夏奇志
(無錫市華通微型軸承廠 技術(shù)部,江蘇 無錫 214037)
密封深溝球軸承應(yīng)用十分廣泛,在工作過程中不允許出現(xiàn)漏脂,密封圈與外圈間相對轉(zhuǎn)動(dòng)(俗稱竄蓋)及密封圈脫落的現(xiàn)象。然而在實(shí)際工作中,時(shí)有密封圈從外圈密封槽脫落的問題。在此,以6000-2RS密封深溝球軸承為例,分析密封圈脫落的原因并找出改進(jìn)措施,期望能對軸承設(shè)計(jì)、工藝和檢驗(yàn)人員提供借鑒。
外圈密封槽結(jié)構(gòu)如圖1所示,其改進(jìn)前相關(guān)參數(shù)見表1。原密封圈外唇口結(jié)構(gòu)如圖2所示,其相關(guān)參數(shù)見表2。
圖1 外圈密封槽結(jié)構(gòu)圖
圖2 原密封圈外唇口結(jié)構(gòu)圖
表1 外圈密封槽的相關(guān)參數(shù)
表2 密封圈外唇口相關(guān)參數(shù)
6000-2RS軸承工作時(shí),由于轉(zhuǎn)速較高,潤滑脂高速流動(dòng),在軸承密封腔內(nèi)產(chǎn)生一定的壓力,導(dǎo)致密封圈從密封槽內(nèi)脫落,使軸承失效。原密封圈在軸承上進(jìn)行多次安裝試驗(yàn),雖然可以順利地進(jìn)入外圈密封槽中,而且也沒有出現(xiàn)翹蓋等現(xiàn)象,但用手旋轉(zhuǎn)密封圈,發(fā)現(xiàn)密封圈可以在密封槽內(nèi)輕易地轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)用較小的推力,就可以把密封圈從密封槽內(nèi)推出。上述情況結(jié)合密封槽及密封圈的結(jié)構(gòu)可以看出,在原設(shè)計(jì)中有4個(gè)方面導(dǎo)致密封圈外唇口的強(qiáng)度不足,在其承受較小的壓力時(shí)就會(huì)從外圈密封槽內(nèi)脫落。這4個(gè)方面為:(1)外圈密封槽的寬度B1偏小,導(dǎo)致相應(yīng)的密封圈外唇口的厚度B2偏??;(2)密封圈外唇口的寬度L2偏寬;(3)密封圈的導(dǎo)向角θ偏大;(4)密封圈的彈性槽R偏深。
針對以上情況,必須重新設(shè)計(jì)密封件配合部分的結(jié)構(gòu)參數(shù),增加密封圈外唇口的強(qiáng)度,從而提高其承受壓力的能力。
外圈密封槽改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1。改進(jìn)后的密封圈外唇口的結(jié)構(gòu)如圖3所示,其結(jié)構(gòu)參數(shù)見表2。改進(jìn)設(shè)計(jì)中,主要是增加了密封圈外唇口的厚度B2,并修改確定了θ和β角、倒角C及彈性槽R的大??;同時(shí),也修改了外圈密封槽的各尺寸參數(shù)。使用自制的拉力測試裝置進(jìn)行密封圈耐受壓力試驗(yàn),改進(jìn)后的產(chǎn)品比原產(chǎn)品所能承受的壓力增加了30%左右,密封圈的強(qiáng)度得到顯著加強(qiáng),保證了密封圈順利裝入外圈密封槽且不出現(xiàn)“翹蓋”、“竄蓋”等現(xiàn)象。
圖3 改進(jìn)后密封圈外唇口結(jié)構(gòu)圖
改進(jìn)后的產(chǎn)品經(jīng)過現(xiàn)場裝配和用戶批量使用,效果良好,基本沒有再出現(xiàn)密封圈脫落的質(zhì)量問題,滿足了客戶的使用要求。