邱瓊海
(中鐵大橋局集團第二工程有限公司,南京 210015)
銅陵公鐵兩用長江大橋為主跨630 m雙塔斜拉橋,跨度布置:(90+240+630+240+90)m,全長 1 290 m。主橋下層為4線鐵路,上層為6車道高速公路。斜拉橋主墩為3號和4號墩,其中3號墩采用沉井基礎(chǔ),位于長江主河槽北側(cè),該處河床面最低高程為-34.24 m,施工最大水深超過40 m。3號墩深水沉井基礎(chǔ)施工是整個合福鐵路的關(guān)鍵控制點之一。
3號主墩采用圓端形沉井基礎(chǔ),平面尺寸62 m×38 m,沉井平面分16個井孔,井壁厚1.6 m,隔艙壁厚1.2 m。沉井總高度 68 m,頂高程為+6.0 m,底高程為-62.0 m。沉井下部為50 m高鋼沉井,上部為18 m高鋼筋混凝土沉井。封底混凝土厚12 m。沉井結(jié)構(gòu)形式見圖1。
3號墩沉井區(qū)域覆蓋層工程地質(zhì)特征自上而下分布情況如下。
粉砂:灰黃色,飽和,松散狀。
粉質(zhì)黏土:灰黃色、灰色,硬塑狀,質(zhì)不均,夾粉土、粉砂薄層,頂部混雜植物根系。
細圓礫土:灰色、灰黃色,飽和,密實狀,含50% ~75%卵礫石,局部含膠結(jié)層。
墩位所在河道屬于感潮河段,潮差30 cm左右,主要受長江徑流控制,水位年內(nèi)變幅較大。歷年最高水位為+14.70 m,歷年最低水位+1.25 m,多年平均水位+6.75 m,橋址斷面20年一遇洪水水位+12.01 m,最大流速 2.8 m/s。
圖1 沉井結(jié)構(gòu)(單位:cm)
(1)鋼沉井采用在工廠整節(jié)段制造[1],整節(jié)段運輸、接高,制造匹配精度要求高,平面尺寸大、質(zhì)量大,節(jié)段起吊裝船、運輸困難。
(2)墩位位于長江主航道,水道狹窄,航運繁忙,大型機械起吊作業(yè)時協(xié)調(diào)力度大。
(3)鋼沉井體積龐大,整體高度達50 m,洪水期水流流速快,邊錨斷錨風(fēng)險大,克服沉井?dāng)[動困難,精確定位難度大[2]。
(4)洪水引起的河床局部沖刷嚴(yán)重,沉井著床幾何姿態(tài)控制難度大[3]。
(5)沉井吸泥下沉需穿越膠結(jié)層,下沉難度大。
(6)鋼沉井從工廠整體制造、運輸、接高、精確定位、著床、混凝土沉井節(jié)段接高、吸泥下沉、封底等,工序轉(zhuǎn)換頻繁,工期緊,施工組織難度大。
鋼沉井在工廠制造塊單元件,起重碼頭整體拼裝第1和第2節(jié),大型浮吊起吊、裝駁船運輸至墩位,再用大型浮吊起吊第1節(jié)下水,初步定位至墩位位置,整體接高第2節(jié)。依次在工廠拼裝第3、4節(jié)和第5、6節(jié)鋼沉井,分2個批次接高第3至第6節(jié)鋼沉井。鋼沉井錨碇系統(tǒng)進行初步定位、精確定位,下沉,快速著床,填充鋼沉井井壁水下混凝土。接高上部鋼筋混凝土沉井井壁。空氣吸泥下沉、封底、施工承臺。
鋼沉井平面上分為16個塊單元件,沿高度方向分6 節(jié),從下往上每節(jié)高(9.5+4×7.5+10.5)m。鋼沉井總質(zhì)量約5 400 t,最大節(jié)段質(zhì)量為1 050 t。鋼沉井節(jié)段制造場地選擇在長江下游大型船廠內(nèi),先在鋼結(jié)構(gòu)加工車間制造成片單元,再到鋼結(jié)構(gòu)加工平臺焊接成50~70 t的塊單元。鋼沉井節(jié)段組拼在碼頭區(qū)組拼平臺上進行,組拼原則按先中間后四周的方式進行。鋼沉井塊段組拼采取設(shè)置支柱式全模板胎架,通過精確設(shè)置胎架地輔線等技術(shù)措施來保證塊段拼裝精度。鋼沉井制造匹配精度控制是整節(jié)段接高的關(guān)鍵控制點。碼頭區(qū)一個批次組拼2個鋼沉井節(jié)段。
