永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司 (河南安陽 455133) 喬秀麗 金建軍 梁海宏 徐楊斌 胡衛(wèi)征
近年來,國(guó)內(nèi)離心球墨鑄鐵管的發(fā)展速度很快,特別是在給水工程中,球墨鑄鐵管廣泛應(yīng)用于城建輸水、輸氣等工程上,基本上取代了其他管材。作為首選材料,這是因?yàn)榍蚰T鐵管具有較高的抗內(nèi)外壓性能,較好的耐蝕性和耐磨性。在使用性能方面,具有施工方便,接口密封性好,管網(wǎng)運(yùn)行安全系數(shù)大等特點(diǎn),已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外各大城市供水管道和管網(wǎng)改造中發(fā)揮越來越大的作用。
目前,球墨鑄球鐵管的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,生產(chǎn)企業(yè)要取得效益和發(fā)展,質(zhì)量是關(guān)鍵。我公司現(xiàn)有水冷式金屬型離心鑄管機(jī)6臺(tái),主要生產(chǎn)DN80~1200mm、長(zhǎng)度5~6m規(guī)格的球墨鑄鐵管。自2001年投產(chǎn)以來,在生產(chǎn)工藝和各項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)基本成熟,為進(jìn)一步降低成本,提高球墨鑄鐵管的產(chǎn)量和質(zhì)量,作為離心球墨鑄鐵管關(guān)鍵設(shè)備的拔管鉗裝置,其主要作用是將離心澆注凝固后從管模(鑄型)內(nèi)將管子拔出。即離心鑄管機(jī)澆注完成后,停在拔管機(jī)裝置前,此時(shí),拔管裝置的拔管主液壓缸開始工作,受拔管導(dǎo)向桿裝置的限制,拔管鉗及拔管脹緊液壓缸沿鑄管中心線向前移動(dòng),將拔管鉗伸到鑄管承口端直管部位,此時(shí)拔管鉗脹緊液壓缸開始工作,推動(dòng)鉗芯向前運(yùn)動(dòng),使得拔管裝置前端鉗體部分的三個(gè)鉗塊同時(shí)徑向張開,脹緊鑄管內(nèi)壁,拔管鉗主液壓缸后退,同時(shí)離心機(jī)主液壓缸推動(dòng)離心鑄管機(jī)向上限位動(dòng)作,將鑄鐵管從管模內(nèi)拔出,實(shí)現(xiàn)拔管動(dòng)作。
(1)拔管裝置的結(jié)構(gòu)組成 拔管鉗裝置結(jié)構(gòu)主要由擋管器、拔管鉗、保持架、快速聯(lián)軸器、脹緊液壓缸、機(jī)架、行走主液壓缸及導(dǎo)向桿等組成,如圖1所示。
圖1 改造前拔管裝置結(jié)構(gòu)示意
(2)拔管鉗鉗體拔管的工作原理 拔管實(shí)際就是將澆鑄成形后的鑄鐵管從管模內(nèi)承口端直線拉出的過程。而作為整個(gè)拔管裝置中的關(guān)鍵元件拔管鉗鉗體,在整個(gè)拔管過程中的運(yùn)行性能好壞顯得至關(guān)重要,直接影響到生產(chǎn)節(jié)奏能否提高和承口端面的外觀質(zhì)量。
工作時(shí),拔管裝置中的拔管鉗,由液壓缸帶動(dòng)鉗芯前后移動(dòng),使鉗頭張開或收緊,由于鉗頭張收變化量較小,所以每種規(guī)格的鑄鐵管都有與之配套的拔管鉗,一般都分為3塊,為增加與鑄鐵管接觸面和摩擦力,鉗塊上都鑲有硬質(zhì)合金頭。改造前拔管鉗的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
