欒 飛,王 淞,熊 欣,馬傳賀,孫 斌,劉志強
(中原石油工程有限公司井下特種作業(yè)公司,河南濮陽 457164)
民和盆地位于甘肅與青海的交界處,為青藏高原東北緣與黃土高原的交接部位,是在中祁連隆起帶上發(fā)育起來的斷坳山間沉積盆地。巴州坳陷是民和盆地最有利的生油凹陷,位于民和盆地西南部、屬于盆地的次級構(gòu)造單元,巴州坳陷平均孔隙度為10.47 %,平均滲透率為3.669×10-3μm2;窯街-亨堂組是盆地的主力儲層,平均孔隙度為6.561 %,平均滲透率為2.56×10-3μm2,滲透率低,物性差,巖性致密,為典型的低滲透儲層。2012 年中原油田與國融紅杉公司合作對民和地區(qū)4 口井進行壓裂改造,在前期的壓裂準備中,發(fā)現(xiàn)所取配制壓裂液的水源水的礦化度高,配制的壓裂液體無法滿足壓裂攜砂要求。
根據(jù)標準SY/T5523-2006 油水分析方法對該地區(qū)不同水源點進行取樣進行礦化度、pH 值測定,并與常規(guī)配液用水進行對比,其結(jié)果(見表1)。
通過比較分析,發(fā)現(xiàn)所取4 個水樣的礦化度高于正常值將近10 倍,含有大量的鈣、鎂等金屬離子。
使用吳茵混調(diào)器在轉(zhuǎn)速1 400 r/min 攪拌5 min,配制成4 個水樣的0.5 %濃度的常規(guī)羥丙基胍膠(CRJ)壓裂液,靜置2 h,產(chǎn)生白色絮狀沉淀(見圖1);使用有機硼交聯(lián)劑C-150 做常溫挑掛,無法完全挑掛(見圖1);用Fann-35 粘度計170 s-1條件下,每隔一段時間進行粘度測試發(fā)現(xiàn)其起粘時間變長(見圖2);使用德國哈克公司的Rt20 高溫流變儀在120 ℃,170 s-1,90 min的條件下進行高溫流變試驗(見圖3),在20 min 左右粘度降到100 mPa·s 以下, 無法滿足壓裂液攜砂抗高溫高剪切的要求。
表1 民和地區(qū)水樣基本離子分析表
圖1 樣配制壓裂靜置狀態(tài)及常溫挑掛試驗
產(chǎn)生以上現(xiàn)象的原因是水樣中Ca2+、Mg2+等高價金屬離子濃度大,與胍膠高分子基團作用,發(fā)生交聯(lián)使其難溶脹,導致水溶液分層,出現(xiàn)白色絮狀物,這些金屬離子還會與溶液中的堿反應產(chǎn)生沉淀降低溶液的pH值進而影響其交聯(lián)性能和抗高溫高剪切能力。
為了使水源水滿足配制要求,需要對水樣進行處理,去離子化?,F(xiàn)在主要運用膜分離法,反滲透法,蒸餾淡化法和電滲析法進行高礦化度水的處理,但是,為滿足配制壓裂液工序簡單,高效,低成本和低能耗的要求。選定了化學處理方法。即通過化學物質(zhì)與水中離子進行絡(luò)合反應,形成穩(wěn)定的絡(luò)合物,在通過其他的化學物質(zhì)使之沉淀,從而達到去除離子的目的。
根據(jù)水樣全分析的結(jié)果確定水中含量最多的是鈣鎂這些金屬離子,所以選擇與金屬離子絡(luò)合反應徹底的處理劑A 和處理劑B 混合使用,再根據(jù)水樣的礦化度值,經(jīng)過計算確定其使用的比例是0.3 %處理劑A+0.3 %處理劑B。
處理過后的水樣配制的壓裂液已經(jīng)沒有分層,沉淀和不溶脹現(xiàn)象,起粘時間也達到了要求(見表2)
表2 處理后水樣配制壓裂液的起粘時間
使用處理后的4 個水樣配制壓裂液和有機硼交聯(lián)劑C-150 按100:0.5 的比例使用Rt20 高溫流變儀在120 ℃,170 s-1,90 min 的條件下進行高溫流變試驗(見圖4)。處理過的4 個水樣配制的壓裂液在90 min 內(nèi)粘度都維持在300 mPa·s 以上符合壓裂施工攜砂的要求。
圖2 四個水樣水配制壓裂液粘度變化曲線
圖3 水樣水配制壓裂液的高溫流變曲線(120 ℃,170 s-1,90 min)
圖4 水樣水配制壓裂液的高溫流變曲線(120 ℃,170 s-1,90 min)
根據(jù)地層巖石分析,經(jīng)過大量的室內(nèi)實驗,在滿足施工的前提下確定了使用羥丙基瓜爾膠(GRJ)壓裂液,具體配方如下:1.00 %防膨劑+0.05 %SJ-1+0.10 %DB-80+0.05 %JS-PR+0.50 %GRJ-11+0.3 %Na2S2SO3+0.14 %NaOH+0.2 %C-150+0.2 %SCL-1。
