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      礦井主提升機電控系統(tǒng)的優(yōu)化研究

      2013-08-15 00:48:29黃國亮
      河南科技 2013年7期
      關(guān)鍵詞:提升機線電壓電控

      黃國亮

      (平煤股份建井一處,河南 平頂山 467000)

      一 系統(tǒng)概況

      平煤某煤礦采用多繩摩擦提升機,由功率2800kW的交流同步電動機驅(qū)動,變頻器為交直交三電平拓撲結(jié)構(gòu)并配有水冷系統(tǒng)。隨著礦井提升機電控系統(tǒng)對供電網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的要求不斷增加和供電質(zhì)量的下降,變頻器功率模塊被燒壞的可能性也大為增加,為保證礦井能夠高效運轉(zhuǎn),決定對提升機的電控系統(tǒng)進行優(yōu)化,配置新一套電控系統(tǒng)與老系統(tǒng)互為備用,引進了某公司生產(chǎn)的全數(shù)字提升機電控系統(tǒng)進行改造。

      二 提升機電控系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      新的提升機電控系統(tǒng)包括高低壓供電系統(tǒng)、變流裝置、定轉(zhuǎn)子切換柜、全數(shù)字矢量控制器、操作臺、PLC網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、上位機。采用“交直交主回路+交流同步電機+PLC網(wǎng)絡(luò)控制+全數(shù)字調(diào)節(jié)控制+上位機診斷監(jiān)控”的模式。

      1.控制系統(tǒng)

      控制系統(tǒng)由三個S7300PLC站、Profibus-DP和MPI總線組成,MPI以組態(tài)配置保持全局通訊,所有需要交換的數(shù)據(jù)均保存于一個配置表中,Profibus-DP根據(jù)主從協(xié)議調(diào)用通訊模塊,進行編程通訊。將保護PLC設(shè)為主站,其余兩個PLC設(shè)為從站,由模擬量,數(shù)字量,編碼器計數(shù)模塊來采集現(xiàn)場信號,并通過程序編碼為指揮提升機運行的操作信號。記錄軸編碼器所產(chǎn)生的脈沖并進行量化處理,測算出箕斗的行程與速度,將其輸入調(diào)節(jié)系統(tǒng)對礦井提升機進行監(jiān)視和保護。控制系統(tǒng)給予STEP7軟件,通過結(jié)構(gòu)化和模塊化的思想完成提升機的自動、手動和檢修,實現(xiàn)加速、等速、爬行、減速和停車的功能,并可提供各種保護功能。

      礦井提升機的去向信號、開車命令及提升類別信號送入PLC的輸入端,經(jīng)處理輸出各種指令或保護信號。主控PLC通過程序控制高壓換向器首得電,使高壓信號送入主電動機定子繞組,主電動機接入全部轉(zhuǎn)子電阻啟動,然后依次切除8段電阻,實現(xiàn)自動加速,最后運行在自然機械特性上。

      交流提升機運行時,旋轉(zhuǎn)編碼器跟隨主電動機轉(zhuǎn)動,輸出2列A/B相脈沖,分別接到主控PLC的高速計數(shù)HSCO的A/B相脈沖輸入端,由主控PLC根據(jù)A/B脈沖的相位關(guān)系,自動確定HSCO的加、減計數(shù)方式。

      2.變頻調(diào)速系統(tǒng)

      全數(shù)字變頻調(diào)速器為DSP+FPGA結(jié)構(gòu),采用32為數(shù)字信號處理器,從而實現(xiàn)對單位功率因數(shù)的控制、速度閉環(huán)控制、矢量控制和電流閉環(huán)控制及故障診斷。

      系統(tǒng)主回路為二極管箝位雙三電平拓撲結(jié)構(gòu)。整流與逆變結(jié)構(gòu)相同,出線側(cè)、進線側(cè)每相各串聯(lián)4個功率器件,二極管起續(xù)流與鉗位作用,直流母線能夠輸出半電壓、零電壓和正負電壓三種電平。與兩電平結(jié)構(gòu)功率器件相比,三電平結(jié)構(gòu)功率器件的電壓僅為前者的一般,能夠有效減少變頻系統(tǒng)的干擾,降低電動機與功率器件所承受的電壓,其開關(guān)頻率僅為兩電平結(jié)構(gòu)的1/2,能夠有效減少系統(tǒng)開關(guān)損耗,且拓撲結(jié)構(gòu)對實現(xiàn)系統(tǒng)模塊化設(shè)計、增強系統(tǒng)可靠性和維護性也有十分明顯的作用。