鋼沉井整節(jié)段起吊設(shè)置8個吊點,單個吊耳按受力1 750 kN設(shè)計。12 000 kN浮吊整節(jié)段起吊裝船并綁扎牢固。根據(jù)鋼沉井節(jié)段尺寸及噸位,運輸采用1艘大型海駁船配2艘1 471 kW拖輪及1艘706 kW拖輪進行運輸。運輸總里程約450 km,航行時間約30 h。每一批次運輸2個整節(jié)段,分3個批次運完。
鋼沉井下水前先進行錨碇系統(tǒng)施工。第 1、第2節(jié)鋼沉井運輸至工地后,海事部門臨時封閉航道,12 000 kN浮吊在墩位橫水流方向停泊,將整節(jié)段鋼沉井吊離運輸船至設(shè)計位置下放,使鋼沉井入水自浮,拖輪幫靠穩(wěn)定后將拉纜及邊錨錨繩由臨時工作船過至鋼沉井上,鋼沉井定位于墩位處。
第2節(jié)鋼沉井由12 000 kN浮吊整節(jié)段起吊,通過定位限位板、定位銷等輔助措施與第1節(jié)鋼沉井精確對位,焊接對接環(huán)焊縫,完成接高施工。第3至第6節(jié)鋼沉井接高同第2節(jié)鋼沉井,每接高兩個節(jié)段將鋼沉井邊錨錨繩向上倒1次,以滿足接高過程中鋼沉井定位時的穩(wěn)定性要求。整節(jié)段接高吊裝參見圖2。
圖2 鋼沉井整節(jié)段接高吊裝示意(單位:cm)
3號墩錨碇定位系統(tǒng)由前定位船主錨和邊錨,鋼沉井邊錨,后定位船尾錨和邊錨,以及前后定位船與鋼沉井之間的拉纜系統(tǒng)組成[4,5]。根據(jù)資料確定長江洪水期計算水位,計算流速,基本風(fēng)壓,主要考慮前后定位船、鋼沉井以及臨時施工船舶的水流阻力和風(fēng)阻力來確定錨碇系統(tǒng)的配置。按照計算成果,前、后定位船各采用2艘4 000 kN鐵駁,主錨采用14個80 kN霍耳式鐵錨,鋼沉井邊錨每側(cè)采用8個80 kN霍耳式鐵錨,前、后定位船邊錨每側(cè)各采用2個30 kN霍耳式鐵錨,尾錨采用6個80 kN霍耳式鐵錨。鋼沉井的初定位和精確定位主要通過不斷調(diào)整錨碇系統(tǒng)來實現(xiàn)[1,6]。錨碇系統(tǒng)布置詳見圖3。
圖3 錨碇系統(tǒng)布置
鋼沉井定位階段:鋼沉井定位采取動態(tài)控制法,與鋼沉井注水下沉同步進行。首先利用絞錨錨碇定位系統(tǒng)各個方向上的錨繩對鋼沉井進行平面位置的調(diào)整定位;然后通過上下拉纜及各隔倉的注水量綜合進行鋼沉井定位姿態(tài)調(diào)整。鋼沉井定位時期正值2010年6月到8月長江特大洪水期,施工過程中鋼沉井發(fā)生搖頭、擺動、扭轉(zhuǎn)和邊錨斷錨等各種不利情況,橫水流方向最大擺幅達70 m,且長江水流與鋼沉井軸線存在一定的水平夾角,經(jīng)過研究和分析,決定采取在鋼沉井南側(cè)增加1艘8 000 kN定位船并且增設(shè)邊錨的措施,通過逐步收緊鋼沉井南側(cè)定位船主錨和鋼沉井南、北側(cè)邊錨,漸漸地減小了鋼沉井的擺幅,使鋼沉井復(fù)位至設(shè)計位置。
鋼沉井注水下沉著床階段:根據(jù)注水量和注水效率的要求,布置16臺60 m3/h潛水泵,另外在鋼沉井每個隔艙的井壁上增設(shè)大口徑自動注水閥門。2010年8月24日,鋼沉井注水離河床2 m左右,完成最后一次精確定位后,打開全部注水閥門,歷時36 min完成鋼沉井快速注水著床,鋼沉井平均入水深度為43.5 m。鋼沉井著床初期精度:頂面中心最大偏差228 mm,平面扭角最大為0.46°,傾斜度最大為上下游方向1/65。鋼沉井著床完成后,通過水泵不對稱向井壁注水壓重和空氣吸泥機吸泥調(diào)整鋼沉井的傾斜姿態(tài)[7]。鋼沉井調(diào)整姿態(tài)后著床精度:頂面中心最大偏差-269 mm(偏上游為正),平面扭角最大為0.47°,傾斜度最大為上下游方向1/182。沉井著床設(shè)計精度要求:頂面中心最大偏差500 mm,平面扭角最大為1°,傾斜度不大于1/150。
