李 勁,黃文強
(廣東省連州粵連電廠有限公司,廣東 連州 513435)
某發(fā)電廠135 MW循環(huán)流化床爐于2004年5月投產(chǎn),鍋爐型號為HG-440/13.7-L.WM9,由哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造,采用高溫絕熱旋風(fēng)分離器,蒸發(fā)量為440 t/h,與135 MW汽輪發(fā)電機組相匹配。
A,B側(cè)水冷壁各有1個下集箱和1個上集箱,其工藝流程為:水經(jīng)過集中下降管、分配管后分別進入A,B側(cè)水冷壁下集箱,經(jīng)過A,B側(cè)水冷壁管后進入上集箱,再由導(dǎo)汽管將汽水混合物引至汽包內(nèi),共有2個循環(huán)回路。
前、后墻水冷壁各有2個下集箱和2個上集箱,前墻水冷壁分3路:1路經(jīng)前墻水冷壁直接進入上集箱;1路通過水冷風(fēng)室后,經(jīng)前墻水冷壁進入上集箱;1路(12條管子)經(jīng)水冷風(fēng)室后,經(jīng)后墻水冷壁進入上集箱,再由導(dǎo)汽管引至汽包。
雙面水冷壁為獨立的循環(huán)回路,有單獨的下降管和引出管,共1個循環(huán)回路。雙面水冷壁為膜式屏,由99根Φ60×6.5 mm管子組成,材料為20 G,節(jié)距為72.7 mm;鰭片材料為20 G,下部表面覆蓋耐磨澆注料。進、出口集箱均為Φ273×40 mm,進口集箱材料為20 G,出口集箱材料為15CrMoG,共有12根Φ133×13 mm的引出管。
鍋爐二級過熱器位于爐膛前墻中上部,由8片屏式過熱器共4個回路組成,每屏由26根Φ51×5.5 mm的管子組成(節(jié)距為70 mm,材料為12Cr1MoVG);管屏下部敷有耐火防磨材料及堆焊層,以防磨損。
該發(fā)電廠135 MW循環(huán)流化床鍋爐在正常運行、升停爐過程中,過熱器減溫水總量都嚴重偏大。當(dāng)正常運行時,過熱器減溫水總量高達70.30 t/h,遠遠超過設(shè)計值(26.52 t/h)。經(jīng)多次配風(fēng)燃燒調(diào)整試驗均無效果。
由于鍋爐減溫水用量過大,需經(jīng)常保持鍋爐減溫水旁路全開。為確保有足夠的減溫水余量進行調(diào)整,正常運行要通過關(guān)小鍋爐主給水調(diào)整門來提高給水(減溫水)壓力,造成給水泵單耗過高。鍋爐減溫水用量過大嚴重影響了鍋爐的經(jīng)濟和安全運行,需要盡快予以解決。雖多次與不同電力研究院進行運行調(diào)整優(yōu)化試驗,均未能解決,因此必須對鍋爐受熱面進行改造。
導(dǎo)致過熱蒸汽減溫水用量比設(shè)計值高出很多的主要原因是:爐膛內(nèi)布置的蒸發(fā)面面積過小,尾部對流煙道布置的一級、三級過熱器和爐膛內(nèi)布置的二級過熱器面積過大。根據(jù)上述分析,鍋爐受熱面改造方案有以下3種:
(1) 方案1:取消部分過熱器受熱面;
(2) 方案2:將部分過熱器受熱面改造為水冷壁,增加蒸發(fā)受熱面;
(3) 方案3:將部分過熱器受熱面改為省煤器。
由于方案3要確保新增加的省煤器出口水溫和原省煤器出口水溫相同,校核計算困難且現(xiàn)場施工工作量大、施工周期長,故不予采納。因此,考慮方案1和方案2。
