李亢(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
2016年,采油七廠集輸系統(tǒng)共耗氣7344×104m3,其中:脫水聯(lián)合站耗氣1200×104m3,轉(zhuǎn)油站耗氣6067×104m3(29座轉(zhuǎn)油站,未含葡三聯(lián)轉(zhuǎn)、敖聯(lián)轉(zhuǎn)),卸油站耗氣64×104m3,其他耗氣13×104m3;集輸系統(tǒng)共耗電3951×104kWh,其中:脫水聯(lián)合站耗電673×104kWh,轉(zhuǎn)油站耗電3039×104kWh,其他耗電239×104kWh。轉(zhuǎn)油站系統(tǒng)耗氣、耗電均占整個集輸系統(tǒng)的80%左右,而摻水系統(tǒng)又是轉(zhuǎn)油站系統(tǒng)的耗能大戶。采油七廠所轄油田屬于高寒地區(qū)低產(chǎn)低滲透油田,集輸系統(tǒng)通常采用環(huán)狀摻水流程,由于受氣溫低、凝固點高、產(chǎn)量低等一系列因素的影響,摻水系統(tǒng)耗能居高不下,成為制約節(jié)能降耗的瓶頸;所以,優(yōu)化集輸系統(tǒng)運行、控制摻水系統(tǒng)耗能也就成為了該油田節(jié)能降耗工作的重心。
由于大慶油田處于高寒地區(qū),冬夏兩季室外氣溫最大溫差在60℃以上,在冬季生產(chǎn)時,為了滿足集輸溫度條件,各轉(zhuǎn)油站摻水出站溫度遠高于夏季運行溫度,部分甚至在70℃以上,摻水量也遠高于夏季生產(chǎn),同時各站的采暖與伴熱系統(tǒng)也將消耗大量能源;夏季生產(chǎn)時,氣溫上升,大部分轉(zhuǎn)油站摻水溫度和摻水量均明顯下降,采暖與伴熱系統(tǒng)停運,加熱爐耗氣與機泵耗電均明顯降低。在針對2016年全年的統(tǒng)計分析中,轉(zhuǎn)油站系統(tǒng)耗氣、耗電總體上呈夏季下降冬季上升的趨勢,冬夏耗氣最大相差60%。夏季較冬季耗電低20%~30%左右。
對于冬季運行外輸爐的轉(zhuǎn)油站,以葡北地區(qū)葡北14#轉(zhuǎn)油站為例,冬季運行摻水外輸爐2臺,摻水爐1臺,采暖爐1臺;夏季只運行1臺摻水外輸爐,且外輸部分不進行加熱,日均摻水量減少468m3(39.49%),由于葡北14#轉(zhuǎn)油站下轄閥組間11座,數(shù)量較多,大部分為環(huán)狀井,且部分集油環(huán)距轉(zhuǎn)油站距離較遠,夏季也需要較高的摻水溫度,摻水溫度冬、夏季變化不大。由轉(zhuǎn)油站外輸溫升(外輸溫度—回油溫度)、外輸量及天然氣熱值可計算外輸耗氣量;由轉(zhuǎn)油站摻水溫升(摻水溫度—回油溫度)、摻水量及天然氣熱值可計算摻水系統(tǒng)耗氣量[1](表1)。葡北14#轉(zhuǎn)油站冬季日均耗氣中摻水、外輸及其他部分各為4388.4m3、604.2m3及433.4m3,各占自耗氣總量的80.88%、11.14%及7.98%。夏季摻水系統(tǒng)日均耗氣2951.2m3,為冬季摻水系統(tǒng)耗氣的67.25%,占夏季轉(zhuǎn)油站日均耗氣量的92.49%。
表1 葡北14#轉(zhuǎn)油站冬、夏季摻水、外輸系統(tǒng)耗氣量
葡北14#轉(zhuǎn)油站冬季耗電中摻水、外輸各為974、271kWh,其他系統(tǒng)耗電合計1456kWh,各占轉(zhuǎn)油站集輸系統(tǒng)耗電總量的36.06%、10.03%及53.91%。夏季耗電中摻水、外輸各為802、279kWh,其他系統(tǒng)耗電合計876kWh,各占轉(zhuǎn)油站集輸系統(tǒng)耗電總量的41.01%、14.21%及44.78%。
1.2.1 全年耗氣波動