鋼沉井著床穩(wěn)定后,在頂部布置井壁混凝土填充平臺,采用垂直導(dǎo)管拔球法分艙對稱填充鋼沉井井壁水下混凝土[8]。井壁混凝土總方量約為29 000 m3,分為16個獨立的艙,每個艙混凝土方量約為1 812 m3。井壁水下混凝土由水上混凝土工廠供應(yīng),通過布料機布料灌注到導(dǎo)管進行井壁混凝土填充。
沉井頂部18 m為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),混凝土沉井井壁采用整體鋼模板翻模法分節(jié)接高[9],分4次澆筑完成,從下往上分節(jié)高度為3×4 m+2 m,混凝土沉井井壁混凝土方量約為9 636 m3,按分節(jié)情況最大單次方量約為2 992 m3。岸上混凝土工廠通過浮橋和水上混凝土工廠一起供應(yīng)混凝土。沉井混凝土需分艙對稱均勻澆筑。澆筑順序為:由四周向中間,先井壁后隔墻,對稱澆筑,均衡加載,確保沉井結(jié)構(gòu)的平穩(wěn)和安全。
鋼筋混凝土沉井接高完成后,安裝吸泥平臺、走道及龍門吊機、供風(fēng)設(shè)備、供風(fēng)管路和吸泥機等進行空氣吸泥下沉。
4.8.1 補水布置
分別在離沉井刃腳踏面30、40 m高位置井壁、隔墻上預(yù)埋1道連通管,確保各井孔內(nèi)水頭與長江水位高度一致,井壁位置連通管預(yù)留封堵的法蘭接頭。
4.8.2 起重設(shè)備布置
沉井吸泥下沉過程中起重設(shè)備為1 200 kN和1 000 kN浮吊各 1艘、2臺2 500 kN·m塔吊和6臺布置于沉井上的200 kN門吊。2艘浮吊布置在駁船的外側(cè)輔助施工。2臺2 500 kN·m塔吊布置在沉井井壁上。門吊軌道沿沉井長邊方向布置,內(nèi)隔墻上設(shè)雙軌,雙軌間留有空隙,以保證相鄰門吊工作運行時互不干擾。沉井中間一排井孔布置4臺門吊,邊上每排各布置1臺門吊。
4.8.3 吸泥機及管路布置
沉井最終下沉高程為-62.0 m,根據(jù)沉井穿越的地質(zhì)情況,空氣吸泥機總共布置12套,每個井孔布置1套,其中 φ426 mm吸泥機 2套(布置在 A井孔),φ351 mm吸泥機6套(布置在B井孔),φ273 mm吸泥機4套(布置在C井孔),見圖4。供風(fēng)設(shè)備采用12臺23 m3/min的空氣壓縮機,每2臺配備1只10 m3風(fēng)包,共6個風(fēng)包。由高壓軟管接入布置在沉井頂上的φ351 mm×10 mm主供氣管,再通過高壓軟管向各吸泥機供氣。
4.8.4 空氣吸泥機吸泥下沉
沉井吸泥下沉按照先中后邊、分層對稱破土、先高后低、及時糾偏的原則進行[10]。沉井吸泥大體分成Ⅰ、Ⅱ兩大區(qū)域,吸泥時從Ⅰ區(qū)開始,向兩側(cè)對稱擴散。吸泥分區(qū)如圖4所示。吸泥機一般開機4~6臺,對稱、均勻取土。Ⅰ區(qū)為吸泥中心區(qū),開挖深度控制在3 m左右,在下沉過程中,隔墻始終處于懸空狀態(tài);Ⅱ區(qū)為吸泥周邊區(qū),鍋底深度及隔墻懸空的范圍需控制在1.5 m左右,對稱進行取土。刃腳內(nèi)側(cè)有控制地進行吸泥取土,要對稱、均勻且沖吸深度不宜過大,防止沉井發(fā)生翻砂和產(chǎn)生過大傾斜的現(xiàn)象[11]。沉井終沉階段將取土吸泥下沉與沉井清基同步進行,在沉井刃腳到達終沉高程時,核心區(qū)也完成了清基作業(yè)。
圖4 吸泥分區(qū)示意
4.8.5 吸泥下沉助沉措施
