王 皓,羅永建,常 濤,劉 軼
(寧夏共享鑄鋼有限公司,寧夏銀川 750021)
自2010年以來,寧夏共享鑄鋼有限公司批量生產(chǎn)水電、核電等高合金產(chǎn)品,該類產(chǎn)品制作難度高,利潤大,為公司帶來顯著的經(jīng)濟效益,對公司的發(fā)展方向起著至關重要的作用,但是我們同時也看到了其帶來的不利影響。高合金產(chǎn)品在切割鑄件冒口時,需要使用氧化鐵粉,并配合高壓氧氣進行吹掃式切割,才能將打箱出來的鑄件冒口切除。在切割過程中,氧化鐵粉和氧氣會同高合金冒口發(fā)生劇烈化學反應,產(chǎn)生大量高溫煙氣,造成生產(chǎn)過程中,大量煙氣蔓延到車間內(nèi),這些煙氣一方面危害到現(xiàn)場操作工人的健康,另一方面也對環(huán)境造成了嚴重的污染。為此,公司為該工序設計安裝了兩臺大功率的除塵器。但由于該工序為頻繁間歇性作業(yè),造成了除塵器長時間處于滿負荷運行,產(chǎn)生大量能源浪費。
經(jīng)過對現(xiàn)場除塵系統(tǒng)的現(xiàn)狀分析發(fā)現(xiàn),冒口切割工序有著間歇性作業(yè)的特殊工作性質,并且所切割鑄件化學成分不同,作業(yè)所產(chǎn)生的煙氣量也有所不同,再加上操作人員節(jié)能減排意識薄弱,致使除塵系統(tǒng)在生產(chǎn)間隙及煙氣量較小期間仍然滿負荷運行,造成大量電能浪費。
制定行之有效的節(jié)能減排控制方案,必須考慮到要徹底擺脫陳舊的依靠人為控制的節(jié)能減排工作方式,以及避免大功率除塵電機頻繁啟停對設備自身所造成的損壞。如何克服以上難點,并使除塵系統(tǒng)達到最大限度的節(jié)能減排是本次方案的重點所在。
智能控制除塵風機的轉速是節(jié)能的關鍵。目前,交流變頻調速技術是控制風機轉速的一種主要手段,采用變頻器調速系統(tǒng)直接控制除塵風機的轉速,并應用PLC、傳感器及變頻器構成除塵自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)除塵風機根據(jù)煙氣量的變化而自動調節(jié)風量和壓力的運行方式,從而最終達到節(jié)能降耗、提高除塵效率的目的。
普通的控制方式主要有開環(huán)控制和閉環(huán)控制兩種。
3.2.1 前饋(開環(huán))控制方式
主要是找到切割作業(yè)的氧氣耗量和作業(yè)所產(chǎn)生的煙氣量的數(shù)學關系,利用安裝在吹氧管上的氣體流量傳感器來推斷當前切割作業(yè)所產(chǎn)生煙氣量的大小。從而進一步控制風機轉速,使其達到預先設定好的轉速檔位。這種控制方式能夠起到一定的節(jié)能效果,但控制的精確度較低,還存在大量能源浪費。
3.2.2 負反饋閉環(huán)控制方式
主要是使收塵室內(nèi)時刻保持為負壓狀態(tài),致使室內(nèi)煙氣無法外溢。該控制方法必須保證收塵室的開口風速大于0 s,而開口風速由除塵風機的風量和收塵室內(nèi)所產(chǎn)生煙氣量決定。在煙氣量一定的情況下,除塵風機的風量過小會出現(xiàn)煙塵外溢,風量過大會造成資源浪費。因此,取收塵室內(nèi)煙塵不外溢的條件下,開口風速為1 m/s所需要的除塵風量為閉環(huán)控制的期望設定值,取開口風速變化量為受控變量。
設XT為目標信號設定值,該設定值為收塵室開口風速為1 m/s狀態(tài)時的模擬量信號,XF為風速傳感器反饋的當前風速模擬量信號,則變頻器的輸出頻率fX由XT和XF的差值決定。
