白彥龍,李 偉,李勇剛
(中國(guó)鋁業(yè)蘭州分公司,甘肅 蘭州 730089)
連續(xù)混捏機(jī)是炭素制品生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,相對(duì)于以前所使用的混捏鍋,該設(shè)備充分體現(xiàn)出產(chǎn)能大、糊料質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠的優(yōu)點(diǎn),很好地滿足了現(xiàn)代化生產(chǎn)的要求。但其受磨易損部件(襯板、定齒、動(dòng)齒)磨損較快,使用壽命短,使檢修時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),設(shè)備開動(dòng)率低,影響正常生產(chǎn);且原裝進(jìn)口備件價(jià)格昂貴,生產(chǎn)、運(yùn)輸周期長(zhǎng),運(yùn)費(fèi)等附加費(fèi)用高,造成設(shè)備的運(yùn)行成本居高不下,極大影響了企業(yè)的生產(chǎn)和效益。
筆者針對(duì)上述問題,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行了探索研究,以期達(dá)到保證設(shè)備長(zhǎng)周期連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),降低運(yùn)行及檢修成本,提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益的目的。
混捏機(jī)的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示[1]。
圖1 混捏機(jī)主體結(jié)構(gòu)示意圖
混捏工作的主體為一長(zhǎng)筒狀腔體,以及安裝于其內(nèi)部中心線上的混捏軸。軸上裝有螺旋葉片狀的動(dòng)齒,在左螺旋線上1個(gè)導(dǎo)程分三段(即成三齒)均勻分布如圖2所示。腔體內(nèi)壁襯以襯板,其上按左螺旋線軌跡每導(dǎo)程均勻分布有3個(gè)菱形塊狀定齒如圖3所示[2]。
圖2 混捏軸結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 襯板結(jié)構(gòu)示意圖
混捏時(shí),混捏軸在轉(zhuǎn)動(dòng)的同時(shí),做軸向往復(fù)運(yùn)動(dòng)。這樣,糊料一邊在動(dòng)齒的推動(dòng)作用下向前運(yùn)動(dòng),一邊受動(dòng)齒和定齒的擠壓而不斷分離、混合,由此達(dá)到充分混合的目的。
某廠所使用的進(jìn)口混捏機(jī)上共裝有襯板8套,定齒61套,動(dòng)齒20段(見圖2、3)。通過最初的幾次開機(jī)檢修發(fā)現(xiàn):磨損最為嚴(yán)重的是C段(進(jìn)料端)襯板,其次是定齒、動(dòng)齒、其他段襯板。大約每生產(chǎn)3萬噸糊料就必須更換C段襯板1套及10~20套定齒,大約每生產(chǎn)6萬噸糊料就必須更換5~10段動(dòng)齒,而其他段襯板磨損量較小,估計(jì)可生產(chǎn)糊料10萬噸左右。
磨損最為嚴(yán)重的是C段(進(jìn)料端)襯板,其次是定齒、動(dòng)齒、其他段襯板,并且C段襯板更換困難、價(jià)格最貴,因此改造工作首先是從C段襯板開始的。
經(jīng)過實(shí)物測(cè)繪,并借助各零部件間的裝配位置、配合關(guān)系、尺寸鏈等,再參考通用設(shè)計(jì)準(zhǔn)則或慣例,推算出了C段襯板的詳細(xì)尺寸,并繪制出尺寸圖。同時(shí)對(duì)襯板材質(zhì)進(jìn)行了分析化驗(yàn),確定了選材設(shè)計(jì),最終完成了C段襯板的零件制造圖并進(jìn)行試制。緊接著,又相繼完成了定齒、動(dòng)齒及其他段襯板的實(shí)物測(cè)繪、材料分析、設(shè)計(jì)出圖及制作。