改造前,拔管鉗鉗體的工作原理是采用三個(gè)斜面機(jī)構(gòu),來實(shí)現(xiàn)鉗塊的脹緊。由固定在鉗芯上的三個(gè)滑塊、三個(gè)固定著鉗塊的脹開板和導(dǎo)向套筒構(gòu)成斜面機(jī)構(gòu),并通過其實(shí)現(xiàn)鉗塊脹緊。圖2中,滑套固定在導(dǎo)向套筒上,鉗芯裝在滑套內(nèi)。由于鉗芯受導(dǎo)向鍵限制不能轉(zhuǎn)動(dòng),所以當(dāng)拔管鉗脹開液壓缸工作時(shí),推動(dòng)鉗芯在導(dǎo)向套筒的滑套內(nèi)沿中心線作軸向移動(dòng)。鉗芯的頭部固定著三個(gè)滑塊,且分別裝在脹開板的斜槽內(nèi),當(dāng)拔管鉗脹緊液壓缸推動(dòng)鉗芯向前運(yùn)動(dòng)時(shí),通過固定在鉗芯頭部的三個(gè)滑塊推動(dòng)三個(gè)脹開板的斜面,受導(dǎo)向套筒的限制,脹開板只能沿著固定在導(dǎo)向套筒上導(dǎo)向塊的斜面作徑向移動(dòng),鉗塊也就隨著三個(gè)脹開板一起作徑向移動(dòng),實(shí)現(xiàn)鉗塊的脹緊作用。拔管工藝過程如圖3所示。
圖2 改造前拔管鉗鉗體結(jié)構(gòu)示意
圖3 拔管工藝流程
拔管裝置是離心鑄管機(jī)的關(guān)鍵組成部件之一,它的動(dòng)作靠?jī)蓚€(gè)液壓缸控制,一個(gè)液壓缸控制張力大小,另一個(gè)控制行走。N100—300離心機(jī)拉一支管需1~2min;DN400—800離心機(jī)拉一支管需2~3min;DN700—1000離心機(jī)拉一支管需3~6min。拔管機(jī)動(dòng)作周期短,頻率高,速度快,拔管時(shí)產(chǎn)生的沖擊大,對(duì)拔管裝置有損害,造成拔管機(jī)故障多,使用壽命短。拔管行走液壓缸油管,直接與其周圍機(jī)架內(nèi)壁產(chǎn)生摩擦,經(jīng)常出現(xiàn)因液壓管磨損更換而造成停機(jī)。另外,拔管機(jī)脹緊性能差,導(dǎo)致使用后期拔管困難,造成生產(chǎn)不連續(xù)、工藝廢品多等問題,嚴(yán)重制約著鑄管產(chǎn)量、質(zhì)量的提高,以及導(dǎo)致原材料、備件消耗增加。針對(duì)上述問題,通過現(xiàn)場(chǎng)觀察論證,決定對(duì)該裝置進(jìn)行改進(jìn)。
(1)拔管鉗鉗體不會(huì)旋轉(zhuǎn) 因拔管鉗不會(huì)旋轉(zhuǎn),在拔管過程中,管模和鑄鐵管還在不停旋轉(zhuǎn),拔管鉗受到較大扭矩,容易使拔管鉗支架在扭矩作用下變形,故障率增高。
(2)后期管模難以拔管 管模內(nèi)表面產(chǎn)生龜裂紋,澆鑄成形的鑄管外表面凸出龜紋,鑄管與管模間摩擦力增大,鑄管冷卻至暗紅色(650℃左右),拔管鉗沒有足夠大的張力拔出鑄管,增大脹縮液壓缸壓力時(shí),容易把鑄管承口撐壞,造成承口縱向裂紋。由于拔管慢,離心機(jī)生產(chǎn)節(jié)奏跟上不來,嚴(yán)重制約離心機(jī)的產(chǎn)能發(fā)揮。
(3)鉗塊易卡 拔管鉗脹緊性能差,導(dǎo)致使用后期拔管困難,造成生產(chǎn)不連續(xù),工藝廢品多。此外,由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差,在拔管過程中出現(xiàn)大量的細(xì)砂粒進(jìn)入拔管鉗導(dǎo)向塊內(nèi),導(dǎo)致導(dǎo)向塊磨損加劇,使拔管鉗張開幅度較小,或經(jīng)常出現(xiàn)卡鉗塊現(xiàn)象。
(4)拔管鉗張開受限 拔管鉗張開板只能沿著固定在導(dǎo)向套筒上導(dǎo)向塊的斜面作徑向移動(dòng),鉗塊固定在三個(gè)張開板上,三個(gè)張開板和鉗塊一起作徑向移動(dòng),張開后成圓柱狀,離心澆鑄后鑄管內(nèi)徑理論應(yīng)是光滑圓柱面,但鑄管內(nèi)徑凹凸不平,張開后鉗塊與鑄管內(nèi)表面接觸面積小。
(5)鉗塊與管模接觸面少 離心鑄管機(jī)拔管裝置鉗體上的鉗塊,改造前采用3塊體積較大的鉗塊組成,拔管時(shí),鉗塊張開后與鑄鐵管承口端接觸面較少,特別是鉗塊本體上的硬質(zhì)合金頭磨損后,更換困難,這樣經(jīng)常出現(xiàn)連續(xù)多次拔管時(shí)難以拔出,且當(dāng)鉗塊發(fā)生故障更換時(shí),需要由兩人以上相互搬運(yùn)協(xié)作,才能完成,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,更換時(shí)間較長(zhǎng),直接制約生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行。
