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      EXY125MN楔式鍛壓機(jī)離合器的大修與改進(jìn)

      2013-08-02 08:40:04中國第一拖拉機(jī)股份有限公司鍛造廠河南洛陽471003魏江波薛曉江王祎偉
      金屬加工(熱加工) 2013年9期
      關(guān)鍵詞:氣缸蓋摩擦片磨損量

      中國第一拖拉機(jī)股份有限公司鍛造廠 (河南洛陽 471003) 魏江波 薛曉江 王祎偉

      該鍛壓機(jī)是我廠的關(guān)鍵設(shè)備,為引進(jìn)德國的先進(jìn)技術(shù),與輥鍛機(jī)、切邊機(jī)、扭擰機(jī)及校正機(jī),并配以機(jī)械手和運(yùn)輸鏈,組成了一條自動(dòng)化生產(chǎn)線,像這么大的生產(chǎn)線在全國鍛壓行業(yè)也是屈指可數(shù)的。該壓力機(jī)可以完成壓彎、預(yù)鍛工序,可生產(chǎn)鍛件主要為曲軸、前梁、齒輪等,由于所生產(chǎn)的零件精度高,生產(chǎn)效率也高。因此,在現(xiàn)代化的汽車工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要的作用。

      1.問題描述

      EXY125MN是我廠的重點(diǎn)設(shè)備,產(chǎn)量最高已經(jīng)達(dá)到全廠40%左右,對全廠的生產(chǎn)起著關(guān)鍵性的作用。經(jīng)過4年多的高負(fù)荷使用,出現(xiàn)主機(jī)滑塊打滑,滑塊到不了上死點(diǎn)位置,離合器接觸不良、制動(dòng)器不靈敏等現(xiàn)象,導(dǎo)致設(shè)備無法正常工作,出于對設(shè)備正常使用及人員安全的考慮,我們決定對設(shè)備的關(guān)鍵部位進(jìn)行修復(fù)及改進(jìn)。

      2.原因分析

      考慮到造成滑塊打滑的原因是壓縮空氣壓力降低和密封處漏氣兩個(gè)原因,我們經(jīng)過檢查排除了壓縮空氣壓力不足的原因,最后得出的結(jié)論是活塞密封磨損導(dǎo)致的漏氣,才會(huì)出現(xiàn)滑塊打滑。

      滑塊不能停在上死點(diǎn),離合器在正常工作時(shí)經(jīng)常打滑,導(dǎo)致壓力機(jī)不能制動(dòng),經(jīng)分析,有可能是兩個(gè)原因會(huì)造成這種現(xiàn)象,其一是離合器的摩擦片經(jīng)過長時(shí)間的高強(qiáng)度工作造成了磨損,另一個(gè)原因是摩擦片沾上潤滑油,導(dǎo)致摩擦片打滑。第二個(gè)原因造成的打滑概率很低,因?yàn)閺馁忂M(jìn)設(shè)備到目前為止我們還沒有拆解過,正常工作時(shí)也不會(huì)對其潤滑,因此這個(gè)原因被排除,所以導(dǎo)致壓力機(jī)打滑最大的原因是摩擦片磨損。

      3.離合器結(jié)構(gòu)

      該壓力機(jī)使用的離合器(見圖1)為雙盤片式摩擦離合器,離合器的控制閥為E100-5電磁閥,與氣缸蓋連接在一起的大齒輪帶動(dòng)離合器運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)不傳動(dòng)轉(zhuǎn)矩時(shí),大齒輪及與其連接在一起的主動(dòng)零件只是在滾動(dòng)軸承上空轉(zhuǎn)。

      輪轂由楔鍵固定在曲軸上,輪轂外圈是一種特殊齒,與摩擦盤上相應(yīng)的齒嚙合,摩擦盤上裝有摩擦片并由它們傳動(dòng)轉(zhuǎn)矩。

      與摩擦盤相對應(yīng)的緊摩擦盤和外摩擦盤是由穿過支撐體的銷與大齒輪連接的,氣缸蓋、活塞、支撐體通過螺栓與大齒輪連接,可以通過螺栓的調(diào)節(jié)來調(diào)整氣缸蓋與支撐體之間的距離。

      壓縮空氣經(jīng)電磁閥、旋轉(zhuǎn)空氣接頭進(jìn)入離合器后,推動(dòng)活塞壓向摩擦盤,大齒輪的運(yùn)動(dòng)經(jīng)摩擦盤輪轂傳到曲軸上,從而帶動(dòng)壓力機(jī)的滑塊運(yùn)動(dòng)。當(dāng)氣缸內(nèi)氣壓達(dá)到0.55MPa時(shí),為離合器的正常工作壓力,離合器傳遞工作轉(zhuǎn)矩。

      圖1 離合器

      離合器排氣后,在彈簧的作用下,托板和托板推動(dòng)壓盤、中間盤、使摩擦盤逐次脫開,大齒輪空轉(zhuǎn),離合器不傳遞轉(zhuǎn)矩。

      離合器同時(shí)還有過載保護(hù)作用,活塞的壓緊力是按所允許的最大傳遞轉(zhuǎn)矩考慮的。在超過這個(gè)轉(zhuǎn)矩時(shí),摩擦片之間就開始打滑,飛輪的能量很快耗盡,這樣壓力機(jī)也就停止運(yùn)轉(zhuǎn),磨損量測量示意見圖2。