在隨后的開機(jī)檢修時(shí),首先更換了一套國(guó)產(chǎn)的C段襯板,定齒部分則將國(guó)產(chǎn)件、進(jìn)口件各更換了幾套,以作對(duì)比。1個(gè)多月后(連續(xù)生產(chǎn)了大約1萬噸糊料),進(jìn)行了開機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)件使用狀況良好:襯板磨損情況正常,國(guó)產(chǎn)定齒與進(jìn)口件相比磨損程度相似,無明顯差異,國(guó)產(chǎn)化工作初見成效。隨后的檢修中又實(shí)驗(yàn)性的使用了幾段國(guó)產(chǎn)動(dòng)齒,使用情況良好,動(dòng)齒的國(guó)產(chǎn)化目標(biāo)也得以實(shí)現(xiàn)。
通過半年多的持續(xù)實(shí)驗(yàn)研究,混捏機(jī)受磨易損件的國(guó)產(chǎn)化目標(biāo)全部得以實(shí)現(xiàn),使得備件購(gòu)置費(fèi)用大為降低;但同以前相比,其使用壽命的增長(zhǎng)并不十分明顯,為此還須作進(jìn)一步研究、改進(jìn)。
(1)問題提出 經(jīng)過多次的開機(jī)檢修發(fā)現(xiàn):使用壽命最短的C段襯板,往往只是因?yàn)樵诘谝粋€(gè)定齒處被磨出深坑,為了避免糊料將此處襯板下方混捏機(jī)筒壁本體磨壞,不得不將其更換,而C段襯板的其余部分磨損情況并不嚴(yán)重,尚可繼續(xù)使用。因此,只要能夠減緩C段襯板在第一個(gè)定齒處的磨損,就可大大提高整塊襯板的使用壽命。
(2)原因分析 針對(duì)上述情況,對(duì)C段襯板上第一個(gè)定齒處糊料的摩擦情況作如下分析:①此處糊料剛剛從進(jìn)料口進(jìn)入,尚未開始混合,石油焦表面沒有液體瀝青的浸潤(rùn),仍處于干料顆粒狀,因此其運(yùn)動(dòng)時(shí)的摩擦力較大,對(duì)被接觸物(襯板、定齒、動(dòng)齒)來說磨損也較大,而往后隨著石油焦顆粒和液體瀝青的逐漸混合,情況則有所改善;②此處混捏軸由連續(xù)螺旋狀的送料段向不連續(xù)螺旋狀的混捏段(動(dòng)齒)過渡,糊料的運(yùn)動(dòng)方式也隨之由較為平緩的連續(xù)式“螺旋進(jìn)給+往復(fù)直線”運(yùn)動(dòng),變?yōu)榻蛔兊拈g斷式“螺旋進(jìn)給+往復(fù)直線”運(yùn)動(dòng)[2],此外定齒也從此處開始出現(xiàn),使得糊料的運(yùn)動(dòng)受阻,運(yùn)動(dòng)方式更加復(fù)雜。對(duì)被接觸物(襯板、定齒、動(dòng)齒)來說,糊料運(yùn)動(dòng)方式的突變意味著對(duì)它們形成反復(fù)的沖刷作用,從而加劇了磨損。
上述因素對(duì)襯板、定齒、動(dòng)齒都發(fā)生作用,但由于定齒、動(dòng)齒的工作部分都具有一定的流線型結(jié)構(gòu),因此所受的影響相對(duì)較小;而襯板不具備此條件且必須與糊料大面積接觸,因而所受的影響很大。
(3)解決辦法——襯板修補(bǔ)技術(shù) 根據(jù)上述分析,先后采取了諸如改變?yōu)r青下料口位置、不安裝C段襯板上第一個(gè)定齒等措施,然而效果都不理想,且出現(xiàn)了瀝青冒料、其他部位磨損加劇等現(xiàn)象,使情況更復(fù)雜。降低磨損量的辦法行不通,因此不得不恢復(fù)混捏機(jī)原始工作結(jié)構(gòu),尋求采取修復(fù)過度磨損部位的辦法來延長(zhǎng)襯板的使用壽命。
