吳則蛟 陳慶甲
CY-1型柴油鏟運(yùn)機(jī)是萊鋼集團(tuán)魯南礦業(yè)公司井下鏟裝、運(yùn)輸?shù)V巖的設(shè)備,其傳動(dòng)形式為靜液壓傳動(dòng)。靜液壓傳動(dòng)系統(tǒng)由PV22(右旋)可逆變量柱塞泵和MV23變量柱塞馬達(dá)組成,其最大行駛壓力11Mpa,額定補(bǔ)油壓力2 Mpa,伺服控制壓力7 Mpa。
1.鏟運(yùn)機(jī)靜液壓系統(tǒng)原理
該型號(hào)鏟運(yùn)機(jī)由柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、靜液壓傳動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)軸、前后驅(qū)動(dòng)橋相互配合工作,共同完成了鏟運(yùn)機(jī)的前進(jìn)、后退動(dòng)作。
靜液壓系統(tǒng)原理如圖1所示:
2.故障分析與處理
2.1故障現(xiàn)象
鏟運(yùn)機(jī)空載行駛時(shí)行駛壓力正常,但鏟裝礦巖的時(shí)候表現(xiàn)為鏟裝無(wú)力,行駛壓力偶爾會(huì)突然下降到2~3Mpa,持續(xù)一段時(shí)間后又恢復(fù)正常。
2.2故障原因分析
(1)液壓油濾芯或者吸油管堵塞、吸空。
(2)排量控制閥的閥芯發(fā)卡或者節(jié)流孔堵塞。
(3)補(bǔ)油泵壓力閥沒(méi)有關(guān)閉或者補(bǔ)油泵的補(bǔ)油壓力不足。
(4)變量馬達(dá)上,由高壓溢流閥、梭閥、快速排放閥所組成的閥塊有問(wèn)題。
2.3故障處理
(1)首先檢查液壓油箱內(nèi)的吸油濾芯,發(fā)現(xiàn)并無(wú)堵塞現(xiàn)象。其次檢查吸油管是否吸空、中間油路是否堵塞、管接頭處是否漏氣,結(jié)果無(wú)異常。
(2)拆開變量泵和變量馬達(dá)上的排量控制閥,將其中的閥芯用手輕輕來(lái)回移動(dòng)幾次,閥芯能比較輕快的移動(dòng),無(wú)發(fā)卡情況。觀察節(jié)流孔沒(méi)有堵塞。
(3)用測(cè)壓表檢測(cè)補(bǔ)油泵的補(bǔ)油壓力,同時(shí)調(diào)節(jié)補(bǔ)油泵的壓力閥,補(bǔ)油壓力為1.8Mpa,在正常范圍內(nèi),并且沒(méi)有變化,證明了補(bǔ)油泵壓力閥沒(méi)有關(guān)閉,排除了因補(bǔ)油壓力不足所導(dǎo)致故障的可能性。
(4)由于變量馬達(dá)上的閥塊中的閥種類較多、排列緊密、油路繁瑣,難于檢查,將閥塊整件替換后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)工作沒(méi)有變化,排出了存在此故障的可能性。
(5)根據(jù)鏟運(yùn)機(jī)鏟裝無(wú)力這一故障現(xiàn)象,結(jié)合對(duì)上述可能故障點(diǎn)的排除情況,斷定是變量馬達(dá)內(nèi)部零件磨損,泄流嚴(yán)重,拆開馬達(dá)后蓋,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部配油盤磨損嚴(yán)重,造成了液壓油的內(nèi)泄,致使鏟運(yùn)機(jī)在重負(fù)荷工作時(shí)表現(xiàn)鏟礦無(wú)力、行駛壓力下降。
(6)更換馬達(dá)配油盤,并且對(duì)裝好后的馬達(dá)進(jìn)行壓力測(cè)試、調(diào)整,保證最大行駛壓力為11Mpa。
3.結(jié)語(yǔ)
在本次鏟運(yùn)機(jī)的故障處理過(guò)程中,可見(jiàn)靜液壓傳動(dòng)系統(tǒng)對(duì)泵、馬達(dá)性能、強(qiáng)度、精密度要求比較高,在處理其故障時(shí),要根據(jù)所出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,結(jié)合壓力表所測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合全面的分析,對(duì)可能的故障點(diǎn)一一排查。同時(shí),靜液壓傳動(dòng)系統(tǒng)對(duì)液壓油的油質(zhì)要求比較高,一定要嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間更換液壓油,并且將油箱底部雜質(zhì)清理干凈。平時(shí)要加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),不斷提高操作人員對(duì)設(shè)備原理的認(rèn)知程度和操作熟練程度,對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)以及故障排除非常重要。 [科]