故障現象 一輛從裝配線上剛下線的汽車二類底盤, 發(fā)動機型號是LJ465-2AE, 發(fā)動機出現故障,其故障特征如下: 發(fā)動機不易起動, 起動后怠速工作不穩(wěn), 加速不良, 加速時伴有進氣管回火、 排氣管放炮現象。 該車經過多人診斷、 修理, 未查找到故障原因。
故障診斷與排除 接車后首先調取故障碼, 故障碼為進氣歧管壓力傳感器信號對搭鐵短路, 消除故障碼, 重新起動發(fā)動機, 再次調取故障碼, 結果無故障碼顯示。 查看4個缸, 高壓火均良好; 拔掉1缸或4缸噴油器供油信號線, 重新起動發(fā)動機, 發(fā)動機工作狀況基本不變; 只拔掉3缸噴油器信號線,重新起動發(fā)動機, 發(fā)動機能勉強起動, 但伴隨著發(fā)動機的抖動, 發(fā)動機會自動熄火; 只拔掉2缸噴油器信號線, 重新起動發(fā)動機, 發(fā)動機不能起動, 說明2缸工作最好; 用發(fā)光二極管測試燈測量4個缸的噴油控制信號, 均未發(fā)現異常。 隨著試驗的進行,我們發(fā)現加油門時, 發(fā)動機排氣管伴有黑煙排出(不是很嚴重), 并可聞到明顯的 “生油味”。 發(fā)動機燃燒時有 “生油味”, 說明發(fā)動機燃燒不充分?;诟邏夯鹫!?噴油信號未見異常, 初步懷疑1缸、 4缸工作不良的原因是火花塞工作不良。 本想取下火花塞查看, 但由于手頭沒有合適的火花塞套筒, 暫時未進行此項檢查。
該車電噴部分局部原理圖如圖1所示。 處理電噴發(fā)動機工作不良故障, 首先應排除電控系統電器方面 (傳感器、 導線、 線束插接器、 ECU) 的故障, 然后才考慮機械原因的故障, 特別是應該充分利用電控系統診斷工具, 確定電控系統是否存在故障。 有故障征兆的發(fā)動機調不出故障碼, 不代表發(fā)動機電控系統一定沒有故障, 為此我又讀取了發(fā)動機工作的實時數據 (即所謂的數據流, 如表1所示)。 根據實時數據顯示可知, 發(fā)動機在運轉狀態(tài)下其轉速間歇性地出現0 r/min, 我們懷疑曲軸位置信號存在問題。 首先測量曲軸位置傳感器插頭與ECU插頭的3根線是否正常, 這3根線分別是: 曲軸位置傳感器 (信號高)、 曲軸位置傳感器 (信號低)、 屏蔽線接搭鐵, 測量結果是3根線均無斷路,其中2根信號線也未對地搭鐵; 檢查曲軸位置傳感器與齒圈的間隙, 也符合要求; 將故障車的曲軸位置傳感器與一輛無故障的發(fā)動機曲軸位置傳感器對換, 起動發(fā)動機, 故障依舊。 故障查找到此, 有人對燃油是否存在問題提出了疑問 (考慮到我公司柴油車、 汽油車同線總裝, 汽油中有可能摻進柴油),我們又對燃油進行了更換, 試驗無效果; 經過多次反復試驗, 結果發(fā)動機無法起動了。
表1 剪切的發(fā)動機運轉狀態(tài)下的實時數據
最后靜下心來仔細分析, 我認為問題還是在曲軸位置信號上, 因為發(fā)動機在正常運轉狀態(tài)下, 其轉速不應該出現0 r/min, 而實時數據中卻間斷性地出現了0 r/min, 為此我們對曲軸位置傳感器插頭至ECU插頭的3根線重新進行了測量。 首先分別測量3根導線是否斷路, 經測量, 這三根線均導通; 當測量曲軸位置傳感器 (信號高) 導線是否搭鐵時, 萬用表發(fā)出了響聲, 這時意識到曲軸位置傳感器 (信號高) 導線存在對搭鐵間歇短路的故障。 估計短路部位應該在線的兩端, 對傳感器端進行檢查, 未見異常, 對ECU端進行檢查, 發(fā)現曲軸位置傳感器(信號高) 導線端部外絕緣層有開口 (圖2), 其開口周圍是屏蔽層的金屬絲, 估計導線絕緣層的缺陷(開口) 是在線束制作過程中, 割去其屏蔽層外的絕緣層時誤傷造成的。 在線束制作過程中, 加工屏蔽線端部應采取合適的工具和工藝, 正確的操作工藝能保證屏蔽線端部加工結果如圖3 所示;不正確的加工工藝屏蔽線端部加工結果如圖4所示。
