戴奕慧
(廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東 云浮 527328)
某廠4號(hào)機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的135MW汽輪機(jī),機(jī)組型號(hào)為機(jī)組型號(hào):N135-13.24/535/535型,產(chǎn)品編號(hào)為H151,本汽輪機(jī)組為超高壓、中間再熱、雙排汽單軸布置的沖動(dòng)凝汽式機(jī)組,低壓缸為徑向擴(kuò)壓雙排汽的結(jié)構(gòu),低壓轉(zhuǎn)子為雙流共12級(jí),左右各6級(jí)。低壓隔板全部是變截面葉型,采用鑄造隔板,隔板與內(nèi)缸之間用Z型懸掛銷的中分面支承方式。2004年6月機(jī)組首次大修揭缸后發(fā)現(xiàn)低壓第30級(jí)上隔板(右旋末級(jí))中分面螺栓孔開(kāi)裂,當(dāng)時(shí)對(duì)開(kāi)裂位置直接補(bǔ)焊處理后裝復(fù)。2009年2月機(jī)組第二次大修揭缸后發(fā)現(xiàn)除了該級(jí)隔板原補(bǔ)焊的螺栓孔再次開(kāi)裂外,低壓缸第24級(jí)上隔板(左旋末級(jí))中分面螺栓孔壁也出現(xiàn)了開(kāi)裂。
產(chǎn)生斷裂的兩隔板皆為低壓缸上隔板:一處斷裂位于第24級(jí)(左旋第6級(jí))隔板的中分面螺栓孔位置,與中分面基本呈45°,斷口表面有一層黑色氧化物,斷口為粗晶狀,另一處斷裂位于第30級(jí)(右旋第6級(jí))隔板的定位孔薄壁處,屬于前次補(bǔ)焊部位的陳舊性斷裂。兩處斷裂處均為隔板提供定位,若不修復(fù)將直接危害汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。
查圖得知,斷裂的隔板材質(zhì)為灰口鑄鐵HT250?;铱阼T鐵定義為:碳大部分或全部以自由狀態(tài)的片狀石墨形式存在于鑄鐵,其斷口呈暗灰色?;铱阼T鐵的化學(xué)成分一般為:C=2.5%~4.0%,Si=1.0%~2.55%,Mn=0.6%~1.3%,S<1.5%,P<0.30%。根據(jù)石墨化程度的不同,灰口鑄鐵可出現(xiàn)三種不同的組織,即鐵素體灰口鑄鐵、鐵素體-珠光體灰口鑄鐵及珠光體灰口鑄鐵。這三種組織是由片狀石墨分析布在不同的基體上形成的。相對(duì)于鋼的基體而言,石墨的強(qiáng)度幾乎為零。由于石墨的存在,灰口鑄鐵的抗拉強(qiáng)度和塑性大大低于鋼,但卻具有良好的鑄造性、切削加工性、耐磨性、消震性、減磨性及低的缺口敏感性。隔板首先應(yīng)滿足供需雙方合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;另一方面,灰鑄鐵件技術(shù)要求不應(yīng)低于強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),如GB9439-1988《灰鑄鐵件》和GB7216-1987《灰鑄鐵金相》。
表1 灰鑄鐵金相檢查結(jié)果匯總
為此,對(duì)隔板開(kāi)裂位置取樣進(jìn)行金相分析,實(shí)驗(yàn)采用“左旋第6級(jí)”隔板的斷裂塊。該試塊外圍長(zhǎng)約200mm,呈棱錐型。用未浸蝕試樣檢查石墨形態(tài),用浸蝕的試樣檢查金屬基體。備好金相試樣后,觀察試樣石墨形態(tài),放大倍數(shù)為100倍。石墨為典型的片狀形態(tài),分布均勻。在可見(jiàn)視場(chǎng)里,基本無(wú)其它形態(tài)的石墨。按GB 7216-1987評(píng)定石墨長(zhǎng)度結(jié)果:石長(zhǎng)75,長(zhǎng)度分級(jí)為2級(jí);即在100倍的視場(chǎng)里,石墨長(zhǎng)約50~100mm。
對(duì)完成石墨形態(tài)觀察試樣浸蝕,500倍光鏡下觀察基體組織,基體形貌為單一的片狀珠光體組織,碳化物和鐵素體均成片狀,在片狀石墨形成的有限區(qū)域內(nèi)有序排列,近似平行。在不同區(qū)域內(nèi),珠光體片位向成無(wú)序狀。在500倍視場(chǎng)里,珠光體片間距<1mm,呈細(xì)片狀。在更高倍數(shù)下觀察石墨與珠光體基體結(jié)合部位,未見(jiàn)微裂紋等缺陷。
500 倍光鏡下觀察金相試樣,碳化物數(shù)量很少,僅在少數(shù)區(qū)域出現(xiàn),針片狀,分布數(shù)量為1級(jí)。所觀察的金相試樣,磷共晶數(shù)量很少。綜上所述,金相檢查結(jié)果如表1所示。
按GB 9439-1988,測(cè)得試樣布氏硬度值在176~184間。為此得知,該兩塊隔板鑄件金相組織處于正常狀態(tài),化學(xué)成分、硬度、金相等技術(shù)條件滿足要求。排除了隔板制造時(shí)材料夾雜的可能。
第30級(jí)隔板的定位耳板斷裂屬于結(jié)構(gòu)不合理(設(shè)計(jì)缺陷或者工藝執(zhí)行不力);第24級(jí)隔板的斷裂面與中分面呈45°角,可能是外側(cè)角的“R”型處首先形成裂紋,工作介質(zhì)隨隔板的振動(dòng)不斷深入并導(dǎo)致裂紋尖端擴(kuò)展,導(dǎo)致隔板最終斷裂。
