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      欒川某鉬鎢選礦尾礦水處理工藝研究

      2013-08-12 05:55:02洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司選礦一公司河南欒川471500
      河南科技 2013年8期
      關(guān)鍵詞:石渣選礦廠尾礦庫

      (洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 選礦一公司,河南 欒川 471500)

      李占成

      鉬鎢選礦企業(yè)浮選作業(yè)需要大量的水來維持生產(chǎn)的正常進行。生產(chǎn)用水在生產(chǎn)中會隨著浮選后的尾礦一起排放到尾礦庫。然后經(jīng)過自然沉降作用,尾砂堆存于尾礦庫,澄清水經(jīng)過排滲井排出尾礦庫。欒川某鉬鎢選礦企業(yè)地處海拔較高地區(qū),水資源比較匱乏,生產(chǎn)用水受到諸多限制。為了節(jié)約水資源,現(xiàn)在本地區(qū)的通用做法是尾礦澄清水再利用。即把尾礦庫的澄清水再輸送回選礦廠供生產(chǎn)重復使用。但由于尾礦水中難以自然沉降懸浮物含量較高,且尾礦水中成分種類較為復雜,含有多種選礦藥劑,如2 號油、水玻璃、煤油、純堿、皂化鈉等等,僅靠尾礦水自身的自然沉降根本無法在短時間內(nèi)形成澄清液,這就需要探索一種清潔有效的尾礦水處理藥劑,來解決當前的問題。

      1 企業(yè)生產(chǎn)的基本情況

      該選礦企業(yè)是河南欒川地區(qū)最早的鉬選礦企業(yè),經(jīng)過不斷的發(fā)展,現(xiàn)年產(chǎn)鉬精礦3800 余噸。2008年,公司新建鉬尾礦白鎢綜合回收項目投產(chǎn),正式利用鉬浮選尾礦進行鎢金屬回收的浮選生產(chǎn)。鉬浮選完成后形成的尾礦直接輸送到白鎢浮選車間,經(jīng)過鎢浮選后的尾礦水輸送到尾礦庫,經(jīng)過沉降,澄清水被輸送回鉬浮選車間進行重新利用,尾砂則堆存在尾礦庫。

      2 工藝流程以及尾礦水的處理現(xiàn)狀

      該企業(yè)鉬原礦處理能力5000t/d,采用浮選工藝。工藝流程主要包括粗磨分級(- 0.074mm 52%)、一段再磨(-0.074mm 62%)、一次粗選、三次粗掃選、三次精選,精礦再磨(再磨細度-0.055mm 90%)和五次精掃選等工序,最終產(chǎn)品鉬精礦,品位49%左右,鉬金屬回收率為84%左右。

      鎢生產(chǎn)工藝主要分為粗選和精選兩個工段,粗選工段主要采用浮選柱進行一次粗選一次掃選作業(yè),粗選獲得的白鎢粗精礦經(jīng)加溫脫藥后補水調(diào)漿進行精選,精選作業(yè)一般由一次精粗選、五次精選和四次精掃選作業(yè)組成,最終產(chǎn)品鎢精礦,品位30%左右,鎢金屬回收率為70%左右。

      整個生產(chǎn)過程尾礦水的產(chǎn)生量約為12000m3/d。其中各種浮選藥劑混雜,含有大量的懸浮物,濃度高,粒度小,且?guī)в休^強的負電荷,形成穩(wěn)定的膠體體系,極不易沉降。水質(zhì)如表1。

      表1 尾礦水水質(zhì) mg/L

      以往尾礦水一般加入石灰作絮凝沉淀處理,尾礦水和石灰經(jīng)砂泵混合后通過管道輸送到尾礦庫沉降澄清,澄清水再自流到選礦廠回用。1m3尾礦水需加入石灰0.5kg。該處理方法經(jīng)多年的生產(chǎn)實踐,基本可滿足選礦作業(yè)要求。但由于絮凝沉淀形成的絮體顆粒粒徑較小、沉降速度較緩慢,有時會出現(xiàn)回水渾濁的現(xiàn)象,偶爾影響選礦廠的正常生產(chǎn)。且投加石灰現(xiàn)場粉塵飛揚,給現(xiàn)場作業(yè)人員的身體帶來一定的危害。

      3 改造工藝

      電石渣來代替石灰。電石渣是工業(yè)廢渣,含有大量的氫氧化鈣,與添加石灰所產(chǎn)生的效果基本相同,成本比石灰更低,且添加過程中不會出現(xiàn)揚塵??紤]到沉降效果的問題,輔以有機高分子絮凝劑作為助凝劑。

      3.1 尾礦水處理工藝介紹

      選礦廠排出的尾礦水添加電石渣和有機高分子絮凝劑后,經(jīng)砂泵輸送至尾礦庫,利用砂泵的輸送過程使添加的藥劑與尾礦水充分混合。尾礦水在尾礦庫進行沉淀澄清,澄清水經(jīng)管道返回選礦廠重復利用。

      3.2 工藝原理

      尾礦水中含有大量的水玻璃和尾砂,這些物質(zhì)在尾礦水中形成帶負電荷的膠體,當向尾礦水中投加含鈣的工業(yè)廢渣時,由于提供了帶正電荷的Ca2+,壓縮了帶負電荷膠體的雙電層,降低了ζ 電位,破壞了膠體的穩(wěn)定性,使尾礦水中的顆粒物產(chǎn)生了凝聚。投加含鈣的工業(yè)廢渣后,形成的絮體顆粒粒徑較小,沉降速度緩慢,沉降時間較長,有機高分子絮凝劑通過高分子的架橋作用,把脫穩(wěn)粒子聯(lián)結(jié)在一起,形成較大的顆粒,從而改善了絮體的沉降性能,強化了去除效果。

      3.3 工藝條件

      工藝處理能力:12000m3/d;藥劑配制:在10m3貯罐中加人5kg 有機高分子絮凝劑,攪拌100min;藥劑投加量:電石渣和有機高分子絮凝劑混合使用,在尾礦水進入砂泵之前加藥。加藥后,尾礦水混合電石渣以及有機高分子絮凝劑經(jīng)砂泵輸送至尾礦庫。電石渣0.6kg/m3,有機高分子絮凝劑0.06g/m3。

      4 運行效果

      經(jīng)試運行,藥劑添加現(xiàn)場的工作環(huán)境大大改善,尾礦水沉降速度快,回水清澈、質(zhì)量好,尾礦水處理成本低,藥劑費用由原來的6 萬元/月降低為現(xiàn)在的3.5 萬元/月左右,每年節(jié)約成本約30 萬元。尾礦水處理后水質(zhì)指標(沉降30min)如表2。除PH 值超標外,其他均符合二級排放標準的要求。但由于回水利用過程中還要補充一部分清水,所以回水PH 較高對生產(chǎn)沒有負面影響。

      表2 尾礦水處理后水質(zhì)指標

      5 結(jié)論

      利用電石渣作為絮凝劑,工藝流程簡單、效果好,處理后的水質(zhì)可以滿足選礦作業(yè)的生產(chǎn)需要。而且廢物得到了充分利用,符合國家關(guān)于資源再生利用的大政方針,具有很好的社會效益。電石渣含水量大,作業(yè)現(xiàn)場不會產(chǎn)生揚塵,保障了工作人員的身體健康。節(jié)約了生產(chǎn)成本,僅藥劑一項就可節(jié)約成本約30 萬元/年。

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