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      油油換熱器在鄯蘭原油管道冬季運行中的應(yīng)用

      2013-04-02 12:05:38劉學(xué)中國石油西部管道公司新疆吐魯番市838200
      化工管理 2013年10期
      關(guān)鍵詞:鄯善熱媒外輸

      劉學(xué) (中國石油西部管道公司 新疆 吐魯番市 838200)

      一、鄯蘭原油管道概況

      鄯蘭原油管道首站為鄯善站,末站為蘭州站,全長1860km,管徑810。鄯蘭原油管道首站為鄯善站,承擔(dān)輸送北疆油和哈國油、塔里木油、吐哈原油,主要功能為來油計量、儲存、油品調(diào)和、加熱、加壓、倒灌、裝車、外輸和清管等功能。設(shè)計輸量2000×104噸/年,該站具有綜合熱處理輸送的能力,配備6臺8000kw加熱爐,6臺管殼式換熱器,最大處理量1150m3/h,處理溫度55℃。冬季運行采取首站一站式加熱,在冬季11月至次年5月,主要將塔里木油、北疆油、哈國油混合后綜合熱處理加熱至55℃外輸,吐哈油綜合熱處理加熱至55℃單獨外輸,在夏季常溫輸送。

      原油熱處理后出站溫度為55℃,不僅破壞管道的防腐層,而且輸送時熱損耗非常大,浪費能源。為節(jié)約能源,鄯善站于2012年進(jìn)行余熱回收改造,增設(shè)8臺油-油換熱器,換熱器為管殼式換熱器,使熱處理后原油與儲罐來冷油進(jìn)行熱量交換,對熱處理后的原油進(jìn)行余熱回收,實現(xiàn)管道安全輸送和節(jié)約能源的目的。

      二、油油換熱器簡介

      鄯善站未增設(shè)油油換熱器前,冬季運行時,原油由儲罐經(jīng)給油泵后進(jìn)熱媒油換熱器,加熱處理后經(jīng)主泵直接出站,工藝流程如下:

      鄯善站通過增設(shè)油-油換熱器將出站高溫原油熱量進(jìn)行回收,從而減少加熱爐負(fù)荷,實現(xiàn)增效的目的。

      增設(shè)油油換熱器后,在冬季運行時,原油進(jìn)站后通過給油泵,首先進(jìn)新增的油油換熱器,與從熱媒油換熱器來的熱油(65℃)進(jìn)行熱交換,將冷原油加熱到30~35℃后,冷油進(jìn)熱媒油換熱器繼續(xù)加熱,熱油(65℃)經(jīng)熱交換后冷卻到<40℃后經(jīng)外輸泵外輸。改造后流程框圖如下:

      三、鄯善站油油換熱器運行情況

      鄯善輸油站有8000kw加熱爐四臺,燃料均為天然氣。冬季運行時,外輸排量在1150 m3/h時,啟三臺加熱爐,負(fù)荷均為100%。儲罐來油溫度5-10℃左右,未增設(shè)油油換熱器前,出站油溫 50-55℃。

      增設(shè)油油換熱器后,鄯蘭線外輸排量為1150 m3/h時,冷油經(jīng)油油換熱器加熱至37℃左右進(jìn)熱媒油換熱器,出熱媒油換熱器溫度為60℃以上,外輸溫度控制在35℃以上,鄯善站啟加熱爐兩臺,爐子符合均為70%。

      四、經(jīng)濟(jì)效益

      未增設(shè)油油換熱器前,鄯善站外輸排量1150 m3/h時,熱處理溫度為50-55℃,啟三臺加熱爐,加熱爐負(fù)荷均為100%滿負(fù)荷運行。增設(shè)油油換熱器后,同樣外輸排量下,只需要啟兩臺加熱爐,兩臺加熱爐負(fù)荷均為70%,可節(jié)省53.3%的能源。按照每臺加熱爐1000方每小時耗氣量,冬季運行六個月計算,鄯善站輸量達(dá)到1150×104噸/a年時,每年節(jié)約天然氣690×104m3。

