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      氣舉反循環(huán)鉆井技術(shù)在超深地?zé)峋@探中的應(yīng)用

      2012-12-08 05:36:52楊鳳山
      城市地質(zhì) 2012年3期
      關(guān)鍵詞:雙壁氣舉井段

      楊鳳山

      (北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局,北京 100195)

      0 前言

      北京地區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,給地?zé)徙@井帶來(lái)了困難.經(jīng)過(guò)地?zé)徙@井相關(guān)技術(shù)人員多年的辛勤努力,北京地?zé)徙@井深度已超過(guò)4000m,鉆井工藝除利用傳統(tǒng)的化學(xué)泥漿循環(huán)液鉆探外,還能實(shí)施氣舉反循環(huán)等特殊的鉆探工藝.

      1 工程概況

      北京市順義北小營(yíng)地區(qū)某地?zé)峋褂没瘜W(xué)泥漿循環(huán)液鉆井至3600m,其井身結(jié)構(gòu)及鉆遇地層巖性詳見(jiàn)表1.由于地?zé)峋疃扔?jì)劃鉆進(jìn)至4200m,為使成井效果達(dá)到預(yù)期,采用氣舉反循環(huán)鉆井施工工藝.

      表1 井身結(jié)構(gòu)及鉆遇地層主要巖性

      2 氣舉反循環(huán)鉆探成井施工情況

      2.1 氣舉反循環(huán)施工設(shè)備(見(jiàn)表2)

      表2 氣舉反循環(huán)施工設(shè)備

      2.2 氣舉反循環(huán)應(yīng)用過(guò)程

      (1)施工準(zhǔn)備

      將地?zé)峋變?nèi)泥漿置換成清水,并將地面氣路管線連接好,檢查管線的氣密性,調(diào)試好空壓機(jī)、鉆機(jī)等施工關(guān)鍵設(shè)備,檢查雙壁鉆具接頭的完好程度,更換老化破損的O型圈,檢查氣水龍頭的密封性,排列好施工用鉆具,鉆具基本組合為:φ152mm專用鉆頭+φ121mm鉆鋌10根+φ89mm鉆具(若干)+氣水混合器+φ127mm雙壁鉆具(若干)+方保接頭+133mm雙壁方鉆桿+氣水龍頭.

      (2)施工過(guò)程簡(jiǎn)介

      第一趟鉆進(jìn)井段為3600~3652m,雙壁鉆具下入深度為373~425m,隨著進(jìn)尺的增加使用雙壁鉆具進(jìn)行加尺,鉆頭選用HA537/6″牙輪鉆頭,胎體打-50mm的水眼,雙壁鉆具下入深度與井深的比值為1:8.6~1:9.7,施工鉆壓控制在30~50KN,轉(zhuǎn)速控制在60~80r/min,保持地?zé)峋辉诳卓?空壓機(jī)注氣啟動(dòng)壓力為4.1~4.8MPa,正常循環(huán)注氣壓力為3.1~3.7MPa,鉆進(jìn)加排渣時(shí)效為1.1m/h.

      由于地?zé)峋變?nèi)的泥漿被清水置換,使3600m以上的裸眼段有輕微的掉塊,造成幾次輕微的卡鉆事故,用上提下壓的簡(jiǎn)單處理措施解決.施工中出現(xiàn)進(jìn)尺一根單根(9.6m)加尺后無(wú)法排渣的現(xiàn)象.開(kāi)啟泥漿泵打壓至12Mpa仍無(wú)法正常循環(huán),提鉆后發(fā)現(xiàn)下部三根鉆鋌內(nèi)管全部被巖屑堵死,巖屑多為片狀直徑一般5cm左右.分析事故原因,其一鉆頭胎體水眼過(guò)大,巖屑顆粒質(zhì)量過(guò)大,造成排渣困難;其二無(wú)進(jìn)尺排渣過(guò)程時(shí)間過(guò)短,應(yīng)控制在1小時(shí)左右,并以巖屑排出量進(jìn)行輔證.

      第二趟鉆進(jìn)井段為3652~3736m,雙壁鉆具下入深度為332~373m.隨著進(jìn)尺的增加先使用雙壁鉆具進(jìn)行加尺,后使用φ89mm鉆具加尺,將鉆頭胎體水眼尺寸改為30mm.雙壁鉆具下入深度與井深的比值為1:10~1:11,施工鉆壓同樣控制在30~50kN,轉(zhuǎn)速控制在60~80r/ min,保持地?zé)峋辉诳卓?空壓機(jī)注氣啟動(dòng)壓力為3.3~3.8MPa ,正常循環(huán)注氣壓力為2.1~3.0MPa,此井段鉆進(jìn)加排渣時(shí)效為1.8m/h.

      由于鉆頭優(yōu)化改進(jìn)及排渣過(guò)程時(shí)間延長(zhǎng),并加強(qiáng)了排渣量計(jì)量,本井段施工沒(méi)有出現(xiàn)巖屑堵鉆具的事故,增加了進(jìn)尺時(shí)效.

