摘 要:草酸,學(xué)名乙二酸,分子式H2C2O4.2H2O是最簡(jiǎn)單的兩元飽和酸,有兩個(gè)羧基直接相連,其中一個(gè)羧基對(duì)另一個(gè)羧基有誘導(dǎo)效應(yīng),因此它的酸性比其它二元酸酸性強(qiáng),被廣泛地應(yīng)用于冶金、醫(yī)藥、輕工等許多行業(yè)。文章主要闡述了在草酸生產(chǎn)中對(duì)脫氫工段的一些成功改造。
關(guān)鍵詞:草酸;脫氫工段;改造
目前草酸的生產(chǎn)工藝大都采用合成法生產(chǎn),主要分以下幾步:
(1)合成甲酸鈉。由煤氣發(fā)生爐制得的含一氧化碳26~31%的煤氣經(jīng)洗后加壓到18~20kg/cm2,在160℃左右與相同溫度、壓力、濃度約為300g/l的氫氧化鈉反應(yīng)生成甲酸鈉。(2)甲酸鈉脫氫生成草酸鈉。合成甲酸鈉經(jīng)過(guò)濃縮后放入脫氫鍋中升溫到360~410℃,兩個(gè)分子甲酸鈉在熱作用下,羧基碳原子上的氫原子與其碳原子間鏈斷開(kāi),兩個(gè)分子甲酸鈉的羧基碳原子相連,生成一個(gè)分子草酸鈉,斷開(kāi)的兩個(gè)氫原子,生成一分子氫氣。(3)草酸鈉經(jīng)反應(yīng)生成草酸。草酸鈉經(jīng)過(guò)與硫酸鉛反應(yīng)生成草酸鉛,經(jīng)過(guò)洗滌后用硫酸酸化,生成草酸和硫酸鉛,草酸再經(jīng)過(guò)一系列物理處理,最終形成成品。
在草酸的整個(gè)生產(chǎn)工藝過(guò)程中,我們時(shí)刻在進(jìn)行著以節(jié)約能源,改善環(huán)境,降低成本,提高效率為重點(diǎn)的技術(shù)改造工作。
通過(guò)我們多方面的反復(fù)試驗(yàn),主要做了三方面的改革,第一方面,在其中的甲酸鈉脫氫工藝的改造中取得了成功,將原工藝的濕法脫氫(即液態(tài)甲酸鈉濃縮到600~700g/l時(shí)放入容器加熱脫氫)改為干法脫氫(即將甲酸鈉濃縮到800~1000g/l時(shí)分離出其中析出的晶體,也就是干甲酸鈉,簡(jiǎn)稱干鈉,將干鈉放入容器加熱至脫氫)。由于干法脫氫較比原先濕法脫氫工藝具有節(jié)約能源、提高產(chǎn)量和收率等諸多優(yōu)點(diǎn),目前已成為草酸行業(yè)普遍應(yīng)用的一種新工藝,在生產(chǎn)中起到很大作用。它的工藝為:將上道工序打來(lái)的淡甲酸鈉(約330g/l)通過(guò)雙效蒸發(fā)器濃縮成1000g/l左右的濃料,再經(jīng)過(guò)甩水機(jī)分離出干甲酸鈉,將干鈉放入脫氫鍋脫氫。在整個(gè)干法脫氫工藝中,對(duì)物料的濃縮是十分重要的一步,它改變了以往的低濃度液態(tài)物料直接放到脫氫鍋中加熱到脫氫的工藝,此項(xiàng)改造不但對(duì)脫氫工段帶來(lái)較大效益,對(duì)整個(gè)草酸后半段的生產(chǎn)都產(chǎn)生有利條件和帶來(lái)了極大效益。這其中主要有以下幾個(gè)方面:
第一,就是提高了收率,這是最主要的一點(diǎn),生產(chǎn)中,我們?cè)趯⑽锪贤度朊摎溴伹?,先使用雙效蒸發(fā)器對(duì)物料進(jìn)行濃縮,濃縮成高濃度,含有很多結(jié)晶顆粒的溶液,然后對(duì)此溶液進(jìn)行分離,將分離出的顆粒進(jìn)行加熱至脫氫,由于結(jié)晶顆粒物料的高濃度,既降低了由于液體物料中雜質(zhì)多而發(fā)生的副反應(yīng),同時(shí)也使物料在脫氫鍋內(nèi)的加熱時(shí)間大大縮短,僅為原有時(shí)間的一半(同時(shí)也提高了脫氫鍋中物料的投入量,從而提高了產(chǎn)量),由于反應(yīng)時(shí)間的縮短,這也使反應(yīng)過(guò)程中的副反應(yīng)大大減少,從面提高了收率。