通過對2016年度全廠轉(zhuǎn)油站單月耗氣量與月平均氣溫對比可見,全年耗氣波動與氣溫走勢相同,特別在進入夏季后,6—9月份平均氣溫相近,相應(yīng)的耗氣量幾乎保持相同,波動不超過3.5%。而冬季生產(chǎn)時,耗氣量增加的波動幅度卻高于氣溫降低的幅度,主要原因在于為保證冬季集輸系統(tǒng)安全平穩(wěn)生產(chǎn),沒有進行集輸參數(shù)管理,加熱爐均滿負荷運行,摻水溫度保持高位運行(部分轉(zhuǎn)油站始終保持70℃以上),也未依照氣溫變化作出及時有效的調(diào)整,所以轉(zhuǎn)油站冬季耗氣未產(chǎn)生與氣溫相應(yīng)的波動。2017年1—3月,3個月的耗氣量均超過700×104m3,保持高位運行,但二、三月份氣溫與一月相比已有明顯回升,三月平均高溫已在零度以上,且有部分天數(shù)最高氣溫在10℃以上,存在一定的節(jié)能降耗潛力(表2)。
表2 2017年度上半年全廠轉(zhuǎn)油站耗氣量與氣溫對比
1.2.2 短期耗氣波動
截至目前,全廠共有31座轉(zhuǎn)油站,其中太南4#轉(zhuǎn)油站、太南2#轉(zhuǎn)油站、敖106轉(zhuǎn)油站和臺12轉(zhuǎn)油站不滿足濕氣外輸條件,對其余27座轉(zhuǎn)油站進行集輸節(jié)點溫度檢查。轉(zhuǎn)油站中,達到站內(nèi)閥組間來液匯管溫度規(guī)定的有15座,未達到規(guī)定的有11座,其中葡北1#站無準確溫度取值。溫度合格的15座站按檢查日期后的8d(24—31日)取值計算并修正耗氣量波動范圍值,其余轉(zhuǎn)油站依照工藝流程、耗氣量和閥組間數(shù)相似情況修正波動范圍值,最大波動范圍值暫定±10%,各站波動范圍值會在以后的日常管理中按現(xiàn)場實際進一步修正。規(guī)劃所將依照修正的耗氣量波動范圍值對各轉(zhuǎn)油站耗氣量進行監(jiān)測。當(dāng)某站耗氣量波動異常時,則對其集輸節(jié)點溫度進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)油站耗氣量短期波動偏大時主要存在氣溫驟降、沖環(huán)、罐車加水等特殊情況。
推進“兩控兩優(yōu)”運行模式,細化修訂集輸參數(shù)標準,消除節(jié)能優(yōu)化工藝瓶頸,挖掘集輸能耗降低潛力。通過調(diào)控各閥組間進站溫度和轉(zhuǎn)油站外輸溫度、優(yōu)化轉(zhuǎn)油站加熱爐和摻水泵運行臺數(shù)、細化修訂集輸參數(shù)標準和實施梯度加熱工藝改造等多措并舉,進一步降低轉(zhuǎn)油站集輸系統(tǒng)能耗,實現(xiàn)油田高效、低耗運行[2-3]。
按照因地制宜、因季制宜的原則,規(guī)劃所對各轉(zhuǎn)油站采取全年實施集輸參數(shù)優(yōu)化,降低系統(tǒng)能耗,定制摻水泵、加熱爐運行臺數(shù)標準,指導(dǎo)實施轉(zhuǎn)油站集輸系統(tǒng)“個性化”參數(shù)控制。目前執(zhí)行夏季標準,優(yōu)化摻水泵、加熱爐運行臺數(shù),并采取降溫集輸、常溫集輸模式。截至2017年6月,累計關(guān)停摻水泵55臺、加熱爐53臺、降溫集輸井1056口、常溫集輸井199口;累計節(jié)氣415×104m3,節(jié)電150×104kWh。2018年將在冬、夏季標準的基礎(chǔ)上摸索規(guī)律,并編制《摻水泵、加熱爐優(yōu)化運行方案》,力爭在2019年實施以月度為單位的摻水泵、加熱爐“個性化”優(yōu)化運行標準[4]。
2016年以前,采油七廠以夏季開展降溫集輸工作和控制單環(huán)回油溫度為技術(shù)管理手段,存在一定的局限性。2017年采油七廠開展全年集輸參數(shù)優(yōu)化控制,控制轉(zhuǎn)油站來液匯管和外輸進聯(lián)合站溫度兩個節(jié)點。針對全年精細調(diào)控,挖掘節(jié)能降耗潛力,又結(jié)合近年來采油七廠冬、夏季集輸系統(tǒng)運行實際,暫定轉(zhuǎn)油站集輸節(jié)點溫度界限(表3)。
