楊天岡
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)
內(nèi)蒙古烏海市焦炭企業(yè)眾多,生產(chǎn)過程有大量焦?fàn)t氣產(chǎn)生。焦?fàn)t煤氣利用率很低,一般被送至火炬系統(tǒng)燃燒放空或者直接排放。排放的焦?fàn)t氣中含有萘、苯、焦油等有毒有害物質(zhì),其排放量超出了國家排放標(biāo)準(zhǔn)數(shù)千倍,嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)鼐用窦爸苓叧鞘协h(huán)境。焦?fàn)t氣中又含有 H2、CH4、CO、CO2等,H2含量為 50%~60%,CH4含量為25%~30%,熱值為4 041 kcal/cm3,是合成氨的好原料。為提高資源利用率,改善環(huán)境,緩解化肥裝置天然氣供應(yīng)不足的矛盾,寧夏石化公司2011年啟動焦?fàn)t氣綜合利用,用焦?fàn)t氣部分替代天然氣作為生產(chǎn)合成氨的原料氣。
焦?fàn)t氣分離崗位的主要任務(wù)是將來自烏海來峰站的3.0 MPa的焦?fàn)t煤氣,采用變壓吸附技術(shù)將其分離成富氫氣和富甲烷氣(解析氣),富氫氣通過加氫催化脫氧等壓干燥得到高純度產(chǎn)品氫氣,經(jīng)壓縮機提壓后作為合成氨的原料氣和燃料氣。
天然氣是寧夏石化合成氨的主要原料氣,天然氣主要組分取2013年實際值(NG配氣站取樣點A1,取平均值):體積百分比。
表1 天然氣組分表(g/m3)
化肥一廠合成氨裝置脫除CO利用液氮洗,其中液氮洗尾氣中含有一部分CO、CH4等有效氣組分。將液氮洗尾氣通過壓縮機4116-K2提壓后,送天然氣壓縮機入口,與天然氣混合后,替代一部分天然氣作為氣化爐的原料之一。隨進氣化爐原料氣組分的變化,液氮洗尾氣組分變化較大,設(shè)計指標(biāo)(見表2、表3)。
表2 液氮洗尾氣組分設(shè)計指標(biāo)(體積/%)
表3 液氮洗尾氣組分實際指標(biāo)(體積/%)
解析氣是從烏海送來的焦?fàn)t氣,經(jīng)過PSA變壓吸附分離出氫氣后,剩余部分。將解析氣通過解析氣壓縮機4120-K3/K4提壓后,送天然氣壓縮機入口,與天然氣混合后,替代一部分天然氣作為氣化爐的原料之一。解析氣主要組分(見表4)。
表4 解析氣組分表
從界區(qū)來的主原料氣天然氣,壓力2.5 MPa,溫度40℃;4116-K2來的液氮洗尾氣,壓力3.8 MPa,溫度40℃;焦?fàn)t氣解析氣4120-K3/K4,壓力3.5 MPa,穩(wěn)定40℃;將以上三股物料匯合后直接進入天然氣壓縮機4112-K1/K2進行提壓,提壓到9.4~10.6 MPa,進入氣化爐進行反應(yīng)(見圖2)。
從啟動焦?fàn)t氣項目,到設(shè)備安裝歷時一年多,到2013年4月完成了裝置的穩(wěn)定試車運行。分別向用戶一套,二套輸送產(chǎn)品氫氣,解析氣,由于提壓輸送設(shè)備為往復(fù)式壓縮機,輸送介質(zhì)有其固有的脈沖性?;室粡S氣化爐接入原料氣有三股,單臺氣化爐100%的負荷下,主氣量天然氣接入量為17 838 m3/h,液氮洗尾氣穩(wěn)定接入量為5000m3/h,解析氣接入量一般為2500m3/h。解析氣接入后,出現(xiàn)流量大幅波動,波動幅度最大在1 000 m3/h左右,流量的波動造成入氣化爐總流量的大幅波動?;室粡S氣化崗位氣化爐造氣原理為德士古氣化爐,氣態(tài)烴非催化部分氧化法,原料氣、氧氣、蒸汽在一定的配比下在氣化爐內(nèi)在1 200~1 350℃的高溫條件下反應(yīng)。由于流量的大幅波動及三股氣體組分有很大不同,使氣化爐出口主要控制指標(biāo)CH4無法控制在0.5%~1.5%正常范圍內(nèi),上下大幅波動,CH4最低降至0.2%,最高超出CH4表最高指示值2.17%。CH4含量過高或過低對生產(chǎn)裝置的安全穩(wěn)定運行都有很大的危害。CH4過低會使氣化爐出現(xiàn)過氧現(xiàn)象,氣化爐超溫在,直接威脅氣化爐的安全穩(wěn)定運行和使用壽命;其次過量的氧氣進入后續(xù)的碳黑洗滌塔4112-C1,有爆炸的危險;后進入CO變換爐使變換爐內(nèi)的變換觸媒過氧超溫,使觸媒燒結(jié)失去活性。CH4含量過高:一是氣化爐反應(yīng)生成大量的碳黑,生成有效氣減少,合成氨產(chǎn)量下降,資源浪費;二是生成大量的碳黑隨工藝氣進入CO變換爐包裹,堵塞變換觸媒,使其活性下降,變換率下降;三是過量CH4進入后系統(tǒng)凈化工段,增加了甲醇洗,液氮洗負荷及板式換熱器堵塞等危害。
