何風(fēng)強 王東攀
(1.中國礦業(yè)大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,江蘇省徐州市,221116;2.神華寧煤集團石炭井焦煤公司,寧夏回族自治區(qū)石嘴山市,753000;3.天地科技股份有限公司,北京市朝陽區(qū),100013)
石炭井焦煤公司4#煤層為主采煤層,煤體極松散,類似粉末狀,幾乎沒有粘聚力,屬典型松散煤層。自建礦以來,4#煤層一直采用炮采或炮采放頂煤回采工藝,煤壁片幫漏頂嚴(yán)重,推進速度緩慢。2474工作面為4#煤層首個大傾角綜放開采試驗面,配備ZF6000/17/30D型低位放頂煤液壓支架,采用整體頂梁帶伸縮梁及護幫板結(jié)構(gòu),回采過程中為了防止頂煤自液壓支架伸縮梁間隙泄漏,頂梁鋪設(shè)金屬網(wǎng),且煤塵極大,作業(yè)環(huán)境惡劣。合理的煤層注水不僅有助于降塵,也可使頂煤形成一定厚度的粘結(jié)層,延緩煤壁片幫冒頂,但現(xiàn)有煤層注水參數(shù)和工藝多依靠經(jīng)驗獲得,實際應(yīng)用效果不理想。本文針對現(xiàn)有煤層注水遇到的問題,應(yīng)用理論分析和現(xiàn)場實測,對注水參數(shù)和工藝進行了改進優(yōu)化。
2474綜放工作面開采下二疊統(tǒng)山西組4#煤層,煤厚5.5m,平均傾角28°,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,普氏系數(shù)0.25,含有8層夾矸,夾矸為灰黑色薄層狀泥巖,性脆易碎,沉積較穩(wěn)定。直接頂為厚2.6m灰黑色泥巖,薄層狀;老頂為厚3.9m中粒砂巖和厚8.4m細(xì)砂巖;偽底為厚0.4m泥巖;直接底為厚5.7m粉砂巖。煤層屬Ⅲ類自燃煤層,煤塵具有爆炸性,低瓦斯,水文地質(zhì)條件簡單。工作面走向長580m,平均斜長113m,埋深490m,割煤高度2.5m,放煤高度3.0m。
相關(guān)研究表明,合理的煤層注水可增加煤體的水分和顆粒之間的粘聚力,降低煤的脆性,增加煤壁和頂煤的整體性,延緩煤壁的片幫漏頂,留給工作面一定的拉架時間,有效地控制煤壁及梁端頂煤的片幫和冒落,同時由于煤體含水率增大,降低了回采過程中工作面的煤塵。煤層注水的過程可劃分為兩個階段:首先采用高壓擴充滲透通道空間及其廣度,形成輸水和貯水空間;然后通過中低壓靠煤體細(xì)微孔隙的毛細(xì)作用逐漸吸附這些水分,構(gòu)成補給-濕潤吸附的過程。結(jié)合4#煤層結(jié)構(gòu)特點和組成成分,煤體中含有大量的黏性礦物質(zhì),其粒徑非常小,表面積很大,能吸收大量的水分子,而且根據(jù)煤層組成分析,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,含有8層穩(wěn)定泥巖夾矸,遇水黏度增加,易膠結(jié),使礦物質(zhì)與煤體在吸收大量水分后,在礦山壓力和超前支承壓力的作用下,煤體整體性顯著增強,形成不易脫落的頂板再生層。
2474工作面開采初期采用工程類比方法確定了注水參數(shù)和工藝。在回風(fēng)巷內(nèi)沿巷道的下幫布置單排注水鉆孔,鉆孔間距10m,孔徑75mm,設(shè)計孔深37m,實際孔深平均30m,煤層傾角28°,鉆孔方位平行于切眼,由于鉆桿在自重作用下具有自然下垂的趨勢,大傾角煤層鉆孔施工應(yīng)充分考慮鉆孔的偏斜,根據(jù)施工經(jīng)驗偏斜角按3°考慮,鉆孔設(shè)計傾角25°,開孔離底板高度1.5m,終孔位于支架頂梁上1m左右。采用聚氨酯材料封孔,封孔長度8m。使用ZDY-1500液壓鉆機施工,?68mm圓鉆桿,采用水排排粉方式。采用BRW80/31.5專用注水泵供水,設(shè)定壓力5MPa?;仫L(fēng)巷鋪設(shè)1趟?51mm注水鋼管,鋼管通過截止閥及三通閥與封孔鋼管連接進行注水。以煤壁淋水為最終結(jié)束注水標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)過一段時間現(xiàn)場試驗,發(fā)現(xiàn)鉆孔周圍煤壁返水嚴(yán)重,但實際注水量少,工作面中下部割煤時煤壁干燥松散,未能形成粘結(jié)層,片幫漏頂嚴(yán)重,煤塵大,注水效果不理想。為了增強頂煤的整體性和穩(wěn)定性,對現(xiàn)有的注水參數(shù)和工藝進行了優(yōu)化。
