李江(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠(chǎng))
杏北油田集輸系統(tǒng)節(jié)電潛力分析
李江(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠(chǎng))
杏北油田在油水井?dāng)?shù)不斷上升的情況下,能耗得到有效控制。但隨著節(jié)能措施的大量應(yīng)用,節(jié)能空間越來(lái)越小,節(jié)能形勢(shì)非常嚴(yán)峻。杏北油田通過(guò)對(duì)集輸系統(tǒng)的外輸泵、摻水泵及污水泵等主要耗電設(shè)備,從單耗、負(fù)荷率和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用情況等幾方面進(jìn)行了深入分析,從而在節(jié)能技術(shù)應(yīng)用、合理匹配及工藝改造等方面給出了相應(yīng)的節(jié)電措施,并量化了各種措施的節(jié)能效果,確保杏北油田地面集輸系統(tǒng)能耗形勢(shì)平穩(wěn)。
油田集輸系統(tǒng) 能耗 分析 挖潛措施
變工況運(yùn)行的離心泵實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速,是經(jīng)濟(jì)合理 的 運(yùn) 行 方 式[1]。 目 前 , 采 油 四 廠(chǎng) 共 建 成 轉(zhuǎn) 油 (放水)站 50 座、脫水站 7座,安裝變頻調(diào)速裝置 79套 (運(yùn)行 62套)、磁力耦合調(diào)速裝置 1套,2010 年集輸系統(tǒng)耗電 1.9756×108kWh (表1)。
表1 集輸系統(tǒng)能耗
地面集輸系統(tǒng)耗電設(shè)備有摻水泵、外輸泵、污水泵、電脫水器及各類(lèi)泵等,其中主要耗電設(shè)備為摻水泵、外輸泵和污水泵,因此,對(duì)全廠(chǎng)各站運(yùn)行的這三類(lèi)泵的能耗情況進(jìn)行分析。
2.1轉(zhuǎn)油站摻水泵能耗
分析全廠(chǎng) 50座轉(zhuǎn)油站摻水泵運(yùn)行情況,通過(guò)對(duì)各站設(shè)備的單耗、負(fù)荷率和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用情況等幾方面進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:
1)應(yīng)用變頻調(diào)速裝置的摻水泵平均單耗較低(1.02kWh/m3)。 目 前 , 全 廠(chǎng) 50 座 轉(zhuǎn) 油 站 有 21 座 轉(zhuǎn)油站摻水系統(tǒng)安裝變頻調(diào)速裝置 (有14座轉(zhuǎn)油站的摻水變頻調(diào)速裝置運(yùn)行,7臺(tái)調(diào)速設(shè)備停運(yùn))。
從圖1可以看出,C、D、H轉(zhuǎn)油站雖然安裝調(diào)速裝置,但是摻水單耗仍高于平均值,分析原因是:由于C、D轉(zhuǎn)油站的摻水變頻裝置未實(shí)現(xiàn)閉環(huán),變頻裝置工頻運(yùn)行,變頻器參數(shù)未能進(jìn)行同步設(shè) 置 ,“ 大 馬 拉 小 車(chē) ”(負(fù) 荷 率 分 別 為 58.7% 和72.9%)導(dǎo)致單耗較高。而 H 轉(zhuǎn)油站由于摻水量較大,需 同時(shí)運(yùn)行 2 臺(tái) 排量為 80m3/h 的摻水泵, 但只有1臺(tái)摻水泵安裝變頻調(diào)速裝置,因此導(dǎo)致單耗升高。
圖1 應(yīng)用變頻調(diào)速裝置摻水泵單耗
2)摻水泵負(fù)荷率在 90%以上的轉(zhuǎn)油站摻水單耗較低 (圖2),平均為 1.06kWh/m3。
圖2 負(fù)荷率 90%以上摻水泵單耗
3)余下 19 座轉(zhuǎn)油站 (其中有 4 座為安裝變頻未運(yùn)站),由于未安裝(停運(yùn))節(jié)電設(shè)備,且平均負(fù)荷率僅為 62.2%,因此摻水單耗較高,平均單耗為 1.43kWh/m3。
2.2轉(zhuǎn)油站外輸泵能耗
