陳翔宇 范紅禪 彭興林
【摘 要】目前,在斜直井大修施工中,斜直井作業(yè)機的吊卡不能旋轉(zhuǎn)始終是一個難題,給斜直井的倒扣、磨銑等施工帶來了極大的不便,制約著斜直井大修作業(yè)的施工進度。國內(nèi)外沒有現(xiàn)成的合適工具可代替,也沒有一套可行的經(jīng)驗來參考。我們研制這套斜直井倒扣旋轉(zhuǎn)裝置,可有效的解決斜直井作業(yè)機的吊卡不能旋轉(zhuǎn)始的難題,在上提30噸負荷以內(nèi)可保證井內(nèi)管柱旋轉(zhuǎn),給斜直井的倒扣、磨銑等施工帶來便利,極大地提高斜直井大修作業(yè)的施工進度,并且能有效地降低安全事故的發(fā)生,其經(jīng)濟效益和和發(fā)展前途具有廣闊的前景。
【關(guān)鍵詞】斜直井;倒扣旋轉(zhuǎn)裝置;大修作業(yè);施工進度
前言
斜直井作業(yè)機的吊卡構(gòu)造特殊,吊卡斜貼在吊卡支座上,不能旋轉(zhuǎn)。使斜直井的油管倒扣很不方便,在上提一定負荷倒扣時,因吊卡不旋轉(zhuǎn),無法正常進行倒扣施工。只能小負荷倒扣,這樣每次倒的管柱較少,增加了作業(yè)工作量。另外倒扣時油管接箍在吊卡翻板上旋轉(zhuǎn),損傷油管接箍及吊卡翻板,并且容易引起油管脫扣,存在事故隱患
1.研究及解決的問題
1.1研究的主要內(nèi)容
研究的主要內(nèi)容是通過設(shè)計制造斜直井倒扣旋轉(zhuǎn)裝置,并在現(xiàn)場應(yīng)用試驗,實現(xiàn)上提負荷倒扣,旋轉(zhuǎn)管柱。該裝置選用的圓鋼一定采用優(yōu)質(zhì)鋼,具有一定的強度和硬度,兩個軸承槽嚴格要按圖紙加工,推力軸承NSK29415M和向心軸承NSK6218的質(zhì)量保證。
1.2研究思路和技術(shù)路線
要滿足斜直井上提一定負荷倒扣的目的,關(guān)鍵的問題是要在斜直井的吊卡上面設(shè)置一個承載旋轉(zhuǎn)裝置,使該裝置既能承載一定負荷,又能旋轉(zhuǎn)。
1.3研制開發(fā)相關(guān)配套裝置
①研制承載端頭,與中心管相連接。
②研制承載軸承,在上提管柱過程中承載軸承可以在承受載荷30噸的狀態(tài)下還可以自由轉(zhuǎn)動。
③研制扶正軸承,在管柱自由旋轉(zhuǎn)的同時使管柱不能隨意擺動。按照這個思路,首先要考慮承載負荷,這就是裝置鋼材的選擇,再就旋轉(zhuǎn),就是推力軸承和向心軸承的性能。形成思路后,項目組計出了斜直井倒扣旋轉(zhuǎn)裝置,裝置主要由承載端頭,推理軸承,向心軸承,外套,下端蓋,中心管等部分組成。
④設(shè)計思路是用φ200mm×210mm的圓鋼做為加工旋轉(zhuǎn)裝置的基礎(chǔ),在圓鋼的中心用車床車一個φ130mm的通徑,深度170mm的園槽,圓鋼上面車一個直徑為 φ160mm,深度為95mm的園槽,圓鋼下面車一個直徑為φ100mm,深度為40mm的園槽,圓鋼上槽鑲一個外徑為φ160mm,內(nèi)徑φ75mm,高度為65mm的推力軸承8315,用于承載負荷。推力軸承下槽鑲一個外徑為φ130mm,內(nèi)徑φ75mm,高度為25mm的向心軸承36215,兩個軸承之間用軸套相連,保證管柱平穩(wěn)旋轉(zhuǎn)。軸承內(nèi)部裝鑲一個外徑為φ100mm,內(nèi)徑φ75mm,高度為20mm的鋼管做為支撐套。中心管長度630mm,上面車成21/2〞油管內(nèi)絲扣,用護帽封住,下部車成21/2〞油管外絲扣,倒扣時,與油管直接連接,也可以通過變扣與鉆桿連接。( 如圖)
斜直井倒扣旋轉(zhuǎn)裝置圖紙
1.4斜直井倒扣旋轉(zhuǎn)裝置的工作原理
將本裝置坐在斜直井作業(yè)機的吊卡上,將中心管下端連接到丼內(nèi)管柱上,上提大鉤,外套受力后將力量傳遞到承載軸承,通過承載端頭軸承將力在傳到承載端頭再傳到中心管。在上提管柱過程中承載軸承可以承受載荷30噸的狀態(tài)下還可以自由轉(zhuǎn)動。
1.5技術(shù)參數(shù)
