• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      汽車缸體鑄件生產(chǎn)中造型材料的優(yōu)化

      2013-08-28 06:40:24濟(jì)南重汽鑄鍛中心山東250013郭文申高秀武王海平王樹寶
      金屬加工(熱加工) 2013年5期
      關(guān)鍵詞:混砂樹脂砂型砂

      濟(jì)南重汽鑄鍛中心 (山東 250013) 郭文申 高秀武 王海平 程 鵬 王樹寶

      一段時(shí)間以來,我廠在生產(chǎn)某型號的缸體時(shí),一直被高達(dá)30%以上(該缺陷占廢品總數(shù)的90%以上)的熗火缺陷所困擾,缺陷位置主要集中在上箱的凸臺位置及水套面,如附圖所示。因?yàn)楫a(chǎn)品訂單不斷增多,該缸體能否及時(shí)供貨成了大問題,所以我們將減少熗火缺陷,降低產(chǎn)品廢品率作為一項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目,集中技術(shù)力量進(jìn)行解決。

      通常造成熗火缺陷的原因主要有以下幾個(gè)方面:

      (1)澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,出氣針位置不正確或數(shù)量不足,造成排氣不順暢。

      (2)砂芯發(fā)氣量過大。

      (3)型砂水分過高,澆注時(shí)由水分造成的發(fā)氣量過大。

      (4)型砂緊實(shí)度過高,透氣性低,不易排氣。

      針對上述因素,我們組織專家組對各種可能性展開分析,經(jīng)過排查,基本排除了澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理的可能性,于是就將工作重心轉(zhuǎn)向了降低砂芯發(fā)氣量及優(yōu)化型砂性能兩個(gè)方面。

      一、型砂

      我公司鑄造車間現(xiàn)有兩座舊砂砂庫,系統(tǒng)砂量在1000~1200t,使用德國進(jìn)口愛立許混砂機(jī)混砂,HWS靜壓造型線造型,每天兩班正常生產(chǎn)時(shí)整個(gè)砂系統(tǒng)可以循環(huán)一遍。車間生產(chǎn)的產(chǎn)品較為混雜,包括灰鑄鐵和球墨鑄鐵兩種材質(zhì),鑄件重量20~300kg,混砂配方主要根據(jù)鑄件材質(zhì)進(jìn)行調(diào)整,具體混砂配方見表1。

      表1 混砂配方 (kg)

      1.型砂現(xiàn)狀

      我們統(tǒng)計(jì)了熗火嚴(yán)重的一段時(shí)間內(nèi)的型砂檢驗(yàn)指標(biāo),典型的幾組數(shù)據(jù)見表2。

      表2 型砂的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)

      2.調(diào)整過程

      (1)型砂檢驗(yàn) 觀察統(tǒng)計(jì)的化驗(yàn)結(jié)果,我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)型砂的有效膨潤土含量在6.5%~8%變化時(shí),型砂的濕壓強(qiáng)度十分接近,這顯然是不符合常理的,由此我們對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性產(chǎn)生了懷疑,并對化驗(yàn)員的操作方法和實(shí)驗(yàn)儀器進(jìn)行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)并糾正了以下幾個(gè)問題:①化驗(yàn)員在滴定0.3g和0.4g膨潤土標(biāo)樣時(shí)滴定量不準(zhǔn)確,經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn),當(dāng)天的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)比實(shí)際含量高出了1.2%。②測定含泥量時(shí),化驗(yàn)員在洗砂過程中攪拌靜置的時(shí)間不標(biāo)準(zhǔn)、虹吸排水時(shí)不使用虹吸管,排水后加水量未達(dá)到標(biāo)高等,對于該問題根據(jù)GB/T2684—2009的要求進(jìn)行規(guī)范操作。③每次檢驗(yàn)砂子的發(fā)氣量時(shí),第一個(gè)試樣的發(fā)氣量總是比第二個(gè)和第三個(gè)試樣低,分析后發(fā)現(xiàn)是由于儀器內(nèi)部未填充還原性氣體造成的,于是我們采取了“先標(biāo)定后試發(fā)氣再檢測”的檢驗(yàn)方法,進(jìn)一步提高了發(fā)氣量的檢測精度。④相同的試樣,使用自動(dòng)透氣性測量儀和手動(dòng)測量儀檢驗(yàn)的結(jié)果相差60~70,經(jīng)過對目前使用儀器的校準(zhǔn),透氣性的檢驗(yàn)數(shù)值上升了約10%,通過對檢驗(yàn)過程的整改,使之更能反映型砂的真實(shí)性能,為我們之后的調(diào)整打下了良好基礎(chǔ)。

