王計娜(中石油天然氣公司玉門油田分公司 735200)
玉門煉化總廠延遲焦化裝置1990 年由洛陽設計院設計,為一爐兩塔。 設計能力為30 萬噸/年,原料為玉門原油二級減壓渣油,操作彈性上限為115%,下限為70%,循環(huán)比為0.4。 該裝置由焦化反應塔(焦炭塔)、分餾、吸收穩(wěn)定、吹汽放空、水力除焦、切焦水和冷焦水系統(tǒng)組成。吸收穩(wěn)定系統(tǒng)至今未開廠。目前主要生產焦化富氣、汽油、柴油、蠟油和石油焦。
2011 年玉門煉廠實施短流程燃料型戰(zhàn)略, 在關停了丙烷脫瀝青裝置和氧化瀝青裝置后,面臨著較大的重油平衡壓力,焦化裝置成為重要的重油平衡裝置。
按照加工計劃, 常減壓裝置原油加工量由250 萬噸/年降至210 萬噸/年,除重油催化裝置摻煉部分減壓渣油外,其余全部由延遲焦化裝置平衡。焦化裝置目前處理量平均達到920 噸/天,當日負荷率112%,已經接近設計最高負荷。 重質油的低處理量制約了煉廠原油的整體加工能力,影響了企業(yè)經濟效益的提高,而提高延遲焦化裝置的處理能力是平衡重油的重要手段。
縮短生焦周期是不需要投資就可以提高裝置處理量的最直接、最有效的措施。 焦炭塔容積已成為裝置加工劣質原料及提高裝置處理能力的瓶頸, 而采用縮短焦炭塔生焦周期的方式可提高焦炭塔容積利用率,在確保焦炭塔安全空高的前提下,提高裝置的處理量。
將生焦周期從24 小時縮短到22、20 甚至18 小時, 這并不是簡單縮短生焦時間的問題,需要裝置滿足一定的條件,即使可以運行, 也要考慮并分析由于縮短生焦周期所帶來的各種負面影響。 不論是裝置操作、設備運行及維護,還是裝置安全生產管理,都將面臨新的挑戰(zhàn),輔助工序時間也將隨之改變。
焦炭塔容積已成為裝置加工劣質原料及提高裝置處理能力的瓶頸, 而采用縮短焦炭塔生焦周期的方式可提高焦炭塔容積利用率,在確保焦炭塔安全空高的前提下,改變生焦周期,提高裝置的處理量。
目前焦化加熱爐負荷較重,爐膛溫度710~740℃,爐管表皮溫度較高,大部分爐管表皮溫度已經達到了上限指標,爐內積灰嚴重,部分爐管出現(xiàn)嚴重的表面結垢現(xiàn)象,影響傳熱效果,尤其在焦炭塔預熱期,北路溫度不能保證。 若改變生焦周期,分支量會繼續(xù)提高,加熱爐負荷進一步增大,按目前狀況很難實現(xiàn)。
措施:利用今年裝置大檢修對加熱爐爐管進行更換,并進一步優(yōu)化空氣預熱系統(tǒng),更換高效瓦斯火嘴,看火窗增加隔熱板,既保證看火安全,又能、保證爐膛熱量充足,為改變生焦周期做好充分準備。
在一個生焦周期內,焦炭塔要經過試壓、預熱、切換生焦、冷卻、 除焦等頻繁的操作步驟, 焦炭塔的溫度要從常溫升高至480℃,然后又降低至常溫,然而生產周期內頻繁操作,焦炭塔反復處于驟冷驟熱,承受高壓水沖擊等苛刻條件下,溫度變化幅度很大,可以達到-20℃到490℃。 如果縮短生焦周期,焦炭塔切換頻次增加,冷焦、除焦、預熱等時間也會相應縮短,焦炭塔熱應力變化加劇,將加速焦炭塔及相關設備附件的疲勞損壞。
措施:要滿足如此苛刻的要求,焦炭塔的選材就至關重要,需要選擇熱強度高且不易腐蝕的優(yōu)質鋼材, 我廠焦炭塔材質為20 號鍋爐鋼(20g),且將達到20 年的安全使用期。上海石化焦化塔(ф8400mm)采用15CrMoR+OCr13 復合板,一方面為了防止高溫硫腐蝕,同時對抑止塔體熱蠕變也有很好作用,經過長時間運轉,情況良好。
縮短生焦周期,裝置處理量將大幅提高,焦炭塔和分餾塔油氣線速偏大的問題將更加突出, 更容易導致油氣夾帶焦粉到分餾塔,塔盤、空冷管束附著焦粉量將會隨之增大,會引起塔內換熱受阻,空氣冷卻效果降低。
措施:可定期對分餾塔頂部塔盤及空冷管束進行在線沖洗,除去附著粉焦及鹽垢。2013 年3 月20 日,由于后冷溫度偏高,分餾塔頂壓力與系統(tǒng)壓力差值較大, 我裝置對分餾塔頂部塔盤及空冷管束進行了在線清洗,效果顯著,用時僅2 小時,方便易行。
縮短生焦周期提高裝置加工量,首先燃料氣用量將會增加,隨著冷焦、除焦等頻次的增加,裝置用水量、蒸汽量都將增大,然而在加工量增加的前提下,各個單耗反而會降低。 可以說在設備運行條件允許的情況下,縮短生焦周期,加大裝置處理量,可以達到降本增效的目的。
1)縮短生焦周期后,裝置原有周期將被打亂,焦炭塔崗位一系列操作將不再按時按點, 而是隨著生焦周期的改變而周期性變化,各個工序必須嚴格按照切換后的時間依次計算完成,嚴格執(zhí)行操作程序,盡量不打亂程序;優(yōu)化焦炭塔各階段操作,盡量為下道工序創(chuàng)造好的條件,杜絕交工作延誤;尤其會出現(xiàn)夜間除焦,焦炭塔照明也需進一步改善。
2)縮短生焦周期后,兩分支量大幅提高,輻射泵的負荷直線增大,所以,日常的維護保養(yǎng)至關重要。 首先要保證潤滑油系統(tǒng)、封油系統(tǒng)及冷卻水系統(tǒng)的正常;其次,加強監(jiān)護,防止電機溫度超高;對備用泵定期盤車和預熱循環(huán),確保必要時能及時啟動。
3)縮短生焦周期后,裝置整體負荷將大幅增加,除了做好關鍵設備的優(yōu)化操作和維護,一些輔助設備和工序也至關重要,比如,及時清理過濾器、及時清理加熱爐火嘴以及做好除焦系統(tǒng)的維護保養(yǎng)。
雖然縮短生焦周期是不需要投資就可以提高裝置處理量的最直接、最有效的措施,但同時對裝置也是一個嚴峻的考驗。 必須對各個設備、工序等存在的風險逐一分析,尤其焦炭塔崗位,各個工序操作的規(guī)律性降低,容易發(fā)生操作失誤,所以還應做好人員培訓及管理工作。 只有做到全面考慮,才能真正有效地提高裝置的生產能力。