表3 轉(zhuǎn)油站生產(chǎn)運行集輸節(jié)點溫度界限
隨著油田逐年開發(fā),采出液成分和物性必然發(fā)生一定變化。針對影響集輸溫度的重要參數(shù)原油凝固點,2016年開展了《采油七廠采出液原油物性分析檢測》技術(shù)研究,對31座轉(zhuǎn)油站采出液原油物性進行檢測分析,重新標定各轉(zhuǎn)油站采出液原油凝固點。目前全廠31座轉(zhuǎn)油站已全部標定完成,經(jīng)對比轉(zhuǎn)油站新標定的原油凝固點普遍高于目前在用凝固點標準,且部分高出5℃以上。由于集輸節(jié)點溫度界限一般為高于凝固點3~5℃,集輸系統(tǒng)的末端溫度在實際運行中已在凝固點以下正常運行。因此,根據(jù)生產(chǎn)實際情況,細化修訂原油進站參數(shù)標準,挖掘集輸系統(tǒng)能耗降低潛力,2018年將根據(jù)各站實際情況,更新集輸參數(shù)控制標準[5]。
全廠有9座轉(zhuǎn)油站噸液耗氣量偏高,除葡南1#轉(zhuǎn)油站為三合一(緩沖沉降分離裝置)+真空爐工藝外,其余均為四合一工藝,其中敖256轉(zhuǎn)油站、敖4轉(zhuǎn)油站為真空爐+四合一工藝,葡五聯(lián)、葡南2#、敖106、臺12、臺肇聯(lián)1#和葡361轉(zhuǎn)油站為純四合一工藝,且均無梯度加熱。敖106轉(zhuǎn)油站伴生氣壓力過低,不滿足集輸要求;臺12轉(zhuǎn)油站外輸距離長達12km,需保證高溫集輸;葡南1#轉(zhuǎn)油站出液含沙高,需保證高溫集輸;其余轉(zhuǎn)油站單井集輸半徑較大,真空爐無法滿足摻水溫升要求或站內(nèi)無獨立摻水爐,此類轉(zhuǎn)油站四合一摻水出口溫度高,同時外輸出口溫度偏高,造成耗氣浪費。目前全廠轉(zhuǎn)油站中葡北9#轉(zhuǎn)油站和敖九轉(zhuǎn)油站為梯度加熱工藝,葡南7#轉(zhuǎn)油站已有改造計劃,建議將上述四合一流程的轉(zhuǎn)油站也改造為梯度加熱。其中,臺肇聯(lián)1#、敖256、敖4轉(zhuǎn)油站為3臺四合一,可效仿葡北9#轉(zhuǎn)油站,將第1臺四合一作為不加熱分離設(shè)備,第3臺四合一作為摻水爐,既降低了外輸出口溫度,又能取得良好的分離效果。
為降低地面系統(tǒng)能耗,推進集輸參數(shù)優(yōu)化,規(guī)劃所將深入生產(chǎn)一線,密切跟蹤生產(chǎn)動態(tài),掌握第一手的參數(shù)數(shù)據(jù),修訂完善優(yōu)化措施細節(jié),組織各采油礦按需調(diào)整“站—間—井”摻水量和摻水溫度。例如:葡北地區(qū)油井產(chǎn)液量大、含水率高,適宜采取高摻水溫度、小摻水量的方式運行摻水系統(tǒng);臺肇及敖包塔地區(qū)油井產(chǎn)液量小、含水率高,適宜采取低摻水溫度、大摻水量的方式運行摻水系統(tǒng)。建議按照“因站制宜”、“因間制宜”的調(diào)控思路,根據(jù)各地區(qū)原油物性參數(shù)、工藝流程,調(diào)整各站的集輸參數(shù),使轉(zhuǎn)油站集輸節(jié)點溫度控制在合理范圍內(nèi)[6-7]。按照“摸現(xiàn)狀、找問題、定措施、挖潛力”工作思路,開源節(jié)流,采取多種舉措,實現(xiàn)地面系統(tǒng)優(yōu)化降耗,預(yù)計全年可節(jié)氣800×104m3,節(jié)電 310×104kWh。
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