若反饋值XF大于設定值XT,說明收塵室內(nèi)煙氣量大于除塵系統(tǒng)的煙氣處理能力,則變頻器的輸出頻率fX提高,電機轉速增大,使除塵風量增大,直至收塵室開口風速重新恢復1 m/s狀態(tài)。
反之,若反饋值XF小于設定值XT,說明收塵室內(nèi)煙氣量小于除塵系統(tǒng)的煙氣處理能力,則變頻器的輸出頻率fX降低,電機轉速減小,使除塵風量減小,直至收塵室開口風速重新恢復1 m/s狀態(tài)。
以PLC作為控制器構成的閉環(huán)控制系統(tǒng),如圖1所示,檢測元件將被控量實際值PV轉換為1 V~5 V電壓信號,該模擬信號接至PLC的模擬量輸入模塊,進行A/D轉換。根據(jù)編寫的PID控制程序將測量值與給定值SP進行比較,通過兩者的偏差e進行PID運算得到輸出操作信號u,經(jīng)PLC的模擬量輸出模塊進行D/A轉換,轉換后的信號(4~20 mA電流信號)被傳輸至PLC用于驅動執(zhí)行機構(變頻器),實現(xiàn)對被控對象的控制。閉環(huán)控制原理見圖1.
圖1 閉環(huán)控制系統(tǒng)基本原理
閉環(huán)控制系統(tǒng)存在的問題:
1)開始切割作業(yè)時,瞬間產(chǎn)生大量煙氣,壓力傳感器反饋及時性差,造成煙氣外溢;
2)切割作業(yè)過程中,煙氣量變化速度快、幅度大,系統(tǒng)頻繁調頻,波動性大,進入平穩(wěn)運行狀態(tài)需要時間較長;
3)停止切割作業(yè)時,除塵室內(nèi)壓力變化緩慢,PLC不能及時控制除塵系統(tǒng)進入節(jié)能狀態(tài),造成能源浪費。
3.2.3 復合控制系統(tǒng)(閉環(huán)控制+開環(huán)控制)
如圖2,在復合控制系統(tǒng)中,首先,取切割冒口工序的氧氣用量作為前饋控制的給定值輸入PLC,PLC控制變頻器改變風機轉速,使風機轉速根據(jù)氧氣流量的大小達到預先設定好的轉速檔位,經(jīng)過延時后,再由風速傳感器將收塵室的開口風速反饋給PLC,而PLC根據(jù)內(nèi)部設定值經(jīng)過程序運算后,再次控制變頻器改變除塵風機的轉速,從而實現(xiàn)了由傳感器、PLC、變頻器、電機、風機組成的精確復合控制。該控制方式既彌補了負反饋控制實時性低的弊端,又克服了前饋控制偏差較大的問題。
圖2 復合控制系統(tǒng)流程圖
自該除塵系統(tǒng)投入運行以來,使用情況良好,大大改善了冒口切割工序及車間作業(yè)環(huán)境,使工人能夠在一個良好的環(huán)境下工作,提高了工作效率,同時高水平的自動化控制系統(tǒng)實現(xiàn)了除塵風量、脈沖反吹、卸灰、收塵室風門等的全自動化控制及系統(tǒng)故障報警系統(tǒng),使原來除塵系統(tǒng)繁瑣的操作流程得到簡化,既減輕了工人的勞動強度,又減少了工人的誤操作。在能耗方面,也為公司節(jié)約大量電能,投資回收期僅半年,達到了公司節(jié)能降耗的目標,經(jīng)濟效益顯著。
[1]陳文義,張偉.流體力學[M].天津:天津大學出版社,2004.
[2]胡壽松.自動控制原理[M].第4版.北京:科學出版社,2001.
[3]劉筑雄,張家平,松高舉,等.鑄造防塵技術規(guī)程指南[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008.