      第三趟鉆進(jìn)井段為3736~3827m,雙壁鉆具下入深度仍為332~373m,隨著進(jìn)尺的增加先使用雙壁鉆具進(jìn)行加尺,后使用φ89mm鉆具加尺,仍使用30mm水眼的鉆頭.雙壁鉆具下入深度與井深的比值為1:10.3~1:11.3,施工鉆壓同樣控制在30~50kN,轉(zhuǎn)速控制在60~80r/min.保持地?zé)峋辉诳卓?空壓機(jī)注氣啟動(dòng)壓力為3.4~3.8MPa,正常循環(huán)注氣壓力為2.0~3.0MPa,此井段鉆進(jìn)加排渣時(shí)效為1.6m/h.

      隨著井深的增加,為防止巖屑堵鉆具事故發(fā)生,加長(zhǎng)了無(wú)進(jìn)尺排渣時(shí)間,導(dǎo)致本井段進(jìn)尺時(shí)效降低.

      第四趟鉆進(jìn)井段為3827~3945m,雙壁鉆具下入深度為294~332m.隨著進(jìn)尺的增加先使用雙壁鉆具加尺,后使用φ89mm鉆具加尺.仍使用30mm水眼的鉆頭,雙壁鉆具下入深度與井深的比值為1:11.9~1:13,施工鉆壓同樣控制在30~50kN,轉(zhuǎn)速控制在60~80r/min.保持地?zé)峋辉诳卓?空壓機(jī)注氣啟動(dòng)壓力為3.2~3.8MPa,正常循環(huán)注氣壓力為1.8~2.2MPa,此井段鉆進(jìn)加排渣時(shí)效為2.2m/h.

      根據(jù)前三趟鉆進(jìn)過(guò)程中的現(xiàn)象,在此井段鉆進(jìn)過(guò)程中果斷的減少了雙壁鉆具下入深度,鉆進(jìn)時(shí)效增加的效果比較明顯,鉆頭磨損相當(dāng)?shù)妮p微.

      第五趟鉆進(jìn)井段為3945~4098m,雙壁鉆具下入深度仍為294~332m.隨著進(jìn)尺的增加先使用雙壁鉆具進(jìn)行加尺,后使用φ89mm鉆具加尺,仍使用30mm水眼的鉆頭,雙壁鉆具下入深度與井深的比值為1:12.3~1:13.施工鉆壓同樣控制在30~50kN,轉(zhuǎn)速控制在60~80r/min,保持地?zé)峋辉诳卓?空壓機(jī)注氣啟動(dòng)壓力為2.3~3.1MPa,正常循環(huán)注氣壓力為1.6~2.0MPa,此井段鉆進(jìn)加排渣時(shí)效為2.4m/h.

      此井段施工中又進(jìn)一步減小了雙壁鉆具下入深度與井深的比值,同時(shí)空壓機(jī)的正常循環(huán)注氣壓力有所減小,進(jìn)尺時(shí)效有所增加.

      第六趟鉆進(jìn)井段為4098~4200m,雙壁鉆具下入深度仍為294~332m.隨著進(jìn)尺的增加先使用雙壁鉆具進(jìn)行加尺,后使用φ89mm鉆具加尺,仍使用30mm水眼的鉆頭.雙壁鉆具下入深度與井深的比值為1:12.7~1:13.9,施工鉆壓同樣控制在30~50kN,轉(zhuǎn)速控制在60~80r/min.保持地?zé)峋辉诳卓?空壓機(jī)注氣啟動(dòng)壓力為2.1~2.8MPa,正常循環(huán)注氣壓力為1.6~1.9MPa,此井段鉆進(jìn)加排渣時(shí)效為2.1m/h.

      其井段施工中進(jìn)一步減小了雙壁鉆具下入深度與井深的比值,施工過(guò)程中無(wú)明顯異常情況,順利地施工至4200m.

      2.3 氣舉反循環(huán)施工過(guò)程參數(shù)簡(jiǎn)要分析

      雖有司鉆能力的差異及設(shè)備狀況等因素存在,本工程中鉆進(jìn)時(shí)效和雙壁鉆具下入深度與井深的比值還是具有一定的關(guān)系.氣舉反循環(huán)施工中鉆壓不超過(guò)5kN、鉆速不超過(guò)80r/min、地?zé)峋h(huán)空部分灌滿和無(wú)進(jìn)尺排渣時(shí)間控制,并對(duì)地面氣路管線的氣密性和實(shí)際排渣量與理論排渣量不易過(guò)大等細(xì)節(jié)的掌握,有助于施工的順利進(jìn)行.

      3 結(jié)束語(yǔ)

      根據(jù)上述工程實(shí)例驗(yàn)證,在超深地?zé)峋┕ぶ锌梢圆捎脷馀e反循環(huán)工藝.此工藝可以施工至4200m.如工程需要且鉆機(jī)能力允許還能夠施工得更深.但需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的理論計(jì)算,并以具體工程實(shí)例驗(yàn)證.

      [1]李立昌等,反循環(huán)鉆井及洗井技術(shù).第六屆全國(guó)石油鉆井院所長(zhǎng)會(huì)議論文集.石油工業(yè)出版社,2007年7月

      [2]李樹(shù)德等,氣舉反循環(huán)鉆探技術(shù)在復(fù)雜地層應(yīng)用中的探討.煤炭技術(shù),第26卷第11期,2007年11月

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