張建彪,馮軍濤,于沛東,姚學(xué)會,石寶云,丁建兵
(寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司,寧夏 銀川 750400)
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國對電力的需求越來越多。在我國發(fā)電企業(yè)中,火電機組仍然居于主導(dǎo)地位。在火電機組中,磨煤機作為制粉系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備受到了極大重視[1]。中速輥式磨煤機以其投資少、操作簡單、電耗低、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點在火力發(fā)電企業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。
寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司 (以下簡稱寧東公司)一期為2臺660 MW火電機組,鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運行、螺旋管圈加垂直管直流爐,中速磨煤機配正壓直吹制粉系統(tǒng)。磨煤機為北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的ZGM113G-Ⅱ型中速磨煤機,每臺爐配6臺,其中5臺運行、1臺備用。磨煤機主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
中速輥式磨煤機主要結(jié)構(gòu)包括本體部分、連接裝置、傳動部分、潤滑油系統(tǒng)及液壓油系統(tǒng)。原煤從磨煤機的中間落煤管落到錐形蓋板上,順時針旋轉(zhuǎn)的磨盤借助于離心力將煤運動至碾磨滾道內(nèi),3個可自轉(zhuǎn)的磨輥逆時針轉(zhuǎn)動對原煤進行碾磨。經(jīng)過碾磨的原煤從磨盤切向甩出,一次風(fēng)通過噴嘴環(huán)均勻進入磨室,將甩出的煤粉混合物烘干并輸送至上部的分離器中進行分離,粗粉被分離出來返回磨室內(nèi)繼續(xù)碾磨,而合格的細粉被一次風(fēng)送入爐膛燃燒[2-3]。
3個磨輥固定在壓架的鉸軸座上,都是沿圓周方向均勻分布于磨盤滾道上,并以15°向磨盤中心傾斜,碾磨力由液壓加載系統(tǒng)產(chǎn)生,通過拉桿、壓架、磨輥、磨盤、傳動盤、減速機傳至底板上,如圖1所示。磨煤機運行時磨輥輥套單側(cè)碾磨原煤,運行一段時間后,工作面會有一定程度的磨損,檢修時可把磨輥翻轉(zhuǎn),將另一側(cè)作為工作面使用,以充分利用耐磨材料。當(dāng)兩側(cè)都磨損后,要全部更換。更換下來的輥套可重新堆焊,組裝完成后又可重新利用。所以中速輥式磨煤機維修成本較低,受到了越來越廣泛的應(yīng)用[4]。
表1 磨煤機主要技術(shù)參數(shù)
圖1 磨煤機加載傳遞系統(tǒng)
中速輥式磨煤機雖然有很多優(yōu)點,但也有其自身缺點,主要包括磨輥輥套磨損、磨輥卡澀、加載系統(tǒng)故障、密封件易損壞等。寧東公司每臺爐配6臺磨煤機,正常運行采用“五用一備”模式,并計劃性地對設(shè)備進行定期切換。但是由于中速輥式磨煤機本身缺陷及其它原因,必要時需進行非計劃性停磨或倒磨。對寧東公司過去3個月磨煤機非計劃性停磨次數(shù)統(tǒng)計結(jié)果如表2所示。
表2 磨煤機非停次數(shù)統(tǒng)計表
由表2可知,由于磨輥卡澀原因?qū)е履ッ簷C非停次數(shù)占了44.5%,即磨輥卡澀對磨煤機的影響非常嚴(yán)重,是造成磨煤機非停的主要原因。
