郭玉杰,李克,石峰,杜新定
(1.河南省電力公司電力科學(xué)研究院,鄭州 450052;2.大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 三門峽 472143; 3.大唐洛陽首陽山發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 洛陽 471900)
汽輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng)超標(biāo)故障大多數(shù)發(fā)生在帶負(fù)荷運(yùn)行過程中,但有時(shí)也會(huì)發(fā)生在啟動(dòng)升速過程中。啟動(dòng)升速過程中的振動(dòng)故障基本上由動(dòng)靜碰磨、軸承故障、質(zhì)量不平衡、不對(duì)中、支撐部件松動(dòng)等機(jī)械因素造成。有些故障由單一因素造成,有些則由多種因素引起,各因素相互影響,可能需要2~3次啟動(dòng)升速,逐步消除振動(dòng)故障,才能完成機(jī)組的振動(dòng)故障診斷與處理。
聯(lián)軸器不對(duì)中主要由制造工藝不良、運(yùn)行工況大幅度變化和檢修工藝等多種原因造成,是引起機(jī)組振動(dòng)故障的主要原因之一。聯(lián)軸器有剛性聯(lián)軸器和撓性聯(lián)軸器,不同形式聯(lián)軸器的振動(dòng)特征不同,處理方法亦不同[1-4]。
針對(duì)某臺(tái)機(jī)組檢修后在啟動(dòng)升速過程中的振動(dòng)超標(biāo)故障,首先消除了動(dòng)靜碰磨故障,然后指出了勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)原因是撓性聯(lián)軸器不對(duì)中。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整后,完全消除了機(jī)組的振動(dòng)故障。
該機(jī)組是國(guó)產(chǎn)亞臨界330 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)型式為亞臨界中間再熱雙缸雙排汽凝汽式,發(fā)電機(jī)冷卻方式為水氫氫。該機(jī)組共有10套支承軸承,機(jī)組軸系如圖1所示。1#,2#軸承為支承汽機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子的落地軸承;3#,4#軸承為汽機(jī)低壓轉(zhuǎn)子的2個(gè)坐落在排汽缸上的支承軸承;5#,6#軸承為支承發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的端蓋軸承;7#,8#軸承為支承主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子的落地軸承;9#,10#軸承為支承副勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子的端蓋軸承。
圖1 機(jī)組軸系簡(jiǎn)圖
機(jī)組振動(dòng)測(cè)點(diǎn)布置如下:1#~6#軸承均安裝2個(gè)電渦流傳感器,2個(gè)渦流傳感器相互垂直,自汽輪機(jī)向發(fā)電機(jī)方向看,左45°為x向,右45°為y向。為了測(cè)試主勵(lì)磁機(jī)的振動(dòng),臨時(shí)在7#,8#軸承上安裝了1個(gè)振動(dòng)速度傳感器。
2011年6月29日,該機(jī)組檢修結(jié)束。本次檢修工作主要有揭高中壓汽缸、檢查7#和8#軸承軸瓦等。
2011年6月29日12:22,機(jī)組沖轉(zhuǎn)。13:04機(jī)組定速2 000 r/min,6x,6y軸振動(dòng)分別為79和90 μm,振動(dòng)隨時(shí)間有逐步降低的趨勢(shì);13:22分別穩(wěn)定在39和35 μm(圖2)。根據(jù)6x,6y軸振動(dòng)隨時(shí)間變化的特點(diǎn),主要表現(xiàn)為振動(dòng)隨時(shí)間的不穩(wěn)定性和可逆性,但是相位變化較小,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)有明顯的異常聲和膠木“燒焦”氣味,再結(jié)合該測(cè)點(diǎn)的歷史數(shù)據(jù),判斷6#軸承附近動(dòng)靜碰磨。7#和8#軸承垂直振動(dòng)分別為130 和110 μm。暖機(jī)過程中,7#,8#軸承垂直振動(dòng)沒有減小趨勢(shì)。15:24打閘停機(jī)。
