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      φ3000×30000輕灰蒸汽煅燒爐爐尾振動的修理

      2013-09-15 04:32:26
      純堿工業(yè) 2013年6期
      關鍵詞:偶合器托輪爐體

      閆 濤

      (南化集團連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)

      由于生產(chǎn)的需要,我廠在1996年新增φ3000×30000輕灰煅燒爐,前期因汽軸泄漏以及加熱管不凝汽管拆除等原因,在2006年3月更換新的汽軸。2008年發(fā)生過爐尾振動的現(xiàn)象,當年對后滾圈進行車削處理,略緩解了這一振動,但后期振動逐漸加大。2012年5月出現(xiàn)了爐尾南側(cè)托輪軸承損壞,更換了損壞托輪。10月爐尾振動再次加劇,此次更換了重新鑲套的φ1300托輪一對,振動得到一定的緩解。但到了2013年3月爐尾出料箱振動加大,進汽、出水波紋管膨脹節(jié)處連續(xù)損壞,安全生產(chǎn)得不到保障。2013年4月對該問題進行徹底檢修。

      1 修理前準備及檢修方案的制定

      1.1 振動源的查找

      0#輕灰煅燒爐停止運行,拆除爐頭爐尾滾圈護罩,發(fā)現(xiàn)爐尾滾圈外表面成明顯的波浪形,通過測量每一個波浪寬度約為80mm,波峰與波谷之間平均差約2.5mm,最大差約3.4mm,整個爐尾滾圈約有近180個波浪。爐尾滾圈實際已變成由許多個小矩形組成的多邊形。而爐尾一對托輪的外表面,也發(fā)生了與滾圈相對應的變形。爐尾滾圈、托輪外表面的變形使摩擦接觸面由線接觸變?yōu)辄c接觸是產(chǎn)生振動的主要原因。由于振動,滾圈和托輪表面出現(xiàn)了大量的凹痕,加劇了爐體的振動。

      那么距離爐尾滾圈6m的出料箱,8m的旋轉(zhuǎn)接頭,以及進氣出水波紋管的振動與損壞是否還有別的因素存在呢?帶著這個疑問在旋轉(zhuǎn)接頭最東側(cè)打表測量徑向跳動,測量范圍10mm的百分表脫表,用直尺大約測出徑向最大偏差約20mm。排除旋轉(zhuǎn)接頭自變形的因素,初步分析進氣軸有變形的可能。拆除旋轉(zhuǎn)接頭在汽軸最前端處打表測出徑向跳動最大偏差16mm。為了進一步找出汽軸變形部位,拆除出料箱,在出料螺旋葉片與汽軸連接處打徑向跳動最大偏差為11mm。(見圖1)

      圖1 汽軸中部徑向跳動數(shù)據(jù)

      1.2 產(chǎn)生振動現(xiàn)象分析

      我廠有成功車削滾圈的經(jīng)驗,仔細分析上次車削時的方案,得出車削滾圈時已經(jīng)不是按爐體的中心線找正車削,而是按照一對托輪的旋轉(zhuǎn)中心線走刀車削的。這就決定了車削后的滾圈,只是和車削時的那一對托輪的摩擦接觸面是相吻合的,而不是一個正圓。所以當其中某一個托輪的軸承損壞,更換新的托輪后,旋轉(zhuǎn)中心線發(fā)生了變化,托輪與滾圈的摩擦接觸面也發(fā)生了變化。這樣的變化打破了原來的平衡,爐體的旋轉(zhuǎn)不再平穩(wěn)從而加劇滾圈外表面與托輪外表面的磨損,這一現(xiàn)象不斷地繼續(xù)下去,導致滾圈形成了多邊形。滾圈、托輪的不平衡產(chǎn)生的振動直接影響到汽軸使之彎曲變形,在通過旋轉(zhuǎn)接頭的傳遞使爐尾支架、出料箱、進汽出水波紋管等設備連續(xù)損壞,最終無法正常運行。

      1.3 修理方案的制定

      由于爐尾滾圈、托輪是產(chǎn)生此次故障的主要原因,所以決定第一步:更換一對新的托輪,找出托輪相對于基礎的基準點并使之對中。第二步:拆除原液力偶合器,改為彈性柱銷聯(lián)軸器。加裝變頻器將爐轉(zhuǎn)調(diào)整為15~20Hz。第三步:按照2008年車削的方案再次對爐尾滾圈車削。查閱資料滾圈淬火深度為50mm,所以再次車削不影響滾圈的表面硬度。第四步:車削達到要求后,在爐體的軸向上取五處再次打表測量徑向跳動,以排除引起進汽軸變形的其它原因。前四步完成后根據(jù)情況確定進汽軸的的修復方案。

      2 滾圈的修理過程

      2.1 爐尾托輪更換找正

      將一對新鑲套的φ1300托輪安裝在爐尾基礎內(nèi)。托輪軸的中心線投影與基礎的中心線找正使之對中。兩托輪采用拉線法使托輪外表面處于同一直線內(nèi),以保證直線度。找正好的托輪用地腳螺栓緊固,并用頂絲頂牢靠。

