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      汽車空調(diào)系統(tǒng)降噪技術的研究

      2013-03-05 14:05:42李樂銘方財義
      汽車零部件 2013年1期
      關鍵詞:汽車空調(diào)蒸發(fā)器壓縮機

      李樂銘,方財義

      (奇瑞汽車股份有限公司,安徽 蕪湖 230009)

      0 引言

      主機廠將新車質(zhì)量研究簡稱為IQS,IQS以擁車期2~6個月的新車車主,平均每百輛車出現(xiàn)的質(zhì)量問題數(shù)(PP100)為衡量指標,主要考查“故障/無法操作”和“設計缺陷”方面228個質(zhì)量問題,問題癥狀前十排名如表1所示。

      表1 新車質(zhì)量問題TOP10排名

      從表中可以看出,空調(diào)系統(tǒng)噪聲[1]問題已引起客戶廣泛關注,文中對引起空調(diào)系統(tǒng)噪聲的因素進行歸納總結,并在設計過程中模擬空調(diào)系統(tǒng)實際運行狀況,對系統(tǒng)風道、流道進行計算機流體動力學分析(簡稱CFD分析),按整改措施逐一排查,最終將空調(diào)系統(tǒng)噪聲控制在設計目標值范圍內(nèi),以減少客戶抱怨。

      1 空調(diào)系統(tǒng)噪聲分類

      按照聲源不同,噪聲可以分為機械噪聲、空氣動力性噪聲和電磁性噪聲。機械噪聲主要是由于固體振動而產(chǎn)生的,在機械運轉(zhuǎn)中,由于機械撞擊、摩擦、交變的機械應力以及運轉(zhuǎn)中因動力不平均等原因,使機械的金屬板、齒輪、軸承等發(fā)生振動,從而輻射機械噪聲,如機床、織布機、球磨機等產(chǎn)生的噪聲;當氣體與氣體、氣體與其他物體(固體或液體)之間做高速相對運動時,由于粘滯作用引起了氣體擾動,就產(chǎn)生空氣動力性噪聲,如各類風機進排氣噪聲、噴氣式飛機的轟聲、內(nèi)燃機排氣、儲氣罐排氣所產(chǎn)生的噪聲,爆炸引起周圍空氣急速膨脹亦是一種空氣動力性噪聲;電磁性噪聲是由于磁場脈動、磁致伸縮引起電磁部件振動而發(fā)生的噪聲,如變壓器產(chǎn)生的噪聲。

      空調(diào)系統(tǒng)主要由壓縮機總成、冷凝器總成、HVAC總成、膨脹閥、管路、過渡風道、線束幾個部分組成。按照聲源的不同,系統(tǒng)噪聲可分為氣體噪聲、固體噪聲以及液體噪聲,文中從整車結構上將空調(diào)系統(tǒng)噪聲[2-4]分為前艙噪聲和室內(nèi)噪聲兩部分,如圖1所示。

      2 空調(diào)系統(tǒng)降噪分析

      2.1 空調(diào)系統(tǒng)前艙噪聲

      空調(diào)系統(tǒng)前艙噪聲主要由壓縮機噪聲,冷卻模塊、管路振動噪聲,以及冷媒流動噪聲幾個部分組成,表2對空調(diào)系統(tǒng)前艙可能產(chǎn)生噪聲的原因進行了歸納,并給出了排查過程中檢查的主要對象。

      表2 系統(tǒng)前艙噪聲問題排查歸納

      2.2 空調(diào)系統(tǒng)室內(nèi)噪聲

      空調(diào)系統(tǒng)室內(nèi)主要由HVAC總成和各對接風道組成,如果在各零部件設計過程中,由于對數(shù)據(jù)驗證不充分,各截面積之間的大小變化不合理,會導致鼓風機壓力異常,造成HVAC總成箱體內(nèi)壓力異常,產(chǎn)生異響,如常見的悶響及轟鳴聲,在風量最大擋表現(xiàn)最為明顯。文中從子系統(tǒng)級別對室內(nèi)噪聲進行歸類,詳見表3所示。