由于焦?fàn)t氣并入氣化爐流量大幅波動,焦?fàn)t氣裝置運行不穩(wěn)定,氣化爐頻繁的接入退出解析氣,以及焦?fàn)t氣裝置跳車的緊急處理,使氣化爐頻繁的處于過氧及陰燒中,給裝置的安全穩(wěn)定運行埋下了重大安全隱患。2013年5月25日由于氣化爐過氧,發(fā)現(xiàn)4112-F1-3頂部大蓋溫度高達460℃,進行了緊急停車處理,檢查頂部爐磚毀壞嚴(yán)重;6月,4112-F1-1停車,檢查頂部爐磚同樣損壞嚴(yán)重。由于氣化爐陰燒,生成大量炭黑帶入4114-R1CO變換爐,造成變換觸媒反應(yīng)活性大幅下降,出口CO含量控制指標(biāo)超標(biāo),為了控制指標(biāo)的合格,將變換觸媒的溫度相比以前提高了5℃運行。
(1)提壓輸送設(shè)備為往復(fù)式壓縮機,輸送介質(zhì)有一定的脈沖性,壓縮機機體大級間管道和出口管線較長且沒有做有效的支撐和固定,致使機體管線大幅振動,輸送介質(zhì)流量波動,機體振值高,發(fā)生機體泄漏,機體管線固定地腳螺栓松動振斷,儀表管線接口處振裂泄漏的生產(chǎn)事故。
(2)焦?fàn)t氣產(chǎn)品氣送至用戶距離較長,輸送管線支撐架跨度大,且橫向支撐固定措施較少,致使介質(zhì)在輸送過程中產(chǎn)生管線振動,流量波動。
(3)往復(fù)式壓縮機輸送介質(zhì)有其固有的脈沖性,最有效的解決方法是在其出口設(shè)置一定容積的緩沖罐作緩沖,而實際裝置壓縮機緊在各壓縮級間進出口設(shè)有級間緩沖罐而容積很小,在出口沒有設(shè)置較大的緩沖罐作緩沖,沒能有效的緩解脈沖性,是造成輸送管線大幅振動,輸送介質(zhì)流量波動的主要原因。
對介質(zhì)輸送管線增加支撐立柱和橫向支撐架固定管線,解決介質(zhì)輸送過程中管線振動大的問題。
對壓縮機級間及出口較長管線重新打制水泥支撐立柱和固定減振設(shè)施,解決壓縮機機體,級間和出口管線振動大的問題。
4112-V17以前為天然氣脫硫裝置,以并聯(lián)形式,一開一備用于脫硫。后因原料氣天然氣中硫含量相對較低,已符合合成氨原料氣硫含量的工藝指標(biāo)要求,故將此裝置切出系統(tǒng),從而也簡化了流程,減輕了崗位操作難度增強了合成氨裝置的長期,安全,穩(wěn)定運行。根據(jù)三股原料氣成分,壓力,溫度均符合脫硫罐耐壓,耐溫,耐腐蝕等各項設(shè)計要求,可直接將脫硫罐作為三股原料氣的緩沖罐使用,經(jīng)脫硫觸媒卸除,把原來并聯(lián)形式改為串聯(lián)形式便可投入使用。
從界區(qū)來的主原料氣天然氣,壓力2.5 MPa,溫度40℃;4116-K2來的液氮洗尾氣,壓力3.8 MPa,溫度40℃;焦?fàn)t氣解析氣4120-K3/K4,壓力3.5 MPa,穩(wěn)定40℃;三股物料匯合后進入4112-V17A,B進行混合緩沖調(diào)壓后以3.0~3.5 MPa進入天然氣壓縮機4112-K1/K2進行提壓,提壓到9.4~10.6 MPa,進入氣化爐進行反應(yīng)。
通過以上三種具體消減措施的完成,使機體,管線振動及流量波動問題從根本上得到了解決。而脫硫罐4112-V17的使用,起到了決定性作用。4112-V17不僅起到了緩沖罐的作用,同時也起到了三股組分不同的原料氣的混合室。三股原料氣經(jīng)過4112-V17緩沖,均勻混合后,混合氣體組分,壓力,流量相對較為穩(wěn)定,有利于天然氣壓縮機穩(wěn)定運行,提高壓縮機性能和安全穩(wěn)定運行。同時穩(wěn)定的氣體組分,壓力,流量有利于氧/氣比的穩(wěn)定調(diào)整,從而更好的將氣化爐最重要的控制指標(biāo)出口CH4含量穩(wěn)定控制在0.5%~1.5%。4112-V17的使用降低了崗位操作難度,遇緊急跳車的情況下,有4112-V17兩緩沖罐的保證,崗位有2~3 min的調(diào)整時間,根本上解除了氣化爐過氧或CH4過量陰燒的可能。
三種具體措施的完成,從2013年6月起,化肥一廠合成氨裝置氣化爐穩(wěn)定接入解析氣5 000 m3/h,最高接至10 000 m3/h,實現(xiàn)了裝置長期穩(wěn)定運行。崗位在接氣退氣及緊急跳車情況下可從容處理調(diào)整工況,保證了裝置安全,穩(wěn)定,高效運行。
[1]林玉波.合成氨生產(chǎn)工藝與操作[M].北京:中國石化出版社,1993.
[2]化工部化工設(shè)計公司主編.氮肥工藝設(shè)計手冊(合成氨)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1988.
[3]寧夏石化公司合成氨裝置,焦?fàn)t氣裝置培訓(xùn)教材(內(nèi)部資料)[G].寧夏石化公司.