高永斌,耿海洲,趙健
(1.中國(guó)石化儀征化纖有限責(zé)任公司研究院,江蘇儀征 211900;2.揚(yáng)州惠通化工技術(shù)有限公司,江蘇揚(yáng)州225000)
設(shè)備改造
基于DCS的聚酯熱媒控制系統(tǒng)改造
高永斌1,耿海洲2,趙健1
(1.中國(guó)石化儀征化纖有限責(zé)任公司研究院,江蘇儀征 211900;2.揚(yáng)州惠通化工技術(shù)有限公司,江蘇揚(yáng)州225000)
根據(jù)PU1000聚合裝置熱媒系統(tǒng)的工藝流程,采用ECS-100集散控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,對(duì)熱媒系統(tǒng)的各個(gè)控制點(diǎn)進(jìn)行I/O登記和硬件架構(gòu)的組合,按照安全、可靠、優(yōu)化的原則,對(duì)熱媒爐的工藝聯(lián)鎖進(jìn)行程序設(shè)計(jì),達(dá)到了控制及時(shí)、優(yōu)化工藝、運(yùn)行穩(wěn)定的效果。
集散控制 I/O 聯(lián)鎖控制 工藝優(yōu)化
在聚酯生產(chǎn)工藝中,熱煤爐是關(guān)鍵性的供熱設(shè)備,它將冷態(tài)熱媒加熱到一定的溫度,通過(guò)管道輸送到聚酯裝置系統(tǒng)的各個(gè)使用點(diǎn),以保證酯化、縮聚反應(yīng)的運(yùn)行。2014年底到2015年上半年,某單位針對(duì)1 000噸試驗(yàn)聚合裝置進(jìn)行了工藝流程增容改造。為了提高熱媒爐控制系統(tǒng)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性,將整個(gè)聚合流程的控制系統(tǒng)改成DCS控制,與之相應(yīng)的熱煤爐加熱循環(huán)改成具有上位機(jī)的DCS控制方式,在組態(tài)設(shè)計(jì)中,對(duì)整個(gè)熱媒控制系統(tǒng)進(jìn)行了電氣聯(lián)鎖保護(hù)設(shè)置。
1.1 熱媒系統(tǒng)工藝流程
該裝置熱煤系統(tǒng)的一次熱媒有兩臺(tái)熱煤爐、兩臺(tái)熱媒泵以及熱媒總管和熱媒膨脹槽等組成。一次熱媒系統(tǒng)是一個(gè)完善的閉合循環(huán)回路,熱媒通過(guò)熱媒泵從熱煤爐頂端進(jìn)入爐內(nèi)盤管加熱,并從爐底輸出進(jìn)入總管,各個(gè)熱煤爐出口都有一個(gè)溫度控制回路,控制出口溫度在300℃左右。熱媒總管通過(guò)兩個(gè)調(diào)節(jié)閥和兩個(gè)屏蔽熱媒泵后,變成二次熱媒,分別給聚合裝置的兩臺(tái)酯化釜和一臺(tái)縮聚釜使用。另外,在一次熱媒循環(huán)系統(tǒng)總管之間設(shè)有差壓控制回路,即壓力薄膜調(diào)節(jié)器來(lái)控制總管傳熱熱媒的流動(dòng)壓差,從而完成一次熱媒系統(tǒng)與二次系統(tǒng)的熱量傳遞,工藝流程見(jiàn)圖1。
1.2 聚合熱媒系統(tǒng)聯(lián)鎖控制要求
圖1 熱媒系統(tǒng)工藝流程圖
按照熱媒爐控制系統(tǒng)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性的要求,熱煤系統(tǒng)聯(lián)鎖控制具體要求如圖2所示。
圖2 熱媒系統(tǒng)聯(lián)鎖控制圖
2.1 聚合裝置系統(tǒng)DCS控制總貌
該千噸聚合裝置增容改造,控制系統(tǒng)采用的是浙大中控ECS-100集散控制系統(tǒng),它融合了最新的現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),它具有系統(tǒng)組態(tài)清晰、界面操作方便、流程圖功能強(qiáng)大、實(shí)時(shí)和歷史趨勢(shì)操作靈活,以及能提供實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)服務(wù)和報(bào)警服務(wù)[1]。圖3是采用的DCS系統(tǒng)的硬件架構(gòu)圖。
圖3 聚合裝置DCS硬件架構(gòu)
2.2 熱媒系統(tǒng)I/O表登記及硬件分配
此次熱媒系統(tǒng)電氣控制部分改造采用的是利舊原則,即主加熱和熱媒循環(huán)控制柜保留,而原先的繼電控制改成DCS控制方式,經(jīng)統(tǒng)計(jì)共有28個(gè)開關(guān)量輸入、輸出點(diǎn),8個(gè)模擬量輸入、輸出點(diǎn),所以在硬件方面只增加了三塊開關(guān)量和模擬量輸入輸出卡件。
2.3 熱媒系統(tǒng)控制操作組態(tài)
根據(jù)熱媒加熱循環(huán)系統(tǒng)控制原則和聯(lián)鎖控制要求,按照I/O控制點(diǎn)硬件分布,運(yùn)用ECS-100控制系統(tǒng)中的AdvanTrd實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件,設(shè)計(jì)了以下的熱媒加熱循環(huán)系統(tǒng)控制組態(tài),如圖4所示。
圖4 熱媒加熱循環(huán)系統(tǒng)控制組態(tài)
為了保證熱媒爐可靠、穩(wěn)定、安全有效的運(yùn)行,運(yùn)用ECS-100控制系統(tǒng)中的Scontrol圖形化編程軟件,設(shè)計(jì)了以下的熱媒加熱循環(huán)系統(tǒng)控制聯(lián)鎖程序。
3.1 酯化/縮聚熱媒爐加熱聯(lián)鎖(E01)
酯化熱媒泵(30P61)啟動(dòng),酯化熱媒爐才可以啟動(dòng)加熱;酯化爐出口溫度(TT-3041)大于超高限,則停酯化熱媒爐加熱;縮聚熱媒泵(30P62)啟動(dòng),縮聚熱媒爐才可以啟動(dòng)加熱;縮聚熱媒爐出口溫度(TT-3042)大于高高限,則??s聚熱媒爐加熱。如圖5所示。
圖5 熱媒爐加熱高高報(bào)
3.2 熱媒總管壓力(PT-3000)聯(lián)鎖(G01)