(6)設(shè)備故障率高 拔管時(shí),由于動(dòng)作頻率高、速度快,拔管時(shí)產(chǎn)生的沖擊大,拔管裝置經(jīng)常出現(xiàn)因?yàn)樵O(shè)備故障停機(jī)維修,設(shè)備故障率高,主要表現(xiàn)在液壓管破裂、銷軸折斷、鉗塊或合金頭磨損、鉗塊張開不夠,以及鉗芯導(dǎo)向銷失效等,直接影響離心機(jī)的正常生產(chǎn)節(jié)奏。
為適應(yīng)當(dāng)前不斷加快的生產(chǎn)節(jié)奏及產(chǎn)品高質(zhì)量的要求,針對(duì)上述存在的問題,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)觀察、分析、論證,決定徹底改進(jìn)拔管機(jī)結(jié)構(gòu)。
(1)改進(jìn)拔管鉗的固定方式 為解決離心澆鑄結(jié)束后,管模和鑄鐵管以管模速度旋轉(zhuǎn)時(shí),拔管鉗經(jīng)常出現(xiàn)的被扭曲變形現(xiàn)象,將拔管鉗固定方式加以改進(jìn),采用旋轉(zhuǎn)方式來解決。具體方法為:改進(jìn)導(dǎo)向套筒結(jié)構(gòu),在導(dǎo)向套筒結(jié)構(gòu)處設(shè)計(jì)旋轉(zhuǎn)支撐,軸承采用圓錐滾子軸承相對(duì)安裝。此外,在導(dǎo)桿端部增加軸承箱體,軸承采用雙向推力球軸承,讓拔管鉗鉗塊、連接體、鏈片、彈簧板、鉗體臂及鉗軸等隨同管模及鑄鐵管一同旋轉(zhuǎn),當(dāng)離心鑄管機(jī)澆鑄完畢,管模和鑄鐵管還在旋轉(zhuǎn)時(shí),能伸入管子承口進(jìn)行拔管,拔管鉗導(dǎo)向桿不受扭力,減少了變形,延長(zhǎng)了使用壽命。
(2)增加鉗塊彈簧支撐板徑向距離 當(dāng)管模運(yùn)行到后期,承口出現(xiàn)的工藝缺陷較多,再加上拔管鉗鉗塊磨損,在澆鑄結(jié)束后,拔管鉗運(yùn)行時(shí),經(jīng)常不能一次將管子拔出。為此,將拔管鉗鉗塊設(shè)計(jì)為與撐臂一起徑向運(yùn)動(dòng),有效增加了鉗塊的徑向移動(dòng)距離,實(shí)現(xiàn)了順利拔管的節(jié)奏。改造后拔管裝置結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 改造后拔管裝置結(jié)構(gòu)示意
(3)加大鉗塊間相互構(gòu)成的間隙 改造前,鉗塊張開動(dòng)作是靠鉗芯及其上方銷軸推動(dòng)鉗塊張合,實(shí)現(xiàn)拔管,但間隙相互間較小,成形后的鑄鐵管承口端殘砂落下后,直接落到鉗板之間,導(dǎo)致張開、合攏受阻。改進(jìn)后的鉗塊為活動(dòng)式,每個(gè)鉗塊下方增加一個(gè)平衡塊,鉗塊根據(jù)管子內(nèi)徑不平部位能夠自動(dòng)調(diào)整與鑄鐵管承口端內(nèi)壁的接觸面,增加管子與鉗塊摩擦力,鉗塊相互構(gòu)成之間間隙較大,支撐臂間可直接將殘砂落到地面,減少了鉗塊阻卡現(xiàn)象的發(fā)生。
(4)增加拔管鉗張開距離 不同規(guī)格的拔管鉗,當(dāng)鉗口合攏后,其外徑要小于該規(guī)格鑄鐵管承口砂芯內(nèi)徑,張開后,其外徑要大于管模內(nèi)徑,這樣才能保證拔管鉗既能方便進(jìn)入,又能撐住鑄鐵管和管模內(nèi)壁。根據(jù)使用情況來看,因?yàn)樵喂茔Q設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)受限,再加上所處工作環(huán)境較差,變形、斷裂、阻力大等原因,張開距離難以滿足拔管要求。為此,對(duì)拔管鉗鉗塊支撐板張開距離進(jìn)行了改變,徑向張開支撐板張開距離較大,鉗芯軸向移動(dòng)距離和鉗塊徑向移動(dòng)距離設(shè)計(jì)時(shí)均考慮到一次拔管運(yùn)行的可能性,鉗體臂徑向移動(dòng)大于承口內(nèi)徑,實(shí)現(xiàn)了一次拔管的效果。