      五、投產(chǎn)及運行風(fēng)險分析

      1、油油換熱器充油排氣工作應(yīng)該安排在管線停輸期間進(jìn)行,通過儲罐靜壓進(jìn)行充油。由于管殼式換熱器內(nèi)部管程較多,充油時需要嚴(yán)格控制充油流量,防止流量過大,部分管程的氣體來不及排除。運行時大量氣體進(jìn)入主泵,容易引起主泵震動過大,嚴(yán)重時泵空轉(zhuǎn),設(shè)備損壞,影響管道正常運行。排氣工作需要多次重復(fù)進(jìn)行,現(xiàn)場人員通過聽換熱器內(nèi)的氣泡聲音來判定換熱器內(nèi)氣體的多少,待判定氣體量極少時方可允許投產(chǎn)。

      2、油油換熱器投產(chǎn)工作應(yīng)該避開冬季,且應(yīng)該選擇油品物性較好的油品。若在冬季運行,殼程內(nèi)的靜止的冷油未經(jīng)熱處理直接出站,給管道運行帶來較大風(fēng)險。鄯善站因工期問題,油油換熱器投產(chǎn)時間為冬季,投產(chǎn)用現(xiàn)場人員檢測到兩股物性反常油品進(jìn)入管道,因量較少,未對管線運行帶來影響。

      3、油油換熱器投產(chǎn)后,輸油站應(yīng)該安排人員進(jìn)行日常運行分析,由于儲罐油品是先經(jīng)過油油換熱器再經(jīng)過熱媒換熱器。未增設(shè)油油換熱器前鄯善站熱處理溫度控制為自動調(diào)節(jié),即設(shè)置好加熱爐的熱媒出爐溫度,將換熱后的原油溫度與換熱器調(diào)節(jié)閥開度進(jìn)行連鎖,系統(tǒng)會根據(jù)熱媒出爐溫度自動調(diào)節(jié)加熱爐負(fù)荷。增設(shè)油油換熱器后,熱媒換熱器后的原油還要經(jīng)過油油換熱器,系統(tǒng)采集參數(shù)后反應(yīng)至加熱爐較慢,容易造成熱處理溫度不足或者處理溫度超高。鄯善站經(jīng)過研究,結(jié)合現(xiàn)場實際,采取經(jīng)驗運行模式。即在固定外輸排量情況下,現(xiàn)場調(diào)試好加熱爐負(fù)荷,并確定加熱爐負(fù)荷經(jīng)驗值,在提高或者降低外輸排量前,現(xiàn)場人員提前對加熱爐負(fù)荷進(jìn)行人工調(diào)節(jié),保證溫度的可控性。

      4、增設(shè)油油換熱器后,需要及時編制運行規(guī)程和應(yīng)急規(guī)程。進(jìn)熱媒換熱器的原油為加熱后的原油,溫度為37℃左右,若管線緊急停輸,熱媒換熱器內(nèi)的原油在很短的時間內(nèi)可以升高到較高的溫度。鄯善站緊急停輸時熱媒換熱器內(nèi)原油溫度最高到達(dá)110℃,在啟輸時要采取相應(yīng)措施降低進(jìn)主泵油品溫度,防止主泵因溫度高報停機。

      5、在增設(shè)油油換熱器前需要對本站的油品實際情況進(jìn)行物性分析,對站內(nèi)油品的物性做極冷實驗、重復(fù)溫升實驗等,并根據(jù)增設(shè)油油換熱器后的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行實驗室分析,保證其可行性,確保長輸管道的安全。

      [1]尹大海.原油管線在線自動取樣器在原油交接計量中的應(yīng)用[J].《金陵科技》.2003年 第6期.

      [2]胡春平.西部原油管道冬季低輸量的安全運行探討[J].城市建設(shè)理論研究2011年第19期.

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