熱媒總管壓力值(PT3000)高于高高限,則關(guān)閉 酯化熱媒泵(30P061)和縮聚熱媒泵(30P062)。如圖6所示。
圖6 熱媒總管壓力高高報(bào)
3.3 熱媒爐循環(huán)泵出口壓力高限報(bào)警(現(xiàn)場(chǎng)電接點(diǎn)壓力表)
對(duì)于熱媒爐現(xiàn)場(chǎng)接電接點(diǎn)壓力表,縮聚釜熱媒循環(huán)泵出口壓力高(PAH-30042),縮聚釜熱媒循環(huán)泵(HS-30P061)為OFF;酯化釜熱媒循環(huán)泵出口
壓力高報(bào)(PAH-30041),酯化釜熱媒循環(huán)泵觸點(diǎn)(HS-30P062)為OFF。如圖7所示。
3.4 熱媒爐循環(huán)泵出口壓力低限報(bào)警(現(xiàn)場(chǎng)電接點(diǎn)壓力表)
圖7 熱媒爐出口壓力高報(bào)
酯化熱媒爐加熱啟動(dòng)60秒后若泵出口壓力(PAL-30041)小于低限值(1MPa)則停止酯化加熱自動(dòng)、手動(dòng)1、手動(dòng)2);縮聚熱媒爐加熱啟動(dòng)60秒后若泵出口壓力(PAL-30042)小于低限值(1MPa)則停止縮聚加熱自動(dòng)、手動(dòng)1、手動(dòng)2。如圖8所示。
3.5 自動(dòng)控制系統(tǒng)正反作用的選擇和PID參數(shù)的調(diào)整
該熱媒系統(tǒng)有六組閉環(huán)自動(dòng)控制,它們分別是兩臺(tái)熱媒爐加熱控制、三只調(diào)節(jié)閥熱媒開度控制以及熱媒總管壓力調(diào)節(jié)控制。自動(dòng)控制系統(tǒng)正反作用的選擇原則和PID參數(shù)調(diào)整方法如下:
反作用:調(diào)節(jié)輸出信號(hào)越大,則被控制對(duì)象的參數(shù)值減小。例如:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制熱媒管道溫度值,總管熱媒溫度越接近或超過(guò)設(shè)定值,則氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度越小,從而熱媒流量越小使總管熱媒溫度降低。
正作用:調(diào)節(jié)輸出信號(hào)越大,則被控制對(duì)象的參數(shù)值減增大。例如:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制分餾柱溫度,分餾柱溫度越接近或超過(guò)設(shè)定值,則氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度越大,從而冷卻水流量越大使分餾柱降溫。
PID參數(shù)的調(diào)整:
P值:比例度,值越大則控制值增加幅度越大。
I值:積分時(shí)間,作用是消除余差,值越大則消除余差能力幅度越小。
D值:微分時(shí)間,也叫超調(diào),值越小則系統(tǒng)超調(diào)能力幅度越大。[1]
圖8 熱媒爐循環(huán)泵出口壓力高報(bào)
該千噸聚合裝置熱媒爐采用DCS控制系統(tǒng)以及相關(guān)的安全聯(lián)鎖設(shè)計(jì)以后,整個(gè)熱媒系統(tǒng)的運(yùn)行狀況在上位機(jī)屏幕上一目了然。在實(shí)際應(yīng)用中,采用DCS控制技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)有:提高了熱媒循環(huán)的熱效率,保證了系統(tǒng)高效安全穩(wěn)定運(yùn)行;從控制性能來(lái)看:調(diào)節(jié)及時(shí),超調(diào)不大,熱媒主要控制參數(shù)運(yùn)行穩(wěn)定。
另外從節(jié)能效果來(lái)看,熱媒系統(tǒng)在優(yōu)化控制以后,提高了熱媒系統(tǒng)的可靠性。與改造前熱媒爐運(yùn)行相比較,按照每天連續(xù)運(yùn)行24小時(shí)來(lái)計(jì)算,一年可減少故障停車時(shí)間約兩百小時(shí),給科研試驗(yàn)運(yùn)行帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
[1] 劉巨良.過(guò)程控制儀表(第二版).北京:中國(guó)電力出版社,2011:121-122.
DCS designed for polyester HTM control system
Gao Yongbin1,Geng Haizhou2,Zhao Jian1
(1.Research Institute of Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co.,Ltd.,Yizheng Jiangshu 211900,China;2.Yangzhou Huitong Chem ical Industry Technique Co.,Ltd.,Yangzhou Jiangsu 225000,China)
According to the process of PU1000 polYester heat transfermaterial(HTM)control sYstem,transforming into ECS-100 sYstem,checked in input/output interface(I/O)and combined hardware for everY control point.An arrangement programm ing designed for the HTM furnace in accordance with safetY,reliable,and optim ization principles.
distributed control sYstem;input/output;interlocking control sYstem;technical optimization
TQ 320.5
B
1006-334X(2015)04-0049-04
2015-11-16
高永斌(1969—),江蘇儀征人,技師,主要從事電氣設(shè)備的維修改造工作。