      表3 空調(diào)系統(tǒng)室內(nèi)噪聲問題排查歸納

      3 案例分析

      3.1 設計整改

      為了降低空調(diào)系統(tǒng)噪聲,除了在低壓管上增加膠管和消聲器外,在高低壓管、冷凝器固定點處增加橡膠減振墊外,重點關注CFD分析技術,對涉及到的零部件和系統(tǒng)進行CFD先期模擬驗證分析,來優(yōu)化設計,減少后期出現(xiàn)反復整改,從而縮短開發(fā)周期和開發(fā)費用。

      文中以HVAC總成殼體設計優(yōu)化過程為例,解釋CFD分析技術帶來的方便性和經(jīng)濟性,從圖2中CFD分析流線圖(a)可以看出:蒸發(fā)器氣流不均勻,有些區(qū)域風速大,有些區(qū)域風速小,甚至有些區(qū)域沒有風流過,出現(xiàn)死區(qū)。這會導致蒸發(fā)器部分區(qū)域得不到有效利用,蒸發(fā)器換熱效果差、易結霜,同時容易造成局部風速過大、風量分配不均勻而引起壓迫噪聲,與設計目標不符。為了使蒸發(fā)器迎風面壓力梯度小,且氣流最大限度流過蒸發(fā)器迎風面,對殼體進行修改,把蒸發(fā)器一側殼體型線修改成階梯狀,這樣會使氣流順著階梯逐步流向蒸發(fā)器迎風面。氣流均布在蒸發(fā)器流場上,提高蒸發(fā)器換熱效率的同時,減少風道局部壓力過高,從而降低風道噪聲。

      3.2 方案驗證

      為對比上述整改前后兩種方案,進行了裝車對比驗證,發(fā)動機型號是我司CAC-SQR372,壓縮機為066 cc/r定排量渦旋壓縮機,其他周邊件均為工裝件。測試過程中,將發(fā)動機轉(zhuǎn)速控制在2000 r/min,開啟空調(diào),風量設置在四擋最大擋位置,模式旋鈕打到吹面模式,音量傳感器布置在室內(nèi)主駕假人人耳位置,測得兩臺試驗車噪聲結果見表4所示。

      表4 殼體整改前后噪聲測試結果

      從表4中可以看出,對空調(diào)系統(tǒng)采用上述調(diào)整措施后,測得發(fā)動機轉(zhuǎn)速在2000 r/min狀態(tài)下,整車室內(nèi)噪聲由64.2 dB減小到63.0 dB,降噪有明顯改善。

      4 總結

      引起汽車車內(nèi)噪聲的因素很多,如發(fā)動機噪聲、進排氣噪聲、傳動系統(tǒng)噪聲、空調(diào)系統(tǒng)噪聲以及高速行駛時的風噪等。而汽車空調(diào)系統(tǒng)由于工作時產(chǎn)生明顯的車內(nèi)噪聲,相對容易被乘員辨識,從而產(chǎn)生抱怨。文中從整車、系統(tǒng)的角度總結歸納了可能降低空調(diào)系統(tǒng)噪聲的途徑,結合CFD分析的方法,對系統(tǒng)中零部件結構進行優(yōu)化,改善系統(tǒng)中風阻、流阻,減小噪聲。但隨著客戶對整車舒適性要求的提高,以及周邊件對空調(diào)噪聲要求的提升,如車載導航儀語言控制技術對降低噪聲的要求,使得空調(diào)系統(tǒng)降噪技術面臨新的挑戰(zhàn),降噪研究工作還需進一步深入。

      【1】李炳奎,張根云,張志文,等.車用HVAC總成[M].奇瑞汽車股份有限公司,2008.

      【2】顧燦松,鄧國勇,何森東.汽車空調(diào)系統(tǒng)異響引起的車內(nèi)噪聲研究與解決[J].汽車技術,2008(11):21-22.

      【3】張立軍,靳曉雄,黃鎖成.汽車空調(diào)壓縮機引起的車內(nèi)噪聲試驗研究[J].汽車工程,2002(5):30-34.

      【4】朱愛武.空調(diào)壓縮機對車內(nèi)噪聲的影響[J].噪聲與振動控制,2010(4):47-49.

      【5】谷波,景步云,黎遠光.板式蒸發(fā)器與熱力膨脹閥的匹配分析[J].制冷學報,2003(1):50 -53.

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