經(jīng)反復(fù)比較和實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了一種冷焊聚合鈦合金復(fù)合材料的耐磨修補(bǔ)劑,其耐磨損性、耐腐蝕性較好,且與金屬結(jié)合強(qiáng)度高,比較適合于襯板的修補(bǔ)。于是在一次開機(jī)檢查中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)一個(gè)月前更換的C段襯板在第一個(gè)定齒處已磨出一個(gè)深坑時(shí),便用該耐磨修補(bǔ)劑進(jìn)行了修補(bǔ)實(shí)驗(yàn)。一個(gè)月后再次開機(jī)檢查實(shí)驗(yàn)效果,發(fā)現(xiàn)修補(bǔ)部分已被磨去,但修補(bǔ)層下的襯板本體磨痕沒有明顯加深,說明修補(bǔ)層很好地保護(hù)了襯板。所以沒有象以前檢修方案那樣直接更換襯板,而是仍用修補(bǔ)劑進(jìn)行修補(bǔ)。一個(gè)半月后再次開機(jī)檢查,情況與上次相同。此時(shí)襯板已連續(xù)使用近4個(gè)月,生產(chǎn)了約3萬噸糊料,且經(jīng)修補(bǔ)后,仍可繼續(xù)使用。最終此套襯板經(jīng)反復(fù)修補(bǔ),一直使用近一年時(shí)間(生產(chǎn)了約8萬噸糊料),證明修補(bǔ)過度磨損部位以延長(zhǎng)襯板使用壽命的辦法是切實(shí)可行的,且效果十分明顯。
(1)問題提出 定齒的消耗數(shù)量是最大的,每次檢修均要更換一定數(shù)量。而其損壞失效形式也基本一致,均為兩側(cè)外壁因磨損而不斷收窄變薄,直至露出內(nèi)腔螺紋線甚至完全磨穿、斷開,如圖4所示。如果能避免定齒外壁磨損或減緩其磨穿失效的速度,就能提高定齒的使用壽命。
圖4 定齒磨損失效形式
(2)原因分析 原定齒結(jié)構(gòu)為:本體與固定螺栓分體,定齒心部為中空內(nèi)螺紋,固定螺栓由混捏機(jī)外向定齒內(nèi)穿入固定,因此其側(cè)壁相對(duì)較薄。由于側(cè)面是定齒的主要工作面(見圖5),磨損較快,因此短時(shí)間內(nèi)其側(cè)壁就會(huì)磨穿,露出螺紋線。此時(shí)須及時(shí)更換,否則定齒進(jìn)一步磨損直至磨穿,造成固定螺紋完全失效,進(jìn)而使定齒移位、甚至完全脫落,損害設(shè)備。
圖5 定齒工作圖
(3)解決辦法 一體式定齒:根據(jù)以上分析,決定對(duì)定齒進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),改變其結(jié)構(gòu):將定齒與螺栓設(shè)計(jì)為一體式結(jié)構(gòu),螺桿部分由混捏機(jī)內(nèi)向外穿出,用單獨(dú)的螺母在混捏機(jī)外部固定,如圖6所示。
圖6 改進(jìn)后的定齒結(jié)構(gòu)圖
在隨后的檢修中,換上了部分改進(jìn)型一體式定齒,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)比。結(jié)果使用效果良好,且裝卸較原設(shè)計(jì)方案更為簡(jiǎn)單、方便,于是在檢修定齒時(shí),逐步進(jìn)行了全面替換。相比于以前,改進(jìn)型定齒使用壽命延長(zhǎng)了約1/3,且避免了定齒斷裂移位造成動(dòng)齒折斷等次生危害,設(shè)備安全性能大為提高。
本文通過對(duì)混捏機(jī)結(jié)構(gòu)及原理、糊料狀況以及易損件磨損機(jī)理等方面的仔細(xì)研究、分析,充分消化和吸收了耐磨易損件的設(shè)計(jì)、制造技術(shù),并且對(duì)原設(shè)計(jì)中不足之處進(jìn)行了改進(jìn),從而使設(shè)備的運(yùn)行成本、檢修費(fèi)用大為降低,而性能更加穩(wěn)定可靠,為企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
[1] 李勇剛.連續(xù)混捏機(jī)的結(jié)構(gòu)、原理與維修[J].甘肅冶金,2012,34(1):115.
[2] 有色冶煉設(shè)備編委會(huì).有色冶煉設(shè)備[M].第三卷.北京:冶金工業(yè)出版社,1994.