姜松柏
[摘 要]本文通過對本公司卸煤系統(tǒng)三臺翻車機本體推車器存在的問題及適應(yīng)C70貨車標(biāo)準(zhǔn)進行分析論證,制定對策并確定改進方案。
[關(guān)鍵詞]翻車機;推車器;卸車效率;更換周期;C70貨車
一、推車器運行情況現(xiàn)狀調(diào)查
推車器是武漢電力設(shè)備廠ZFJ.Y-100型轉(zhuǎn)子式翻車機配套改進的設(shè)備,不能完全適應(yīng)我公司現(xiàn)場情況,使用過程中缺陷發(fā)生率很高。自投入運行以來運行狀況一直不是很好,缺陷故障發(fā)生率很高,占翻車機系統(tǒng)缺陷的 70%,經(jīng)常造成卸車延時,直接影響設(shè)備的安全穩(wěn)定運行和我公司的燃煤接卸。推車器故障部位多在翻車機平臺箱體內(nèi),現(xiàn)場空間狹小,維護、檢修困難,維修費用也較高。為了消除推車器缺陷及事故隱患,提高翻車機的卸車效率,進行設(shè)備改進和革新。
二、缺陷原因分析
1.鋼絲繩頻繁損壞
為從根本查找鋼絲繩損壞的原因,對損壞鋼絲繩的部位和形態(tài)進行了考察。磨損、斷絲超標(biāo)部位集中在出車端滑輪組前 3 米范圍內(nèi)。鋼絲斷口形狀判斷表面有部分鋼絲磨損后折斷,絕大部分?jǐn)嘟z為疲勞斷絲。鋼絲繩嚴(yán)重扭曲、擠壓變形、斷股部位在卷筒前 5米范圍內(nèi)。
2.滑輪組布置結(jié)構(gòu)不合理
推車器推車時,鋼絲繩繞過滑輪時在強大的拉應(yīng)力作用下,反復(fù)彎曲、反復(fù)擠壓引起金屬疲勞。當(dāng)鋼絲繩頻繁承受此交變應(yīng)力作用時,疲勞破壞而斷絲。出車端滑輪組 3 次使鋼絲繩反向彎折,而反向彎折的破壞是同向彎折的 2 倍。一方面不要使鋼絲繩經(jīng)過太多的滑輪,一方面減少反向彎折。測量現(xiàn)場立式滑輪的直徑分別為Ф140,水平滑輪直徑是Ф320,鋼絲繩直徑是Ф12.5。計算滑輪系數(shù):
e1=140/12.5=11.2
e2=140/12.5=11.2
e3=320/12.5=25.6
經(jīng)計算可知兩組立式滑輪系數(shù)較低,滑輪直徑小,是鋼絲繩疲勞破壞的主要因素。
3.鋼絲繩在卷筒上亂槽
推車器推車瞬間,由于車輛慣性較大,推車器本體前面至卷筒之間的鋼絲繩帶載繃緊,而卷筒與推車器本體后面之間的非受力段鋼絲繩過松,使卷筒與鋼絲繩之間的摩擦力大大降低,當(dāng)摩擦力低于推車所需的牽引力時,就會造成鋼絲繩在卷筒上瞬間打滑,纏繞在繩槽上的鋼絲繩與繩槽之間有相對位移,竄動量逐步積累,卷筒長度不夠時,就會出現(xiàn)鋼絲繩多層卷繞情況。鋼絲繩在卷筒上相互重疊、擠壓、摩擦,引起鋼絲繩嚴(yán)重變形、擠傷、斷股,使用壽命大受影響。
4.滑道內(nèi)積煤推車器犯卡
翻車過程中,翻車機靠車梁側(cè)滑道內(nèi)經(jīng)常積煤,積煤使推車器本體車輪滾動受阻,推車器偏斜犯卡,阻力大,直接加大了鋼絲繩的受拉應(yīng)力。
5.鋼絲繩結(jié)構(gòu)型式不當(dāng)
