漢江水電開發(fā)有限責任公司 電廠維護室 李發(fā)鵬
漢江水利水電(集團)有限責任公司 丹江口水力發(fā)電廠 陳夢萍
漢江水電開發(fā)有限責任公司機 電設備部 米 斯
對于微機調(diào)速器來說,測頻環(huán)節(jié)的可靠性、穩(wěn)定性、精度和實時性直接影響調(diào)速器的調(diào)節(jié)品質(zhì)和整個機組的安全運行。本文,筆者主要闡述了潘口水電站機組調(diào)速器在電力生產(chǎn)過程中的重要性,并分析了調(diào)速器測頻錄波曲線,指出了測頻穩(wěn)定性改造的必要性。
潘口水電站機組調(diào)速系統(tǒng)為武漢長江控制設備研究所生產(chǎn)的WDT-150-6.3 型,電氣系統(tǒng)采用雙冗余PLC 型微機數(shù)字調(diào)速器,其硬件及軟件平臺采用來自法國Schneider-electric 的TM258 型控制器,該控制器具有結(jié)構緊湊(一體化本體)、體積小巧(42I/O 幅寬僅有62.5 mm)、反應速度快(雙核處理器、22 ns/指令)、通信能力強(百兆網(wǎng)口)等優(yōu)點,本體帶有周期測量功能,可以完全實現(xiàn)PLC 本體測頻,非常適合調(diào)速器設備使用。其中頻率測量分為機頻1(機組PT)、機頻2(齒盤)、網(wǎng)頻(系統(tǒng)PT)3 路,這3 路頻率測量環(huán)節(jié)經(jīng)接口功能板CK/PCB-020、CPU、高速計數(shù)等模塊最終提供調(diào)節(jié)器的頻差信號Δf=f給(網(wǎng)頻)-f機。從調(diào)速器的系統(tǒng)結(jié)構來看,測頻是3 個串聯(lián)環(huán)節(jié)的前置環(huán)節(jié),一旦測頻出錯或不可靠,整個調(diào)速器自動通道的可靠性就無法得到保證。
1.改造前機組調(diào)速器測頻硬件回路分析。改造前機組調(diào)速器測頻硬件回路接線如圖1所示。
圖1 改造前機組調(diào)速器測頻硬件回路接線
在潘口首臺機組調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),該硬件回路接線存在以下問題:
(1)網(wǎng)頻(NF)與機頻2(JF2)通過頻率切換繼電器K16,只能有一路頻率進入高速計數(shù)DM72DF1(圖1中A14-11),當機頻1(JF1)故障和頻率切換繼電器切換同時故障時,機組頻率則會故障,從而導致調(diào)速器切手動,在很大程度上降低了機組在并網(wǎng)工況下安全運行的可靠性。
(2)潘口首臺機組調(diào)試過程中的調(diào)速器錄波曲線如圖2所示。網(wǎng)頻與機頻2 在并網(wǎng)時通過繼電器K16 切換的瞬間,給網(wǎng)頻造成很大干擾,高速計數(shù)達計數(shù)峰值100 Hz,而此時調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)輸出至0,從而將導葉全關,使機組由發(fā)電態(tài)變?yōu)檎{(diào)相態(tài),在此過程中對系統(tǒng)造成了很大沖擊。
圖2 改造前機組并網(wǎng)時調(diào)速器錄波曲線
2.改造前機組調(diào)速器軟件測頻程序分析。通過對機組調(diào)速器軟件程序?qū)y頻的控制理念的分析,并結(jié)合圖2,筆者發(fā)現(xiàn)機組調(diào)速器測頻控制理念存在以下不足。
(1)因硬件部分網(wǎng)頻與機頻2 靠繼電器切換才能進入高速計數(shù),因此在軟件程序中并網(wǎng)之后只有機頻1 與網(wǎng)頻參與調(diào)節(jié)器工況計算,若此時兩路頻率都故障,機組就會切手動運行。另外,在機組空載及并網(wǎng)工況要加入頻率切換條件來進行相應的工況計算及故障判別。從這兩方面分析,該控制理念增加了調(diào)速器軟件程序的復雜性及繁瑣性,降低了機組并網(wǎng)時測頻的可靠性。