圖2 6x,6y軸振動(dòng)隨時(shí)間變化的趨勢(shì)圖
檢查發(fā)現(xiàn)6#軸承附近滑環(huán)外罩支撐膠木板與軸碰磨,對(duì)其進(jìn)行了打磨處理。為排除動(dòng)靜碰磨的影響,決定下次啟動(dòng)時(shí)暫時(shí)不安裝滑環(huán)外罩。
2011年6月29日22∶32,機(jī)組沖轉(zhuǎn)。22∶45機(jī)組定速2 000 r/min,7#,8#軸承垂直振動(dòng)分別為28 和13 μm;23∶48分別穩(wěn)定在29和11 μm;23∶49開始升速,2 300 r/min后振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速升高而增大,2 474 r/min時(shí)7#和8#軸承垂直振動(dòng)分別為102和155 μm,打閘停機(jī)。7#和8#軸承振動(dòng)變化如圖3和圖4所示。振動(dòng)頻譜上,7#和8#軸承振動(dòng)分別為108和148 μm,主頻率是基頻(分別為60和51 μm),但存在很多高次諧波。
圖3 7#,8#軸承振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速變化的波德圖
圖4 7#,8#軸承垂直振動(dòng)的頻譜圖
與上次啟動(dòng)定速2 000 r/min對(duì)比,7#和8#軸承振動(dòng)大小類似,略有降低。但是振動(dòng)現(xiàn)象又有所變化,出現(xiàn)了隨轉(zhuǎn)速升高而振動(dòng)同步增大的新問題。檢查發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)兩側(cè)端蓋碰磨,需進(jìn)行調(diào)整處理。
2011年6月30日6∶15,為排除碳刷對(duì)機(jī)組振動(dòng)的影響,現(xiàn)場(chǎng)拆除了碳刷。機(jī)組沖轉(zhuǎn),6∶33機(jī)組定速2 000 r/min,7#和8#軸承垂直振動(dòng)分別為25和12 μm。6∶48開始升速,振動(dòng)現(xiàn)象與上次類似,即2 300 r/min后振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速升高而增大,2 438 r/min時(shí)7#和8#軸承垂直振動(dòng)分別為74和87 μm,打閘停機(jī)。
機(jī)組振動(dòng)主要表現(xiàn)在7#,8#軸承上,振動(dòng)性質(zhì)為不穩(wěn)定普通強(qiáng)迫振動(dòng),頻譜圖中沒有低頻振動(dòng)分量,說明振動(dòng)不是軸瓦自激振動(dòng)造成的,可以排除軸瓦缺陷、潤(rùn)滑不良等。
從機(jī)組振動(dòng)發(fā)生的部位上判斷,故障部位應(yīng)位于7#,8#軸承附近,相鄰的發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子兩端軸振動(dòng)基本上沒有變化,可以明確故障源不在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上。
振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速升高而同步變化,考慮到并網(wǎng)之前出現(xiàn)的振動(dòng)故障,可排除電氣因素,說明引起機(jī)組振動(dòng)的原因是機(jī)械因素:質(zhì)量不平衡和聯(lián)軸器不對(duì)中。結(jié)合本次檢修的情況,也沒有引起勵(lì)磁機(jī)質(zhì)量不平衡問題的相關(guān)工作,也就是說勵(lì)磁機(jī)無質(zhì)量不平衡問題。因此認(rèn)為引起7#,8#軸承振動(dòng)的原因是發(fā)電機(jī)-勵(lì)磁機(jī)聯(lián)軸器不對(duì)中。發(fā)電機(jī)-勵(lì)磁機(jī)聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)如圖5所示,該型聯(lián)軸器是波形節(jié)聯(lián)軸器,是撓性聯(lián)軸器的一種形式。
