回振龍
(龍煤七臺河分公司 新興選煤廠,黑龍江 七臺河154600)
在煤泥回收設(shè)備選型上,國內(nèi)選煤廠多年來一直將板框式壓濾機(jī)作為首選設(shè)備。 板框壓濾機(jī)具有濾餅水分低,濾液基本不含顆粒物的優(yōu)點(diǎn),但也存在結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維護(hù)維修工作量大,設(shè)備可靠性較低的不足,尤其是其間斷作業(yè)方式,使濾餅不能均勻摻混入產(chǎn)品皮帶。近年國內(nèi)開始使用的加壓過濾機(jī)也存在板框壓濾機(jī)類似的不足,且對人料粒度組成很敏感,處理0.1-0m 為主的細(xì)粒級煤泥處理量會明顯降低。為避免上述缺點(diǎn),選煤廠應(yīng)在煤泥回收系統(tǒng)設(shè)備選型中采用帶式壓濾機(jī)而非傳統(tǒng)的板框式壓濾機(jī)。
PHOENⅨ公司生產(chǎn)的WX—3.0C6 型帶式壓濾機(jī),帶寬3m,上、下傳送帶(也就是濾布)長分別為10.69m 和18.7m。 其人料為濃縮機(jī)底流經(jīng)管道混料器,泵人帶式壓濾機(jī),絮凝劑在混料器前加入,與煤泥混合后進(jìn)人壓濾機(jī)。
帶式壓濾機(jī)有3 個脫水區(qū)域。均勻分布于帶式壓濾機(jī)傳送帶上的物料首先進(jìn)入第一個脫水區(qū)域——自重區(qū);依靠絮凝劑的作用有50%以上的表面水分靠自重的絮團(tuán)間滲出被脫掉;經(jīng)過自重區(qū)脫水的煤泥被傳送帶帶到機(jī)頭卸人第二個脫水區(qū)域——楔型區(qū)。在這一區(qū)域,上、下傳送帶距離逐步變小,煤泥受到上、下傳送帶的擠壓而脫水;隨后煤泥進(jìn)入第三個脫水區(qū)域——壓縮、剪切區(qū)。在這一區(qū)域,由于托輥的直徑減小對煤泥的壓力達(dá)到最大,上、下傳送帶迂回運(yùn)行產(chǎn)生了剪切力,強(qiáng)化了煤泥的脫水。經(jīng)壓縮、剪切脫水后的濾餅被帶到下傳送帶機(jī)頭,由刮刀卸人排料溜槽,整個煤泥壓濾、回收過程結(jié)束。
帶式壓濾機(jī)除可調(diào)速的驅(qū)動系統(tǒng)帶動整個傳送帶運(yùn)行外,還有傳送帶張力裝置、導(dǎo)向裝置和清洗裝置。
(1)張力裝置。 上、下傳送帶各有一個張力總成,分別山2 個風(fēng)箱和1 個空氣調(diào)節(jié)器組成。 風(fēng)箱安裝在壓濾機(jī)排放口一端的張力總成上,由壓縮空氣提供張力。 調(diào)節(jié)器位于控制板上,負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)傳送帶張力。 張力裝置要求供氣總壓力700kPa,上、下帶的張緊工作壓力一般在500-600kPa 內(nèi)調(diào)節(jié)。
(2)導(dǎo)向裝置。 傳送帶導(dǎo)向裝置亦采用氣動控制,上、下傳送帶都有各自的導(dǎo)向裝置。 其作用是保持傳送帶在運(yùn)行中不跑偏。 導(dǎo)向裝置由導(dǎo)向臂與傳送帶邊的接觸距離監(jiān)視傳送帶的位置,由此位置決定是否觸發(fā)空氣汽缸??諝馄椎男纬筛淖兺苿右粋€導(dǎo)向輥來改變傳送帶的受力,凋整傳送帶保持中心位置。
(3)清洗裝置。 傳送帶的清洗裝置安裝在上、下傳送帶上,其作用是清潔卸餅后殘留在傳送帶(濾布)上的煤泥,保持傳送帶的透水性能。 所有的傳送帶噴淋裝置都裝有各自的“自凈”噴嘴,如發(fā)現(xiàn)噴嘴堵塞,則通過手輪轉(zhuǎn)動一排毛刷清刷噴嘴,使噴嘴保持暢通。噴水管人水壓力要求690kPa。
