾斜部分,其壓力降低是失速造成的,可以說失速是喘振發(fā)生的根本誘因。
圖5 風機的p-Q性能曲線與風道特性曲線
旋轉(zhuǎn)脫流的發(fā)生只取決于葉輪本身、葉片結(jié)構(gòu)、進入葉輪的氣流情況等因素,與風道系統(tǒng)的容量、形狀等無關,但卻與風道系統(tǒng)的布置形式有關。失速發(fā)生時,盡管葉輪附近的工況有波動,但風機的流量、壓力和功率是基本穩(wěn)定的,風機可以繼續(xù)運行。
當風機發(fā)生喘振時,風機的流量、壓力(和功率)產(chǎn)生脈動或大幅度的脈動,同時伴有非常明顯的噪聲,喘振時的振動有時是很劇烈的,能損壞風機與管道系統(tǒng)。所以喘振發(fā)生時,風機無法正常運行。
風機在喘振區(qū)工作時,流量急劇波動,其氣流產(chǎn)生的撞擊,使風機發(fā)生強烈的振動,噪聲增大,而且風壓不斷變化,風機的容量與壓頭越大,則喘振的危害性越大,故風機產(chǎn)生喘振應具備下述條件:
(1)機的工作點落在具有駝峰形p-Q性能曲線的不穩(wěn)定區(qū)域內(nèi);
(2)風道系統(tǒng)具有足夠大的容積,它與風機組成一個彈性的空氣動力系統(tǒng);
(3)整個循環(huán)的頻率與系統(tǒng)的氣流振蕩頻率合拍時,產(chǎn)生共振。
2.1 送、一次風機主要結(jié)構(gòu)參數(shù)
江蘇大唐呂四港發(fā)電有限責任公司一期工程送、一次風機由上海鼓風機廠有限公司設計制造,其主要參數(shù)如表1~2:
表1 送風機主要性能參數(shù)
表2 一次風機主要性能參數(shù)
2.2 送、一次風機發(fā)生動葉漂移情況
2.2.1 #1爐1B送風機
2010年05 月11日18時至12日08時,降負荷至350MW,#1爐1B送風機振動大,電流擺動;停風機檢查發(fā)現(xiàn)2片葉片不同步(發(fā)生漂移),拆除液壓裝置油管路與葉片液壓調(diào)節(jié)裝置,拆松葉輪與葉片緊固螺栓,將2片不同步的葉片調(diào)整到與其他葉片安裝角度一致后,對稱用緊固葉柄螺栓(擰緊力矩為360Nm)。開機運行后振動正常。
2.2.2 #1爐1A送風機
2010年05 月12日18時至13日08時,降負荷至350MW,#1爐A送風機振動大,電流擺動;停風機檢查發(fā)現(xiàn)1片葉片發(fā)生漂移,與其它葉片不同步,調(diào)整到與其他葉片安裝角度一致,開機運行后振動正常。
2.2.3 #1爐1A、1B一次風機
運行期間,#1爐1A、1B一次風機軸承振動大,并伴有異音;2010年7月24日至29日,#1機組停機檢修期間,檢查發(fā)現(xiàn)1A、1B一次風機各有一葉片角度發(fā)生漂移,葉片著色探傷檢查未見異常,將葉片角度調(diào)整一致。開機運行后振動正常。
2.2.4 #1爐1B一次風機
#1爐1B一次風機振動運行中振動一直偏大,并有緩慢上升趨勢,振動值在8mm/s以內(nèi), 2月14日00時左右,#1爐1B一次風機Y向振動增大到10mm/s 以上,振動持續(xù)8-10mm/s擺動,最大值到14.8mm/s,2月14日04:21分,1B一次風機停運,檢查發(fā)現(xiàn)有兩片葉片發(fā)生漂移,并且第二級葉輪滑塊磨損嚴重,更換#3爐3B一次風機轉(zhuǎn)子(剛從廠家返修后返回現(xiàn)場)后啟動正常。
2.2.5 #2爐2A送風機
2011年7 月23日,#2爐停爐檢修后啟動過程中,2A送風機軸承振動異常,電流擺動,并伴有異音,停風機檢查發(fā)現(xiàn)2片葉片發(fā)生漂移,不同步的葉片調(diào)整到與其他葉片安裝角度一致后,運行正常。
2.3 原因分析
2.3.1 葉輪裝配過程中,少數(shù)葉片調(diào)節(jié)臂與葉柄之間的鎖緊螺母緊力不夠(設計緊力矩為360Nm),在動葉調(diào)整過程中,葉片調(diào)節(jié)臂與葉柄之間出現(xiàn)滑移,造成個別葉片的角度與其它葉片不同步(即出現(xiàn)漂移現(xiàn)象)。
2.3.2 江蘇大唐呂四港發(fā)電有限責任公司建設用地為圍灘造地,從陸地大堤往海里延伸3.47公里,氣候?qū)儆趤啛釒駶櫄夂騾^(qū),季風環(huán)流明顯;夏季受東南海洋季風影響,天氣炎熱多雨,濕度較高,平均相對濕度81%,屬高鹽霧區(qū)。在機組停運期間,風機動葉和靜葉長時間保持不動,鹽分及灰份易在動葉片根部沉積、凝結(jié),使調(diào)整動葉所需的力矩增加,導致個別葉片發(fā)生漂移(各葉片鎖緊螺母緊力存在微小差異),甚至出現(xiàn)液壓缸拒動現(xiàn)象(動葉卡死,液壓缸動力不夠;2011年05月04日至06月25日#1機組中修后期,調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)1A、1B送風機動調(diào)失靈;2011年7月23日,#2爐停爐檢修后啟動過程中,2B一次風機動調(diào)失靈)。另外,調(diào)整動葉所需的力矩增加,會大大縮短動葉調(diào)整機構(gòu)的壽命(特別是一次風機,出口風壓高,且調(diào)節(jié)頻繁)。
3.1 檢修方面
3.1.1 嚴格檢修、裝配工藝,緊固葉片調(diào)節(jié)臂與葉柄之間的鎖緊螺栓時,要使用力矩扳手,保證各葉片鎖緊螺母緊力一致。
3.1.2 機組檢修或備用期間,對動葉片進行認真檢查;用手盤動葉片,如絲毫不動(因滑塊與滑環(huán)之間有少許間隙,手盤動葉能輕微轉(zhuǎn)動),則要對動葉片根部與輪轂接合處進行檢查、清理,必要時將葉片全部拆下來清理,并加7014潤滑脂,然后將葉片復。
3.2 運行方面
3.2.1 停爐期間,送風機、一次風機油泵無檢修工作時,保持運行。
3.2.2 機組檢修或備用期間,送風機、一次風機動葉每兩天進行一次全行程傳動,就地派人進行監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)機械指示不動或指令反饋異常時,及時通知檢修處理,傳動結(jié)果在機組長日志中進行記錄。
10.3969/j.issn.1001-8972.2012.09.068
李海送(1970—)男 畢業(yè)于河海大學熱能與動力工程專業(yè),工學學士學位。主要從事鍋爐運行、檢修技術(shù)管理工作。