      (2)調(diào)整舊砂水分 澆注后的型砂經(jīng)高溫烘烤,型砂中的一部分膨潤土?xí)軣釤龘p,而未燒損的有效膨潤土則需在舊砂處理過程中補(bǔ)加適量的水并保存一段時(shí)間,以使其有效“復(fù)蘇”,從而在下次的混砂中繼續(xù)發(fā)揮粘結(jié)作用。實(shí)踐表明,舊砂的含水量需控制在型砂的1/2左右,而該車間有50%以上的舊砂水分不足型砂水分的1/3,所以現(xiàn)用的舊砂水分需要提高,以保證舊砂中有效膨潤土得到恢復(fù),全部發(fā)揮其粘結(jié)作用。于是在保持混砂配方不變的情況下,我們對舊砂水分進(jìn)行了調(diào)整。首先,校對沸騰冷卻床的加水量,保證所調(diào)整變量有效;其次,分別將舊砂的水分調(diào)整到1.5%~2.0%,并存儲約10h后再混砂,獲得的型砂檢驗(yàn)性能見表3。

      表3 提高舊砂水分后連續(xù)四天型砂的檢驗(yàn)數(shù)值

      觀察數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),雖然型砂的濕壓強(qiáng)度變化不大,但是型砂含水量卻下降了10%左右,且澆注過程中的“噴鐵”現(xiàn)象也明顯減輕(約減少70%的噴鐵次數(shù)),所以我們認(rèn)為保持1.5%~2.0%的舊砂水分對減少熗火缺陷有幫助,在之后的調(diào)整過程中也將含水量控制在該范圍內(nèi)。

      (3)優(yōu)化混砂配方 生產(chǎn)中使用了大量的冷芯盒樹脂砂砂芯以及少量的覆膜砂砂芯,落砂時(shí)潰散的砂芯不可避免地混入到舊砂中,因?yàn)榛烊氲纳靶究梢哉J(rèn)為是補(bǔ)充的新砂量,所以如果將這一部分芯砂考慮到配方中,就會使配方發(fā)生較大的變化,導(dǎo)致型砂濕壓強(qiáng)度下降,同時(shí)也使其韌性變差,對含水量的變化更加敏感,不利于穩(wěn)定地控制型砂性能。于是我們對樹脂砂的混入量進(jìn)行了檢測:將洗過含泥量的舊砂在1000℃的馬弗爐中灼燒1h,測定其灼減量為1.8%左右,這樣可以計(jì)算出砂系統(tǒng)中混入的樹脂砂量高達(dá)17%~18%,再加上配方中的新砂量,那么新砂加入量已經(jīng)達(dá)到了20%,這些新砂需要大量的膨潤土才能粘結(jié),所以目前使用的混砂配方中膨潤土補(bǔ)加量是不足的,于是我們采?。孩倩焐皶r(shí)將膨潤土從45kg開始按每班增加5kg的速度調(diào)整至60kg并保持。②將新砂加入量從200kg開始按每班50kg的速度遞減至50kg并保持。③在保證濕壓強(qiáng)度的條件下,適當(dāng)降低混砂時(shí)的緊實(shí)率。

      經(jīng)幾個(gè)班次的調(diào)整后,型砂性能較之前發(fā)生了較大改善且保持在小范圍內(nèi)變化,具體性能見表4。

      表4 優(yōu)化型砂配方后的型砂性能

      使用上述型砂造型澆注后發(fā)現(xiàn),在澆注過程中“噴鐵”現(xiàn)象基本沒有再出現(xiàn),鑄件的“熗火”缺陷下降了約20%,發(fā)生熗火的鑄件其凸臺上方的氣針長度有所延長,氣針內(nèi)部的氣孔體積有所減輕。于是我們在穩(wěn)定住型砂性能的同時(shí),從砂芯的發(fā)氣量上入手,以求進(jìn)一步減少“熗火”缺陷。

      二、芯砂

      (1)生產(chǎn)現(xiàn)狀 目前,車間在生產(chǎn)該型號的缸體時(shí)使用冷芯盒樹脂砂(每件約240kg)和覆膜砂(每件約14kg)制芯,其中不同的冷芯盒砂芯在混砂時(shí)其樹脂的加入量有所不同,同時(shí)共有三種覆膜砂用于不同砂芯的制芯,并對所有的砂芯進(jìn)行了發(fā)氣量檢驗(yàn),結(jié)果見表5。

      觀察表5中的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)并對比一些經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)前使用的冷芯盒樹脂砂其發(fā)氣量高約8%,而用于制作水套芯的3#覆膜砂其發(fā)氣量高出約80%,考慮到車間冬季溫度低,不利于發(fā)揮樹脂砂即時(shí)強(qiáng)度而影響砂芯質(zhì)量,因此暫時(shí)沒有調(diào)整樹脂的加入量,以進(jìn)一步降低冷芯盒樹脂砂的發(fā)氣量,而是將工作重心轉(zhuǎn)向如何降低覆膜砂的發(fā)氣量。

