張慶賀1,張 淼2
(1.海委引灤工程管理局潘家口水電廠,河北 遷西 064309;2.天津軍糧城發(fā)電有限公司,天津 300300)
潘家口水電廠1號機組是全傘式水輪發(fā)電機組,型號:ST150-60/180;機組轉(zhuǎn)動部分總重量685.84t。風(fēng)閘是天津市津世達發(fā)電機設(shè)備有限公司生產(chǎn)的三活塞三腔偏心球面結(jié)構(gòu)風(fēng)閘,型號:ZL220-QPD-F;下活塞和中活塞大直徑φ220mm;中活塞小直徑φ160mm;最大工作行程35mm;共有12組24個風(fēng)閘。
2005年11月投入運行2年后,風(fēng)閘逐漸出現(xiàn)了蹩卡現(xiàn)象,對風(fēng)閘進行結(jié)構(gòu)改造,改造后的風(fēng)閘蹩卡現(xiàn)象沒有消除。分析是氣管里的氣水進入風(fēng)閘,造成風(fēng)閘內(nèi)部部件嚴(yán)重銹蝕,出現(xiàn)嚴(yán)重蹩卡故障,風(fēng)閘不能復(fù)位,需要人工撬下風(fēng)閘。
三活塞三腔偏心球面結(jié)構(gòu)風(fēng)閘,投產(chǎn)使用初期機組停機加閘或復(fù)位,無漏氣現(xiàn)象。推力瓦建立油膜或機組大修,無漏油現(xiàn)象,風(fēng)閘活塞動作起落靈活。后期風(fēng)閘逐漸出現(xiàn)了蹩卡現(xiàn)象,不能自動復(fù)位,需要用撬棍撬下風(fēng)閘。嚴(yán)重蹩卡的風(fēng)閘拆除,吊出機坑分解檢查,兩個氣腔有水有油泥,風(fēng)閘內(nèi)部部件輕微銹蝕,活塞芯O型密封圈嚴(yán)重?fù)p壞,活塞芯固定螺絲松動。分析原因是活塞芯的問題,造成了上活塞不能靠自重下落,是風(fēng)閘結(jié)構(gòu)不合理見圖1。
2007年底在1號機組大修期間經(jīng)過與廠家協(xié)商溝通,由生產(chǎn)廠家出圖紙將24個風(fēng)閘全部拆除,吊出發(fā)電機層運到機加工車間,取消活塞芯,在上活塞中心鉆通孔,取消芯套,在中活塞中心鉆孔攻絲,用M20×160螺栓將上活塞與中活塞連接,風(fēng)閘中活塞復(fù)位腔給氣壓下落時,中活塞通過M20螺栓帶動上活塞下落。并加工一個支撐板安裝上活塞孔上,支撐風(fēng)閘偏心球面。裝配后保證下活塞,中活塞升起到位時,螺栓頂面有余留間隙,防止頂面碰上支撐板見圖2。
另外購置一個臥式氣水分離器自動排水裝置,安裝在空壓機室里的風(fēng)閘主管路上,分離風(fēng)閘管路里的氣水。
(1)改造后的風(fēng)閘運行了一段時間,蹩卡現(xiàn)象還是出現(xiàn),隨著運行時間越長久,蹩卡現(xiàn)象越嚴(yán)重,撬風(fēng)閘的次數(shù)增多,特別是建立油膜或機組大修頂轉(zhuǎn)子后,有的風(fēng)閘復(fù)位腔加低壓氣0.7~0.8MPa時,還需要兩個工作人員各持一根長撬棍,對稱同時用力撬,才能撬下風(fēng)閘。
圖2 風(fēng)閘改造后裝配示意
2011年11月1號機組小修期間,18、20號風(fēng)閘蹩卡嚴(yán)重、2號風(fēng)閘竄油、6號風(fēng)閘竄氣,分解檢查,風(fēng)閘缸體內(nèi)壁及活塞嚴(yán)重銹蝕;兩個氣腔內(nèi)有很多水;缸體內(nèi)壁嚴(yán)重坑洼不平;中、下活塞密封槽塞滿了油泥;O型密封圈扭曲變形損傷嚴(yán)重。