      2.2 用變頻器調(diào)整爐轉(zhuǎn)

      為了得到可以車削的旋轉(zhuǎn)速度,需將爐轉(zhuǎn)調(diào)整,我廠煅燒爐原采用工頻運行,不能滿足車削的需要,后增加變頻器,將工頻運行式50Hz爐轉(zhuǎn)降低到15~20Hz,因為液力偶合器在15~20Hz時無法啟動,所以改為彈性柱銷聯(lián)軸器。更換聯(lián)軸器找正對中。同時電器部門安裝調(diào)試變頻器使之達到要求的赫茲數(shù)。

      2.3 車削滾圈

      此次依然采用靠模法進行滾圈的車削,考慮到前期該滾圈被車削過,為保證滾圈的完好性,計算車削厚度5mm左右。

      這次共車削七刀,每一刀耗時6~8h,從第三刀起用壓鉛絲法檢測車削的效果,并調(diào)整下一刀的方案。最終七刀車削了4.2mm達到了滾圈與托輪的摩擦接觸面>85%的要求。

      滾圈左側(cè)車削第一刀后明顯出現(xiàn)黑白相間的條紋,黑色部分是沒有車削到的,白色部分是剛剛被車削的,可以看出滾圈表面已經(jīng)成一個多邊形,而不是一個整圓形。

      2.4 軸向取五處測量徑向跳動

      以爐尾進氣軸端面為基準,將汽軸端面均分為8份。將此8點的軸向投影分別放射到爐尾大法蘭、爐尾滾圈、爐頭滾圈、爐頭大法蘭。找好打表的基點后,依次測量得到表1的數(shù)據(jù)。

      表1 軸向取五處徑向跳動測量 單位:mm

      由表1可見消除了爐尾滾圈變形的因素后,爐尾大法蘭、爐尾滾圈、爐頭滾圈、爐頭大法蘭的徑向跳動數(shù)據(jù)均在可控范圍之內(nèi)。其余問題不是致使爐尾振動的原因,所以如何解決汽軸彎曲是本次檢修的重中之重。

      3 汽軸的修理

      汽軸是煅燒爐的關鍵部件,是蒸汽進入、冷凝水排出的通道。中壓蒸汽由汽軸φ219×10中心管進入,分三路由φ168×16管進入汽室,然后分配到帶有螺旋葉片的加熱管中。換熱后的中壓凝水由汽室的三根排水管進入汽軸φ426×28外筒體,最后順著出水波紋管排至儲水槽。汽軸的內(nèi)外筒體是由三根呈螺旋狀的支撐板連接在一起的。

      3.1 用火焰法矯正汽軸

      汽軸與汽室之間存在著進汽、出水管,補強圈,出料螺旋翅片,集中密布致使其焊縫非常密集。原計劃割斷所有進汽、出水管,刨開與汽室連接的所有焊縫,進行重新焊接找正。但這樣母材經(jīng)過反復加熱焊接可焊性會大幅下降,極有可能會對未來的生產(chǎn)埋下隱患。更換汽軸所需備件制作周期長,成本高。此兩方案都不符合我廠目前的生產(chǎn)經(jīng)營形式。

      而采用氧氣、乙炔焰矯正法不需要大型設備,操作方便,速度快、質(zhì)量高。而材質(zhì)為低碳鋼的汽軸也具備了加熱矯正的可能性。

      3.2 火焰法矯正施工過程

      3.2.1 確定火焰矯正的位置

      通過對汽室、汽軸、進汽管、出水管、出料螺旋翅片、出料筒體、支撐管的檢查,將火焰加熱點確定在出料螺旋翅片東側(cè)距汽軸前端面2 300~1 900mm處。將汽軸端面的第4點盤車至正下方,這時第8點處于正上方。第8點對應在汽軸的軸線上均布5個φ50的加熱點,順時針方向間距50mm平行布置4個φ50的加熱點,再間距50mm平行布置3個φ50的加熱點。逆時針方向也同樣均布這樣的7個加熱點。這時距汽軸前端面2 300~1 900mm,65°左右的范圍內(nèi)成矩陣式排列了19個φ50的加熱點。在汽軸前端面800mm處架設32噸千斤頂,兩把300 mm焊炬準備,汽軸前端支撐百分表。(見圖2)

      圖2 汽軸結(jié)構(gòu)示意圖

      3.2.2 第一次加熱矯正

      首先割開出料筒體與汽軸間所焊接的支撐鋼管。兩把氧氣乙炔火焰焊炬分別對19個點進行烘烤,同時下方的千斤頂頂牢,略微頂起。隨著烘烤的時間進行微頂32噸千斤頂。每一個點烘烤顏色至薄褐色或赤褐色時烘烤下一個點。這是用測溫儀測量溫度約為500~600℃。1h后停止烘烤,利用空氣自然冷卻。待完全冷卻后撤掉千斤頂。打表測得數(shù)據(jù)如圖3。