沉井在吸泥下沉至-44.5 m時發(fā)現(xiàn)存在卵石膠結(jié)層,吸泥效果不佳,下沉受阻。初期,采用沖擊鉆機沖擊后進行吸泥的助沉措施,對于膠結(jié)層厚度較薄的部分進行沖砸能夠破碎,對下沉有一定效果;對于膠結(jié)層厚度大于0.5 m以上部位,沖砸效果不佳。后期,經(jīng)分析研究采用了爆破輔助下沉措施,根據(jù)水深50 m的條件特別制作了聚能爆破器具,選用了復(fù)合高強度導(dǎo)爆管雷管和抗深水壓力及水密性能良好的水膠炸藥。每次總裝藥量不應(yīng)超過0.2 kg TNT當(dāng)量[12],較快地破碎膠結(jié)層,使沉井順利突破該地質(zhì)層,恢復(fù)正常的吸泥下沉施工。
4.8.6 終沉姿態(tài)
2011年4月 15日沉井下沉到位,實測沉井頂面中心最大偏差115 mm,平面扭角最大為0.47°,傾斜度最大為1/330.58;沉井終沉設(shè)計精度要求:頂面中心最大偏差500 mm,平面扭角不大于1°,傾斜度不大于1/150。各項指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計和規(guī)范規(guī)定值。
沉井共分12個井孔,刃腳以上封底高度12 m,封底混凝土總量約20 850 m3。根據(jù)沉井清基封底施工面積大、井孔多的特點,通過沉井中間設(shè)置1道隔倉板將整個沉井封底分成Ⅰ和Ⅱ兩大區(qū)域,每區(qū)為6個井孔,混凝土數(shù)量均為10 425 m3。封底采用分批開管連續(xù)澆筑的方案[13],每個井孔布置 2套導(dǎo)管,由岸上2座120 m3/h拌和站和水上2艘150 m3/h拌和船供料,通過泵送和布料機至井頂混凝土中心集料斗集中供料,經(jīng)過分料槽流入導(dǎo)管,逐管拔球,至所有導(dǎo)管拔球結(jié)束后,通過集料斗均勻布料灌注混凝土至設(shè)計高程。
沉井頂部承臺平面尺寸62 m×38 m,高6 m,承臺頂高程+6 m,混凝土總方量為12 276.7 m3,分2次澆筑,每次澆筑高度3 m。承臺鋼筋在車間成型,現(xiàn)場綁扎,大體積混凝土施工按照溫控設(shè)計要求安裝循環(huán)冷卻水管及測溫元件。承臺混凝土澆筑按照水平分層、斜向分段的原則進行,采取覆蓋灑水保濕養(yǎng)護。
銅陵公鐵兩用長江大橋主墩深水特大型沉井成功實施,有以下幾項關(guān)鍵技術(shù)可供類似的大型沉井施工提供借鑒。
(1)鋼沉井整節(jié)段制造、接高施工技術(shù),變水上施工為岸上施工,實現(xiàn)整節(jié)段鋼沉井工廠化、專業(yè)化制造,縮短工期,提高效率,使鋼沉井的制造質(zhì)量得到可靠保證。
(2)合理科學(xué)地布置錨碇系統(tǒng),根據(jù)實際情況及時進行分析和計算,調(diào)整錨碇系統(tǒng),使沉井錨碇系統(tǒng)盡早形成對拉狀態(tài),控制鋼沉井的擺動,在洪水期較短的時間內(nèi)完成精確定位和快速著床,保障洪水期沉井施工的質(zhì)量和安全。
(3)沉井下沉根據(jù)地質(zhì)情況選擇合適直徑的吸泥機,合理配備供風(fēng)系統(tǒng),可提高吸泥效率,減少吸泥堵管的現(xiàn)象,加快吸泥下沉的速度。
(4)沉井上設(shè)置2臺2 500 kN·m塔吊和6臺200 kN門吊,解決了沉井施工中起重設(shè)備的布置問題,高效、安全和低成本地完成了水上吸泥期間的起重任務(wù)。在條件允許的情況下,宜增加塔吊設(shè)置的數(shù)量。
(5)沉井下沉遇到障礙物時,選擇合適的助沉措施可使沉井盡快穿越障礙物,恢復(fù)正常下沉施工。
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