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      220 t/h鍋爐冷凝水加熱器優(yōu)化改造實踐

      2013-05-23 06:58:48劉俊明劉金敬解華東
      冶金動力 2013年7期
      關(guān)鍵詞:除氧器冷凝水投運

      劉俊明,張 帥,劉金敬,解華東,劉 永

      (萊鋼能源動力廠,山東萊蕪 271104)

      1 引言

      萊鋼220 t/h鍋爐為江西鍋爐廠設(shè)計的高溫高壓自然循環(huán)單汽包鍋爐,為充分利用煙氣余熱,在鍋爐尾部煙道末級空氣預(yù)熱器下部設(shè)計安裝了一套冷凝水加熱器裝置,原理是將50益的凝結(jié)水通過一旁路引入冷凝水加熱器吸收煙氣熱量后返回至除氧器,通過改變工質(zhì)出口溫度達到降低排煙溫度,提高鍋爐效率的目的。

      2 運行情況調(diào)查

      鍋爐投產(chǎn)運行初期,鍋爐排煙溫度(冷凝水加熱器上部)在150益,冷凝水加熱器全部投運時,煙道末端排煙溫度可降至90益,遠低于煙氣的露點溫度120益。在鍋爐負荷較低或冬季氣溫較低時,末端最低排煙溫度可降至75益,存在嚴(yán)重的低溫腐蝕現(xiàn)象,長期運行將造成冷凝水加熱器管束壽命降低,引風(fēng)機轉(zhuǎn)子因腐蝕而動平衡失效。

      發(fā)現(xiàn)此問題后,為防止鍋爐尾部設(shè)備低溫腐蝕,初期進行如下調(diào)整:

      (1)減小冷凝水加熱器入口閥開度,煙氣與凝結(jié)水換熱量減少,末端排煙溫度上升明顯;

      (2)焦?fàn)t煤氣燃用量由前期的1.5萬m3/h減至保安量,排煙溫度上升明顯,負荷在180 t/h以上時,可提高排煙溫度約20益,高于酸露點溫度;

      (3)鍋爐運行人員對燃燒進行調(diào)整,改變熱風(fēng)出口溫度等措施亦可實現(xiàn)提高排煙溫度的目的,但效果一般。

      通過以上調(diào)整措施,鍋爐排煙溫度可以滿足工藝要求,但此時冷凝水加熱器管道存在嚴(yán)重水沖擊現(xiàn)象,且隨著閥門開度的減小,管道振動增大,整個冷凝水加熱器管束及進出水主管水沖擊頻繁,嚴(yán)重威脅冷凝水加熱器運行安全及整個除氧給水設(shè)備的平穩(wěn)運行。

      調(diào)整閥門開度期間,除氧器同時存在間歇性振動,振感強烈,除氧器壓力周期性波動,平均周期約3~5 min,壓力在0.3~0.68 MPa之間波動(除氧器0.68 MPa附近安全閥起座,起座后壓力下降,然后壓力重新上升至起座壓力)。

      3 冷凝水加熱器水沖擊原因分析及處理

      3.1 冷凝水加熱器水沖擊現(xiàn)象及原因分析

      3.1.1 水沖擊時現(xiàn)象

      (1)冷凝水加熱器投運后,冷凝水加熱器本體及回水管道存在嚴(yán)重水沖擊;鍋爐負荷低時,冷凝水加熱器投入時只能全開閥門方能維持運行,不能通過控制凝結(jié)水量達到控制煙溫的目的;鍋爐負荷高時,相應(yīng)排煙溫度高,冷凝水加熱器入口閥全開,仍存在水沖擊,亦不能正常運行;

      (2)低負荷時,冷凝水加熱器投用時只能閥門全開,此時造成排煙溫度過低,遠低于煙氣露點溫度,低溫腐蝕嚴(yán)重;閥門半開半關(guān)狀態(tài)時,除氧器正常運行受影響,間歇性振動猛烈,存在安全隱患;

      (3)鍋爐負荷210 t/h,冷凝水加熱器投運后閥門全開時,鍋爐排煙溫度由平均165益降至95益,鍋爐負荷降低時,排煙溫度更低。投運過程中,管道一直存在振動現(xiàn)象,閥門開全后,管道振動仍然嚴(yán)重,無法維持正常運行。