      圖3 汽軸頭部首次矯正徑跳數(shù)據(jù)

      3.2.3 第二次加熱矯正

      重復第一次加熱過程,并且加熱時間延長至1.5h,注意控制溫度保持在500~600℃之間。取2桶冷清水,撤掉火焰用冷清水潑在汽軸被加熱段。通過支撐在前端的百分表可以看到,加熱部分遇冷水后產(chǎn)生明顯的收縮變形。不斷地潑水直至汽軸冷卻,再利用空氣自然完全冷卻后打表測得數(shù)據(jù)如圖4。

      圖4 矯正后的軸向及徑向跳動數(shù)據(jù)

      為了防止生產(chǎn)通入中壓蒸汽時汽軸恢復原有變形,在第8點和第1點之間與出料筒體焊接120#工字鋼,起拉筋作用如圖5。

      圖5 拉筋位置

      圖6 火焰矯正作用點分布圖

      4 煅燒爐驅(qū)動裝置的改進

      我廠0#輕灰煅燒爐是大化集團大連化工機械廠在國內(nèi)制作的第一臺輕灰爐,驅(qū)動裝置采用160kW的Y355M-6電機,減速機為ZLSH115-25-I,減速機速比I=24.75,電機和減速機之間采用液力偶合器TVA650聯(lián)接,工頻運行,工作時爐轉(zhuǎn)過快,不但造成爐體振動較大,而且對調(diào)爐也有一定的影響,同時能耗過高。另外液力偶合器在日常維修中拆裝困難,雖然啟動時能夠起到保護作用,但是日常維護較多,比起變頻器,屬于落后產(chǎn)品。在此次修理中,增加了變頻器,取消液力偶合器,采用彈性柱銷聯(lián)軸器,電機前移,電機平臺同步延伸。在車削時,將50Hz爐轉(zhuǎn)降低到15~20Hz。車削后,將爐轉(zhuǎn)調(diào)整至40~45Hz之間運行,爐轉(zhuǎn)降低,爐體振動減小,產(chǎn)量負荷沒有任何影響,電耗下降,平均每小時可節(jié)約電耗30~40kW。

      5 裝置恢復及試車

      在完成了輕灰爐汽軸的修理后,將出料箱、旋轉(zhuǎn)接頭依次恢復后,考慮到該臺輕灰爐的旋轉(zhuǎn)接頭較φ3600輕灰爐延伸過長,呈懸臂狀,而且旋轉(zhuǎn)接頭殼體支撐單薄,僅靠兩個水平槽鋼支撐在彈簧上,長時間運行很容易帶動汽軸的變形,這點也是汽軸變形的一個原因。所以在此次檢修中,除了在容易變形處增設了120#工字鋼防止變形外,還在旋轉(zhuǎn)殼體中部立筋處增加了一個高強度彈簧拉鉤,緊緊將旋轉(zhuǎn)接頭吊起,避免旋轉(zhuǎn)接頭下沉帶動汽軸變形。另外旋轉(zhuǎn)接頭與汽軸之間采用紫銅花墊起到密封作用,拆開后原銅墊完好,可以利舊,但安裝時需將紫銅重新加熱后,消除原有的性能,使銅墊重新變軟,安裝后效果更好,同時要做好通蒸汽后聯(lián)接螺栓的熱緊。

      試車分為空試和帶料試車兩個步驟,先用40~45Hz開車試轉(zhuǎn),效果十分明顯,困擾已久的爐尾振動徹底消失,運行十分平穩(wěn)。在通汽暖爐后,帶料作業(yè),通汽后旋轉(zhuǎn)接頭略變形,徑向偏差增加了1 mm,總體效果較好。正式作業(yè)后,爐尾旋轉(zhuǎn)接頭、出料箱、進汽出水波紋管以及爐尾平臺振動幾乎消失,連續(xù)工作2周后停爐檢查,一切正常。

      此次煅燒爐爐尾振動的修理中,通過總結(jié)發(fā)現(xiàn)了滾圈的車削與托輪之間的配合關系,同時更是大膽嘗試了汽軸的火焰矯正,這種嘗試在國內(nèi)的煅燒爐修理中屬于首例。這次嘗試不僅解決了制約生產(chǎn)的瓶頸問題,而且節(jié)省了大量的檢維修與備件的費用,同時為今后類似的設備修理問題奠定了基礎。

      [1] 潘鴻恩,孫錫吾.純堿生產(chǎn)設備檢修與防腐[J].沈陽:遼寧科學技術出版社,1991

      [2] 《設備維護檢修規(guī)程》編委會.中華人民共和國化學工業(yè)部設備維護檢修規(guī)程[J].北京:化學工業(yè)出版社,1993

      [3] 付榮柏.焊接變形的控制與矯正[J].北京:機械工業(yè)出版社,2006

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