正常運行時,原煤中的石頭、鐵塊等異物和原煤一起從落煤管進入磨室,受到離心力作用移動到邊緣,然后經(jīng)噴嘴環(huán)落到一次風(fēng)室,與傳動盤連接的刮板將鐵塊等雜物刮進排渣箱排走。同時有一部分鐵塊,在進入磨室過程中受到內(nèi)部風(fēng)場的影響,很可能進入磨輥與輥架空隙中,導(dǎo)致磨輥無法轉(zhuǎn)動,即造成磨輥卡澀[5-6],如圖2所示。
圖2 磨煤機易卡澀部位示意圖
寧東公司1號爐1號、3號、5號磨煤機,2號爐2號、4號磨煤機都發(fā)生過磨輥卡澀導(dǎo)致停磨事故,現(xiàn)以13號磨煤機為例。2012年10月28日,由于13號磨煤機振動大,無法繼續(xù)運行,停磨后對其內(nèi)部進行檢查,發(fā)現(xiàn)一塊外形尺寸為50 mm×50 mm×16 mm的鐵件卡在磨輥與輥架縫隙之間,磨輥無法轉(zhuǎn)動,如圖3所示。相應(yīng)人員用火焊對其進行切割,鐵塊除去后磨煤機恢復(fù)備用。
圖3 卡在磨輥內(nèi)部的鐵件
由于部分電廠煤質(zhì)較濕,在轉(zhuǎn)運、磨碎過程中不斷結(jié)塊,容易將鐵塊包裹在內(nèi),如圖4所示。雖然除鐵器的除鐵效率一般為95%,但在工作過程中經(jīng)常吸出一部分粘煤,致使除鐵器效率明顯降低。還有一部分鐵件在煤團的下部,也很難被吸出。由于磨輥與磨輥架之間有間隙,除鐵器無法除去的鐵塊進入磨室時易卡在間隙內(nèi),使磨輥無法轉(zhuǎn)動,導(dǎo)致磨輥卡澀。
圖4 結(jié)成塊的原煤
磨煤機磨輥卡澀后,磨輥無法轉(zhuǎn)動,導(dǎo)致磨煤機振動大、出力降低。由于輥套采用高鉻鑄鐵制作,這種材料易脆裂、熱裂。磨輥卡澀后,磨煤機繼續(xù)運行時輥套可能斷裂,必須及時停止運行,此時機組負荷將受到影響。另外磨煤機非停次數(shù)增多,增加了額外啟停磨煤機的費用,降低了設(shè)備運行的可靠性。
a. 改善原煤質(zhì)量。較濕的煤泥會導(dǎo)致除鐵器除鐵效率降低,同時有可能堵塞落煤筒、碎煤機、滾軸篩等主要供煤設(shè)備,導(dǎo)致供煤中斷,應(yīng)將較濕的煤泥進行晾曬后再利用。
b. 對除鐵器進行改造。針對原煤中存在鐵塊等異物的問題,可以在原煤輸送區(qū)段選取合理位置加裝強磁除鐵器,提高除鐵效果,可在一定程度上減少進入磨煤機的鐵塊。
c. 由于磨輥卡澀的主要原因是鐵塊卡在磨輥與輥架之間,可在該區(qū)域上部安裝擋板,阻止異物進入。
根據(jù)寧東公司實際情況,改善煤質(zhì)與改造除鐵器都無法從根本上解決磨輥卡澀問題,所以應(yīng)從磨煤機內(nèi)部著手。通過對磨煤機實際考察及試驗,決定在磨輥上部位置焊上一塊鋼板,該擋板上邊緣焊在磨煤機壓架上,兩側(cè)點焊在鉸軸座上,下部依照磨輥的弧度形狀制作。擋板上留有若干個直徑20 mm的小孔,可保證一次風(fēng)通過,減小對磨室內(nèi)流場的影響,安裝效果如圖5所示。
圖5 擋板安裝效果圖
寧東公司在2012年大修期間對1號爐3號磨煤機的3個磨輥都安裝了防卡澀擋板,運行幾個月來未出現(xiàn)過由于磨輥卡澀導(dǎo)致磨煤機非停的情況,其效果非常明顯。該公司決定在2013年逐漸將其它11臺磨煤機都安裝上防卡澀擋板,以解決磨煤機磨輥卡澀問題。
磨輥卡澀是影響中速輥式磨煤機安全運行的主要問題,通過在寧東公司現(xiàn)場試驗和研究,在磨輥上部安裝防卡澀擋板,可以有效避免鐵塊等異物進入磨輥與輥架之間,從根本上解決了磨輥卡澀問題,保證了磨煤機安全、穩(wěn)定運行。
[1] 杜新達,王彥濤,謝 菲.ZGM123G中速輥式磨煤機磨輥的維護 [J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2011,12(10):45-47.
[2] 黃增田.姚電公司3號、4號爐磨煤機運行穩(wěn)定性研討[J].東北電力技術(shù),2007,28(1):45-50.
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