圖5 聯(lián)軸器示意和測(cè)量面圖
查閱機(jī)組檢修記錄,為了檢查勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子外觀和兩端軸承,檢修中拆下了電端聯(lián)軸器的螺栓,而勵(lì)端聯(lián)軸器螺栓沒有進(jìn)行相關(guān)檢查工作。拆卸、安裝聯(lián)軸器過程可能會(huì)造成聯(lián)軸器同心度發(fā)生變化,甚至同心度超標(biāo)。因此,檢查的重點(diǎn)是電端聯(lián)軸器的晃度,測(cè)量面為A和B。聯(lián)軸器共有10個(gè)螺栓,如圖6所示,晃度測(cè)量以螺栓為參考點(diǎn),也就是說測(cè)量位置與螺栓一致。測(cè)量結(jié)果見表1。
圖6 晃度測(cè)量示意圖
表1 檢修前后A,B測(cè)量面晃度值 mm
從表1中可以看出,4-9測(cè)量面相對(duì)晃度為0.15 mm,而制造廠家規(guī)定撓性聯(lián)軸器徑向晃度應(yīng)小于0.05 mm,說明該值明顯超標(biāo),直接導(dǎo)致了發(fā)電機(jī)-勵(lì)磁機(jī)波形節(jié)聯(lián)軸器的不對(duì)中,聯(lián)軸器不對(duì)中會(huì)產(chǎn)生激振力,導(dǎo)致聯(lián)軸器兩側(cè)的轉(zhuǎn)子振動(dòng),導(dǎo)致軸或者軸承振動(dòng)增大,與分析結(jié)果基本符合。
考慮到汽輪機(jī)汽缸溫度高的實(shí)際情況,決定在盤車狀態(tài)下進(jìn)行晃度調(diào)整,盤車轉(zhuǎn)速為3~4 r/min,轉(zhuǎn)速相對(duì)較低,可以間斷進(jìn)行檢修調(diào)整,最終將4-9測(cè)量面相對(duì)晃度降低為0.07 mm。
2011年6月30日20∶20,機(jī)組沖轉(zhuǎn)。20∶38機(jī)組定速2 000 r/min, 7#,8#軸承水平和7#軸瓦垂直振動(dòng)分別為23,15和15 μm。隨后開始升速,在2 547 r/min下勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)出現(xiàn)峰值,7#,8#軸承水平和7#軸瓦垂直振動(dòng)分別為43,33和52 μm,機(jī)組振動(dòng)合格。具體振動(dòng)變化如圖7所示。
圖7 7#,8#軸承振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速變化的波德圖
空負(fù)荷3 000 r/min下,7#,8#軸承水平和7#軸瓦垂直振動(dòng)分別為23,10和27 μm,說明機(jī)組振動(dòng)良好。帶負(fù)荷運(yùn)行中勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)穩(wěn)定,與空負(fù)荷時(shí)對(duì)比,基本上變化不大。
(1)該型機(jī)組檢修后的振動(dòng)故障是由動(dòng)靜碰磨和發(fā)電機(jī)-勵(lì)磁機(jī)波形節(jié)聯(lián)軸器不對(duì)中2種因素共同引起的,2種因素相互影響,需要一個(gè)一個(gè)逐步分析排除。通過3次啟動(dòng)升速的振動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)比,首先消除了動(dòng)靜碰磨,然后診斷出發(fā)電機(jī)-勵(lì)磁機(jī)波形節(jié)聯(lián)軸器的不對(duì)中。通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整晃度值,消除了該機(jī)組的振動(dòng)故障。
(2)該機(jī)組發(fā)電機(jī)-勵(lì)磁機(jī)波形節(jié)聯(lián)軸器振動(dòng)特征與質(zhì)量不平衡類似,均表現(xiàn)為隨轉(zhuǎn)速升高而增大,主頻率是基頻,需要結(jié)合機(jī)組結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和檢修情況進(jìn)行綜合分析。