安健雄
(寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司,寧夏 銀川 750001)
大型火力發(fā)電廠一般采用閉式冷卻水系統(tǒng)對重要輔機設(shè)備進行冷卻,該系統(tǒng)使用除鹽水,閉式循環(huán)。某火力發(fā)電廠閉式水系統(tǒng)為單元制設(shè)置,每臺機組擁有獨立的系統(tǒng),系統(tǒng)補水來自除鹽水;系統(tǒng)設(shè)置1個高位膨脹水箱,用來穩(wěn)定系統(tǒng)壓力,水箱規(guī)格為2880 mm×1 860 mm×2 000 mm(長 ×寬 ×高)。閉式冷卻水用戶如下:密封油冷卻器;定子冷卻水冷卻器;氫冷器;氫氣干燥器冷卻水;真空泵補水;EH油冷油器;空氣壓縮機冷卻水;0 m化學(xué)取樣冷卻水;7.1 m化學(xué)取樣冷卻水;汽泵前置泵軸承冷卻水;汽泵前置泵端部腔室冷卻水;汽泵機械密封循環(huán)液冷卻水;汽泵端部腔室冷卻水;磨煤機油站;一次風(fēng)機油站;送風(fēng)機油站。
自2011年10月以來,該廠#1機組閉式水膨脹水箱始終處于溢流狀態(tài),同時機組補水率在0.8%以上,該廠要求機組補水率降至0.5%以下。下面對該電廠閉式冷卻水膨脹水箱溢流的問題進行分析。
由于閉式冷卻水水質(zhì)變化能直接反映漏入系統(tǒng)的物質(zhì)來源,因此對一段時期內(nèi)閉式水水質(zhì)變化趨勢進行了統(tǒng)計分析。2011-06—2012-01,#1機組閉式冷卻水水質(zhì)及加藥次數(shù)變化如圖1所示。
由圖1可知,2011年10月份以來,閉式冷卻水電導(dǎo)率明顯下降,維持閉式冷卻水pH值的加藥次數(shù)明顯減少,2011年12月僅加藥1次,而閉式冷卻水pH值始終維持在正常值(9.5)以上。由此可知,漏入系統(tǒng)的物質(zhì)為給水或凝結(jié)水。
圖1 #1機組閉式冷卻水水質(zhì)及加藥次數(shù)變化
為了避免遺漏,對可能造成膨脹水箱溢流的用戶進行了排查,具體過程及方法如下:
(1)發(fā)電機定子冷卻水冷卻器泄漏的檢查。對定子冷卻水冷卻器進行切換,完全隔離備用定子冷卻水冷卻器,觀察膨脹水箱水位變化趨勢。通過以上方法確認(rèn)定子冷卻水冷卻器無泄漏。
(2)空氣壓縮機冷卻水系統(tǒng)的檢查。由于壓縮空氣系統(tǒng)為公用系統(tǒng),空氣壓縮機冷卻水可分別由2臺機組閉式水系統(tǒng)提供,因此,臨機閉式冷卻水可能通過空氣壓縮機冷卻水系統(tǒng)漏入本臺機組。觀察該機組膨脹水箱水位上升趨勢及臨機膨脹水箱水位下降趨勢發(fā)現(xiàn):臨機閉式冷卻水系統(tǒng)膨脹水箱水位始終正常,系統(tǒng)補水量為0.67 t/d,而本機閉式冷卻水膨脹水箱水位上升速度為73 mm/h,經(jīng)計算漏入該機的系統(tǒng)水量為9.36 t/d。以上數(shù)據(jù)表明,該機閉式水膨脹水箱水位上升并非臨機系統(tǒng)冷卻水漏入造成。
(3)真空泵補水系統(tǒng)的檢查。真空泵補水有2路,一路為除鹽水,另一路為閉式水。除鹽水至真空泵補水壓力一般維持在0.35 MPa左右,而閉式冷卻水至真空泵補水壓力為0.50 MPa,因此,不存在除鹽水由真空泵補水系統(tǒng)串入閉式冷卻水系統(tǒng)的可能。