鉆孔間距依據(jù)濕潤半徑而定,為濕潤半徑的2倍。研究表明,濕潤半徑與鉆孔直徑、注水壓力和時間存在一定的正相關(guān)性,在孔徑、注水壓力和時間一定的情況下,濕潤半徑基本變化不大。由于不同的煤層結(jié)構(gòu)、煤質(zhì)、埋藏條件,其注水特性差異較大,不能簡單照搬其它礦井的注水參數(shù),因此本項目確定了現(xiàn)場實測試驗方案,通過測試考察孔內(nèi)煤樣含水率的變化,確定濕潤半徑。本次在2474工作面共考察了32?!?4#3個鉆孔,相鄰鉆孔間距10m,相鄰鉆孔間布置7個取樣孔,具體布置見圖1。在鉆孔注水24h后對考察孔進行取樣分析。取樣時,用麻花鉆桿 (?42鉆頭)在煤體內(nèi)5~6m深處取煤樣約0.5kg,煤樣用塑料袋密封,上井后在實驗室實際測定其含水率。若遇到鉆孔出水馬上停止打鉆并及時封堵??疾炜酌簶雍蕼y試結(jié)果見表1。
圖1 注水孔及考察孔布置示意圖
通過實驗室實測,4#煤層原煤含水率為0.6%~0.72%,平均0.67%。由表1可知,煤層注水后,考察孔煤樣含水率范圍為0.75%~2.04%,說明煤體滲透系數(shù)大,透水性差,水分增量在0.08%~1.37%之間。由煤層注水降塵相關(guān)要求可知,煤體內(nèi)含水率必須增加1%以上才能有效降塵,這里選擇煤層含水率增加1%作為判斷濕潤半徑的指標(biāo),由表1可看出,A1、B1、F1、G1和A2、B2、F2、G2孔煤層含水率均增加了1%以上,由此可確定濕潤半徑為3~4m,可見原設(shè)計注水孔間距10m明顯偏大,存在較大范圍的注水空白帶,因此注水孔間距調(diào)整為5m。
表1 考察孔煤樣含水率測定表
煤層注水鉆孔深度取決于工作面長度、煤層透水性及鉆孔方向。鉆孔深度應(yīng)不小于工作面斜長的三分之二,2474工作面斜長113m,鉆孔深度應(yīng)達(dá)到75m,但實際鉆孔深度僅有30m,遠(yuǎn)小于設(shè)計要求;另外,由于復(fù)雜結(jié)構(gòu)松散煤層條件下,選用圓鉆桿水排煤粉發(fā)生塌孔卡鉆事故頻繁,成孔率低,圓鉆桿由于有限的排渣空間,不能有效將產(chǎn)生的過量煤渣及時排出,導(dǎo)致過量煤渣堵塞鉆孔,且4#煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,含有多層泥巖夾矸,在水的沖刷下,泥巖吸水軟化膨脹垮落,易造成卡鉆等事故。針對當(dāng)前施工機具在使用過程中存在的問題,結(jié)合4#煤層開采條件,提出采用三棱鉆桿施工,三棱鉆桿實物見圖2,增加煤粉排泄空間,在鉆桿轉(zhuǎn)動過程中,六條棱將顆粒進行再次粉碎,顆粒更小,更容易排出。采用壓風(fēng)作為冷卻和沖洗介質(zhì),并配備孔口除塵裝置,降低作業(yè)場所粉塵濃度。
圖2 三棱鉆桿實物圖
由深孔高壓注水機理可知,在煤層深孔注水的初期是以壓裂為主,后期以濕潤和黏結(jié)為主。在壓裂階段,注水壓力主要取決于煤體的抗拉強度極限與上覆巖層的壓力之和,壓力一定時才能使煤體原生裂隙擴大和層理加寬。2474工作面平均埋深490m,初步分析上覆巖層壓力為9~10MPa,因此初期注水壓力應(yīng)不低于10MPa,考慮到管路壓力損失,注水泵壓力設(shè)定為12MPa。注水后期主要以濕潤和提高黏結(jié)性為主,注入水體通過裂隙與煤體中的礦物質(zhì)發(fā)生化學(xué)作用階段,使破碎煤體的黏結(jié)性、整體性得到增強,后期注水壓力設(shè)定為6MPa。
由于4#煤層為低滲透性煤層,為了提高水的滲透能力,在注水泵箱里添加化學(xué)配方藥劑與水混合,藥液濃度達(dá)到0.2%~0.5%,通過加壓泵對煤體進行注水,以擴大水在煤層中的濕潤半徑,減少鉆孔工程量,縮短煤層注水時間,有效改善注水效果,降低采煤作業(yè)場所的煤塵濃度,提高煤體的粘結(jié)強度。
根據(jù)以上改進方案,對注水鉆孔進行了補打,鉆孔間距縮短到5m,應(yīng)用三棱鉆桿施工鉆孔45個,最深達(dá)到93m,最淺59m,平均孔深76m,滿足了設(shè)計要求。通過添加煤層注水增強劑,分時段選擇注水壓力后,單孔注水時間由原來的24h縮短到13.5h,工作面煤壁充分濕潤,降塵效果十分明顯,且在頂梁1.5m范圍內(nèi)能形成較硬的粘結(jié)層,采煤機割煤后煤壁基本不片幫漏頂,大大縮短了頂煤維護時間,采煤機開機率由原來的28%提高到了43%,大大提高了推進速度。
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