![](https://cimg.fx361.com/images/2025/0108/BMTmQoggpysAdeVCHNByCk.webp)
摘要:年產(chǎn)80萬噸甲醇項目脫氧槽安裝投用后發(fā)現(xiàn)6臺液位變送器示值與視鏡相差25%,因為這些液位測量會觸發(fā)全廠停車,本文著重介紹問題產(chǎn)生的原因分析及其整改辦法。
關鍵詞:液位測量平衡容器差壓變送器
中圖分類號:TQ05文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2012)03(a)-0000-00
1 發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
按照設計,脫氧槽安裝有6臺差壓式液位變送器,采用平衡容器取壓,測量范圍0——2800㎜。自脫氧槽通過沖洗引入脫鹽水后,我們見證了施工單位對6臺變送器進行校驗與回路檢查,之后用戶儀表專業(yè)人員又對導壓管進行沖洗和儀表數(shù)據(jù)核對,確認儀表量程為-26.6——0Kp
Sq2VAsdk0++mSmtpDPuCReSdKVRCCkDvJV1HtC1u/E8=a(負遷移)。為了保證測量數(shù)據(jù)有效,通過建立脫氧槽足夠高的液位將平衡容器灌滿水,并利用在導壓管底部連續(xù)排放除去氣泡的方法消除指示誤差。
投用儀表后通過降低脫氧槽中水位檢驗各表實際指示值,此時發(fā)現(xiàn)與同高度安裝的工業(yè)視鏡(磁翻板液位計)相比差別較大。
接到問題通報后,我們首先查閱了廠商提供的平衡容器結構圖,圖中標示與設計參數(shù)一致。由于平衡容器在安裝位置無法觀測到內(nèi)部結構,我們設法采取連通器的方法間接確定內(nèi)部中心管的高度。
第一步:
由以上實驗足以得出結論:廠商提供的平衡容器尺寸與圖紙不符,與液相連通的中心管高度應為2.8m,實際只有2.0m左右。從而造成實際液位在2.0----2.8m之間無法測量,變送器差壓為0kPa,液位始終指示100%。而實際空罐時,卻仍有25%指示。更為嚴重的是,由此引發(fā)聯(lián)鎖功能混亂,不可能達到設計要求。
2 解決方案
經(jīng)各方協(xié)商采取簡單可行措施進