熊偉
摘要:本文在CA TIA數(shù)模的基礎上,應用機械系統(tǒng)分析軟件ADAMS ,在A/ CA R模塊里建立了整車動力學仿真模型,并根據(jù)標準要求的實車試驗方法設置了仿真條件,以不同的制動強度進行了直線制動和轉(zhuǎn)彎制動仿真試驗,對該車的制動性能進行了預測和評價,為該車的制動性能分析提供了參考。
關鍵詞:汽車工程;制動性能仿真;路面狀況
汽車的制動性是汽車的主要性能之一,它直接關系到交通安全,對車輛的操縱控制有重要影響,而制動穩(wěn)定性實車試驗十分危險,所以對制動穩(wěn)定性的計算機仿真研究尤其關注,已成為車輛制動穩(wěn)定性理論研究與樣車性能預測的重要手段。
1 ADAMS軟件在汽車制動性能仿真中的運用
在汽車制動性能仿真中運用ADAMS軟件的主要步驟為:依據(jù)汽車制動性能仿真出的問題組織樣本來學習,再依據(jù)樣本來構(gòu)造出ADAMS軟件并對其進行訓練,測試構(gòu)造出的ADAMS軟件。本節(jié)將利用上文的的改進型的ADAMS算法,對汽車狀態(tài)檢測后的制動性能仿真問題進行研究和分析。
選擇學習樣本:汽車的制動性能征用五個參數(shù)來表征:列車駛過汽車時汽車的橫向振幅、縱向振幅、橫向頻率、縱向頻率和動撓度;并用它們來作為輸入變量;而由于汽車的制動性能原因眾多,本文提出以汽車的綜合質(zhì)量而非單獨的問題作為判斷標準,質(zhì)量越高則綜合質(zhì)量數(shù)值越大,軟件的輸出變量用為汽車檢測的綜合質(zhì)量和預期綜合質(zhì)量;把數(shù)據(jù)測量時間作為軟件的輸入變量,以便能實現(xiàn)預測。因此,本文設計構(gòu)造的ADAMS軟件的有六個輸入變量和兩個輸出變量。通過相關專業(yè)領域?qū)<业闹R和對汽車制動性能機理的分析獲得汽車系統(tǒng)的制動性能征兆集、制動性能原因集以及兩者之間的關系集。
軟件的構(gòu)成與訓練:樣本數(shù)據(jù)具有較大的離散性,從而使得進入軟件的數(shù)據(jù)同樣具有較大的離散性。針對于本的將S型函數(shù)作為傳遞函數(shù),其輸出范圍為0-1,對數(shù)據(jù)進行歸一化。例如:第i個輸入變量Ai,全部樣本中第i個輸入變量的最小值為Amin和最大值為Amax,Ai歸一后為:
利用MATLAB軟件進行大量的仿真試驗,確定ADAMS中隱含層節(jié)點數(shù)和取得優(yōu)良的制動性能仿真結(jié)果。學習樣本的節(jié)點數(shù)、算法和結(jié)構(gòu)參數(shù)會影響學習的速度,本文通過設定允許誤差限度,用改進型的ADAMS算來優(yōu)化參數(shù):
第一,固定軟件的學習效率和所有隱含層中的節(jié)點個數(shù),引入動量因子并研究其對算法的影響。結(jié)果顯示,學習收斂因引入動量因子而改進,并且在一定范圍內(nèi):動量因子越多,學習收斂的速度越快。動量因子為α最優(yōu)。
第二,固定學習率和動量因子,分析軟件學習與ADAMS的所有隱含層節(jié)點數(shù)之間的相互作用情況。結(jié)果顯示,ADAMS的所有隱含層節(jié)點數(shù)對學習的收斂性關系密切。對于該制動性能仿真問題ADAMS的隱含層節(jié)點數(shù)為h是最佳的。
第三,根據(jù)以上參數(shù)優(yōu)化結(jié)果,設定ɑ動量因子為和h隱含層節(jié)點數(shù),改變學習率訓練軟件。結(jié)果顯示,學習率較小時收斂較慢,學習率過大時收斂出現(xiàn)振蕩。經(jīng)反復訓練最終確定學習率為β。
測試軟件絡:用上述訓練好的軟件對已學習過的數(shù)據(jù)進行預測,并看與經(jīng)驗值是否吻合;采用一組新的數(shù)據(jù)對其進行測試,歸一化后看死否相符;另選一組樣本數(shù)據(jù)測試軟件,驗證其對陌生數(shù)據(jù)處理的有效性。若相符或是得到誤差較小的輸出變量,滿足規(guī)范,則表明此ADAMS軟件具有實際可用性,能正確實現(xiàn)制動性能仿真。
2 仿真改造內(nèi)容
2.1 配汽車制動系統(tǒng)構(gòu)