(2)在機組并網(wǎng)后,機組軟件程序通過對機頻1 與網(wǎng)頻的容錯來賦值。當機組并網(wǎng)后在網(wǎng)頻未故障的情況下,若機頻1超出±0.05 Hz 時,則會將網(wǎng)頻的值賦給機頻1 用于調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)用。在這種情況下,會導致在機組并網(wǎng)時,網(wǎng)頻與機頻2 通過繼電器切換,在切換瞬間會給網(wǎng)頻造成很大干擾,而此時網(wǎng)頻又不故障,因此將高速計數(shù)測得的網(wǎng)頻值100 Hz 賦給機頻1,從而導致調(diào)節(jié)器將調(diào)節(jié)輸出至0 而全關導葉,嚴重影響機組的安全運行。
1.機組調(diào)速器測頻硬件回路改造。改造后的機組調(diào)速器測頻硬件回路接線如圖3所示。
圖3 改造后的機組調(diào)速器測頻硬件回路接線
(1)分別給雙冗余PLC 增加法國Schneider-electric 生產(chǎn)的高速計數(shù)器TM5SDI2DF,該計數(shù)器為TM258 型專用頻率測量,其計數(shù)模式為門測量方式,計數(shù)頻率可達48 MHz(缺省值),因此適合用于機頻2 的測量。
(2)廢除頻率切換繼電器K16,不改變網(wǎng)頻測量的高速計數(shù)器測量回路,這樣便保證了3 路頻率都能進入各自高速計數(shù)器,避免了頻率切換繼電器對高速計數(shù)的干擾,從而提高了調(diào)速器頻率測量的可靠性,有利于機組的安全運行。
2.機組調(diào)速器軟件程序測頻理念的改造。
(1)因機組調(diào)速器測頻硬件回路增加了機頻2 的專用測量計數(shù)器,廢除了頻率切換繼電器K16,使3 路頻率都能進入各自的高速計數(shù)狀態(tài),因此在調(diào)速器軟件程序中刪除了頻率切換這個判別條件,從而優(yōu)化了調(diào)速器的工況計算過程,使故障判別更加合理;同時在機組調(diào)速器軟件程序測頻部分中,對機頻2 配置一定的濾波系數(shù),按測速探頭與齒盤的安裝距離配置適當?shù)男拚禂?shù),使機頻2 測量更為精確,并使機頻2 成為機組在并網(wǎng)工況下機頻1 與網(wǎng)頻都故障時的后備頻率,從而為調(diào)節(jié)器計算提供了可靠的頻率測量保證。
(2)經(jīng)過多次模擬并網(wǎng)工況試驗,將調(diào)速器軟件程序中對機組并網(wǎng)后機頻1 與網(wǎng)頻容錯賦值的控制方法改為機頻1 與網(wǎng)頻分別與50Hz 做差之后,哪個差值小則用哪個用于調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)計算用的控制方法。改造后機組并網(wǎng)時調(diào)速器錄波曲線如圖4所示。
圖4 改造后的機組并網(wǎng)時調(diào)速器錄波曲線
該控制理念完全符合機組并網(wǎng)時相應的工況計算,從而解決了改造前網(wǎng)頻測值過大而誤賦值,使調(diào)節(jié)器誤調(diào)節(jié)的重大安全隱患。
經(jīng)過潘口水電站首臺機組調(diào)試、72 h 試運行、生產(chǎn)運行等實踐,改造后的機組調(diào)速器測頻穩(wěn)定,安全可靠,有效地保證了機組調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,使機組始終處于安全、穩(wěn)定運行狀態(tài)下正常工作。