      圖2 磨損量測量圖

      4.拆解及修復(fù)、改進(jìn)離合器部件

      (1)拆解 由于設(shè)備部件很大,第一次拆解這么大的設(shè)備,還沒有經(jīng)驗(yàn),導(dǎo)致在拆解與裝配過程中造成很大的難度,在拆解過程中還需加工一些輔助工具對其進(jìn)行拆解及保護(hù),遇到一些復(fù)雜的問題進(jìn)行全面溝通,在最短的時(shí)間內(nèi)做出可行性方案。

      在修理的過程中,為了能夠提高效率,一組拆離合器部件,另一組加工或修復(fù)更換的部件。由于設(shè)備一些零部件很大,重心不好掌握,起重就成了一個(gè)最大的難點(diǎn)。起重工憑著幾十年的工作經(jīng)驗(yàn),制作了各種吊具,這樣在很大程度上減少了拆解的難度,也為提前完工提供了很大的保障。

      (2)修復(fù)及改進(jìn) 離合器上面有兩個(gè)摩擦盤,分別是緊摩擦盤、外摩擦盤。拆開離合器時(shí)發(fā)現(xiàn)緊摩擦盤上的摩擦片大部分都已經(jīng)沒有了,出現(xiàn)掉塊的現(xiàn)象,鉚釘一碰就掉。而外摩擦盤磨損不是太嚴(yán)重。像這種現(xiàn)象就很難起到摩擦作用,大幅降低了其摩擦因數(shù),所以必須更換新的摩擦片。

      離合器上的摩擦片有24片,每片上需鉚36個(gè)孔,總共是864個(gè)鉚釘孔,數(shù)量多,工作量很大。原廠設(shè)備采用黃銅鉚釘,我們經(jīng)過研究決定采用錫青銅鉚釘,這種材質(zhì)塑性好,很容易將摩擦片和摩擦盤鉚到一起。為了能夠盡快完成,鉗工組分成三班倒對摩擦片進(jìn)行修配、鉆孔、銑凹槽,再通過輔助設(shè)備的配合對其鉚鉚釘(見圖3)。

      圖3 離合器摩擦片

      原Y形密封圈,材質(zhì)是橡膠,耐磨程度不是很好。根據(jù)我們多年的經(jīng)驗(yàn),決定用材質(zhì)為丁氰的Y形密封圈,其具有抗變形能力強(qiáng),回彈性能好,耐磨性能好等特點(diǎn)。

      5.離合器的裝配

      安裝離合器之前,必須檢查定距環(huán),確保定距環(huán)與滾動(dòng)軸承之間是否緊靠在一起,無間隙。

      首先裝入離合器輪轂,用4個(gè)楔鍵使輪轂與曲軸緊密連接,還要檢查輪轂端面與滾動(dòng)軸承的角環(huán)是否貼緊。然后將壓力彈簧裝入齒輪的彈簧座內(nèi)(銷、螺紋銷已預(yù)先裝在齒輪上),再裝摩擦盤、中間盤、摩擦盤和壓環(huán),最后裝銷支撐,裝配時(shí)注意所有零件上的標(biāo)記“0”都必須與齒輪上的標(biāo)記“0”對齊,在裝中間盤之間還必須先將托板裝入相應(yīng)的孔中。

      在擰緊銷支承的固定螺釘后,銷支撐固定、中間盤和壓盤在壓力彈簧的作用下壓向銷支撐,此時(shí),齒輪還沒有和離合器結(jié)合,可以在滾動(dòng)軸承上自由旋轉(zhuǎn)。

      氣缸蓋與活塞和密封圈組裝在一起,然后裝在大齒輪上,注意活塞的裝配位置,使得其上的鍵能準(zhǔn)確地嵌入壓盤的相應(yīng)槽中。

      然后,將所有的螺母(M100×4)按照給定尺寸擰在螺紋銷上,螺釘(M64×4)擰入氣缸蓋與銷支撐接觸,并用M64×4螺母鎖緊。

      6.離合器調(diào)整

      離合器裝完以后,需進(jìn)行檢查,確定是否達(dá)到正確裝配位置。離合器活塞行程為10mm,氣壓為0.1MPa時(shí),隨著氣缸內(nèi)壓力的增高,實(shí)際的活塞行程要大一點(diǎn)。在給出的磨損量表中a2+b2的總值為65mm,當(dāng)裝入新的摩擦片時(shí)必須測量實(shí)際尺寸并記在磨損量表中.

      調(diào)整過程中要測量間隙,松開螺釘,然后往后退回一些,再在圓周上均勻擰螺母,以減少間隙值,檢查銷支撐與氣缸蓋之間在圓周上的平行性,在調(diào)整完畢后,輕輕擰緊螺釘并用螺母鎖固,再鎖緊螺母,此時(shí)還要再次用測量桿檢查一次活塞行程,其測量結(jié)果必須與所給出參數(shù)(見附表)相符合。

      離合器摩擦片的磨損量情況

      經(jīng)過這次修復(fù)和改進(jìn)后,設(shè)備正常使用已經(jīng)超過一年,運(yùn)行狀態(tài)良好,未再出現(xiàn)離合器打滑等故障,證實(shí)改進(jìn)措施有效。

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