(4)化學(xué)取樣冷卻器泄漏檢查。對所有化學(xué)取樣冷卻器進行隔離,發(fā)現(xiàn)閉式冷卻水膨脹水箱水位上升趨勢未變化,因此,排除化學(xué)取樣漏入閉式冷卻水系統(tǒng)的可能。
(5)閉式冷卻水膨脹水箱補水系統(tǒng)的檢查。通過閉式冷卻水膨脹水箱頂部人孔觀察補水管道出口流水情況,發(fā)現(xiàn)閉式冷卻水膨脹水箱補水系統(tǒng)無內(nèi)漏。
(6)對汽泵前置泵、汽泵、電泵前置泵、電泵端部腔室以及機械密封循環(huán)液冷卻器的檢查。可通過檢查水泵端部腔室冷卻水回水溫度、機械密封循環(huán)液冷卻器冷卻水回水溫度,判斷是否有高溫、高壓給水漏入閉式冷卻水系統(tǒng),因為存在泄漏時上述冷卻器冷卻水回水溫度會異常升高。
對汽泵前置泵、汽泵、電泵、電泵前置泵端部腔室冷卻水回水溫度以及汽泵機械密封循環(huán)液冷卻器冷卻水回水溫度進行測量統(tǒng)計,結(jié)果見表1。
表1 汽泵組、電泵組各冷卻器回水溫度測量統(tǒng)計
表1中的數(shù)據(jù)顯示:汽泵前置泵自由端腔室冷卻水回水溫度偏高,均超過60℃,存在泄漏的可能。
根據(jù)機組運行中相關(guān)參數(shù)變化,進一步確認(rèn)汽泵前置泵端部腔室泄漏。選取參數(shù)為膨脹水箱水位、膨脹水箱補水調(diào)整門開度、除氧器壓力、除氧器水位等。選取以上參數(shù)的理由是:除氧器出口為汽泵前置泵,除氧器布置與膨脹水箱布置在同一標(biāo)高,如果汽泵前置泵端部腔室發(fā)生泄漏,則除氧器壓力、水位變化一定會對膨脹水箱水位產(chǎn)生影響。
分析某次機組停運過程中上述參數(shù)的變化趨勢發(fā)現(xiàn):停機過程中除氧器壓力降低后,閉式水膨脹水箱水位同時下降,膨脹水箱補水調(diào)整門開啟,這是除氧器壓力降低導(dǎo)致泄漏量減小,膨脹水箱水位下降造成的;當(dāng)除氧器壓力略微回升后,膨脹水箱水位不再下降而是維持在一定值;當(dāng)除氧器水完全放盡后,膨脹水箱水位明顯下降,并且開始頻繁補水以維持正常水位。由此確認(rèn),汽泵前置泵自由端腔室存在泄漏的可能性極大。
通過分析、排查,最終確認(rèn)造成機組補水率較高、閉式冷卻水膨脹水箱水位長期處于溢流狀態(tài)的原因為汽泵前置泵端部腔室泄漏。2012-07-16 T 11:00,該廠#12汽泵前置泵自由端腔室冷卻水回水視窗突然大量漏水,同時膨脹水箱水位下降,立即停運#12汽泵組,關(guān)閉#12汽泵前置泵冷卻水供回水門,但此時#12汽泵前置泵自由端冷卻腔室冷卻水回水視窗仍有大量高溫水噴出,由此判斷#12汽泵前置泵冷卻腔室存在漏點。此次異常事件發(fā)生后,該廠利用一次機組停運檢修機會將汽泵前置泵全部更換,汽泵前置泵材質(zhì)由原來的 ZG45更換為ZG1Cr13Ni。機組再次啟動后,機組補水率下降到0.5%以下,閉式冷卻水膨脹水箱再未出現(xiàn)過溢流。
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