      在系統(tǒng)控制方面,通過高性能矢量控制法將電動機與功率變化裝置實現(xiàn)調(diào)速,對網(wǎng)側(cè)諧波、網(wǎng)測功率因數(shù)、電動機定子側(cè)等系統(tǒng)指標(biāo)進行控制,使系統(tǒng)在較小進線電抗和較低開關(guān)頻率運行,實現(xiàn)能量的雙向流動,避免變頻器對電網(wǎng)的污染。通過PWM電路的控制能夠使輸入電流接近正弦波,功率因數(shù)接近1.整流側(cè)的控制目標(biāo)位保持輸入電流與輸入電壓的同相位、反相位,保持直流母線電壓穩(wěn)定,通過有源前端技術(shù)能夠有效控制有功和無功電流,是進線側(cè)的功率因數(shù)為1.JIANG給定直流母線電壓和實際直流母線電壓輸入控制器,得出給定有功電流與無功電流,并在測量進線側(cè)進線電流,進行三相至兩相變化的坐標(biāo)變換和旋轉(zhuǎn)變換產(chǎn)生實際有功電流與無功電流,并將其與給定有功電流與無功電流相比。經(jīng)比例和積分控制器及比較環(huán)節(jié)后,在PWM的調(diào)制與IGBT的導(dǎo)通、關(guān)斷后產(chǎn)生需要的直流母線電壓。在直流母線電壓保持穩(wěn)定時,電動機做功后能量將由網(wǎng)側(cè)流向電動機側(cè),電動機機制運行后,直流母線電壓升高,能量有電動機側(cè)流向網(wǎng)側(cè),以滿足四象限運行工況。

      3.上位機監(jiān)控系統(tǒng)

      上位機監(jiān)控系統(tǒng)為研華工控機+組態(tài)軟件結(jié)構(gòu),組態(tài)軟件WinCC即Windows Control Center,能夠?qū)崿F(xiàn)采集現(xiàn)場數(shù)據(jù)、處理歷史數(shù)據(jù)、過程控制、安全報警、動畫顯示、打印報表和監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)等功能。監(jiān)控系統(tǒng)包括7個子系統(tǒng),即高低壓供電系統(tǒng)、提升系統(tǒng)、液壓制動系統(tǒng)、故障記錄系統(tǒng)、速度圖系統(tǒng)、電控原理展示系統(tǒng)和歡迎界面。系統(tǒng)啟動后,用戶可根據(jù)畫面選擇窗口,按照提示進行操作。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時,不管用戶當(dāng)前位于哪個界面,屏幕都會立即彈出紅色警告小窗口,顯示出故障發(fā)生位置和時間,若顯示了較多的故障信息,則可拖住滾動條進行查找,故障處理結(jié)束后,窗口也會自動消失,故障未被排除之前也可手動關(guān)閉警告窗口。

      三 總結(jié)

      將可編程程序控制器引入礦井提升電控系統(tǒng),不僅加強了系統(tǒng)對故障的判別能力,也將極大地提高系統(tǒng)的安全可靠性和生產(chǎn)效率。該煤礦在對礦井提升機的電控系統(tǒng)進行了以上完善并調(diào)試后,礦井主提升機的提升電流、提升速度和提升周期等指標(biāo)均有了很大的提高,達到了性能要求,且監(jiān)控操作與保護功能也較為完善,礦井提升機的可靠性大大提高,有效避免了因控制系統(tǒng)故障、變頻驅(qū)動系統(tǒng)故障而導(dǎo)致的提升機停車故障,極大的促進了礦井的持續(xù)生產(chǎn),使其經(jīng)濟和社會效益大大提高,故該方案具有良好的推廣價值。

      [1]何萬庫.礦井提升機交流拖動系統(tǒng)的變頻調(diào)速改造[J].起重運輸機械.2010(01).

      [2]樊秀芬.高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)在礦用多機驅(qū)動帶式輸送機的應(yīng)用[J].煤礦機電.2010(04).

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