      總之,該套裝置僅實現(xiàn)了回收煙氣余熱,卻造成了排煙溫度過低,尾部煙道設(shè)備低溫腐蝕現(xiàn)象,與最初設(shè)計目的不統(tǒng)一。

      3.1.2 原因分析

      (1)改造前冷凝水加熱器位于8 m層,進水管道口位于4 m層,出水管道由8 m層返回4 m層后重新上升至除氧器層,位于13 m左右,冷凝水加熱器及管道設(shè)備呈一“裝”型,最高點無排氣裝置,冷凝水加熱器及管道內(nèi)存在憋壓現(xiàn)象,待壓力到一定程度時釋放,該釋放點位于除氧器前凝結(jié)水管道,造成管道周期性振動。

      (2)冷凝水加熱器入口位于低溫加熱器之前,不能調(diào)節(jié)入口水溫,因冷凝水加熱器出口水溫或排煙溫度異常導(dǎo)致管道振動時,只能通過控制閥門開度進行調(diào)節(jié),手段單一,效果較差。

      (3)鍋爐冷凝水加熱器僅作除氧器輔助進水,鍋爐給水仍以經(jīng)低加后的除鹽水為主,兩路水量偏差巨大,導(dǎo)致經(jīng)冷凝水加熱器換熱后的除鹽水前后溫差達到70益,溫度升至100益以上,汽化現(xiàn)象嚴(yán)重,造成管道三通混合處汽水交匯,造成水沖擊。

      3.2 處理措施

      為保證設(shè)備正常運行,對設(shè)備進行改造,過程如下:

      (1)將出水管道自冷凝水加熱器出口聯(lián)箱直接向上連至除氧器,消除“裝”型管道的弊端,實現(xiàn)冷凝水加熱器向除氧器內(nèi)直接排汽,消除通過冗長管道、然后進入除氧器排汽現(xiàn)狀和水沖擊造成的振動。

      (2)將冷凝水加熱器入口管道改至低溫加熱器之后,入口水溫也可實現(xiàn)控制,排煙溫度可實現(xiàn)多重調(diào)節(jié)。

      (3)改變給水的主輔方式,以經(jīng)鍋爐冷凝水加熱器換熱后的除鹽水為主要供水管路,原主供水管道僅作輔助或調(diào)節(jié)補充。

      改造前后管道走向示意如圖1、2所示。

      圖1 改造前管道走向示意圖

      圖2 改造后管道走向示意圖

      4 實施效果

      冷凝水加熱器改造后,于2012年7月重新投運,鍋爐排煙溫度可較好的控制在130益以上,比未投運時降低排煙溫度50益,同時凝結(jié)水水溫可由50益提高至125益左右,煙氣余熱利用效果明顯。與改造前相比,具有以下優(yōu)點:

      4.1 徹底解決了冷凝水加熱器投運、退出及鍋爐負荷大幅波動過程中管道振動現(xiàn)象;

      4.2 鍋爐排煙溫度可通過控制冷凝水加熱器入口水溫控制,改變了前期僅能依靠控制閥門開度來調(diào)節(jié)排煙溫度的狀況,保證排煙溫度在130益以上,減少了設(shè)備低溫腐蝕;

      4.3 除氧加溫用蒸汽比改造前更節(jié)約2 t/h,達到5 t/h;

      4.4 改造后,冷凝水加熱器作為除鹽水的主要流經(jīng)設(shè)備,水量不足時由旁路補充,徹底改變了前期僅作為輔助加熱設(shè)備的各種弊病,換熱性能得到了充分利用;

      4.5 實現(xiàn)了與低溫加熱器配合投用,共同控制排煙溫度的新功效,調(diào)溫手段更加多樣化;

      4.6 改造后鍋爐的熱效率增加約1%~2%,提高了鍋爐經(jīng)濟性;

      4.7 豐富了鍋爐余熱余能利用的新形式,為其他鍋爐提供了寶貴的借鑒經(jīng)驗,粗略估算年效益200萬元以上。

      [1]奚士光,吳味隆等.鍋爐及鍋爐房設(shè)備[M].北京:中國建筑出版社,1995.

      [2]韓昭滄.燃料及燃燒學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994.

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