全廠(chǎng)50座轉(zhuǎn)油站外輸泵均安裝變頻調(diào)速裝置(其中運(yùn)行 40臺(tái),停運(yùn) 10臺(tái)),通過(guò)對(duì)各站設(shè)備的類(lèi)型、單耗、負(fù)荷率和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用情況等幾方面進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:
1)應(yīng)用節(jié)能設(shè)備變頻調(diào)速裝置的外輸泵平均單 耗 較 低 (0.26kWh/m3)。 目 前 , 全 廠(chǎng) 50 座 轉(zhuǎn) 油 站均安裝變頻調(diào)速裝置 (有 40座轉(zhuǎn)油站的輸油變頻調(diào)速裝置運(yùn)行,10座轉(zhuǎn)油站調(diào)速設(shè)備由于各類(lèi)問(wèn)題停運(yùn)),其中運(yùn)行 1臺(tái)外輸泵的轉(zhuǎn)油站有 34座,平均 單 耗 為 0.23kWh/m3(圖3)。 但 變 頻 調(diào) 節(jié) 也 存 在一定的局限性,轉(zhuǎn)速提高一般不能超過(guò)額定轉(zhuǎn)速的10% , 否 則泵效率 太 低 , 甚 至無(wú)法工 作[2]。
圖3 34座轉(zhuǎn)油站外輸泵單耗
運(yùn)行2臺(tái)以上外輸泵的轉(zhuǎn)油站有6座,平均單耗 為 0.41kWh/m3, 能 耗 相 對(duì) 較 高 , 分 析 原 因 是 :由于多泵運(yùn)行時(shí),變頻調(diào)速裝置僅能控制單臺(tái)泵的電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,其余泵只能工頻運(yùn)行,故導(dǎo)致能耗升高。而以這種模式運(yùn)行的6座轉(zhuǎn)油站中僅 C和D轉(zhuǎn)油站單耗為 0.41kWh/m3,其他 4 座轉(zhuǎn)油站平均單耗僅為 0.32kWh/m3(圖4)。查找原因得出 4 座轉(zhuǎn)油站運(yùn)行的外輸泵均為螺桿泵,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行分析,螺桿泵與離心泵比較在不應(yīng)用變頻調(diào)速裝置的前提下,同排量的螺桿泵比離心泵節(jié)電45%,因此4座轉(zhuǎn)油站的單耗較低。
圖4 多泵運(yùn)行轉(zhuǎn)油站外輸泵單耗
2)變頻調(diào)速 裝 置 未 運(yùn) 行 的 轉(zhuǎn)油站目前 有 10座,外輸泵負(fù)荷率在90%以上的轉(zhuǎn)油站輸油單耗較低 (圖5),平均為 0.31kWh/m3(有 5 座轉(zhuǎn)油站)。
圖5 變頻裝置未運(yùn)行轉(zhuǎn)油站外輸泵單耗
2.3脫水站外輸泵能耗
全廠(chǎng)7座脫水站均運(yùn)行1臺(tái)外輸泵,且變頻調(diào)速裝置都處于運(yùn)行狀態(tài),平均單耗為 0.23kWh/m3。
圖6 脫水站輸油泵單耗
從圖6可以看出,A聯(lián)合站平均輸油單耗為0.43kWh/m3,明顯高于其他脫水站輸油單耗,分析原因?yàn)椋篈聯(lián)合站變頻器參數(shù)設(shè)置未能與外輸量同步,即液位降低時(shí),變頻器控制電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速不下降,電動(dòng)機(jī)仍高轉(zhuǎn)速運(yùn)行,導(dǎo)致單耗較高。
2.4脫水站污水泵能耗
對(duì)7座脫水站污水泵單耗進(jìn)行分析,全廠(chǎng)污水泵平均單 耗為 0.19kWh/m3。從圖7 可以 看出 ,F(xiàn) 聯(lián)污 水 泵 單 耗 為 0.38kWh/m3, 在 7 座 脫 水 站 中 最 高 ,分析原因是:F 聯(lián) 平 均 外 輸 污 水 量 為 491m3/h, 外輸污水泵3臺(tái),按照目前外輸水量啟動(dòng)1臺(tái)排量486m3/h 的泵便可 以滿(mǎn) 足生產(chǎn),但 實(shí)際 運(yùn)行中只啟動(dòng) 1 臺(tái) 2#泵,因電流過(guò)大、負(fù)荷偏高,導(dǎo)致值班室配電盤(pán)過(guò)熱;因此需要同時(shí)運(yùn)行 2#、3#污水泵,由于運(yùn)行2臺(tái)污水泵排量過(guò)大,為控制排量泵出口閘門(mén)不能完全打開(kāi),導(dǎo)致F聯(lián)外輸單耗過(guò)高。