(2)在空壓機室里檢查臥式氣水分離器自動排水裝置時,自動排水閥下面的接水器里,沒有看到排出的水。
(3)風(fēng)閘制動柜周圍地面經(jīng)常有水,打開風(fēng)閘制動柜門,檢查是加閘或復(fù)位排氣管在排氣時,從排氣管里排出的水流入地面。
(4)風(fēng)閘回裝就位,用0.7~0.8MPa低壓氣,作風(fēng)閘加閘或復(fù)位氣管接頭實驗,24個風(fēng)閘起落實驗,氣管接頭無漏氣,風(fēng)閘起落正常。用高壓油泵作風(fēng)閘油管接頭和頂轉(zhuǎn)子實驗,出現(xiàn)高壓油泵壓力在5MPa時,9、16、17號風(fēng)閘活塞不動,高壓油泵壓力升到6MPa,三個風(fēng)閘的活塞才逐個升起。高壓油泵壓力升到9MPa,頂起轉(zhuǎn)子高度3mm,高壓油泵壓力升到11MPa,轉(zhuǎn)子高度還是3mm,大大超出檢修規(guī)程的要求(正常頂轉(zhuǎn)子,高壓油泵壓力7~8MPa,高度8~10mm)。立即停止頂轉(zhuǎn)子工作,對發(fā)電機和水輪機進行認(rèn)真檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
風(fēng)閘檢修時,每次拔活塞,上活塞對稱擰上兩個螺栓,一個人用手就能拔出上活塞。拔出中活塞,需用一套專用工具架,將專用工具架的兩根M20長螺桿一頭焊接的M10螺栓,擰進中活塞的兩個螺絲孔,風(fēng)閘缸體上中間橫放入一塊堅固墊板,中間支撐一個10t千斤頂,頂住專用工具架,用壓桿壓千斤頂才能慢慢拔出中活塞。拔出下活塞比中活塞難度更大,專用工具架對稱方向,各支撐一個10t千斤頂,用鋼板尺測量專用工具架兩頭尺寸高度一致,活塞4個方向深度尺寸一致,用壓桿壓千斤頂,對稱方向用力均勻,才能從缸體內(nèi)拔出下活塞,拔下活塞的過程中,經(jīng)常發(fā)生拔斷長螺桿焊接的M10螺栓。
根據(jù)計算風(fēng)閘的復(fù)位力=〔(D12×π/4)-(D22×π/4)〕×P=〔(222×3.14/4)-(162×3.14/4)〕×0.8 MPa≈1432kg。
式中:D1-中活塞大直徑
D2-中活塞小直徑
P-低壓氣壓力
從拔出風(fēng)閘活塞工藝過程可以看到,拔出中活塞,下活塞的力大于風(fēng)閘復(fù)位的力。
風(fēng)閘部件檢查,缸體內(nèi)壁嚴(yán)重銹蝕,破壞了缸體內(nèi)壁光潔度,大大增加粗糙度,活塞在缸體內(nèi)壁的運動受到了阻力。由于缸體內(nèi)壁銹蝕程度不同,粗糙度也不同,缸體內(nèi)壁坑洼深淺程度不同,摩擦力有大有小,活塞隨著摩擦力大小不同出現(xiàn)傾斜運動,造成缸體內(nèi)壁與活塞蹩卡,在壓力下?lián)p傷缸體內(nèi)壁,破壞O型密封圈。
高壓油泵頂轉(zhuǎn)子實驗,高壓油泵壓力在5MPa時,9、16、17號風(fēng)閘活塞不動,高壓油泵壓力升到6MPa,三個風(fēng)閘的活塞才逐個升起,每個風(fēng)閘蹩卡的頂力=頂起壓力×單個活塞截面積=60×(222×3.14)/4≈24t。高壓油泵壓力升到9MPa,頂起轉(zhuǎn)子高度3 mm,24個風(fēng)閘的頂力=風(fēng)閘數(shù)量×頂起壓力×單個活塞截面積=24×90×(222×3.14)/4≈821t。高壓油泵壓力升到11MPa,頂起轉(zhuǎn)子高度還是3mm,24個風(fēng)閘的頂力=24×110×(222×3.14)/4≈1003t。按機組轉(zhuǎn)動部分總重量685.84t,24個風(fēng)閘頂力多出135~317t重量。