找到故障部位后,我們將線束的搭鐵部位臨時包扎好, 再次試驗, 發(fā)動機仍然無法起動, 這時再檢查高壓火、 噴油控制信號, 均正常。 根據綜合情況考慮: 曲軸位置傳感器 (信號高) 導線對搭鐵呈間歇性短路找到并排除了, 高壓火和噴油信號也正常, 起初發(fā)動機能勉強起動著火,著火后工作不穩(wěn), 加速不良, 反復試驗后發(fā)動機無法順利起動, 因此, 推斷現在發(fā)動機不能起動的原因應該是由于發(fā)動機斷火造成的燃燒不良直至 “淹缸” 所致, 為此采用清掃程序 (油門加到底后再起動發(fā)動機) 起動發(fā)動機, 但試驗了幾次還是無法起動。 考慮到之前多次使用起動機, 蓄電池放電較多,起動機轉速有所降低, 清掃效果差, 故決定采用拖車的辦法起動發(fā)動機, 當故障車被拖動行走約500 m, 發(fā)動機著火, 熱機后, 發(fā)動機恢復正常。
故障總結 該車線束是協作件, 有進廠檢測報告, 檢驗結果合格; 該批線束協作廠有出廠檢測報告, 當時檢驗結果也合格。 說明檢驗方法 (工藝)有待于進一步改進。
本次故障診斷與排除過程, 繞了一些彎路, 如懷疑燃油有問題, 并進行了不必要的更換燃油的試驗。 本案例故障并不太復雜, 故障原因就是線束中曲軸位置傳感器 (信號高) 導線對屏蔽層間歇性地短路引起的發(fā)動機工作不良, 發(fā)動機工作過程中出現斷火甚至亂火, 燃燒不良, 進一步造成發(fā)動機“淹缸”。
本次故障診斷中繞彎路的主要原因如下。
1) 沒有很好地利用好實時數據。 實時數據中清楚地顯示, 發(fā)動機在運轉狀態(tài)下其轉速間歇性地出現了0 r/min, 沒有引起筆者的高度重視。
2) 當看到測得的實時數據 (轉速信號) 有問題, 推測到曲軸信號不正常時, 卻在測量相應導線時又沒采取振動、 晃動措施, 沒有測出曲軸位置傳感器 (信號高) 導線呈間歇性搭鐵故障。
3) 曲軸信號明明存在故障, 系統卻不記錄曲軸信號故障碼的原因, 我想有可能是: ①轉速信號沒超出系統定義的范圍; ②故障還未被系統作為應該記錄的故障碼記錄, 故障發(fā)生的時長 (積累) 不夠。
4) “淹缸” 嚴重的發(fā)動機采取拖車的辦法起動發(fā)動機效果較好 (后經詢問給該發(fā)動機配的ECU廠家, 該發(fā)動機無 “清掃程序”)。
為此本案例給我們的啟示是: 對于電噴發(fā)動機自診斷系統未記錄故障碼, 不等于電控系統沒問題, 利用實時數據可以發(fā)現沒有故障碼的故障部位(范圍); 發(fā)動機在工作狀態(tài)下轉速不應出現0 r/min。從實時數據列表中可以看出, 發(fā)動機在工作狀態(tài)下, 發(fā)動機轉速間斷性地出現了0 r/min, 說明曲軸位置傳感信號不正常, 應重點檢查; 對線束進行檢查測試時, 不僅要測試導線是否導通, 還要測試是否對搭鐵短路、 是否可靠、 線間是否短路, 特別是對懷疑有故障的部位, 必要時應采取振動法、 晃動法進行反復檢查確認。