推車器使用的鋼絲繩為 6*19-12.5-140-光,右交互捻普通結(jié)構(gòu)鋼絲繩,優(yōu)點是制造方便,價格便宜;缺點是股內(nèi)鋼絲互相交叉,形成點接觸,工作中接觸應(yīng)力過高,鋼絲易磨損折斷,壽命低。
三、制定對策并確定改進方案
1.改進出車端滑輪組
推車器本體行走中心與卷筒卷拉中心不在同一垂直或水平平面內(nèi),滑輪組由兩組小直徑立式滑輪和一組水平滑輪對鋼絲繩改向。研究了滑輪組布置情況,認(rèn)為采用一組滑輪傾斜布置代替原三組滑輪是可行的。并對滑輪的設(shè)計、布置,提出以下要求:滑輪頂部繩槽中心與推車器本體行走中心對正,防止推車器本體行走不正,增加鋼絲繩負(fù)載;允許卷筒與滑輪間鋼絲繩有一定傾斜。這樣不致使鋼絲繩與繩槽邊緣磨損;在滿足現(xiàn)場情況下,盡可能采用大直徑滑輪,降低對鋼絲繩的損傷?;喤c心軸之間裝滾動軸承,滑輪材質(zhì) ZG25,要拆裝、維護方便。
2.防止鋼絲繩竄槽
針對推車瞬間,非受力段鋼絲繩過松使鋼絲繩與卷筒間摩擦力降低,鋼絲繩打滑引起竄槽,制定兩項改進方案。增加鋼絲繩在卷筒上纏繞的有效圈數(shù)。受卷筒長度限制,如保持原 8m的推車器行程,僅能增加 1 圈有效纏繞圈數(shù)??紤]推車器實際工作距離在 4m 左右,減少 1.5 米的推車器行程,增加1 圈鋼絲繩纏繞圈數(shù)是可行的。將推車器到位信號后移1.5米,經(jīng)過15列車試運行,沒有推車不到位現(xiàn)象。后正式更換鋼絲繩,使鋼絲繩在卷筒上有效纏繞圈數(shù)由5圈增加到8 圈,并將推車器緩沖限位裝置后移了1.5 米,在卷筒前加一組鋼絲繩擋輥,減緩鋼絲繩對卷筒擋板的擠壓。
在推車器本體后部加裝彈簧脹緊裝置,在推車瞬間利用壓縮彈簧的伸長來補償鋼絲繩放松量,保持非受力段鋼絲繩張緊力,防止卷筒繩槽上鋼絲繩過松摩擦力降低引起打滑。
3.推車器加裝清掃器
在推車器車輪前加裝了清掃器,及時排除滑道內(nèi)積煤,避免了對車輪的阻澀。
4.鋼絲繩選型
選用西爾型復(fù)合結(jié)構(gòu)鋼絲繩,型號為6X(19)-14.5-155-特-光-右交,代替原普通結(jié)構(gòu)鋼絲繩,提高鋼絲繩抗磨性和耐疲勞性。同時更換適應(yīng)新選型的鋼絲繩卷揚機構(gòu),減速機更換為HW×250-25-1。
5.改進潤滑方法
改進潤滑方式,提高潤滑效果。改進原來簡單粗放的潤滑方法,新繩安裝前熱油浸泡,使油能充分滲透到鋼絲繩內(nèi)部去,定期、專人潤滑。
四、改進前后設(shè)備可靠性比較
改造實施后,對 2007年9月-2008年3月推車器的狀況作了調(diào)查統(tǒng)計。
改造前,鋼絲繩平均壽命僅1個月,設(shè)備維修費用較高。
改進后,推車器運行 6 個月,鋼絲繩無嚴(yán)重、斷絲、變形現(xiàn)象,降低了設(shè)備維修費用的同時檢修工作量大大減少。減少了出車端滑輪數(shù)量,且改進后滑輪強度得到提高,降低了滑輪的維護量,進一步降低了推車器缺陷發(fā)生率。改進后沒有發(fā)生過人工推車現(xiàn)象,降低了工人工作強度,沒有因推車器故障引起卸車延時,提高了卸車效率,為大負(fù)荷期間燃煤及時接卸提供了堅實的基礎(chǔ)?!?/p>
(編輯/穆楊)