風(fēng)閘結(jié)構(gòu)不合理,不是造成嚴(yán)重蹩卡現(xiàn)象的主要原因。風(fēng)閘部件嚴(yán)重銹蝕,破壞了風(fēng)閘缸體與活塞配合間隙,損壞部件,是造成嚴(yán)重蹩卡的主要原因。嚴(yán)重的銹蝕,是由風(fēng)閘氣管里的氣水進入風(fēng)閘長期浸泡,腐蝕部件造成的。
2011年11月根據(jù)現(xiàn)場位置考察實際空間大小尺寸,并設(shè)計自制兩個符合要求的立式氣水分離器電子排水裝置。
(1)自制裝置結(jié)構(gòu):由自制的氣水分離器和購置的JDV-16B系列數(shù)字式電子排水閥組成。
氣水分離器由罐體和兩個氣水分離器板組成,分離器板裝在罐體內(nèi)傾斜45°角,分上下兩層方向相反搭接,氣水分離器板底部有進氣孔,周圍與罐體焊接,氣水分離器罐體下端成錐形,有排水管與電子排水閥連接,上端、中間有進排氣管見圖3。
圖3 氣水分離器電子排水裝置
JDV-16B數(shù)字式電子排水閥,是創(chuàng)新的數(shù)字式定時器,實現(xiàn)壓縮空氣系統(tǒng)冷凝水的定時自動排放。間隔時間(OFF)0.5~99min,排放時間(ON)0.5~99s。電源電壓:110~230VAC/DC50/60Hz,電流消耗最大4mA。環(huán)境溫度-20℃~+60℃。進/出接口1/2吋,流量孔徑4mm。
(2)連接方式:2個立式氣水分離器和2個電子排水裝置,分別安裝在2號和3號風(fēng)閘之間,下?lián)躏L(fēng)板下的加閘和復(fù)位垂直氣管上。加閘氣水分離器的中間進排氣管與風(fēng)閘控制柜加閘進排氣管路連接,上端進排氣管與風(fēng)閘加閘進排氣環(huán)形管路連接。復(fù)位氣水分離器的中間進排氣管與風(fēng)閘控制柜復(fù)位進排氣管路連接,上端進排氣管與風(fēng)閘復(fù)位進排氣環(huán)形管路連接見圖4。
圖4 氣水分離器電子排水裝置管路連接示意圖
(3)運行過程:風(fēng)閘控制柜進行操作風(fēng)閘加閘或復(fù)位運行時,氣管里的氣水通過氣水分離器中間進排氣管,進入氣水分離器下腔,進行氣水分離,分離過后的氣,從下層氣水分離器板底部進氣孔,進入氣水分離器中腔,進行氣水分離,分離過后的氣,再從上層氣水分離器板底部進氣孔,進入氣水分離器上腔,進行氣水分離,分離過后的氣,通過氣水分離器上端進排氣管,將氣輸送到風(fēng)閘加閘或復(fù)位環(huán)形管路。氣水分離器上腔、中腔、下腔分離的水,順著傾斜45°角的氣水分離板流入氣水分離器罐體下端,通過排水管經(jīng)電子排水閥定時自動排放,排放時間(ON)10s,間隔時間(OFF)90min見圖3、圖4。
風(fēng)閘氣管路里含有水,是由于各方面的因素。通過設(shè)計自制的氣水分離器電子排水裝置,安裝在位置比較合適的風(fēng)閘管路上,經(jīng)過風(fēng)閘控制柜操作,反復(fù)幾次加閘或復(fù)位實驗后,每次都能從電子排水閥排出水。2012年3月檢修9號風(fēng)閘,風(fēng)閘缸體內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)有水,說明氣水分離器電子排水裝置起到了作用。本文的改造方法對于其他電站風(fēng)閘出現(xiàn)的類似問題,可以作為參考。
[1]潘家口水力發(fā)電廠.機械檢修規(guī)程[Z].