(5)增加鉗塊與管模接觸面積 將原來較笨重的3塊鉗塊進(jìn)行改造,不同規(guī)格拔管鉗鉗塊采用6~8塊小的鉗塊,在進(jìn)行規(guī)格更換時(shí),一人便可拆卸更換,節(jié)約了時(shí)間,增加了與鑄鐵管承口端的接觸面積和摩擦力,減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
改造后拔管鉗鉗體結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 改造后拔管鉗鉗體結(jié)構(gòu)示意
(6)優(yōu)化拔管鉗結(jié)構(gòu) 擋管器轉(zhuǎn)軸直徑由25mm改為50mm,可提高拔管鉗鉗體的脹緊力、摩擦力,以及拔管鉗旋轉(zhuǎn)和零部件強(qiáng)度;行走液壓管增加拖鏈,有效地防止液壓管與其他部件摩擦,減少了因液壓管磨損而造成的停機(jī)故障率;鉗塊板下由原來銷軸改進(jìn)為平衡塊,減少了因?yàn)殇N軸斷裂造成的停機(jī);鉗塊上的硬質(zhì)合金頭拆卸方便,利于更換;鉗塊張開力和鉗芯優(yōu)化為滑動(dòng)鏈片移動(dòng),以提高生產(chǎn)節(jié)奏。所有這些優(yōu)化改進(jìn),減少了設(shè)備故障的發(fā)生,有效提高了生產(chǎn)效率。
(1)改造后的拔管鉗能夠旋轉(zhuǎn),避免了在拔管過程中由于拔管旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的扭矩容易使拔管鉗變形,增加了拔管鉗鉗塊與鑄鐵管承口端的摩擦力,提高了后期管模拔管節(jié)奏,降低了管模生產(chǎn)成本,加快了生產(chǎn)節(jié)奏。
(2)減少了拔管鉗故障,設(shè)備故障月平均占離心機(jī)故障比例由16.7%降為6.35%,提高了機(jī)時(shí)產(chǎn)量,生產(chǎn)DN1000管時(shí),由每小時(shí)生產(chǎn)6~7支提高到8~9支。后期管模得到最大化利用,降低了管模成本。拔管鉗能旋轉(zhuǎn)拔管,減小了拔管張力,避免了因拔管鉗張力過大造成鑄管承口裂紋,提高了鑄鐵管承口端的質(zhì)量。
(3)以生產(chǎn)DN300管子為例,如生產(chǎn)同樣狀態(tài)的管模,改造前拔管鉗班產(chǎn)160支, 而通過拔管鉗改造后,現(xiàn)在班產(chǎn)能可達(dá)210支,每班可提高50支,改造后月增產(chǎn)100t,年可增產(chǎn)1200t,生產(chǎn)節(jié)奏大幅提高,減少了延時(shí)管,產(chǎn)量和質(zhì)量均得到提高,達(dá)到了預(yù)期效果。
通過對(duì)水冷球墨鑄鐵管離心機(jī)拔管鉗裝置結(jié)構(gòu)的改進(jìn),經(jīng)過一年多來的使用運(yùn)行,該裝置操作簡(jiǎn)單,運(yùn)行平穩(wěn)、可靠,設(shè)備故障率大幅降低,避免了老式拔管鉗靠增加張力拔管時(shí),使鑄管產(chǎn)生裂紋,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
新改進(jìn)后的拔管裝置,滿足了離心機(jī)拔管節(jié)奏加快的生產(chǎn)需要,提高了生產(chǎn)率,拔管后的鑄鐵管承口端質(zhì)量指標(biāo)大幅提高,基本取得了預(yù)期效果,對(duì)國(guó)內(nèi)同類水冷金屬型離心鑄管機(jī)系列的拔管裝置技術(shù)改進(jìn)具有借鑒作用。