在運(yùn)行的6座脫水站中E聯(lián)和G聯(lián)由于應(yīng)用了調(diào)速裝置,所以單耗為6座脫水站中最低,特別是E聯(lián)脫水站2套污水泵系統(tǒng)分別采用變頻調(diào)速(深度)和磁力耦合(三元)裝置節(jié)電效果最好。而D聯(lián)由于油系統(tǒng)污水沉降罐改造,采用自壓流程,污水泵停運(yùn),所以單耗為零。全廠(chǎng)脫水站污水泵運(yùn)行情況見(jiàn)表2。
表2 全廠(chǎng)脫水站污水泵運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)
表3 集輸系統(tǒng)應(yīng)用節(jié)能設(shè)備節(jié)電潛力統(tǒng)計(jì)
圖7 脫水站污水泵單耗
3.1應(yīng)用節(jié)能設(shè)備的潛力
從集輸系統(tǒng)能耗現(xiàn)狀可以得出,應(yīng)用節(jié)能設(shè)備和匹配合理的機(jī)泵節(jié)電效果明顯高于其他機(jī)泵,但由于產(chǎn)液量不斷波動(dòng)很難達(dá)到液量與泵排量的實(shí)時(shí)匹配,因此,目前最為有效的節(jié)能辦法便是應(yīng)用節(jié)能設(shè)備,對(duì)各節(jié)能設(shè)備的節(jié)電情況的分析見(jiàn)表3。
3.2工藝改造的節(jié)能潛力
從D聯(lián)污水泵停運(yùn)的節(jié)電效果可以看出,在工藝設(shè)計(jì)上采用自壓流程生產(chǎn)是未來(lái)脫水站污水泵節(jié)電的最大潛力。今后可以根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行改造,如果杏北油田5座脫水站(C、G聯(lián)脫水站站內(nèi)無(wú)污水站,改造難度較大)的污水泵全部停運(yùn),預(yù)計(jì)可節(jié)電 664.1×104kWh/a。
集輸系統(tǒng)的節(jié)電潛力主要有三個(gè)方面:
1)對(duì)負(fù)荷率低于 85%的泵,恢復(fù)變頻、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)和新建調(diào)速裝置,該措施實(shí)施后,預(yù)計(jì)可節(jié)電609.2× 104kWh/a, 年 節(jié) 約 生 產(chǎn)成本 362.23 萬(wàn)元 。
2)將離心泵更換為螺桿泵,此項(xiàng)改造后,預(yù)計(jì) 可 節(jié) 電 1505.6 × 104kWh/a, 年 節(jié) 約 生 產(chǎn) 成 本895.23 萬(wàn)元。
3)對(duì)脫水站污水泵采用超越流程改造,該項(xiàng)工藝 實(shí) 施 后 , 預(yù) 計(jì) 可 節(jié)電 664.1× 104kWh/a, 年 節(jié)約生產(chǎn)成本 394.87 萬(wàn)元。
[1]何平.離心泵變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用效果[J].應(yīng)用能源技術(shù) ,2004(2):42-43.
[2]石樹(shù)明.離心泵的幾種節(jié)能途徑探析[J].石油石化節(jié)能 ,2013(3):26-29.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.008.004
2013-03-20)
李江,2004年畢業(yè)于西安石油大學(xué) (油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專(zhuān)業(yè)),從事油田生產(chǎn)管理工作,E-mail:dqlijiang@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠(chǎng)油田管理部,163511。