上述裝置保持帶式壓濾機(jī)連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。 脫水后的濾餅在機(jī)頭被刮刀不間斷地刮人排料槽,濾餅呈細(xì)小的碎塊狀。 不同脫水區(qū)域的濾液與清洗水一道返回濃縮池。 濾液中含有少量煤泥,正常情況下這部分煤泥比例很小,不會影響濃縮池的煤泥水沉降。
(1)人料粒度。設(shè)計(jì)煤泥水分級粒度為0.1mm,帶式壓濾機(jī)處理—0.1 mm 級煤泥。 濃縮池底流現(xiàn)場取樣測試,其—0.1mm 含量達(dá)到78%以上。
(2)人料量。 設(shè)計(jì)小時人選原煤500t,壓濾煤泥量7.6%,計(jì)38t/h。選用2 臺帶寬3m 的帶式壓濾機(jī),單臺處理煤泥量19t/h。 在系統(tǒng)調(diào)試正常后,2 臺帶式壓濾機(jī)完全能滿足煤泥回收與選煤作業(yè)同步的要求,并且?guī)綁簽V機(jī)尚未滿負(fù)荷。
(3)入料濃度。 按帶式壓濾機(jī)生產(chǎn)廠提供的指導(dǎo)參數(shù),人料濃度(以密度計(jì)測量)以密度1.125~1.130g/cm3,只要絮凝劑用量合適,均能正常壓濾。 當(dāng)然,因在人料端設(shè)置了密度計(jì)、電磁流量計(jì)及自動調(diào)漿(加水)閥,可以對整個壓濾人料實(shí)現(xiàn)人料量、人料濃度(密度)自動監(jiān)控,運(yùn)行更加穩(wěn)定。
(4)動力消耗。 帶式壓濾機(jī)本身無液壓系統(tǒng),結(jié)構(gòu)簡單,也不需攪拌桶、加壓泵。 單臺WX—3.OG6 帶式壓濾機(jī)電動機(jī)功率7.5kW,加上共用清洗水泵電機(jī)37kW,單臺帶式壓濾機(jī)總?cè)萘績H26kW。 而正常運(yùn)行中壓縮空氣耗量不大,利用主廠房空壓機(jī)供風(fēng)既可,不需單獨(dú)配置空壓機(jī)。
(5)產(chǎn)品水分。選煤廠人選原煤變質(zhì)程度低,脫水較困難,因此,濾餅平均水分38%~39%。 入選相同煤種的大同局馬脊梁選煤廠采用進(jìn)口西班牙箱式壓濾機(jī)的濾餅水分為32%~35%, 同基準(zhǔn)比較高出4~6個百分點(diǎn)。
(6)作業(yè)條件。 帶式壓濾機(jī)不會出現(xiàn)噴料現(xiàn)象,作業(yè)環(huán)境較好,操作簡單,2 臺帶式壓濾機(jī)只需一人操作。
與傳統(tǒng)的板(箱)式壓濾機(jī)相比,帶式壓濾機(jī)具有人料粒度適應(yīng)性強(qiáng),人料濃度范圍寬,處理量大,系統(tǒng)簡單,運(yùn)行可靠,動力消耗少,維護(hù)維修工作量小的顯著特點(diǎn)。尤其是其連續(xù)運(yùn)行不間斷排料的作業(yè)方式,比之板(箱)式壓濾機(jī)間斷排料方式優(yōu)勢更為明顯。雖然濾餅水分高于板(箱)式壓濾機(jī),但由于摻混人最終產(chǎn)品十分均勻,對最終產(chǎn)品的水分影響并不明顯。帶式壓濾機(jī)的使用,為國內(nèi)選煤廠煤泥廠內(nèi)回收,洗水閉路循環(huán)提供了一種新的實(shí)踐。
[1]鄧曉陽,等.選煤廠機(jī)械設(shè)備安裝使用與維護(hù)[S].徐州∶中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2004.
[2]郝風(fēng)印.選煤手冊(工藝與設(shè)備)[M].北京∶煤炭工業(yè)出版社.