      表5 砂芯的發(fā)氣量

      (2)試驗(yàn) 因?yàn)楦材ど笆怯蓪I(yè)廠家提供,對其發(fā)氣量無法控制,所以我們考慮先用1#、2#兩種覆膜砂制作水套芯并進(jìn)行澆注,以觀察試驗(yàn)效果,如果方案有效,再聯(lián)系供貨商調(diào)整配方。制芯前我們對三種覆膜砂進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果見表6。

      從表6中可以得出:①1#在覆膜砂的粒度最細(xì)(平均AFS=50.67),3#最粗(平均AFS=46.4)。②1#和2#覆膜砂的熱抗拉強(qiáng)度十分接近且比3#低0.38MPa。③2#覆膜砂的常溫抗拉強(qiáng)度最低,3#最高,1#居中。

      獲到檢驗(yàn)結(jié)果后,我們使用1#覆膜砂制水套芯4件,并進(jìn)行澆注試驗(yàn),檢查鑄件發(fā)現(xiàn),雖然試驗(yàn)件均沒有發(fā)生“熗火”、出氣針內(nèi)部也沒有產(chǎn)生氣孔,但是試驗(yàn)件的水套位置產(chǎn)生了較嚴(yán)重粘砂,出現(xiàn)了1件斷芯、1件嚴(yán)重粘砂無法清理而致廢,從而可判斷是由于覆膜砂熱強(qiáng)度不足引起的。

      表6 三種覆膜砂的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)

      (3)性能調(diào)整 根據(jù)之前在擦洗砂中加入適量的寶珠砂以解決冷芯盒砂芯沖砂問題的經(jīng)驗(yàn),我們聯(lián)系了1#覆膜砂的供貨廠家,要求提供由寶珠砂、鉻鐵礦砂和焙燒砂混合,且樹脂加入量提高0.1%的覆膜砂,改良后的1#覆膜砂試驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果見表7。

      表7 新1#覆膜砂的性能檢驗(yàn)

      改良后的1#覆膜砂與之前相比,發(fā)氣量上升了6.45%,熱抗拉強(qiáng)度提高了9.6%, 我們使用該覆膜砂制水套芯10件,并進(jìn)行澆注試驗(yàn),檢查鑄件發(fā)現(xiàn):①10件試驗(yàn)件未出現(xiàn)熗火缺陷,部分出氣針內(nèi)部有氣孔但未涉及鑄件。②除了一件在水套芯芯頭位置因粘砂嚴(yán)重?zé)o法清理導(dǎo)致廢品外,其余9件水套位置有少量可清理的粘砂,不影響產(chǎn)品質(zhì)量。③有6件試驗(yàn)件出現(xiàn)輕微脈紋,增加了清理工作量但不影響產(chǎn)品質(zhì)量。④將廢品件進(jìn)行解剖發(fā)現(xiàn),水套內(nèi)部無粘砂、脈紋等缺陷。

      三、結(jié)語

      解決鑄件因發(fā)氣而產(chǎn)生的缺陷問題時(shí),鑄造工作者不但要在材料發(fā)氣方面想辦法降低,也要在各種排氣手段上進(jìn)一步提高。在本次的技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)中,我們在不斷優(yōu)化型砂和芯砂性能、解決熗火缺陷的同時(shí),又遇到了粘砂和脈紋等缺陷,這也就要求我們在以后進(jìn)行工藝改進(jìn)時(shí)必須做好失效模式分析,合理有序地推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新工作。

      (20130208)

      猜你喜歡
      混砂樹脂砂型砂
      一種地面射流混砂裝置設(shè)計(jì)及其性能分析
      型砂壓力傳遞在復(fù)合材料成型中的應(yīng)用研究
      鑄造粉塵回收技術(shù)探討
      壓裂混砂攪拌裝置攪拌葉輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究
      淺談采用中氮樹脂降低生產(chǎn)成本
      砂處理型砂水分調(diào)節(jié)與影響分析
      呋喃樹脂砂強(qiáng)度影響因素研究
      樹脂砂混砂機(jī)電氣系統(tǒng)自動(dòng)化改造
      重型車用氣缸蓋濕型砂鑄造氣孔缺陷的降低
      聚驅(qū)油井壓裂樹脂砂固砂規(guī)律試驗(yàn)
      闽清县| 温州市| 康乐县| 抚州市| 永川市| 西畴县| 夏邑县| 澄城县| 吴江市| 抚松县| 台东县| 镇原县| 微博| 武夷山市| 宣威市| 曲靖市| 安义县| 醴陵市| 铁岭县| 商南县| 都昌县| 武冈市| 明星| 铁力市| 乌海市| 康定县| 廊坊市| 杂多县| 崇信县| 凤山市| 鹤壁市| 盘山县| 博湖县| 象山县| 徐闻县| 浦江县| 永州市| 神农架林区| 墨竹工卡县| 科技| 芒康县|