第二,干法脫氫還在其他方面帶來(lái)了較大效益,首先是節(jié)約能源,由于更多的使用了熱效率較高的雙效蒸發(fā)器對(duì)物料進(jìn)行濃縮,然后分離,然后再加熱脫氫,這使得加熱脫氫所用的物料含量高,脫氫過(guò)程的時(shí)間大大縮短,用煤量?jī)H為以前用煤量的50%左右,在煤的消耗上節(jié)約了大量成本。
其次是保護(hù)環(huán)境,由于用煤量的大量減少,使工廠煙塵的排放量大大減少,對(duì)周邊環(huán)境的改良起了很大作用。
最后是對(duì)后道工序的貢獻(xiàn)。由于采用了干法脫氫工藝,使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的副反應(yīng)大大減少,這就使得脫氫后的草酸鈉質(zhì)量得到大大改良,其中的雜質(zhì)成份含量大大降低,送到下道工序后,在反應(yīng)過(guò)程中,副反應(yīng)也大大減少,一方面對(duì)下道工序的反應(yīng)后物料質(zhì)量有了極大提高,另一方面由于副反應(yīng)的減少,使反應(yīng)的收率也都有很大提高,使得工廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量和全廠的整體消耗也都有了很大提高。
第二方面,在脫氫反應(yīng)過(guò)程中的澆鍋環(huán)節(jié)進(jìn)行了改革,以前的脫氫反應(yīng)過(guò)程的工藝是在甲酸鈉脫氫時(shí),用自來(lái)水澆鍋中物料,使其迅速的降溫和溶解,現(xiàn)在改為用抽濾后的堿水澆鍋(脫氫后的草酸鈉溶液用真空過(guò)濾機(jī)負(fù)壓抽濾,濾掉溶液和其中的雜質(zhì)后再溶解使用,過(guò)濾后的堿水送去苛化車間用Ca(OH)2與之反應(yīng)再生成NaOH參與反應(yīng)),雖然此堿水中含有大量雜質(zhì),但雜質(zhì)含量一般較低,遠(yuǎn)沒(méi)達(dá)到其溶解度,同時(shí)其中還含有大量溶解的草酸鈉,如用其澆鍋中物料,不但不會(huì)對(duì)物料質(zhì)量有影響,還有兩點(diǎn)重要的好處,一是有效的減少了澆鍋堿水中的草酸鈉的溶解量,從面提高了收率,另一方面在多次循環(huán)使用后(一般只使用兩次)提高了其中的以Na2CO3為主的鈉鹽含量,使得在苛化工段,向NaOH的轉(zhuǎn)化率提高,提高了NaOH的含量,對(duì)合成甲酸鈉的反應(yīng)有較大好處(事實(shí)證明含量高,轉(zhuǎn)化率也高)。
第三方面,對(duì)抽濾崗抽濾前的草酸存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行了改造。我們?cè)诓菟徕c存儲(chǔ)罐的外面加了一個(gè)夾套冷卻層,其中加入冷卻水,用夾套冷卻的方法給草酸鈉溶液降溫(溫度降低,草酸鈉在水中的溶解度也下降),也是為了降低溶液中的草酸鈉溶解量,使得在草酸鈉真空過(guò)濾時(shí),更多的草酸鈉從堿水中保留下來(lái),對(duì)整個(gè)工段的收率管理工作,做出了一定貢獻(xiàn)。
以上這三方面的改革是筆者在一線生產(chǎn)中與車間同志通過(guò)不斷探索和反復(fù)實(shí)踐,最終完成,并已成功實(shí)現(xiàn)在實(shí)際生產(chǎn)中,其中所帶來(lái)的效益,也已為事實(shí)所驗(yàn)證。在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中,在分分秒秒,在每個(gè)崗位都有很多同志在為節(jié)約能源,改善環(huán)境,降低成本,提高效率而努力工作,因此還有很多意想不到的改革有待進(jìn)一步探索。
作者簡(jiǎn)介:薛昌寶(1975年-),男,黑龍江省牡丹江市人,原為牡丹江市鴻利化工有限公司工程師,現(xiàn)為東部福阿母韓農(nóng)(黑龍江)化工有限公司工程師)。