采用人造巖心評價了此配方下壓裂液對巖心滲透性的影響,其傷害率平均為11.79 %,表明在壓裂液中通過應用綜合保護地層和處理措施,有效地降低了巖心傷害程度,為取得良好的施工效果提供了保證。
當外來的流體進入地層后,壓裂液濾液與地層礦物或地層水如果不配伍,就發(fā)生反應生成沉淀乳化等造成堵塞,或壓裂液殘渣及其它固相堵塞支撐劑孔道,降低導流能力。影響壓裂效果。因此進入地層流體應與地層有良好的配伍性。根據(jù)民和地層的特點此液體體系與地層配伍。
用吳茵混調(diào)器按照配方用處理后的水配制GRJ 壓裂液,在實驗條件:120 ℃實驗儀器,RT20,170 s-1,60 min條件下進行高溫流變實驗(見圖5),由圖5 可以看出液體體系的粘度滿足設(shè)計的要求。
圖5 高溫壓裂液流變曲線
青海民和地區(qū)儲層物性中孔細喉型及中孔中喉型儲層,其壓裂液殘渣對地層影響嚴重。羥丙基瓜爾膠本身在殘渣和水不溶物此兩項指標方面不可能有很大的降低。因而在考慮了稠化劑帶入地層的殘渣和水不溶物而引起傷害時,只有采用快速返排技術(shù),減小液體在地層停留時間。對于油井影響液體快速返排主要問題是液體是否快速徹底破膠。為了達到使液體快速破膠,選擇了以過硫酸鹽為主破膠劑的三元破膠體系即:膠囊破膠劑+APS+H2O2(見表3,圖6)。
表3 120 ℃,170 s-1 破膠劑性能評價
圖6 120 ℃高溫破膠曲線
圖7 紅8-1 井現(xiàn)場施工曲線
對壓裂液罐逐個清洗干凈,其標準為無殘酸、殘堿、殘菌、鐵銹、油污及其它機械雜質(zhì)。配液前按設(shè)計準備清水,按照以下程序處理:
處理劑A(循環(huán)30 min,待反應完全)→處理劑B(循環(huán)30 min 待反應完全)→pH 調(diào)節(jié)劑(檢測pH 復合配液要求)。
使用經(jīng)過化驗人員按質(zhì)量標準嚴格檢測過的化工料。按設(shè)計配方和用量配制壓裂液。基液添加劑加入順序:KCl→GRJ→SJ-1→DB-80→JS-PR→海波→片堿。
壓裂基液依次單罐配制,監(jiān)測配液全過程,保證了每一罐液體循環(huán)均勻。從加入瓜膠開始,開始啟動攪拌,加完瓜膠后攪拌時間不小于30 min,配制好的壓裂液沒有魚鮞、豆眼等現(xiàn)象。
液體各項指標滿足要求:各罐基液粘度誤差不超過3 mPa·s;綜合基液粘度誤差不超過2 mPa·s。
青海民和地區(qū)壓裂工作從2012 年6 月15 日至2012 年6 月18 日順利完成了4 口井次的壓裂任務,所壓裂的四口井的施工概況為:施工排量:3.0~4.2 m3/min,共加砂:82.64 m3,共注入液體809 m3;最大排量:4.2 m3/min(見圖7)。
在壓裂液的應用方面,水質(zhì)調(diào)節(jié)合格,現(xiàn)場配液情況良好,基液粘度,pH 值達到設(shè)計要求,現(xiàn)場挑掛交聯(lián)試驗結(jié)果良好,延緩交聯(lián)時間達到設(shè)計要求,認定該壓裂液達到室內(nèi)實驗指標,符合工藝要求。
壓裂施工過程中,由現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,各種添加劑使用情況良好,其壓力、排量數(shù)據(jù)顯示壓裂液性能良好。從壓裂液返排情況看,施工結(jié)束后,按工藝要求立即放噴,壓裂液破膠情況良好,平均返排率為86.5 %,返排順利,破膠液粘度達到工藝要求。
(1)民和地區(qū)壓裂用水礦化度高影響壓裂液的攜砂性能,抗高溫高剪切的性能,通過研究得到了有效的降低礦化度的方法,使之滿足壓裂施工的要求。
(2)形成了適合民和地區(qū)的壓裂液體系。
(3)通過現(xiàn)場應用確定了此壓裂液體系的添加劑和破膠劑的使用方法和配制壓裂液的流程,壓裂的成功充分證明了處理方法的可行性和壓裂液體系的適應性。
[1] 佟曼重主編.油田化學[M].東營石油大學出版社,1997.
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