兩灰鑄鐵隔板都處于低壓缸第6級(jí),在運(yùn)行51000小時(shí)前就發(fā)生了定位孔位置的斷裂失效,都遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)壽命。這表明該隔板在設(shè)計(jì)或制造方面是有缺陷的。
2004 年低壓第30級(jí)上隔板開(kāi)裂位置直接補(bǔ)焊處理后裝復(fù)。當(dāng)時(shí)焊接時(shí),采用手工焊條電弧焊,焊接材料采用Φ2.5的J507(E5015),經(jīng) 250℃-300℃烘干,恒溫1小時(shí),焊接作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用焊條保溫桶,焊條隨用隨取。焊接前將工件預(yù)熱到150℃,焊接時(shí)采用小電流、弱規(guī)范雙面對(duì)稱焊,焊接過(guò)程保持工件不燙手(不高于70℃),溫度過(guò)高時(shí)采用間斷焊接。為減少焊接熱應(yīng)力,,焊接過(guò)程中采用逐道錘擊增加焊道塑性變形,降低殘余應(yīng)力;補(bǔ)焊結(jié)束后將焊縫及其周圍100mm范圍內(nèi)打磨光,以消除應(yīng)力集中的可能性。
雖然采用以上工藝焊接,但焊完后著色檢查,焊縫熱影響區(qū)仍有一些小裂,將裂紋打磨掉后裝復(fù)使用。2009年2月機(jī)組第二次大修揭缸后發(fā)現(xiàn)該級(jí)隔板原補(bǔ)焊的螺栓孔再次開(kāi)裂,開(kāi)裂位置沿補(bǔ)焊焊縫。這表明,鑄鐵焊接性能極差,對(duì)冷卻速度敏感性大,對(duì)完全斷裂的灰鑄鐵隔板通過(guò)補(bǔ)焊修復(fù)幾乎是不可能的。目前,國(guó)內(nèi)鮮有對(duì)完全斷裂的灰鑄鐵隔板成功補(bǔ)焊范例的報(bào)道。
圖1 第30級(jí)隔板螺孔斷口磨平對(duì)研后
由于上海汽輪機(jī)廠該隔板沒(méi)有庫(kù)存,供貨期需3個(gè)月,只能采用現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)的方法解決??紤]直接焊接不可靠,若采用焊接性能良好的碳鋼加工出螺孔形狀再與隔板焊接,由于易種材料焊接更容易出現(xiàn)裂紋。通過(guò)對(duì)比研究,我們采用了過(guò)渡板修復(fù)的方案。
圖2 第30級(jí)隔板螺孔過(guò)渡板焊接固定后
圖3 第30級(jí)隔板螺孔修復(fù)后
第一步,將隔板螺栓孔斷裂位置打磨出一平面,先用小平板進(jìn)行研磨,力求達(dá)到物理平面,(見(jiàn)圖1)。用厚12mm的碳鋼板制作出一個(gè)過(guò)渡板,并將過(guò)渡板與螺孔平面對(duì)研至合格。對(duì)研的目的在于增加過(guò)渡板與隔板聯(lián)接的磨擦力,提高聯(lián)接強(qiáng)度。
第二步,在平面適當(dāng)位置加工6個(gè)M14螺孔,將M14螺栓(8.8級(jí))擰入,將過(guò)渡板與螺栓焊接固定在隔板上,并打磨光滑。見(jiàn)圖2。
第三步,用#20鋼材料加工出一螺孔連接塊,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)裝定位后焊接在過(guò)渡板上,完成隔板修復(fù)工作,見(jiàn)圖3。
此修復(fù)方案的聯(lián)接強(qiáng)度最低處為過(guò)渡板與隔板的聯(lián)接強(qiáng)度,該聯(lián)接通過(guò)6個(gè)M14的螺栓(8.8級(jí))進(jìn)行聯(lián)接,認(rèn)為其為受軸向載荷的螺栓聯(lián)接,則此螺栓組抗拉承載力為每個(gè)螺栓的抗拉承載力之和。查單個(gè)M14×2螺栓應(yīng)力截面積為115平方毫米,6個(gè)螺栓總的應(yīng)力截面積為115×6=690(平方毫米)。汽輪機(jī)第24、30級(jí)隔板上下半聯(lián)接是用M33的內(nèi)六角螺釘進(jìn)行聯(lián)接,M33螺栓的應(yīng)力截面積為694平方毫米,兩者相當(dāng),應(yīng)為能滿足強(qiáng)度要求。
該隔板修復(fù)后機(jī)組運(yùn)行正常。2010年及2011年均揭低壓缸檢查,修復(fù)的兩處螺孔均完好。
灰鑄鐵HT250強(qiáng)度低、塑性差,對(duì)焊接冷卻速度十分敏感。汽機(jī)隔板結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工時(shí)易出現(xiàn)應(yīng)力分布不均勻,補(bǔ)焊等修復(fù)措施無(wú)疑會(huì)加劇開(kāi)裂的傾向。預(yù)熱有利于灰鑄鐵修復(fù),但會(huì)增加變形傾向。這些情況表明,對(duì)完全斷裂的灰鑄鐵隔板通過(guò)補(bǔ)焊修復(fù)幾乎是不可能的。而通過(guò)過(guò)渡板聯(lián)接修復(fù)方案較為巧妙,需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的具體情況進(jìn)行具體分析,制定具體的修復(fù)方案。事實(shí)證明,過(guò)渡板修復(fù)是合適的。
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