楊廷華 于寶林 鄭有存
【摘 要】本文主要介紹帶式輸送機機頭改造的原因及制作過程和產(chǎn)生的效果。
【關(guān)鍵詞】改造;經(jīng)濟;空間
1.研制原因
煤礦生產(chǎn)中帶式輸送機是運輸?shù)闹饕O(shè)備,帶式輸送機是否保持安全運轉(zhuǎn),是關(guān)系到煤礦安全生產(chǎn)能否順利進行的重要因素。帶式輸送機發(fā)生故障最常見的部位在機頭驅(qū)動部,驅(qū)動部主要是由電動機、聯(lián)軸器、減速器和傳動滾筒組成。
南山煤礦斜井區(qū)所使用的皮帶運輸機為傳統(tǒng)型式,機頭占地面積大,維修不便;斜井區(qū)現(xiàn)有的都是PJ-1000mm皮帶,現(xiàn)有的巷道規(guī)格斷面為8.6平方米,寬度為3.2米,高度為2.9米,安設(shè)PJ-1000mm皮帶后,機頭最窄處只剩下1.5米,過于狹窄,人員通行,運料,維修都不方便,存在著安全隱患,亟需加以改進。
基于以上幾點,經(jīng)過實地論證,最好的解決辦法就是安設(shè)PJ-800mm皮帶,而整機采購費用高昂,從斜井區(qū)的經(jīng)營現(xiàn)狀出發(fā),決定把PJ-1000mm皮帶機改成800mm皮帶機;把電動機、減速機和聯(lián)軸器替換為電動滾筒,從這兩方面減小皮帶機的體積,這樣才會從根本上解決問題。
1.1可行性分析
帶式輸送機的驅(qū)動裝置是由電動機、聯(lián)軸器、減速器和傳動滾筒組成,驅(qū)動裝置的作用是將電動機的動力傳遞給輸送帶,并帶動它運行。現(xiàn)用的電動機為鼠籠式,聯(lián)軸器為柱銷聯(lián)軸器,減速器為圓錐-圓柱齒輪減速器,電機軸與輸送機平行。傳動滾筒為鋼制光面滾筒,依靠它與輸送帶之間的摩擦力帶動輸送機運行,表面摩擦因數(shù)小。
我們采用特殊的傳動滾筒"電動滾筒",來進行驅(qū)動裝置的更新?lián)Q代,將電機和減速齒輪全安裝在滾筒內(nèi),其中內(nèi)齒輪裝在滾筒端蓋上,電動機經(jīng)兩級減速齒輪帶動滾筒旋轉(zhuǎn),電動滾筒結(jié)構(gòu)緊湊,外形尺寸小,能將所有易引起火花的電氣部件包容在隔爆外殼之內(nèi)。結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間面積小,使用維修方便,操作可靠方便,壽命長。電動滾筒表面為菱形(網(wǎng)紋)包膠,與原有光面滾筒相比,可提高摩擦力。
1.2先期設(shè)計
原始數(shù)據(jù)及工作條件
工作環(huán)境:井下
運輸距離:300米
傾角:13度
輸送機的傾斜系數(shù)k=0.95
所運物料名稱:原煤
運輸量:150噸/小時
礦石最大塊度αmax=100mm
礦石密度?奕=900kg/m3
帶速V的確定:帶速V根據(jù)帶寬和被運物料性質(zhì)確定,我國帶速已標(biāo)準(zhǔn)化,初步確定帶速V=1.6m/s。
帶寬B的確定:Q=64t/h,?奕=900kg/m3,V=2m/s,k=0.95,求出物料斷面積A為:
A==0.01m2
按槽角α=00,堆積角θ=00,取帶寬B=800mm。
求圓周力Fu
FH-主要阻力
FH=fLG[(2qb+qG)cosβ+qRo+qRu]
f-模擬摩擦因數(shù);
L-輸送機長度m;
g-重力加速度,g=9.81m/s2
β-輸送機的工作傾角,cosβ≈1;
qB-每米長輸送帶的質(zhì)量Kg/m;
qG-每米長輸送物料的質(zhì)量Kg/m;qG=Q/3.6V
qRo-承載分支托輥每米長旋轉(zhuǎn)部分的質(zhì)量,Kg/m;
qRo=mRo/LRo;mRo-承載分支中一組托輥旋轉(zhuǎn)部分的質(zhì)量Kg;
LRo-承載分支(上)托輥的間距m;
qRu-回程分支托輥每米長旋轉(zhuǎn)部分的質(zhì)量,Kg/m;
qRu=mRu/LRu;mRu-回程分支中一組托輥旋轉(zhuǎn)部分的質(zhì)量Kg;
LRu-回程分支(下)托輥的間距m
FN-附加阻力
FS1-特種主要阻力
FS2-特種附加阻力
FSt-傾斜阻力
Fu=FH+FN+FS1+FS2+FSt=fLG[(2qB+qG)cosβ+qRo+qRu]+qGHg+FS1+FS2
查表得:f=0.025;
mRo=14Kg;mRu=12Kg;取LRo=1.5m;LRu=3m,則
qRo=mRo/LRo=14/1.5=9.3Kg/m;qRu=mRu/LRu=12/3=4Kg/m;
查表選阻燃橡膠帶,得qB=10.70Kg/m,則:
qG=Q/3.6V=64/3.6×2=8.9Kg/m
傾斜阻力:FSt=qGHg=qG×g×Lsinβ=8.9×9.81×sin100=15.16N
特種阻力在本輸送機設(shè)計中粗計為1000N。
Fu=FH+FN+FS1+FS2+FSt
=fLG[(2qB+qG)cosβ+qRo+qRu]+qGHg+FS1+FS2
=0.025×31×9.81[(2×10.70+8.9)×cos100+9.3+4]
+15.16+100
=1344.32N
電動機功率的確定:
根據(jù)計算,從實際工況出發(fā),選擇30KW電動滾筒2個。
2.制做過程
機頭結(jié)構(gòu)牢固、簡單、緊湊,采用160mm槽鋼做底座,槽鋼之間采用整體焊接,立柱采用120mm槽鋼,與底座焊接在一起,形成一個整體,儲帶倉高度達到了400mm,比以往提高了近200mm,機頭架子兩面鉆眼,便于安裝和拆卸。采用TDY75型電動滾筒,安設(shè)維修方便,占用空間面積小。
3.取得效果
(1)把PJ-1000mm皮帶的H架改成800mm皮帶用的架子,把1000mm皮帶裁掉200mm,變成800mm皮帶,節(jié)約了材料。
(2)提高了架子高度200mm,使儲帶倉的高度達到了400mm,這樣就使儲帶倉減少了摩擦阻力,節(jié)約了電能,清貨容易,延長了皮帶的使用壽命。
(3)該皮帶機可設(shè)為雙運皮帶,只需把H架、底托輥加密到1.5米一個即可,解決了往工作面運料的難題,減輕了一線職工的勞動強度。
(4)節(jié)約了空間,減少了故障點,維修便利。
4.產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和社會效益
此項工程是斜井區(qū)機電隊利用保生產(chǎn)之外的空余時間,自行設(shè)計、制造、安設(shè)而成,相比整機采購,大大節(jié)約了成本。據(jù)粗略估計,可為企業(yè)節(jié)約人工費2萬元,節(jié)約材料費10萬元,總計12萬元,投入運行后,每年還可為企業(yè)節(jié)約維修費5萬元,具有一定的經(jīng)濟效益。
改造后,大大減輕了維修人員工作量,節(jié)約了材料,消除了安全隱患。因此這項改造對斜井區(qū)也具有顯著的社會效益。