經(jīng)核算確定,改造后的配汽車制動系統(tǒng)構(gòu)為6個調(diào)節(jié)汽閥,并改變其閥徑,以保證與噴嘴匹配。將第二閥由球形閥改為犁型閥,以提高機組變工況運行時的穩(wěn)定性能。應盡可能降低過熱器減溫水流量,利用檢修機會消除高加給水旁路漏流。過熱減溫水(或高加給水旁路漏流)每增加1 t/h,機組熱耗增加0·65 kJ/kW·h。
2.2 噴嘴及轉(zhuǎn)向?qū)~環(huán)
為改善機組的熱力特性,重新設計了噴嘴組,并將轉(zhuǎn)向?qū)~環(huán)的節(jié)圓直徑由Φ1 050 mm改為Φ1 040 mm。
2.3 隔板
為使改造后的汽輪機各級焓降分配更合理,新設計了一、二級隔板,既提高了每一級的效率,又保證了對排汽壓力及汽車制動系統(tǒng)輸出功率的要求。提高凝汽器真空。所有影響機組熱耗的因素中,凝汽器真空(機組背壓)對熱耗的影響最大,根據(jù)制造廠提供的真空變化曲線,機組真空每提高1 kPa,熱耗率可降低0.5% (40 kJ/kW·h),出力增加約0.5% (1 500 kW),效益非常明顯
2.4 主軸裝配與復速級、壓力級葉輪葉片
更換了復速級葉輪葉片及第一、二壓力級葉輪葉片;更換了前汽封高壓段汽封套筒,其直徑由Φ234 mm改為Φ240 mm,以減小汽輪機軸向推力,保證汽輪發(fā)電機組的運行安全。
2.5 前軸承座
轉(zhuǎn)速表由機械式改為電子模擬式,由轉(zhuǎn)速傳感器遠距離傳送轉(zhuǎn)速信號,實現(xiàn)遠距離顯示及控制。轉(zhuǎn)速傳感器固定于前軸承座內(nèi)的支架上,原轉(zhuǎn)速表及傳動機構(gòu)拆除后,由法蘭蓋悶堵,以防前軸承座內(nèi)油外漏。
2.6 調(diào)節(jié)器
由于該機的額定功率、排汽壓力均有較大變化,故對調(diào)節(jié)器進行了相應改造,更換了壓力變換器套筒、錯油門套筒、調(diào)節(jié)器套筒、錯油門彈簧、調(diào)壓器彈簧節(jié)流圈及調(diào)整墊片等部件,并進行靜態(tài)試驗。
3 仿真結(jié)果及評價
3.1 直線制動仿真結(jié)果
當踏板力從30 N開始,以級差30 N的間距逐次做制動仿真分析,可擬合出制動距離2踏板力關系曲線,當踏板力為148 N時,該車的制動距離即滿足了國標“最大制動距離為50.7 m"的要求;當踏板力等于209 N時,制動距離達到最小值38.7 m。綜上所述,可知該車的直線制動性能是符合國標要求的。
3.2 轉(zhuǎn)彎制動仿真結(jié)果
通過對該車轉(zhuǎn)變制動性能的仿真分析,可知:當踏板力小于205 N,前輪未發(fā)生抱死時,該車在轉(zhuǎn)彎制動時具有少量的過度轉(zhuǎn)向量。后懸的變形在制動時與正常圓周行駛時不同,制動時由于車身前傾使后懸架大幅度伸張,致使前輪輪荷增大、后輪輪荷減小,當側(cè)向加速度不變的情況下,使得前輪側(cè)偏角減小,后輪側(cè)偏角增大,因而有減小不足轉(zhuǎn)向的傾向。所以,該車具有較好的轉(zhuǎn)彎制動性能。
3.3 仿真改造后運行情況
改造后,汽車制動系統(tǒng)于運行正常。調(diào)節(jié)性能良好,未發(fā)現(xiàn)擺動區(qū),解決了改造前1 000~1 500 kW負荷時調(diào)節(jié)系統(tǒng)的擺動問題,滿足了低負荷運行的需要。汽車制動系統(tǒng)排汽溫度降為310℃,較改造前降低了50℃左右,熱能得到充分利用,有效防止了后汽缸的過熱變形。設計背壓為0.9~1.4 MPa,額定背壓為1.1 MPa (較改前提高了0.1 MPa),還有較大的調(diào)節(jié)量,解決了尿素系統(tǒng)高負荷時背壓低的問題,為尿素裝置的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)提供了強有力的保障。
4 結(jié)束語
研究表明,利用虛擬樣機技術可以快速準確地對車輛的制動性能進行仿真,從而對其性能做出預測和評估,為汽車的設計和改進提供了重要的借鑒和指導作用。它可以減少開發(fā)費用,縮短設計周期,提高產(chǎn)品競爭力,具有重要的現(xiàn)實和工程意義。
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