假設(shè)送入爐膛的燃料數(shù)量和發(fā)熱量均相同,且爐膛出口溫度相同,則輸入鍋爐的熱量是一致的。此時若單純?nèi)∠糠诌^熱器受熱面,即方案1,則鍋爐減溫水用量會減少,但其水冷壁所產(chǎn)生的蒸汽量不變,因此總的蒸汽量也會相應(yīng)減少。為了保證鍋爐供給汽輪機的蒸汽量不變,要求增大鍋爐單位蒸發(fā)受熱面所產(chǎn)生的蒸汽量,故而需提高輸入鍋爐的熱量,相當(dāng)于增加了發(fā)電煤耗(實際上相當(dāng)降低制造成本)。若采用將部分過熱器受熱面改造為鍋爐水冷壁(蒸發(fā)受熱面),即方案2,則在輸入相同熱量的情況下,鍋爐蒸發(fā)受熱面所產(chǎn)生的蒸汽量會增加,同時減溫水用量會減少。為了保證鍋爐供給汽輪機的蒸汽量不變,要求輸入鍋爐的熱量相應(yīng)地減少,相當(dāng)于減少了發(fā)電煤耗。
根據(jù)上述分析,最佳改造方案應(yīng)是將部分過熱器受熱面改造為水冷壁(蒸發(fā)受熱面),即方案2。同時根據(jù)現(xiàn)場鍋爐受熱面布置情況來看,將二級過熱器改造為水冷壁的方案是工作量最少的。過熱器改造為水冷壁有以下3種方案,具體如表1所示。
表1 改造二級過熱器為水冷壁的3種實施方案
將二級過熱器屏改造為水冷壁,降低了爐膛出口溫度,可減少過熱再熱蒸汽減溫水用量。各實施方案的理論計算結(jié)果如表2所示。從表2可以看出:將3個二級過熱器屏改為雙面膜式水冷壁,減溫水量接近設(shè)計值,但會增加汽側(cè)流動阻力,降低主蒸汽壓力,即方案a;將2個二級過熱器并改為雙面膜式水冷壁時,效果居中,即方案b綜合效果較好。
表2 各實施方案理論的計算結(jié)果
將二級過熱器的2個受熱屏改造為水冷壁,其管路設(shè)計如下。
(1) 進水管的選擇。由于新增加的水冷壁其工況、標(biāo)高與中間隔墻雙面水冷壁基本相同,因此新增加的水冷壁進水從中間隔墻雙面水冷壁的2根集中下降管引出。
(2) 導(dǎo)汽管的選擇。將前墻2個水冷壁循環(huán)回路上集箱至汽包的1條導(dǎo)汽管斷開(前墻每個水循環(huán)回路導(dǎo)汽管由8條變?yōu)?條),將兩側(cè)水冷壁上集箱至汽包的導(dǎo)汽管斷開1條(側(cè)墻水循環(huán)回路導(dǎo)汽管由8條變?yōu)?條),多出的4條導(dǎo)汽管作為新增加的2個水冷壁循環(huán)回路的汽水引出管。該方案可以利用部分原來的材料,并且施工量少、改造費用較低。
根據(jù)該循環(huán)硫化床鍋爐各回路的水動力工況校核結(jié)果,ω0在1~1.5 m/s,K(循在環(huán)倍數(shù)率)在4~8之間時,水循環(huán)是安全的。
綜上所述,將二級過熱器的2個屏改造為水冷壁的方案具有可行性,并在2010年10月機組B級檢修時進行了改造。
將二級過熱器的2個受熱屏改造為水冷壁后,機組啟動后分別選擇了135 MW和100 MW工況與改造前的數(shù)據(jù)進行了對比,其具體工況參數(shù)如表3所示。
(1) 將二級過熱器的2個屏改造為水冷壁后,在負荷為135 MW時,主蒸汽減溫水總量下降了26~37 t/h,已降至26~30 t/h,下降幅度達50 %,效果明顯。
表3 改造前后工況數(shù)據(jù)分析
(2) 將二級過熱器的2個屏改造為水冷壁后,在負荷為135 MW時,由于不用提高給水壓力來滿足減溫水量,主給水調(diào)整門可保持全開,避免了節(jié)流,給水泵電流下降4~12 A,給水壓差下降了1.1 MPa。
(3) 在負荷為135 MW時,初步統(tǒng)計鍋爐發(fā)電煤耗下降了約10.2 g/kWh。
(4) 改造后,二級過熱器管壁溫度整體下降了5~10 ℃,有效延長了二級過熱器的使用壽命。
由此可見,該改造方案具有可行性,并能徹底解決135 MW循環(huán)流化床鍋爐鍋爐減溫水用量大的問題,提高了鍋爐安全性和經(jīng)濟性。