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      降低浮選精煤水分的具體措施

      2013-07-05 05:27:54李春娟
      關(guān)鍵詞:過濾機技術(shù)措施

      李春娟

      【摘 要】本文首先分析了浮選精煤水分偏高的原因,進而從技術(shù)工藝和管理層面提出了降低浮選精煤水分的具體措施。并取得了良好的效果。

      【關(guān)鍵詞】浮精水分;技術(shù)措施;過濾機;煤質(zhì)條件

      0.前言

      新興選煤廠是一個大型礦區(qū)型選煤廠,現(xiàn)生產(chǎn)能力已突破200萬t/a以上,該廠自重介改造以來,精煤水分一直較高,尤其是近一年來,煤炭市場的競爭更趨激烈,用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常嚴格,而精煤水分是其中的一項重要指標,根據(jù)每日生產(chǎn)報表觀察可知,該廠的浮精水分都在24%-28%之間,一直較高,而浮選精煤量占總精煤產(chǎn)量的15%-20%,可見,浮選精煤水分是影響最終精煤水分的一項重要因素,降低浮選精煤水分也是確保最終產(chǎn)品水分的一個重要環(huán)節(jié)。為此,從工藝上加強管理和改造,探索降低精煤水分的途徑。

      1.影響精煤水分的原因

      根據(jù)生產(chǎn)實際,本人主要從煤質(zhì)條件和設備兩方面入手分析了浮精水分較高的原因。

      1.1煤質(zhì)條件差

      我廠主要入洗新興與勝利礦的原煤,浮選原礦中粒度<0.075mm粒級含量特別大,已經(jīng)達到了61.22%,細泥含量特別大,這無疑是給浮選造成了很大的困難,另外浮選入料多為0.3mm以下的顆粒,也在一定程度上影響了浮精的水分。

      1.2原有過濾機與精煤壓濾機處理效果不佳

      原有PG116-12型圓盤過濾機,真空度不穩(wěn),液位不穩(wěn)定,濾網(wǎng)破損率較高,臺時處理能力約為25t/h,濾餅水分卻高達27%-31%,卸餅率也較低,精煤壓濾機也存在著類似的問題,不能滿足正常生產(chǎn)的需要。

      2.降低精煤水分的具體措施

      2.1加強細粒煤的浮選,減少細泥夾帶

      根據(jù)浮選原礦中細泥含量高的特點,我們在浮選的過程中嚴守操作制度,通過在礦漿中加稀釋水來降低礦漿濃度,以利于細粒煤的浮選,并根據(jù)煤質(zhì)的變化對加藥量和加藥比例嚴格控制,對生產(chǎn)用循環(huán)水水質(zhì)密切監(jiān)測,從最大程度上,加強細粒煤的浮選,減少細泥夾帶,增強二次富集作用。

      2.2對浮精脫水系統(tǒng)進行改造

      介于原有過濾機水分過高的現(xiàn)象,我們對浮選精煤脫水系統(tǒng)進行了改造,于2009年對原有PG116—12型圓盤過濾機進行了拆除,安裝了新型GP120—10型過濾機,用XMZG400/1500—UB型精煤壓濾機更換了原有舊型號壓濾機。安裝的新型過濾機采用刮刀卸料,濾餅脫落率高,真空度容易保證。處理量大,濾餅水分低,在27%以下,達到了技術(shù)要求。

      兩過濾機工藝指標對比情況如下表1。

      從上表數(shù)據(jù)結(jié)合現(xiàn)場的實際運行情況,可以看出,GP120-10型過濾機具有如下優(yōu)點。

      (1)處理能力大,為24-42t/h,解決了入洗量大處理不過來的難題,避免了跑冒滴漏等生產(chǎn)事故的發(fā)生。

      (2)濾餅水分降低,都在26%以下,滿足了生產(chǎn)的需要。達到了技術(shù)要求。

      (3)自動化操作性強,由于采用了刮刀卸料的方式,單位面積濾餅脫落率很高,基本杜絕了人工捅濾餅,實現(xiàn)了自動化操作。

      (4)濾液濃度低,投入生產(chǎn)以后濾液濃度為15-22g/L,減輕了煤泥水系統(tǒng)的負擔,利于環(huán)保。

      (5)上餅率高,平均濾餅厚度可達15mm,提高了生產(chǎn)效率。

      (6)電耗低,約是原有設備的2/3。

      另外新型的隔膜壓濾機處理量更大于過濾機,不僅解決了濾餅水分的問題,而且在入洗量過大時,分擔了過濾機的處理量,保證了正常生產(chǎn),避免了跑冒滴漏等生產(chǎn)事故的發(fā)生。

      2.3加強管理

      從全面質(zhì)量管理的角度對浮精水分進行把關(guān),在對設備進行改造的基礎(chǔ)上,對過濾系統(tǒng)加強管理,及時補修漏氣的管路、彎頭,加強對過濾機分配頭的檢查和維修,及時對破損濾網(wǎng)進行更換,同時減少停開車次數(shù),加強職工培訓,提高職工的業(yè)務素質(zhì)和責任心。

      3.效益概算

      3.1經(jīng)濟效益

      (1)電費,新的設備單位電耗低,約是舊設備的2/3。

      (2)材料費,原有設備濾網(wǎng)容易破損,更換頻繁,每月需要更換150塊左右,而GP120-10過濾機每月僅需更換50塊左右,僅濾網(wǎng)一項每年即可節(jié)約材料費達13.92萬余元。此外,新型過濾機上餅率高,省去了原來在精礦中加絮凝劑以提高上餅率的環(huán)節(jié),因此絮凝劑一項年可節(jié)約材料費12萬元。兩項合計年可節(jié)約材料費25.92萬余元。

      (3)人工費,自動化操作,杜絕了人工捅濾餅,年可節(jié)約人工費用2萬余元。

      (4)連續(xù)性工作強,保證了浮選機的正常連續(xù)工作,從而使精灰穩(wěn)定率提高將近5個百分點,濾餅合格率95%以上,保證了我廠產(chǎn)品的質(zhì)量,年可多創(chuàng)利潤達1000萬余元。

      結(jié)合以上幾點可以看出,采用新型設備年多創(chuàng)利潤千萬元,節(jié)約材料等各種費用二十八萬余元。

      3.2社會效益

      精煤水分降低后,避免了冬季凍車,夏季水車現(xiàn)象的發(fā)生,便于用戶卸車。同時也減輕了鐵路部門的負擔,降低了運費。濾液濃度降低,減輕了煤泥水系統(tǒng)的負擔,有利于環(huán)保。

      4.結(jié)束語

      通過加強管理和一系列的技術(shù)措施,取得了明顯的效果,使浮選精煤水分穩(wěn)定控制在27%以下,滿足了用戶的要求,提高了我廠產(chǎn)品的市場競爭力。

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