1.6技術(shù)經(jīng)濟指標及工作量完成情況
根據(jù)對傳統(tǒng)斜直井倒扣工藝的分析,我們對斜直井倒扣旋轉(zhuǎn)裝置項目制定了以下技術(shù)經(jīng)濟指標:
①1000米以內(nèi)的遇卡斜直井打撈倒扣縮短工期:20小時
②倒扣成功率:100%
③使用于所有斜直井的旋轉(zhuǎn)管柱施工,包括旋轉(zhuǎn)座封,倒扣丟手、打撈,等施工。經(jīng)3口實驗井統(tǒng)計,均達到預定指標。
2.主要成果及認識
2.1取得的成果
①本項目通過全體成員的共同努力,研制成功了包括承載端頭,推理軸承,向心軸承,外套,下端蓋,中心管等部分組成斜直井倒扣旋轉(zhuǎn)裝置;
②現(xiàn)場進行斜直井上提負荷倒扣實驗取得了成功,解決了斜直井不能大負荷上提倒扣的難題,項目取得了圓滿成功;
③本裝置的成功應(yīng)用,為作業(yè)施工減少作業(yè)占產(chǎn)、消除安全隱患提供了保障。
2.2取得的主要認識
該項目因其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,安全可靠,靈活好用等特點,在斜直井的倒扣施工中有著較好的應(yīng)用前景,在斜直井的倒扣施工中,我們將加強推廣應(yīng)用,使該技術(shù)發(fā)揮更大作用。同時,在應(yīng)用中不斷查找不足,并及時整改,使該技術(shù)不斷地完善發(fā)展。
3.現(xiàn)場實施及應(yīng)用情況
①2010年9月6日,HN-XJ201隊在樓31223斜直井檢泵施工,起完全井抽油桿后,連上提升短節(jié),拔鉆200KN提不動井口,無法拆掉上法蘭。將該裝置裝在提升短節(jié)上面,座在斜直井吊卡上,拔鉆170KN,將上法蘭提離井口大四通2cm,用液壓鉗倒扣,該裝置旋轉(zhuǎn)靈活,不到2分鐘倒扣完畢。拆掉上法蘭,起出倒開的油管,經(jīng)統(tǒng)計,一次將遇卡點以上的45根油管全部倒出??s短工期3天。
②2010年10月7日,HN-XJ203隊搬上的新6163井,該井填砂油管卡死,油管拔鉆時拔300kN拔不動,倒扣時先拔鉆20kN倒扣,一次只倒出2根油管。后將該裝置裝在斜直井翻板吊卡上面,拔鉆120KN,用液壓鉗倒扣,一次倒出13根油管,后又下反扣鉆桿,將該裝置裝與反扣鉆桿相連,拔鉆120KN倒扣,將遇卡點以上的12根油管全部倒出。極大地提高了倒扣作業(yè)施工速度,降低了勞動強度,縮短工期8天。
③2010年11月9日,HN-XJ201隊在樓7917井打撈防砂管施工,撈獲防砂管后,作業(yè)機不帶負荷倒扣,打撈工具在魚腔內(nèi)空轉(zhuǎn),倒不開防砂管,作業(yè)機帶上5噸負荷,管柱根本轉(zhuǎn)不動。加上該裝置后,上提150KN,一次倒出7根防砂管,縮短工期6天。該井施工屬于大修作業(yè),一般施工周期較長,而該井之所以僅用10天時間干完,主要在于運用斜直井倒扣旋轉(zhuǎn)裝置,倒扣施工時可以較大負荷的上提倒扣,極大地提高了施工效率,并且操作方便,在施工過程中沒走彎路(如表1)。
4.結(jié)論及認識
4.1取得的成果
①本項目通過全體成員的共同努力,研制完成了斜直井倒扣旋轉(zhuǎn)裝置;
②現(xiàn)場進行斜直井上提倒扣實驗取得了成功,解決了斜直井不能上提倒扣的難題,項目取得了圓滿成功;
③本裝置的成功應(yīng)用,為作業(yè)施工減少作業(yè)占產(chǎn)、消除安全隱患提供了保障。
4.2取得的主要認識
該項目因其裝置體積小,重量輕,拆裝方便,操作容易,能消除倒扣時的多種事故隱患。我們將加強推廣應(yīng)用,使該技術(shù)發(fā)揮更大作用。同時在現(xiàn)場應(yīng)用中不斷改進提高,從而發(fā)揮該裝置的最大作用。
參考文獻:
[1] 尹永晶,楊漢立,等.車裝鉆機[J].石油工業(yè)出版社,2002.
作者簡介:
陳翔宇,工程師,河南鄧州人,生于1969年,1990年畢業(yè)于重慶石油學校,現(xiàn)從事井下作業(yè)設(shè)計工作。